張孝棟,王定峰,段凌靚,張于勤
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710200)
長北氣藏屬于典型的低滲低壓儲層,滲透率中值為0.7 mD,平均滲透率為1 mD,北部區(qū)塊滲透率偏低,地層原始壓力約為29.0 MPa,儲層厚度5~35 m。自長北項目成立以來,長北區(qū)塊一直以雙分支水平井裸眼完井的方式開發(fā),此開發(fā)方案鉆井周期長,成本較高。截至2013年12月共完鉆38口雙分支水平井,其中前期和中期開發(fā)的水平井產(chǎn)量高,可以滿足經(jīng)濟(jì)開發(fā)的要求;后期開發(fā)的水平井砂巖鉆遇難度大、投資比較高、單井產(chǎn)量較低,為此中外雙方技術(shù)人員對改進(jìn)開發(fā)方案進(jìn)行了探索。
水平井分段壓裂改造技術(shù)是目前國際上先進(jìn)的低滲透油氣藏儲層增產(chǎn)技術(shù),其核心就是在井筒內(nèi)沿著水平井眼的方向,根據(jù)儲層物性和含油氣特征,選擇幾個或十幾個小段,采用裸眼或射孔技術(shù),通過一次壓裂施工壓開幾個或十幾個甚至幾十個水平段裂縫,達(dá)到增大滲流面積和提高單井產(chǎn)量的技術(shù)。
長北區(qū)塊前期和中期全部采用裸眼完井,水平井段有泥頁巖時下入預(yù)鉆孔尾管,長北氣藏砂巖比較致密,井眼穩(wěn)定性好,巖石最大主應(yīng)力和最小主應(yīng)力差別很小。通過分析國內(nèi)外常用的水平井分段壓裂方法,結(jié)合蘇里格氣田低滲透氣藏水平井開發(fā)的實踐經(jīng)驗,綜合分析認(rèn)為:當(dāng)儲層砂巖鉆遇率高,泥巖較少,井眼平滑,井眼穩(wěn)定性好時,可以裸眼完井,采用裸眼封隔器+投球滑套分層壓裂技術(shù),投球分段壓裂。目前裸眼封隔器技術(shù)成熟,密封性能良好,滿足壓裂改造需要,另外該技術(shù)壓裂施工作業(yè)時間短,可對各壓裂井段進(jìn)行單獨準(zhǔn)確控制,可實現(xiàn)水平段分段生產(chǎn)。下面以CB-X為例,對水平井分段壓裂技術(shù)在長北氣藏的應(yīng)用情況及效果進(jìn)行說明。
CB-X是長北區(qū)塊的第一口水平井壓裂試驗井,水平段長1 549 m。CB-X完井分為上部完井和下部完井兩部分。上部完井是常規(guī)的完井方式由上到下依次是:油管掛+井下安全閥+封隔器+坐落短接+密封插管;下部完井采用貝克的裸眼封隔器加投球滑套分段壓裂系統(tǒng)的管柱組合。
該井選擇不動管柱的多級封隔器分段壓裂技術(shù),每一個封隔器下面帶一個投球壓裂滑套,滑套里面安裝了不同尺寸的球座。最小的球座裝在最下面的套筒上,最大的球座裝在最上部的套筒內(nèi),壓裂時將不同大小的低密度球送入油管,然后將球泵送到相應(yīng)的球座內(nèi),封堵壓裂過的產(chǎn)層,同時打開該套筒對下一個產(chǎn)層進(jìn)行壓裂。
壓裂液選擇的原則是:第一要耐溫性,攜砂能力好;第二要對儲層污染低。通過室內(nèi)試驗對比和現(xiàn)場應(yīng)用,最終優(yōu)化后配方為:0.45%瓜膠+1.0%氯化鉀+0.3%粘土穩(wěn)定劑+0.5%助排劑+0.1%pH調(diào)節(jié)劑+0.2%殺菌劑。
長北氣層埋藏深度一般為2 900 m,閉合壓力約為45 MPa,選擇20~40目的中密度高強(qiáng)度陶粒,同時為了防止陶粒返排出砂,全部采用卡博覆膜陶粒。體積密度為 1.53 g/cm3,真密度為 2.55 g/cm3。
根據(jù)軟件模擬,參考國內(nèi)外類似氣田的開發(fā)經(jīng)驗,設(shè)計單段加砂量為30~40 t,單段壓裂液200~300 m3,泵注排量為5 m3/min。其中第一段壓裂泵注程序(見表1)。
水平井壓裂時,近井地帶存在附加的彎曲摩阻,容易發(fā)生支撐劑從壓裂液中析出,造成近井脫砂,發(fā)生砂堵,這種危險隨砂濃度的提高而迅速增大,常常會導(dǎo)致壓裂失敗。彎曲摩阻一般認(rèn)為是由于近井地帶初始壓裂方向與地應(yīng)力方向不一致,發(fā)生裂縫彎曲扭轉(zhuǎn),另外若裂縫延伸方向與井筒斜交,就可能出現(xiàn)裂縫彎曲,會導(dǎo)致攜砂液在經(jīng)過近井地帶時由于流通路徑的不規(guī)則造成額外的流動阻力。
采用前置液支撐劑段塞,可以減少近井裂縫彎曲摩阻,減少裸眼段微裂縫,增加主裂縫寬度,有效防止早期脫砂。根據(jù)儲層情況,設(shè)計兩種不同粒徑支撐劑段塞,采用100目粉陶段塞降低壓裂液濾失,并堵塞微裂縫,采用20/40目主壓裂陶粒段塞磨蝕裂縫面,降低攜砂液進(jìn)入裂縫的剪切力,保證加砂順暢。
該井水平段長度超過1 500 m,分7段壓裂,為了準(zhǔn)確評價各段的產(chǎn)能貢獻(xiàn),經(jīng)過討論,采用美國巖芯公司的非放射性化學(xué)示蹤劑技術(shù)監(jiān)測各段的產(chǎn)能貢獻(xiàn)。在壓裂各階段隨壓裂液泵入不同種類的微量非放射性化學(xué)示蹤劑。壓裂后,洗井放噴階段取水樣,分析化驗每種示蹤劑的含量,推測出每段地層的產(chǎn)能貢獻(xiàn)。該化學(xué)示蹤劑有如下特點:
表1 第一段壓裂施工泵注程序
(1)低輻射:比日常用煙感器輻射還要低;
(2)低能量:比地層自然放射性材料低至少一個數(shù)量級,當(dāng)人們手拿地層巖石時沒有誰恐懼其輻射;
(3)零沖洗:零污染,基質(zhì)燒結(jié),非外附著方式;
(4)半衰期:60至80天;
(5)用量少:一茶杯大小的量可滿足至少一個作業(yè);
(6)安全包裝和運輸-多層鉛罐鉛箱。
2013年3月8日進(jìn)行小型壓裂,準(zhǔn)確測得地層參數(shù),及時修正主壓裂設(shè)計。3月9日開始主壓裂,主壓裂施工7.5 h,第四段壓裂完,投入第五段的球后,停泵車,泄壓,檢查更換泵頭密封件,給泵車加油,之后完成剩余3段壓裂。最高施工壓力42 MPa,共入井壓裂液1 865.5 m3,入井陶粒 300 t,施工排量 5 m3/min。各層壓裂施工參數(shù)(見表2),施工曲線(見圖3)。
表2 CB-X井壓裂施工的參數(shù)表
圖1 CB-X施工曲線圖
壓裂后投產(chǎn)效果:該井在井口壓力為7 MPa時,測試產(chǎn)量為120×104m3/d,取得了顯著的增產(chǎn)效果。該水平井鉆井周期短,比雙分支水平井的建井周期縮短了一半,而且產(chǎn)量和雙分支水平井的產(chǎn)量相當(dāng)。
在7段壓裂過程中,分別加入7種不同型號的化學(xué)示蹤劑,具體參數(shù)(見表3)。
表3 化學(xué)示蹤劑參數(shù)
壓裂后,氣舉返排,洗井測試過程中,取了47個返排水樣,記錄好取樣時間和累計返排量,把這些樣品送到美國巖芯公司進(jìn)行分析化驗,檢測出各個水樣中每種示蹤劑的含量,分析總結(jié)出各壓裂段的產(chǎn)能貢獻(xiàn)率,結(jié)果(見圖2)。從圖中可以看出,各壓裂段的示蹤劑都返排檢測出來了,且分布比較均勻,各段壓裂效果良好,其中3,4,5,6段的壓裂效果最好,產(chǎn)能貢獻(xiàn)最大。
(1)針對CB-X井的儲層特征和井身結(jié)構(gòu),采用裸眼封隔器加投球滑套的分段壓裂改造技術(shù),現(xiàn)場應(yīng)用表明,該方案合理,對低滲透增儲層改造效果良好。
圖2 CB-X井化學(xué)示蹤劑平均濃度分析
(2)裸眼封隔器分段加投球滑套壓裂工具性能可靠,施工方便,滿足長北區(qū)塊水平井分段壓裂儲層改造的需要.
(3)化學(xué)示蹤劑監(jiān)測表明各段壓裂效果良好,7段壓裂層位都有產(chǎn)能貢獻(xiàn),而且各層產(chǎn)能貢獻(xiàn)比較均勻,達(dá)到設(shè)計要求。
(4)該井完井和儲層改造方案設(shè)計合理,壓裂改造效果顯著,施工安全高效,今后可在該區(qū)塊推廣應(yīng)用。
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