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(華東交通大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,江西南昌330013)
基于FX2N的泡塑機PLC控制系統(tǒng)設(shè)計
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(華東交通大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,江西南昌330013)
通過對泡塑機工作機理和工藝流程的分析,采用PLC和觸摸屏技術(shù)對某工廠的泡塑機進行批量改造,設(shè)計了基于三菱FX2N系列PLC的泡塑機電氣控制系統(tǒng)。通過威綸通觸摸屏界面可以輸入工藝每個動作時間,選擇工作方式,顯示工藝參數(shù),該控制系統(tǒng)提高了泡沫制品的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量。
三菱FX2N-系列PLC;泡塑機;電氣控制系統(tǒng)
由于體積小、可靠性高以及使用靈活方便等優(yōu)點,PLC在工業(yè)控制領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用[1]。泡塑機通過將細(xì)小的可發(fā)性聚苯乙烯泡沫顆粒加入模具中,采用水蒸汽加熱再向模具內(nèi)充氣,最后用水冷定型,從而生產(chǎn)不同形狀的泡沫塑料,廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、日用品、工業(yè)品等領(lǐng)域。目前,很多泡塑機仍采用手動操作的方式,勞動強度大,而且由于工人技術(shù)熟練程度不同,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。筆者采用PLC和觸摸屏技術(shù)對某工廠的泡塑機進行批量改造,使生產(chǎn)的每個動作執(zhí)行時間均可以通過觸摸屏進行設(shè)定,同時具備自動∕手動的隨時轉(zhuǎn)換及從任意步驟進入自動循環(huán),在觸摸屏上實時地顯示運行過程中的每一步狀態(tài)及執(zhí)行的時間的功能。實現(xiàn)了生產(chǎn)自動化,減輕了勞動強度,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
泡塑機的主要部件為模具,通過更換模具可以生產(chǎn)不同形狀的泡沫塑料產(chǎn)品。在生產(chǎn)過程中可以根據(jù)生產(chǎn)工藝分別從移模和固模向模具內(nèi)注入水蒸汽、空氣、冷卻水等。泡塑機工藝流程圖見圖1[2]。在手動控制模式下,泡塑機的工藝流程是通過按壓相應(yīng)的手動操作按鈕,按照圖l的順序依次完成圖中每一個單獨的動作,并可以隨時切換到自動控制模式。整個機器的動作按照步進方式循環(huán)執(zhí)行,從合模到脫模為一個生產(chǎn)周期。用戶可以根據(jù)不同的產(chǎn)品調(diào)整每個工段所需時間的長短,同時可以對工作方式進行選擇,工藝參數(shù)的設(shè)定非常方便。
圖1 泡塑機工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of foam malding machine
通過以上對泡塑機的工藝流程和工作原理的分析,泡塑機控制系統(tǒng)主要控制要求如下:
1)系統(tǒng)應(yīng)具有手動控制和自動控制兩種工作方式。
2)系統(tǒng)應(yīng)能夠自動地控制開模、合模、加料等動作,以提高系統(tǒng)的性能,通過更換模具可以生產(chǎn)不同規(guī)格的泡沫制品,每個動作程序之間應(yīng)具有聯(lián)鎖功能。
3)系統(tǒng)應(yīng)具有良好的人機界面。通過界面可以輸入每個工藝動作時間,選擇工作方式,顯示關(guān)鍵工藝參數(shù)等。
4)系統(tǒng)應(yīng)具備報警和故障處理功能。
根據(jù)控制要求和控制功能的分析,整個控制系統(tǒng)共有8個開關(guān)量輸入和13個開關(guān)量輸出,PLC的機型選擇FX2N-32MR。FX2N系列PLC是三菱FX系列PLC中功能較強大的機型,應(yīng)用比較廣泛,具有豐富的軟元件資源,有3072點輔助繼電器(M)。提供了比較方便的步進順控指令,非常適用于按固定順序進行動作的工業(yè)控制,解決了各動作之間的互鎖、狀態(tài)記憶等一系列問題,不需要復(fù)雜的互鎖電路,更容易設(shè)計和維護系統(tǒng)[3]。在設(shè)備故障時能夠很容易地查找出故障所處在的位置。泡塑機控制系統(tǒng)I∕O地址分配如表1所示。
表1 PLC的I/O地址分配表Tab.1Input/output address assignment table of PLC
根據(jù)對泡塑機系統(tǒng)的組成和控制原理的分析,按照模塊化的程序設(shè)計思想,對泡塑機控制系統(tǒng)程序進行設(shè)計。系統(tǒng)的控制方式有兩種:自動模式和手動模式[4]。
3.1 控制系統(tǒng)的程序流程圖
泡塑機PLC控制系統(tǒng)的程序流程圖如圖2所示。圖2中初始化程序是對系統(tǒng)初始化參數(shù)進行設(shè)置,對部分?jǐn)?shù)據(jù)寄存器及定時器進行清零復(fù)位。手動程序供系統(tǒng)調(diào)試使用;自動程序根據(jù)預(yù)先設(shè)置的配方參數(shù)進入自動生產(chǎn)的控制,其程序流程圖如圖3所示。
圖2 泡塑機控制系統(tǒng)流程圖Fig.2 Control system flowchart of foam molding machine
圖3 自動程序流程圖Fig.3 Automatic program flowchart
3.2 PLC控制系統(tǒng)程序
依據(jù)時序邏輯關(guān)系可以編寫PLC控制程序,為了防止突然斷電對生產(chǎn)的影響,程序中多采用斷電保持型的元件,如采用了狀態(tài)繼電器S500~S550,輔助繼電器M500~M650,數(shù)據(jù)寄存器D600~D700等。限于篇幅原因,筆者僅給出合模過程和入料過程的程序,其中模具的開合,蒸汽閥、空氣閥、進料閥控制以及觸摸屏上各動作時間顯示的處理,與其他工藝過程中的相應(yīng)動作和動作時間顯示處理相似。合模程序如圖4,入料程序如圖5。
3.2.1 合模程序合模即移動模具向固定模具合攏的過程,合模程序如圖4所示。其中M500為合模狀態(tài)指示,便于觸摸屏指示當(dāng)前工藝流程。T1、T2、T3、T4、T5分別為合模吹氣、合模預(yù)熱、合模到限位延時、合模返回、入料延時定時器,定時的時間通過觸摸屏對D601~D605進行設(shè)定。M600、M601分別為合模吹氣、合模預(yù)熱選項,通過觸摸屏進行選擇。
如選擇了合模吹氣,則M600得電,T1定時時間未到時,開通移模、固模壓縮空氣Y6、Y7進行吹氣,去掉模具上的雜物。如選擇了合模預(yù)熱,則M601得電,T2時間未到時,開通移模、固模蒸汽閥對模具進行加熱。上述吹氣和預(yù)熱過程是在合模的同時進行的。
3.2.2 入料程序入料即第一次向模具內(nèi)填充泡沫顆粒,如填充顆粒不夠可能要進行第二次入料。入料程序如圖5所示。其中M501為入料狀態(tài)指示,便于觸摸屏指示當(dāng)前工藝流程。T6、T7、T10分別為入料延時、入料、入料回吹定時器。M8012為100 ms方波信號,用計數(shù)器C0對其計數(shù),得到實際上料時間,保存到D500中,通過觸摸屏進行顯示。
圖4 合模程序Fig.4 Closing mold program
圖5 入料程序Fig.5 Feeding material program
為了獲得較理想的人機交互效果,滿足人機界面顯示的美觀和易操作,選用威綸通公司的MT505。該觸摸屏體積輕巧且功能齊全,它具有操作簡單方便、符合人性化等優(yōu)點。通過觸摸屏窗口可以進行配方的編輯、修改和關(guān)鍵工藝參數(shù)的設(shè)定。同時,通過觸摸屏可以進行泡塑機參數(shù)設(shè)定、工藝流程、運行狀態(tài)和報警顯示。泡塑機人機界面的參數(shù)設(shè)定、工藝流程窗口和手動操作窗口分別如圖6、圖7和圖8所示。
圖6 參數(shù)設(shè)定窗口Fig.6 Parameters setting window
圖7 自動控制時工藝流程窗口Fig.7 Automatic control process window
圖8 手動操作窗口Fig.8 Manually operating window
本文所介紹的系統(tǒng)已投入使用,經(jīng)實際運行證明,采用PLC和觸摸屏電氣控制系統(tǒng)可靠性高、穩(wěn)定性好,產(chǎn)品的自動化水平和生產(chǎn)效率得到了顯著提高。減輕了現(xiàn)場工人的勞動強度,取得了比較明顯的經(jīng)濟效益。同時為了提高PLC教學(xué)質(zhì)量,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性,該工程案例已應(yīng)用到華東交通大學(xué)PLC實踐教學(xué)環(huán)節(jié)中。
(References)
[1]黃雄輝.工業(yè)過程控制中PLC監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)[J].控制工程,2003,10(5):436-438.
[2]邵敏楠,張家春.臺達(dá)HMI&PLC在自動泡塑成型機中的應(yīng)用[J].塑料工業(yè),2007(2):47-49.
[3]王阿根.電氣可編程控制原理與應(yīng)用[M].2版.北京:清華大學(xué)出版社,2010.
[4]肖艷軍,李磊,周婧,等.基于PLC的自動續(xù)料機械手[J].機械設(shè)計與制造,2011(2):152-154.
(責(zé)任編輯:曾婷)
Design of Foam Molding Machine Control System Based on FX2NPLC
XU Zhibang
(School of Electrical and Electronic Engineering,East China Jiaotong University,Nanchang 330013,Jiangxi,China)
Through the analysis of working mechanism and technological process of foam molding machines,adopting PLC and touch screen technology to foam molding machines in a factory for bulk modification,designs the electrical control system of a foam molding machine based on Mitsubishi FX2Nseries PLC.With a touch screen interface,the action time for each process can be input,the mode of operation can be selected,and the process parameters can be displayed.The control system improves the production efficiency and production quality of foam products.
Mitsubishi FX2Nseries PLC;foam molding machine;electrical control system
TQ320.52
A
1673-0143(2014)04-0035-05
2014-05-25
江西省教改課題(JXJG-13-5-1)
許智榜(1971—),男,副教授,碩士,研究方向:電氣控制技術(shù)。