侍繼軍 陳冬梅 陳 宇
(江蘇和友化工有限公司 江蘇宿遷223809)
江蘇和友化工有限公司(以下簡稱和友公司)現(xiàn)有年生產能力為碳酸氫銨80 kt、復混肥30 kt、商品液氨60 kt及甲醇20 kt,其中合成氨裝置配有1套Φ3 400 mm× 31 050 mm脫硫系統(tǒng),但隨著生產能力的擴大、分布器易堵塞等原因,脫硫效果差、脫硫系統(tǒng)壓差大,故于2013年10月22日停車,對脫硫系統(tǒng)進行了改造。生產實踐證明,本次改造效果良好,達到了預期目的。
脫硫系統(tǒng)工藝流程見圖1。氣柜送來的半水煤氣經過洗氣塔凈化后送入靜電除焦器再次凈化,經羅茨鼓風機加壓后送入冷卻塔,半水煤氣冷卻后送至脫硫塔除去其中的H2S,再由分離器分離其中的水分,然后進入清洗塔清除半水煤氣中夾帶的泡沫,再經分離器進一步分離半水煤氣中的水分,進入冷卻塔冷卻降溫、焦炭過濾器凈化后送往壓縮機。
脫硫液從貧液槽底部出來經脫硫泵加壓后進
圖1 脫硫系統(tǒng)工藝流程
入脫硫塔頂部分布器,與半水煤氣逆向接觸,吸收H2S后從脫硫塔底部出塔。吸收H2S后的脫硫液進入富液槽,從富液槽底部出來的富液經富液泵加壓抽入再生噴射器,與空氣接觸并在催化劑的作用下在再生器內氧化,浮選出硫泡沫后的脫硫液進入貧液槽循環(huán)使用。
脫硫系統(tǒng)主要設備參數見表1。
羅茨鼓風機出口氣體壓力為36.0 kPa,而脫硫系統(tǒng)出口氣體壓力為22.7~24.0 kPa,系統(tǒng)壓差較大(12.0~13.3 kPa)。其原因如下:①分布盤管為篩孔型,易堵且只安裝于脫硫塔頂部,液體分布極不均勻,部分氣體走近路;②填料層分3層,每層填料高度為5 m。
表1 脫硫系統(tǒng)主要設備參數
脫硫后的半水煤氣中硫質量濃度高達 0.08~0.15 g/m2,脫硫效果較差,對后工段催化劑產生較大影響。其原因如下:①采用傳統(tǒng)的氨水催化劑脫硫法,脫硫效果差,環(huán)境污染嚴重;② 2臺 400 m3/h脫硫泵(1開1備),由于氣量大、貧液泵出口總管管徑太小以及液體分布不均勻,造成溶液循環(huán)量不能滿足生產需求。
選用GFP防堵式霧化噴頭,可將脫硫貧液霧化成高強度、高密度且呈液化態(tài)的“氣態(tài)”,具有極大的球形表面,噴灑區(qū)域大,能提供較大的傳質界面;同時,該噴頭采用防堵設計,口徑大(直徑達Φ40 mm),一般顆粒物不易堵塞噴孔。
3.1.1 脫硫塔噴頭安裝
選用60只霧化噴頭,分為3層,每層20只,安裝于分布盤管上。為達到噴霧均勻性、杜絕死角現(xiàn)象,每層噴頭均分為長、短形式安裝,長管圓周噴頭內徑為Φ1 500 mm,短管圓周噴頭內徑為Φ2 000 mm,噴頭管必須平直與塔壁形成90°,噴嘴平行于塔壁。將第1組盤管安裝在原一段填料壓板處、距出口除沫器空程4 500 mm;將第2組盤管安裝在原塔二段液體分布盤處、距上層填料柵板800 mm、距下層填料面3 900 mm;將第3組盤管安裝在原塔三段液體分布盤處、空程4 500 mm;支承點采用在原焊接點處加2根14#槽鋼并滿焊于塔體,盤管使用U形螺栓固定于槽鋼上。
3.1.2 洗氣塔、清洗塔及冷卻塔噴頭的安裝
氣柜出口洗氣塔和脫硫塔后的清洗塔都只將在用的上層6只噴頭更換為GFP防堵式霧化噴頭,其余噴頭保持不變。
制作并更換羅茨鼓風機出口冷卻塔噴上層盤管1組(DN125 mm),均勻安裝 8只霧化噴頭,其他層噴頭均不變。
在系統(tǒng)停車置換合格后,扒出塔內填料并進行清洗,保留部分填料,將每層填料高度由原先的5 m降至2 m。
采用堿液催化劑脫硫法,每班加25 kg NaOH和250 kg Na2CO3。
(1)原貧液泵出口總管DN250 mm更換為DN300 mm,配接3只DN200 mm閘閥,接3層霧化盤管,便于調配。
(2)新增2臺單級單吸離心脫硫泵,當運行單臺泵流量達不到脫硫效果要求時,為保證霧化效果,可以同時運行2臺泵,形成2開1備。
改造前、后工藝參數對比見表2。
表2 改造前、后工藝參數對比
由表2可知:改造后,脫硫系統(tǒng)壓差減小、噸氨電耗下降、合成氨產量提高,而噸氨煤耗幾乎不變;按合成氨3 000元/t、原煤1 500元/t、電價0.35元/(kW·h)、全年生產330 d計,則年可增加利潤639.0萬元左右;脫硫系統(tǒng)阻力降低,提高了壓縮機的打氣量;脫硫指標得到優(yōu)化后,帶動了整個凈化系統(tǒng)工藝指標的好轉。此次技改投資僅12.3萬元,經濟效益可觀。