王海霞(太原理工大學(xué) 山西太原030000)
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司合成氨一分廠有1#,2#和3#系統(tǒng),造氣系統(tǒng)共有27臺(tái)固定層間歇造氣爐,造氣原料采用陽(yáng)泉塊煤和煤棒。
1#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能由150 kt/a擴(kuò)至200 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、2.0 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和NHD脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用雙甲合成工藝。合成系統(tǒng)由湖南安淳高新技術(shù)有限公司承建,工作壓力為23.2 MPa,氨合成塔采用三軸兩徑結(jié)構(gòu)的IIIJD型Φ1 400 mm合成塔及矮胖形Φ1 000 mm合成塔,醇化裝置采用三軸兩徑結(jié)構(gòu)的IIIJD型Φ1 400 mm醇化塔,烷化裝置采用二軸一徑Φ1 200 mm烷化塔。
2#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能為80 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、0.8 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和變壓吸附(PSA)脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用26.5 MPa雙甲合成工藝(Φ800 mm烷化塔及醇化塔,Φ1 000 mm和Φ600 mm氨合成塔)。
3#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能150 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、0.8 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和NHD脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用銅洗聯(lián)產(chǎn)甲醇工藝(Φ1 000 mm甲醇合成塔),有25.5 MPa三軸一徑結(jié)構(gòu)Φ1 200 mm合成系統(tǒng)和25.5 MPa矮胖形單管并流結(jié)構(gòu)Φ1 000 mm合成系統(tǒng)各1套。
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司合成氨二分廠氣化系統(tǒng)采用豐喜集團(tuán)臨猗分公司與清華大學(xué)合作共同研發(fā)的氣化壓力為4.0 MPa的清華爐(3臺(tái)為耐火磚爐,1臺(tái)為水冷壁爐),單爐投煤量約700 t/d,所用煤種大部分為神木煤。合成氨二分廠有2套各100 kt/a 單醇裝置和1套240 kt/a合成氨裝置。
200 kt/a甲醇裝置采用高水氣比耐硫低溫變換工藝、位阻胺變換氣脫硫工藝、自主研發(fā)的低溫低濃度選擇氧化硫回收技術(shù)、MDEA變換氣脫碳技術(shù)以及5.0 MPa低壓甲醇合成工藝。240 kt/a合成氨裝置采用高水氣比耐硫低溫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、低溫低濃度選擇氧化硫回收技術(shù)以及由湖南安淳高新技術(shù)有限公司提供的醇烴化合成技術(shù),氨合成壓力為16.5 MPa,合成塔直徑為Φ2 500 mm。
合成氨二分廠于2014年3月初開(kāi)始建設(shè),2008年因甲醇市場(chǎng)不景氣而停建的三期100 kt/a甲醇合成裝置在2014年4月中旬投入運(yùn)行。該項(xiàng)目由河北正元化工工程設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì),豐喜化工設(shè)備有限公司安裝分公司施工。
三期甲醇合成裝置投運(yùn)后,將合成氨二分廠水煤漿氣化爐(3開(kāi)1備)制得的原料氣經(jīng)過(guò)耐硫低溫變換、位阻胺脫硫、MDEA脫碳后,送往3套5.0 MPa低壓甲醇合成裝置,甲醇產(chǎn)量達(dá)350 kt/a; 合成氨二分廠氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置采用由合成氨一分廠2#和3#系統(tǒng)壓縮機(jī)六段出口分別提供25 500 m3/h(標(biāo)態(tài))和40 500 m3/h(標(biāo)態(tài))的氫氮?dú)?。這2股氫氮?dú)饣旌虾蠼?jīng)過(guò)1根Φ219 mm×32 mm、長(zhǎng)540 m總管送至氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置,氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置合成系統(tǒng)的醇化循環(huán)機(jī)、烴化電爐、氫壓機(jī)、氮壓機(jī)等停運(yùn)。原合成氨一分廠2#系統(tǒng)Φ1 000 mm合成裝置(代替原 1#系統(tǒng)矮胖形Φ1 000 mm合成裝置)和1#系統(tǒng)原有的Φ1 400 mm合成裝置組成1#系統(tǒng),原 1#系統(tǒng)矮胖形Φ1 000 mm合成裝置及3#系統(tǒng)Φ1 200 mm和Φ1 000 mm合成裝置停運(yùn)。
合成氨一分廠2#和3#合成氨裝置合成系統(tǒng)現(xiàn)運(yùn)行壓力23.0~24.0 MPa,氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置合成氨系統(tǒng)合成設(shè)計(jì)壓力20.0 MPa、工作壓力16.5 MPa。經(jīng)過(guò)改造后,合成氨一分廠2#和3#合成系統(tǒng)氨合成塔壓力下降,氫氮?dú)鈮嚎s功也隨之大幅度降低,壓縮機(jī)使用周期也得以延長(zhǎng),噸氨電耗費(fèi)用降低。
將合成氨一分廠2#和3#系統(tǒng)合成精煉氣送至氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置Φ2 500 mm合成塔內(nèi),Φ2 500 mm合成系統(tǒng)正??山邮站珶挌?20 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),合成壓力由24.0 MPa降至16.5 MPa,合成氨產(chǎn)量達(dá)到200 kt/a。
(1)合成系統(tǒng)改造共投資188萬(wàn)元,其中:管材81萬(wàn)元,閥門、法蘭、管件為20萬(wàn)元,土建10萬(wàn)元,安裝47萬(wàn)元,防腐5萬(wàn)元,其他費(fèi)用25萬(wàn)元。
(2) 改造前,2#系統(tǒng)合成裝置壓力為26.5 MPa,3#系統(tǒng)合成裝置壓力25.5 MPa;氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置(Φ2 500 mm合成裝置)系統(tǒng)壓力為16.5 MPa。改造后,2#和3#系統(tǒng)合成裝置壓力降低了9.0~10.0 MPa。
(3)改造前,1#系統(tǒng)精煉氣送至Φ1 400 mm和矮胖形Φ1 000 mm合成裝置;改造后,精煉氣送至Φ1 400 mm 合成裝置和Φ1 000 mm合成裝置,1#合成系統(tǒng)壓力由原來(lái)的23.2 MPa降至22.0 MPa左右。
改造前、后2#,3#和1#系統(tǒng)壓縮、合成對(duì)比如表1所示。
表1改造前、后2#,3#和1#系統(tǒng)壓縮、合成對(duì)比
從表1中可看出:2#和3#系統(tǒng)壓縮機(jī)六段出口壓力下降后,壓縮工段噸氨節(jié)電68.5 kW·h,合成工段噸氨節(jié)電64.21 kW·h ;1#系統(tǒng)壓縮機(jī)壓力下降后,壓縮工段噸氨節(jié)電33.9 kW·h,合成工段噸氨節(jié)電18.40 kW·h;按電價(jià)0.387元/(kW·h )、日產(chǎn)氨1 225 t、月生產(chǎn)天數(shù)30 d計(jì),改造后,各系統(tǒng)的合成工段平均噸氨節(jié)電約43.50 kW·h,月節(jié)電費(fèi)用約為61.87萬(wàn)元。
從經(jīng)濟(jì)效益分析看,該項(xiàng)目總投資188萬(wàn)元,則3個(gè)多月即可收回全部投資,投資少,見(jiàn)效快,經(jīng)濟(jì)效益顯著,達(dá)到了預(yù)期效果。