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        大力神130焦?fàn)t煤氣燃?xì)廨啓C(jī)熄火原因分析

        2014-07-14 08:13:56朱大偉楊玉明
        燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣壓氣機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)

        朱大偉,楊玉明

        (1.江蘇天裕集團(tuán)東方熱電有限公司,江蘇徐州 221011;2.山東濟(jì)礦民生熱能有限公司,山東濟(jì)寧 272211)

        江蘇天裕集團(tuán)東方熱電有限公司的3臺燃?xì)廨啓C(jī)和山東濟(jì)礦民生熱能有限公司的2臺燃?xì)廨啓C(jī)都為美國索拉公司生產(chǎn)的大力神(Titan)130機(jī)組,為全國較早燒焦?fàn)t煤氣的雙燃料燃?xì)廨啓C(jī),該機(jī)型運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)熄火停機(jī)。本文針對該機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火進(jìn)行分析,總結(jié)出一些運(yùn)行經(jīng)驗。

        1 主要技術(shù)參數(shù)及工作流程

        Titan130燃?xì)廨啓C(jī)為雙燃料系統(tǒng)(0#柴油和焦?fàn)t煤氣),設(shè)計功率13 MW,冬季最大可達(dá)15 MW,效率為35%,額定狀況下排氣溫度496℃,壓比16。燃?xì)廨啓C(jī)配備21個雙燃料噴嘴,12個T5(三級渦輪噴嘴溫度)熱電偶,一個點(diǎn)火器,額定轉(zhuǎn)速11 197 r/min,經(jīng)過行星齒減速齒輪箱減速后轉(zhuǎn)速為1 500 r/min帶動發(fā)電機(jī)。氣體燃料為焦?fàn)t煤氣,壓力2.1~3.4 MPa。

        正常工作過程為盤車在20%額定轉(zhuǎn)速時先吹掃10 min,然后進(jìn)入柴油點(diǎn)火,盤車在65%額定轉(zhuǎn)速時自動脫扣,78%額定轉(zhuǎn)速后防喘閥關(guān)閉,升速到額定轉(zhuǎn)速,整個升速過程約3 min。達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后可手動切換到氣體燃料系統(tǒng)運(yùn)行,然后并網(wǎng)升負(fù)荷。

        2 故障概述

        2012年8月5日該機(jī)組在正常運(yùn)行中出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測到發(fā)動機(jī)熄火)熄火停機(jī),燃?xì)廨啓C(jī)復(fù)位后再次點(diǎn)火,機(jī)組運(yùn)行正常,之后幾天陸續(xù)出現(xiàn)該熄火停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2012年8月5日某次停機(jī)數(shù)據(jù)見表1。

        3 原因分析及處理

        燃?xì)廨啓C(jī)出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測到發(fā)動機(jī)熄火)熄火停機(jī)事故,檢查與其相關(guān)的各管線系統(tǒng)(點(diǎn)火、霧化空氣、雙燃料、熄火等四個系統(tǒng)),通過對系統(tǒng)設(shè)備的組成和實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行分析,利用排除法逐個進(jìn)行排查,最終找到原因,進(jìn)行針對性的解決。

        3.1 點(diǎn)火系統(tǒng)

        該點(diǎn)火系統(tǒng)由高壓包、點(diǎn)火電纜及火花塞組成。燃?xì)廨啓C(jī)在10 min的吹掃結(jié)束后進(jìn)入一個點(diǎn)火階段,30 s后若T5平均溫度超過400℉(204℃),燃料繼續(xù)加入,點(diǎn)火系統(tǒng)退出,并記錄一次成功啟動。若達(dá)不到400℉則點(diǎn)火失敗報警或熄火報警。燃?xì)廨啓C(jī)正常運(yùn)行中點(diǎn)火系統(tǒng)不工作,故可以排除。

        表1 某次停機(jī)數(shù)據(jù)記錄表

        圖2 氣體燃料系統(tǒng)圖

        3.2 霧化空氣系統(tǒng)

        該機(jī)組霧化空氣系統(tǒng)見圖1。壓縮空氣經(jīng)過過濾器FS911-1后由關(guān)斷閥V2P935控制分兩路,一路經(jīng)過減壓閥PCV933,進(jìn)入噴嘴霧化空氣管,要求空氣壓力控制在172~207 kPa;另一路經(jīng)過減壓閥PCV933-1后進(jìn)入點(diǎn)火霧化空氣管,要求空氣壓力控制在261 kPa。霧化壓力的調(diào)整可以在PCV933和PCV933-1之后安裝一臨時壓力表,強(qiáng)制開啟V2P935,手動調(diào)整PCV933和PCV933-1螺母即可。壓氣機(jī)排氣壓力提高后會經(jīng)過PCV933來代替壓縮空氣。由于是正常運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火停機(jī),故拆除噴嘴霧化空氣一路檢查,未見異常。

        圖1 霧化空氣系統(tǒng)圖

        3.3 雙燃料系統(tǒng)

        由于該機(jī)組設(shè)定為柴油點(diǎn)火,F(xiàn)N_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW為正常運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火,故液體燃料系統(tǒng)排除。氣體燃料(焦?fàn)t煤氣)系統(tǒng)見圖2。設(shè)計兩個環(huán)形分配管,焦?fàn)t煤氣通過EGF388-1和EGF388-2兩個主燃料閥控制,燃?xì)廨啓C(jī)熄火后主燃料閥會迅速關(guān)閉。檢查煤氣燃料管后發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)部有黃色粘稠物,超聲波清洗干凈后恢復(fù),初步懷疑煤氣中含水,導(dǎo)致瞬間熄火,要求定期排液。

        3.4 熄火系統(tǒng)

        由于焦?fàn)t煤氣中以H2和CH4為主,而H2爆炸極限范圍很廣(下限4%,上限75.9%),火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤欤ɑ鸨Wo(hù)至關(guān)重要,該機(jī)型共設(shè)計5個熄火停機(jī)保護(hù)。熄火壓力開關(guān)保護(hù)原理見圖3。

        圖3 熄火開關(guān)原理圖

        壓氣機(jī)出口的壓縮空氣壓力由壓力表TP349檢測,正常運(yùn)行中壓力HI=LO,當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)出現(xiàn)熄火時壓氣機(jī)壓力會下降,此時LO處壓力迅速下降,而HI處因有節(jié)流孔板F0940(0.23 mm),壓力緩慢下降,此時 HI和 LO產(chǎn)生壓差(設(shè)計壓差大于13.8 kPa 延時10 s動作,2.9 kPa復(fù)位),若 S349 動作后,超過30 s未復(fù)位(正常的復(fù)位時間應(yīng)小于2 s),則會出現(xiàn)AL_S349_Fail(熄火開關(guān)開啟失敗報警)。檢查發(fā)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)時壓氣機(jī)壓力由1 444 kPa下降到1 396 kPa,且停機(jī)后出現(xiàn)AL_S349_Fail,拆除熄火開關(guān)檢查,并重新校驗熄火開關(guān),安裝后復(fù)位AL_S349_Fail消失。即使是熄火開關(guān)的問題也只會出現(xiàn)報警,不會停機(jī),故熄火開關(guān)只是次要原因。

        該機(jī)型共設(shè)計5個熄火停機(jī)保護(hù):

        1)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_CMD(由高燃料命令檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī));

        2)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī));

        3)FN_FLAMEOUT_KW(由逆功率檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī));

        4)FN_FLAMEOUT_LOW_T5(由發(fā)動機(jī)溫度低檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī));

        5)FN_FLAMEOUT_UNDER_SPEED(發(fā)動機(jī)欠速檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī))。

        此次出現(xiàn)的熄火停機(jī)為FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī))。利用Rslogix5000打開該燃?xì)廨啓C(jī)程序,輸入FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW,程序見圖4。

        圖4 邏輯程序控制圖

        燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中當(dāng)壓力開關(guān)S349動作后,且燃料控制信號大于當(dāng)前負(fù)荷最大燃料量的95%后燃?xì)廨啓C(jī)會出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測到發(fā)動機(jī)熄火停機(jī))。該型燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計從點(diǎn)火到滿負(fù)荷,燃料量有一定的限制(根據(jù)煤氣發(fā)熱量、機(jī)組負(fù)荷狀況計算最大量),點(diǎn)火后的任何狀況下保證燃料的最大流量和壓氣機(jī)空氣比在爆炸下限內(nèi),故熄火后燃料和空氣的混合比遠(yuǎn)離爆炸下限,以保證機(jī)組安全。

        檢查停機(jī)前后各參數(shù)趨勢,見表1的某次停機(jī)數(shù)據(jù)記錄。9∶47∶48燃料控制需求量由41 968 kW上升到42 255 kW,且燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷設(shè)定值12 700 kW未變化,燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)際負(fù)荷由12 445 kW瞬間下降到10 868 kW,燃料閥1和燃料閥2的命令開度和實(shí)際開度均比上一時刻大,且壓氣機(jī)壓力也出現(xiàn)下降,故初步懷疑故障由煤氣瞬間發(fā)熱量不足引起。微開燃?xì)廨啓C(jī)入口前緩沖罐,發(fā)現(xiàn)排水量比較多,因此在燃?xì)廨啓C(jī)正常運(yùn)行過程中要進(jìn)行定期排液,防止進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒的煤氣中含液,導(dǎo)致熄火故障的發(fā)生。

        通過詳細(xì)排查、分析,發(fā)現(xiàn)2012年8月5日的故障原因是焦?fàn)t煤氣發(fā)熱量瞬間不足,這主要由于煤氣過濾器內(nèi)氮?dú)馕粗脫Q徹底及焦?fàn)t煤氣中含水量較多兩方面原因造成的。

        4 結(jié)語

        經(jīng)過以上分析,當(dāng)出現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)點(diǎn)火期間熄火或運(yùn)行中熄火,應(yīng)逐項排查檢查熄火原因。

        若啟動點(diǎn)火期間熄火,首先確認(rèn)點(diǎn)火器是否點(diǎn)著(點(diǎn)火器點(diǎn)著后T5平均溫度會上升,雖不一定達(dá)到400℉),若點(diǎn)火器正常,則柴油霧化有可能有問題,應(yīng)從燃料系統(tǒng)和霧化空氣系統(tǒng)查找原因?;鸹ㄈ诙啻吸c(diǎn)火失敗或壓氣機(jī)水洗時應(yīng)拆除清理,防止積液受潮影響點(diǎn)火,同時定期做打火試驗;在燃?xì)廨啓C(jī)長期運(yùn)行期間,柴油管道容易積水,再次啟動點(diǎn)火前應(yīng)檢查放水;同時FS911-1過濾器及VCH932止回閥需定期檢查及清理或更換。

        若運(yùn)行中燃?xì)廨啓C(jī)熄火,應(yīng)從控制邏輯程序中先找出熄火原因,再從燃料系統(tǒng)中查找原因,該機(jī)型熄火保護(hù)很成熟,各個部分均有不同的延時,誤報的機(jī)率很小。從目前實(shí)際運(yùn)行中來看,燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)熄火,主要都是因為運(yùn)行人員排污不及時、燃?xì)廨啓C(jī)噴嘴霧化不好及燃料供應(yīng)不足等原因引起。燃?xì)廨啓C(jī)熄火后會出現(xiàn)機(jī)組瞬間冷卻,高溫部分產(chǎn)生熱應(yīng)力,影響機(jī)組壽命,同時燃?xì)廨啓C(jī)的瞬間熄火也存在著爆炸危險,應(yīng)盡量減少熄火停機(jī)。

        根據(jù)本次事故情況分析,燃料的處理尤為重要,要將煤氣過濾器排液工作列入定期工作計劃中,并嚴(yán)格執(zhí)行;在煤氣置換氮?dú)獾臅r候一定要置換徹底,防止煤氣中含有氮?dú)猓霈F(xiàn)煤氣發(fā)熱量瞬間不足的現(xiàn)象。

        [1]童可義.PG9171E燃?xì)廨啓C(jī)點(diǎn)火失敗原因分析[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2009(2):65-67.

        [2]鄧建玲.張東曉.陳海斌,等.大型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù):控制系統(tǒng)分冊[M].北京:中國電力出版社,2009:140-143.

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