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        脫硝裝置運(yùn)行改造

        2014-08-16 00:59:28簡廷強(qiáng)趙凱智
        石油化工應(yīng)用 2014年6期
        關(guān)鍵詞:入口反應(yīng)器管線

        簡廷強(qiáng),趙凱智

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        寧夏石化公司一化肥裝置現(xiàn)有2臺高壓鍋爐(1#、2#鍋爐),日本三菱公司制造,負(fù)荷200 t/h,1988年投運(yùn),原鍋爐設(shè)計(jì)有脫硝裝置,但反應(yīng)器內(nèi)未安裝催化劑,脫硝裝置自鍋爐開車后一直未投運(yùn),原有的管線、閥門、反應(yīng)器已銹蝕無法使用。本次脫硝裝置改造,采用SCR還原法,利用原反應(yīng)器位置,即在省煤器出口、空預(yù)器入口之間安裝SCR反應(yīng)器。每臺鍋爐安裝一臺SCR反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)裝有兩層催化劑(反應(yīng)后期可增加一層),利用化肥一廠合成氨裝置提供的氣氨作為還原劑,在300~400℃條件下與煙氣中NOx反應(yīng),生成氮?dú)夂退?/p>

        1 工藝參數(shù)及流程

        寧夏石化公司1#、2#高壓鍋爐煙氣脫硝裝置采用以氣氨作為還原劑的SCR選擇性催化還原法,SCR入口NOx濃度(以NO2計(jì),干基),設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值為400 mg/m3,出口NOx排放濃度小于100 mg/m3,脫硝效率為80%。為保證鍋爐后系統(tǒng)正常運(yùn)行,不裝置控制氨逃逸率小于3 mg/m3。

        氣氨由化肥一廠合成工段供應(yīng),正常來源為:4118V2到4118K1二段入口管線,溫度-5~0℃,壓力0.28 MPa;備用氨源:4118K3出口管線處,溫度60℃,壓力0.75 MPa。

        氣氨管輸?shù)桨睔饩彌_罐,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量后,與稀釋風(fēng)機(jī)打出的稀釋空氣在混合器混合后,氨氣對空氣的混合比控制到5%左右,經(jīng)氨噴射格柵,注入煙道,與煙氣充分混合后進(jìn)入SCR反應(yīng)器,與煙氣中的 NOx反應(yīng),生成N2、H2O,(見圖 1)

        圖1 脫硝裝置流程示意圖

        2 裝置改造投運(yùn)效果

        2013年年底利用化肥一廠大修的機(jī)會(huì),對1#、2#高壓鍋爐進(jìn)行了脫硝改造,同時(shí)對電除塵、空預(yù)器也進(jìn)行了改造。12月鍋爐開車,脫硝裝置投運(yùn),并順利完成裝置環(huán)保驗(yàn)收。自治區(qū)環(huán)保廳12月19日對脫硝裝置環(huán)保驗(yàn)收檢測的數(shù)據(jù)(見表1)。

        表1 1#鍋爐脫硝檢測數(shù)據(jù)

        表2 2#鍋爐脫硝檢測數(shù)據(jù)

        3 裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

        3.1 設(shè)計(jì)加氨量不足

        1#、2#鍋爐脫硝裝置設(shè)計(jì)加氨量為每套裝置質(zhì)量流量為22.6 kg/h,體積流量為29.8 m3/h;鍋爐煙氣質(zhì)量流量為223 600 kg/h,煙氣密度按1.31 kg/m3,體積流量為17×104m3/h,用氨量核算如下:

        (1)NOx用 NO2計(jì):

        x(質(zhì)量流量)=17×104×400×10-6×17÷46=25.1(kg/h)

        x(體積流量)=17×104×400×10-6×22.4÷46=33.1(m3/h)

        (2)NOx中看作 NO、NO2各一半,則 NOx的相對分子質(zhì)量為38:

        x(質(zhì)量流量)=17×104×400×10-6×17÷38=30.4(kg/h)

        x(體積流量)=17×104×400×10-6×22.4÷38=40.1(m3/h)

        上述兩種算法的加氨量均大于設(shè)計(jì)值,說明設(shè)計(jì)加氨量不足。且實(shí)際運(yùn)行中脫硝裝置的用氨量也超過30 m3/h,但因流量計(jì)上限為30 m3/h,氨量無法正確計(jì)量。

        3.2 氨流量計(jì)量程不夠,偏低

        工藝設(shè)計(jì)文件中的加氨量為22.6 kg/h,儀表選型時(shí),給錯(cuò)了單位22.6 m3/h,因此儀表選用了最大流量只有30 m3/h孔板流量計(jì)。實(shí)際運(yùn)行中氨量超過30 m3/h,也就是超出孔板流量的上限,氨量無法準(zhǔn)確計(jì)量。

        3.3 送氨管線過細(xì),管線阻力大

        正常供氨處,即4118V2到4118K1二段入口到氨氣緩沖罐的管線的直徑為25 mm。一處供氨,壓力為0.28 MPa時(shí),供氨量不能滿足兩套脫硝裝置同時(shí)運(yùn)行需要,只能將備用氨源也投用,兩處供氨,壓力提到0.30 MPa以上時(shí),才能保證供應(yīng)兩套脫硝裝置同時(shí)運(yùn)行所需的氨量。后經(jīng)設(shè)計(jì)核實(shí),管線計(jì)算有誤,正常供氨處單處供氨,管線阻力大,所供氨量不夠兩套脫硝裝置用。但4118K3冬季無法運(yùn)行,也就無法保證氨量供應(yīng),裝置存在運(yùn)行隱患;且為給脫硝裝置供氨,運(yùn)行4118K3,能耗大。

        3.4 脫硝裝置入口NOx濃度高,超過設(shè)計(jì)值

        設(shè)計(jì)脫硝裝置入口NOx濃度為400 mg/m3,實(shí)際運(yùn)行中入口NOx濃度高于400 mg/m3(見表3、表4)。

        3.5 稀釋風(fēng)機(jī)出口沒有流量計(jì),無法計(jì)算、控制氨/空氣混合比

        脫硝裝置稀釋風(fēng)機(jī)出口沒有流量計(jì),只能按風(fēng)機(jī)的額定流量計(jì)算:9.72 m3/min=583.2 m3/h。按設(shè)計(jì)氨/空氣混合比5%計(jì)算,加氨量最大只有29.2 m3/h,加氨量不夠,脫硝效率低,裝置出口NOx濃度大于100 mg/m3,超過環(huán)保指標(biāo)。實(shí)際運(yùn)行中氨/空氣混合比大于5%,但氨氣的爆炸極限為15%~28%。通過詢問設(shè)計(jì)人員,氨/空氣混合比控制在8%以下是安全的,按此計(jì)算,加氨量的實(shí)際上限值為46.7 m3/h。加氨量超過46.7 m3/h,裝置氨氣爆炸的風(fēng)險(xiǎn)上升,存在安全隱患。實(shí)際運(yùn)行中氨量在45 m3/h以內(nèi)就能滿足要求。

        表3 1#爐脫硝裝置入口數(shù)據(jù)

        表4 2#爐脫硝裝置入口數(shù)據(jù)

        4 解決措施

        4.1 變更氨源,重新配管

        脫硝裝置正常氨源供氨壓力低,管徑細(xì),阻力大,供氨量低,無法滿足兩套脫硝裝置同時(shí)使用,在化肥一廠界區(qū)內(nèi)重找氨源:4118-K1二段出口再提供一處氣氨源,參數(shù):壓力:1.3~1.6 MPa,溫度:165~175 ℃。該處氣氨壓力高,溫度高,適合脫硝使用。按入口NOx濃度最大值:600 mg/m3計(jì)算,加氨量為49.7 m3/h;正常是平均NOx濃度:500 mg/m3計(jì)算,加氨量為41.3 m3/h;兩套裝置最大供氨量100 m3/h,進(jìn)行設(shè)計(jì)、配管,滿足兩臺鍋爐脫硝裝置同時(shí)運(yùn)行的需要。

        4.2 更換氨流量計(jì),稀釋風(fēng)機(jī)出口安裝流量計(jì)

        按最大流量50 m3/h,選購新流量計(jì)進(jìn)行更換。稀釋風(fēng)機(jī)出口安裝流量計(jì),便于隨時(shí)了解、控制氨/空氣混合比。下面是按實(shí)際運(yùn)行脫硝入口NOx數(shù)據(jù)進(jìn)行氨/空氣混合比的核算。

        最大氨量49.7 m3/h,氨/空氣混合比:49.7÷583.2=8.52%。

        正常氨量41.3 m3/h,氨/空氣混合比:41.3÷583.2=7.08%。

        5 結(jié)論

        脫硝是鍋爐的重要環(huán)保裝置,它制約了鍋爐,甚至一化肥裝置的運(yùn)行,調(diào)節(jié)控制手段只有調(diào)整氨量。通過上述措施改造后,保證了氨量的充足供應(yīng)、可調(diào),就為脫硝裝置正常、穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。

        [1]郜立峰,鄧光兵.寧夏石化公司培訓(xùn)教材第六分冊:鍋爐裝置[G].2009.

        [2]天津辰創(chuàng)環(huán)境工程科技有限責(zé)任公司.寧夏石化公司1#、2#高壓鍋爐煙氣脫硝項(xiàng)目改造初步設(shè)計(jì)[G].2013.

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