李秀君,王佳偉,薛晉明
(大同電力機車有限責任公司北車重工,山西大同037038)
為了滿足鐵路部門旅客運輸對客運機車的需求,公司自主開發(fā)研制了160 km/h 客運電力機車。160 km/h 客運電力機車空心軸套是走行部的一個重要零部件,起著支撐從動齒輪,連接牽引電機和六連桿驅動單元的作用。
空心軸套主體為一個類似回轉空心元件。其前端為φ380k6、φ404r7 和φ415 的圓柱面,后端為φ350圓柱面,內(nèi)孔φ320;后端有連接牽引電機的480g7和懸掛臂的支座連接面,如圖1 所示。
圖1 空心軸套工件示意圖
空心軸套設計基準是φ380k6 圓柱面??招妮S套典型的工藝路線是先加工連接牽引電機的480g7 和懸掛臂的支座連接面。然后以牽引電機連接面作基準,加工φ380k6、φ404r7 圓柱面,這樣的工藝路線下支座連接面的形位公差容易得到保證。但由于支座連接面φ380k6、φ404r7 圓柱面直徑比較大,長度也較長,使用橋式鏜刀加工,受刀具剛性的影響圓柱面的精度和表面粗糙度都很難保證。因此,結合公司設備實際狀況,開展空心軸套工藝的研究,確定先在數(shù)控立車加工φ380k6、φ404r7 圓柱和相關的臺階面,保證圓柱面尺寸及相關形位公差,然后再在加工中心進行連接面加工的工藝路線。由此便帶來了如何設計工裝,如何保證兩支座連接面尺寸精度和形位公差精度要求的問題。為此我們進行了空心軸套工裝設計的研究。
從圖1 中可以看出,本工序在軸向方向的精度控制部分為電機止口面的28H9 鍵槽、170±0.1 尺寸及平行度。在圓周方向上,其精度控制主要226±0.05、140±0.05、、和φ480g7 尺寸及一系列的平行度以及垂直度。8-φ25 孔、3-φ32 孔和3-M30-6H 螺紋孔位置度。
從圖1 中可以看出,本工序主要軸向尺寸的設計基準為φ380 和φ404 之間的臺階面,選取此臺階面作為軸向定位基準。
通過設計圖樣分析可以看出工件的主要周向尺寸均是以φ380k6 外圓的中心軸線為基準的,根據(jù)工藝路線安排,這個外圓面在前工序已經(jīng)精加工成形,因此必須選取φ380k6 圓為工裝的定位基準。幾種工裝的定位方案的分析比較如下:
1)整體固定套筒定位。采用整體固定的圓柱套筒作定位元件,將已加工的定位外圓柱面φ380k6 放入后,軸向壓板夾緊。優(yōu)點是工裝制造加工簡單,成本低廉。由于定位外圓柱面φ380k6 要套入工裝圓柱套筒間需要一定間隙,軸線定位精度不高,這種方案難以達到精度要求。
圖2 套筒定位塊定位誤差分析
如圖2 所示,D 為工裝圓柱套筒定位塊內(nèi)圓,d 為工件380 的定位外圓,既要保證每個工件都能順利放入定位,又要保證定位精度,工裝與工件之間選用較小間隙配合產(chǎn)生最大定位誤差Pmax=Dmax-dmax=0.108-(0.004)=0.104。式中:Dmax為定位元件內(nèi)圓最大尺寸;dmax為工件外圓最小尺寸。
即使工件定位時強制一邊貼靠,定位誤差也達到0.052mm。工件連接牽引電機的480g7 和懸掛臂的支座連接面對軸線尺寸公差為±0.05 mm,工裝定位誤差Pmax=0.052 mm,不能滿足工件定位精度要求。
與之相似的半圓柱套筒作定位元件。這種定位方式工件放入更為容易,工件定位時貼靠邊定位誤差0.052 mm;垂直方向定位誤差0.104 mm,但是同樣不能滿足工件定位精度要求。
2)定心定位夾緊機構。采用定心定位夾緊機構可以實現(xiàn)工件的定心定位,工件的定位誤差PXmax、PYmax均為0,是比較理想的定位方案。但定心定位夾緊機構結構復雜,活動零件多,制造調(diào)整難度大,成本也高,在此工裝設計中沒有采用定心定位夾緊機構。
3)固定V 形塊定位。利用V 形塊的特有的對中特性。如圖3 所示,在V 形塊的中分線垂直方向(X 向)定位誤差為0;V 形塊的中分線方向(Y 向)定位誤差為相對較低。當工件以φ380k6圓柱面定位時,工件的定位誤差分別為:PXmax=0,PYmax=δd/(2sinα/2)=0.036/(2sin60°)=0.021 mm。式中:δd為工件外圓公差;α 為V 形塊工作角。
圖3 固定V 形塊定位誤差分析
這里取V 形塊工作角為120°,選用較大的V 形塊工作角可以進一步提高定位精度。
工裝設計中將在V 形塊的中分線方向置于工件對中要求較高的方向上,即工件連接牽引電機的480g7 和懸掛臂的200+0.285+0.100支座連接面對軸線尺寸方向,中心高尺寸工裝定位誤差PXmax=0,可以獲得較高的定位精度。而在另一方向上即工件M24、M30、φ32、φ25 等系列孔相對于中心線的位置度公差為0.2 mm,工裝定位誤差PYmax=0.021 mm小于工件公差的1/3,能滿足工件定位精度要求。
空心軸套工裝設計中采用120°工作角固定V 形塊作主定位,固定V 形塊對面設計有一塊活動V 形塊,活動V 形塊的作用是保證工件基準外圓與工裝定位面貼靠;固定V 形塊端面及兩側的弧形定位板端面作軸向定位,V 形塊端面及兩弧形定位板端面在機床上現(xiàn)場加工。頂部的三爪壓板和兩個側面壓板,作為主夾緊元件。為了防止加工兩支座時工件產(chǎn)生轉動,工裝設計有抗扭轉裝置,抗扭轉裝置加裝在兩支座之間的位置上,使用六角頭支承螺栓實現(xiàn)頂緊工件抗扭轉。
工裝使用時將工件φ380k6 圓柱面向下吊裝放在固定V 形塊和兩弧形定位板端面;手動旋緊活動V 形塊,使工件φ380k6 圓柱面與V 形塊定位面貼靠;用0.03 mm塞尺檢查工件φ380k6 圓柱面與V 形塊定面及軸向定位面與固定V 形塊和兩弧形定位板端面無間隙。調(diào)整抗扭轉裝置的兩個六角頭支承螺栓,使工件前端面找平;用頂部的三爪壓板和兩個側面壓板,將工件夾緊就可以進行加工了。
圖4 空心軸套設計效果圖
過去類似的空心軸套先加工連接牽引電機的支座連接面,然后以牽引電機連接面作基準,加工φ380k6、φ404r7 圓柱面。但由于支座連接面φ380k6、φ404r7 圓柱面直徑大,長度長,使用橋式鏜刀加工,受刀具剛性的影響,圓柱面的精度和表面粗糙度都很難保證。
在160 km/h 客運電力機車空心軸套試制中,充分利用公司現(xiàn)有設備的優(yōu)勢,先在數(shù)控立車加工φ380k6、φ404r7 圓柱和相關的臺階面,然后再在加工中心進行連接面的加工。由于工裝設計中,進行了空心軸套工裝設計的研究,精心設計工裝,有效控制工裝的定位誤差。試制的160 km/h 客運電力機車空心軸套各個尺寸和形位公差精度都達到圖樣要求。實踐證明,開展160 km/h 客運電力機車空心軸套工藝和工裝設計可以保證和滿足設計要求,效果十分良好。
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