吳仕濤
(江蘇省鎮(zhèn)江市路橋工程總公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212004)
宿遷至新沂高速公路是江蘇高速公路網(wǎng)規(guī)劃“五縱九橫五聯(lián)”中“聯(lián)一”的重要組成部分,在新沂河特大橋與沭河大橋之間設置一段長度約1.9km的路基,該段落地勢平坦,良田密布,土源緊張。為減少占用良田,在路基附近設取土坑集中取土。由于取土坑原地面至以下1.0m左右為粘土,原地面以下1.0m~3.0m為砂,故該段路基中部填筑設計調整為素砂填筑,路基兩側做包邊土處理。
壓實度是路基工程中一個非常重要的質量指標。但對于無粘聚性的純砂來說,壓實質量較難控制,壓實度檢測較困難。結合宿遷至新沂高速公路SXXY1標包邊土填砂路基的工程實踐,介紹了包邊土填砂路基的施工技術,提出了質量控制方法和質量檢測中應注意事項。
取土坑砂質基本相同,原地面以下1.0~2.0m砂的細度模數(shù)在1.6~2.0之間,原地面以下2.0~3.0m砂的細度模數(shù)在1.4~1.6之間,含泥量均在3%左右。兩種砂均屬低液限砂土,CBR值為26.5%,滿足路基填料要求。從壓實度的檢測結果來看,兩種砂料經(jīng)正常碾壓后均能滿足壓實度的要求;從成型情況來看,含泥均勻、含泥量在2%~3%的砂質更容易結板成型;如砂中有泥塊,會造成局部軟弱彈簧。
施工流程:準備工作→填筑兩側包邊土→施工碎石盲溝→汽車運輸砂料→推土機推平、初壓→平地機整平→灑水至含水率14%左右→振動壓路機靜壓1遍,振壓1~2遍→灑水車補灑水→振動壓路機繼續(xù)振壓至要求壓實度→輪胎壓路機碾壓→檢測合格→下一層填筑
采用重型擊實試驗,砂的最大干密度為1.720g/cm3,最佳含水量為13.6%。
考慮到填砂路基邊坡抗雨水沖刷性能較差,采用了路基兩側3m寬填筑5%石灰土作為包邊土的工藝,在填砂前應先做好兩側包邊土。包邊土施工時,應盡量避免土掉入填砂路基中,因為土會吸收砂中的水分,易造成局部軟弱彈簧。
填砂路基的排水設施非常重要。在填砂路基的底部設置縱向和橫向碎石盲溝,橫向、縱向盲溝之間應搭接。橫向碎石盲溝每20m設置一道,在第一層包邊土施工后反開挖施工。橫向碎石盲溝必須穿過包邊土路基,將水排出路基范圍??v向碎石盲溝在第一層砂料攤鋪前施工。橫向碎石盲溝底部及兩側用防滲土工布、頂部用透水土工布包裹,縱向碎石盲溝底部及靠包邊土的一側用防滲土工布、頂部和靠填砂路基的一側用透水土工布包裹,防止土?;蛏傲⑺槭g的空隙堵塞,降低盲溝的排水功能。
施工中我們發(fā)現(xiàn),8噸以上雙后橋自卸車在碾壓成型后的填砂路基上可載重行駛,可緩慢勻速調頭,調頭半徑盡量大一些。由于砂無粘聚性,表面松散不易板結,車輛在砂層上行走易形成車轍,對砂層表面擾動很大,所以在填砂路基上繼續(xù)上砂時,要保持砂表面濕潤,含水率控制在12~16%,如出現(xiàn)較深車轍,用推土機整平、壓路機碾壓。
試驗段施工時,砂的攤鋪使用了履帶式TY140、TY160二種型號的推土機,采用PY180平地機進行整平。試驗表明,由于砂無粘聚性,推土機功率太大,機械使用效率不高,不利于成本控制;功率太小,起不到初步碾壓的效果。TY140推土機使用效果較好。
(1)松鋪厚度
試驗段施工時,松鋪厚度按30cm、40cm、50cm分別進行了試驗,含水率控制在11.6~15.6%,YZ18振動壓路機靜壓1遍,振壓4~6遍,松鋪厚度30cm、40cm的段落壓實度均達到93%以上,松鋪厚度50cm的段落壓實度僅能達到92%左右。故建議在通常采用振動壓路機作為壓實機具的條件下,松鋪厚度不超過40cm。
(2)橫坡
施工中我們發(fā)現(xiàn),填筑第一層砂時,砂的保水性相對較好,逐層填高后,水很容易透過砂層,沿下承粘土層頂面從橫向碎石盲溝處排出。故填筑第一、二層砂時,施工橫坡度控制在2%左右,能及時排除下雨后的表面積水;逐層填高后,橫坡度可以適當減小,因為橫坡度大,下雨時砂層表面易形成沖溝,將碾壓成型的填砂路基破壞。
(3)平整度
用平地機刮平一遍,就基本能保證較好的平整度,但運砂車輛行走又會擾動砂層表面,影響其平整度,比較難控制。對于填砂路基,因為填料無粘聚性,所以其表面平整度控制的現(xiàn)實意義不大,對于運輸車輛行走產生的表面輪跡不需要進行反復處治。
(4)松鋪系數(shù)
試驗段時,按如下方法測量了松鋪系數(shù):設置了10個樁號,每個樁號在兩側距中樁各5m、10m、15m處共設置六個測點,觀測計算每個測點松鋪前的高程①、松鋪后的高程②、壓實度合格后的高程③,計算出松鋪厚度(②-①)、成型厚度(③-①),進而計算出每個測點的松鋪系數(shù)(②-①)/(③-①)??紤]機械施工對測點的影響,去掉一個最大值和最小值后,取剩余值的平均值作為松鋪系數(shù)。經(jīng)計算,松鋪系數(shù)約1.15。
填砂路基施工,灑水是關鍵,灑水車的噴頭要采用噴霧式,不得采用高壓式噴管,以免形成沖溝,不僅需要平地機反復整平,且壓路機碾壓后易造成局部壓實度不合格;沖溝較深時甚至會破壞下層結構。
砂的含水率低于最佳含水率需補水時,為保證灑水車在砂層表面正常行駛,先用推土機推平砂層,再用推土機履帶碾壓一遍后,5T的灑水車裝滿水后即可行走灑水。若采用大型灑水車,需將灑水車停在包邊土路基上,從灑水車上接管灑水,此種方法灑水速度較慢,機械使用效率較低,不利于成本控制。正常情況下,一個作業(yè)段只要配備2臺5T灑水車,就能很好地解決填砂路基的灑水問題。
(1)碾壓工藝
試驗段使用了TY140推土機推平砂料,推土機作業(yè)時本身就對砂層進行初步壓實,壓實度可達到83%左右。主要的壓實機具采用YZ18振動壓路機,碾壓時先慢后快、先靜后振、先弱振后強振、先邊后中、縱向進退式進行,用高頻率、低振幅的方法進行振壓,碾壓速度2~4km/h,軌跡重疊寬度不小于1/3輪寬。為確保填砂路基與包邊土相接處的壓實質量,需增加該處的碾壓遍數(shù),最后一遍做跨縫碾壓。
一個作業(yè)段需配備2臺YZ18振動壓路機才能滿足施工要求,因為砂沒有粘聚性,呈松散狀,壓路機的壓實功效不能充分傳遞,碾壓遍數(shù)較多。
試驗段施工時,使用YL-16膠輪壓路機進行終壓。試驗表明,膠輪壓路機碾壓2遍,壓實度提高并不明顯,基本上只起到表面收光的作用。故考慮膠輪壓路機碾壓1遍作表面收光。
(2)碾壓遍數(shù)
試驗表明,松鋪厚度40cm的填砂路基,含水率控制在11.6~15.6%,YZ18振動壓路機靜壓1遍(注:壓路機往返一次按一遍計),振壓4~6遍,壓實度可達到93%以上;振壓6~8遍,壓實度可達到94%以上。
(3)壓實度檢測
填砂路基的壓實度檢測,能夠使用灌砂法且效果較好。但砂無粘聚性,填砂路基表面5cm之內受壓路機輪跡的影響,故壓實度檢測時,需將表面5cm的砂料清除,檢測表面下5cm至該層底的壓實度。
對沉降觀測結果進行分析,填砂路基60天內的工后沉降較大,但60天后沉降明顯減少,路基趨于穩(wěn)定,故不需進行堆載預壓等特殊處理。待填砂路基穩(wěn)定(沉降觀測值小于5mm/月)后,才可進行96區(qū)路基的施工。
采用包邊土填砂路基,具有因地制宜、質量可靠、工期較短、造價經(jīng)濟、環(huán)保文明等特點,在宿遷至新沂高速公路SX-XY1標工程中取得明顯的效果,為土方缺乏、但砂料豐富的地區(qū)進行路基施工提供了經(jīng)驗。
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