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        催化裂化裝置吸收穩(wěn)定流程的節(jié)能優(yōu)化

        2014-07-19 02:53:38朱大亮鄭志偉謝恪謙
        石油煉制與化工 2014年7期
        關(guān)鍵詞:冷卻器吸收塔冷凝

        朱大亮,鄭志偉,李 倩,謝恪謙

        (中國(guó)石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司,山東 青島266071)

        催化裂化裝置是煉油廠的核心裝置,也是主要能耗裝置,對(duì)催化裂化裝置實(shí)施節(jié)能優(yōu)化具有重要意義。催化裂化過(guò)程的能耗除化學(xué)反應(yīng)熱移入產(chǎn)品外,其它能量都通過(guò)不同途徑散失于周圍環(huán)境之中,減少這部分能量可達(dá)到節(jié)能的目的[1]。本課題以催化裂化裝置節(jié)能優(yōu)化為背景,應(yīng)用PROⅡ流程模擬軟件,對(duì)某煉油廠新建500kt/a兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯裝置(TMP)吸收穩(wěn)定部分流程進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化模擬,提出了流程優(yōu)化的具體措施。

        1 模擬方案

        圖1 吸收穩(wěn)定部分常規(guī)流程

        以500kt/a TMP裝置為例,應(yīng)用PROⅡ流程模擬軟件進(jìn)行模擬,對(duì)其節(jié)能效果進(jìn)行評(píng)析。圖1為吸收穩(wěn)定部分常規(guī)流程。由圖1可見(jiàn),壓縮富氣、解吸塔塔頂氣與富氣洗滌水匯合后進(jìn)入氣壓機(jī)出口空氣冷卻器(空冷器),然后與吸收塔塔底油混合后進(jìn)冷卻器冷卻至40℃左右,與氣壓機(jī)級(jí)間凝液混合后進(jìn)入氣壓機(jī)出口油氣分離器,分離后的氣體進(jìn)吸收塔吸收C3~C4組分,凝縮油進(jìn)解吸塔解吸C2組分。圖2為改進(jìn)后新流程,即壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和酸性水混合進(jìn)入平衡罐,將其凝縮油作為一股熱進(jìn)料進(jìn)解吸塔中上部,氣相經(jīng)過(guò)冷凝與氣壓機(jī)級(jí)間凝液混合后進(jìn)入氣壓機(jī)出口油氣分離器,分離后的氣相進(jìn)吸收塔,液相作為一股冷進(jìn)料進(jìn)解吸塔頂部。圖2虛線部分冷卻器為模擬時(shí)設(shè)置的中間冷卻器,用以改變混合物流冷卻后的溫度。進(jìn)氣壓機(jī)的富氣組成見(jiàn)表1。

        圖2 吸收穩(wěn)定部分改進(jìn)后新流程

        表1 富氣組成

        2 模擬結(jié)果與分析

        采用新流程,壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后的溫度為73℃。改變解吸塔熱進(jìn)料溫度,進(jìn)行多方案模擬,以確定適宜的熱進(jìn)料溫度。方案一為常規(guī)流程,方案二為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置60℃,方案三為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置65℃,方案四為中間冷卻器冷卻后溫度設(shè)置70℃,方案五為壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后不經(jīng)冷凝,液相作為解吸塔熱進(jìn)料。在模擬過(guò)程中,保證干氣和液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定,其中干氣產(chǎn)品中C3+體積分?jǐn)?shù)控制在0.85%~0.95%,液化氣產(chǎn)品中C2組分體積分?jǐn)?shù)控制在0.4%~0.5%,C5+ 體積分?jǐn)?shù)為0.4%。不同方案下工藝參數(shù)對(duì)比情況見(jiàn)表2,不同方案下各再沸器負(fù)荷與冷凝器負(fù)荷見(jiàn)表3。

        表2 工藝參數(shù)對(duì)比

        表3 不同方案下各再沸器負(fù)荷與冷凝器負(fù)荷 MJ/h

        從表2可以看出,采用新流程后,隨著中間冷卻器冷卻后溫度升高,吸收塔氣相進(jìn)料量增大,吸收塔塔底溫度逐漸升高,穩(wěn)定汽油吸收劑用量增加,穩(wěn)定塔溫度基本沒(méi)有變化,穩(wěn)定塔進(jìn)料量增加。從表3可以看出,隨著冷后溫度升高,解吸塔塔底再沸器負(fù)荷逐漸降低,而穩(wěn)定塔塔底再沸器負(fù)荷升高,蒸汽再沸總負(fù)荷(解吸塔塔底再沸器+穩(wěn)定塔塔底再沸器)降低。穩(wěn)定塔塔頂冷凝器、吸收塔一中冷卻器、吸收塔二中冷卻器負(fù)荷逐漸升高,壓縮富氣冷凝負(fù)荷(中間冷卻器+富氣空冷器+冷凝冷卻器)逐漸降低,冷凝冷卻器總負(fù)荷降低。因此新流程采用方案五,即壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和富氣洗滌水混合后不經(jīng)冷凝,液相作為解吸塔熱進(jìn)料可得到最大的節(jié)能效果。

        隨著中間冷卻器冷卻后溫度變化,方案二~方案五解吸塔熱進(jìn)料中C1~C2組分體積分?jǐn)?shù)分別為5.69%,4.96%,4.36%,4.14%,平衡罐罐頂富氣中C3~C4組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為47.61%,50.44%,52.36%,53.24%。由此可見(jiàn),隨著中間冷卻器冷卻后溫度升高,解吸塔熱進(jìn)料中C1~C2組分的含量逐漸降低,而平衡罐罐頂富氣中C3~C4組分含量逐漸升高?;旌衔锪髟谄胶夤迌?nèi)近似于平衡汽化過(guò)程,根據(jù)相平衡原理,當(dāng)一個(gè)液相混合物進(jìn)行平衡汽化時(shí),所生成氣相中的輕組分濃度要比原始液相混合物中的高,而剩余液相中輕組分的濃度則比原始混合物中的低。隨著汽化溫度的升高,汽化量增大,平衡汽液相中輕組分的濃度逐漸減小[2]。新流程氣液一次分離后溫度升高,導(dǎo)致解吸塔熱進(jìn)料中輕組分C1~C2含量減小,而平衡罐頂富氣中C3~C4組分含量升高。

        采用方案五,解吸塔冷、熱進(jìn)料中C1~C4輕組分組成見(jiàn)表4。

        表4 新流程雙股進(jìn)料C1~C4組分組成

        通過(guò)對(duì)比表4中數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),熱進(jìn)料中C1~C4的體積分?jǐn)?shù)低于冷進(jìn)料中C1~C4的體積分?jǐn)?shù),同時(shí)熱進(jìn)料為飽和進(jìn)料,進(jìn)料溫度應(yīng)與進(jìn)料塔塔板處的溫度相近,因此熱進(jìn)料進(jìn)料位置低于冷進(jìn)料進(jìn)料位置。

        常規(guī)流程中解吸塔進(jìn)料全部為40℃冷進(jìn)料,而新流程具有雙股進(jìn)料的特點(diǎn),且不同于文獻(xiàn)[3]中同組成、不同溫度下的雙股進(jìn)料。若采用同組成、不同溫度的雙股進(jìn)料,則靠下方的進(jìn)料會(huì)嚴(yán)重干擾塔內(nèi)氣液相正常的組成分布,影響分離效果,造成兩股進(jìn)料之間的塔板失效,并且熱進(jìn)料越靠近塔的下方,傳質(zhì)干擾越大,分離效果越差[4]。

        由模擬結(jié)果可知,熱進(jìn)料中輕組分組成低于冷進(jìn)料中輕組分組成,因此熱進(jìn)料不會(huì)破壞合理的濃度分布,避免了返混問(wèn)題,不會(huì)造成塔板的傳質(zhì)浪費(fèi)。同時(shí)熱進(jìn)料帶入的大量熱量使解吸塔塔底再沸器負(fù)荷大大降低。由于氣液一次分離溫度升高,氣相量增大,C3~C4組分更多的進(jìn)入氣相,而氣壓機(jī)出口油氣分離器中液相量減小,導(dǎo)致吸收塔氣相進(jìn)料量增大,需要更多的穩(wěn)定汽油吸收劑。系統(tǒng)循環(huán)汽油量增大,穩(wěn)定塔內(nèi)氣液相負(fù)荷升高,穩(wěn)定塔塔內(nèi)溫度梯度基本不變,因此穩(wěn)定塔再沸器負(fù)荷略有升高,但蒸汽再沸器總負(fù)荷降低。

        解吸塔熱進(jìn)料不再經(jīng)過(guò)冷凝,因此壓縮富氣冷凝負(fù)荷降低。由于吸收塔塔內(nèi)氣液相負(fù)荷增大,吸收塔溫度上升,因此吸收塔中段取熱量增大,同時(shí)穩(wěn)定塔塔頂冷凝負(fù)荷增大,但系統(tǒng)整體冷凝負(fù)荷降低。

        3 能耗計(jì)算

        通過(guò)模擬計(jì)算可知,穩(wěn)定汽油吸收劑用量的增加導(dǎo)致整個(gè)吸收穩(wěn)定部分循環(huán)汽油量增大,會(huì)增加機(jī)泵的能耗。機(jī)泵軸功率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

        表5 機(jī)泵軸功率統(tǒng)計(jì) kW

        根據(jù)以上數(shù)據(jù),計(jì)算節(jié)約蒸汽量、循環(huán)水量和增加的耗電量,量化其節(jié)能效果,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6。

        表6 節(jié)能量計(jì)算 kW

        由表6可以看出,采用新流程整個(gè)裝置能耗降低44.04MJ/t,節(jié)能效果顯著。

        4 結(jié) 論

        對(duì)某煉油廠新建500kt/a兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯(TMP)裝置吸收穩(wěn)定部分流程進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化模擬,提出了流程優(yōu)化的具體措施。催化裂化裝置氣壓機(jī)出口部分流程布置時(shí),壓縮富氣、吸收塔塔底油、解吸塔塔頂氣和酸性水混合進(jìn)入平衡罐,將其凝縮油作為一股熱進(jìn)料進(jìn)解吸塔中上部,氣相經(jīng)過(guò)冷凝與氣壓機(jī)級(jí)間凝液混合進(jìn)氣壓機(jī)出口油氣分離器,分離器中氣相進(jìn)吸收塔,液相作為一股冷進(jìn)料進(jìn)解吸塔頂部。采用新流程可以避免解吸塔全部進(jìn)料先冷凝再吸熱解吸,同時(shí)避免了返混問(wèn)題,其熱量得到了有效利用。通過(guò)采取新流程,裝置能耗降低44.04MJ/t,節(jié)能效果顯著。

        [1]陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].2版.北京:中國(guó)石化出版社,2005:84-85

        [2]沈復(fù),李陽(yáng)初.石油加工單元過(guò)程原理(下冊(cè))[M].北京:中國(guó)石化出版社,1996:108-111

        [3]鄭嶺,杜英生,王穎昕.吸收穩(wěn)定系統(tǒng)解吸塔雙股進(jìn)料工藝的探討[J].化學(xué)工程,1995,23(5):39-43

        [4]陸恩錫,張慧娟,陳志奎,等.催化裂化裝置解吸塔工藝條件全面分析[J].化學(xué)工程,1998,26(1):29-32

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