宋恒文
(本溪多益資源開發(fā)有限公司,遼寧本溪117200)
大盈江水電站(四級)屬徑流引水式電站,裝機容量4×175 MW,年發(fā)電量34.18億kW·h。電站位于大盈江下游河段。由于流域水土流失嚴重,水流含沙量大。
根據(jù)上游拉賀練水文站1980年—2001年共22 a泥沙資料,按面積比推求壩址沙量,壩址多年平均懸移質(zhì)沙量333萬t,多年平均含沙量0.427 kg/m3。汛期6—10月沙量占全年的89.3%,拉賀練水文站實測最大含沙量達9.25 kg/m3。如此大的泥沙含量對電站技術(shù)供水系統(tǒng)的正常運行影響很大。
供水對象有發(fā)電機上導(dǎo)軸承、發(fā)電機推力軸承/下導(dǎo)、發(fā)電機空氣冷卻器、水輪機導(dǎo)軸承。原技術(shù)供水系統(tǒng)采用以下方式:
技術(shù)供水主供水采用單元供水方式,每臺機從尾水管設(shè)2個取水口,一主一備,取水口位于機組尾水管擴散段頂部。取水經(jīng)水泵加壓,濾水器過濾后通過四通閥供給機組用水設(shè)備;技術(shù)供水排水經(jīng)四通閥至尾水;排水管路出口位于尾水管擴散段頂部、尾水閘門之間。水泵及濾水器各2套,互為主備用。通過切換電動四通閥能夠?qū)崿F(xiàn)反沖供水方式運行。離心水泵、濾水器、電動四通閥及三通閥均布置于主廠房內(nèi)蝸殼層。
技術(shù)供水采用機組頂蓋排水作為備用水源,頂蓋排水直接接至機組技術(shù)供水管三通閥之前。由于頂蓋供水水量受機組負荷影響,同時與轉(zhuǎn)輪迷宮密封環(huán)間隙也有很大關(guān)系,所以該供水方式只能做為備用供水方式[1]。
主要包括4個方面的內(nèi)容:
機組運行時由大軸補氣管進入尾水流道中的空氣經(jīng)由位于尾水擴散段頂部的水泵取水口進入到技術(shù)供水管路中。
如備泵停泵時間超過5 h,由于管路中淤積大量空氣,致使取水管路中水位降低,水位位于泵體以下,此時啟動備泵,泵雖啟動,卻無法供水。
為解決此問題,電站在供水泵后的供水管路上裝設(shè)了自動排氣閥,但排氣效果均達不到預(yù)期。供水管路進氣問題給運行人員操作帶了很大麻煩,具體有:
1)不能長時間停泵,造成供水泵頻繁啟動。
2)運行人員要經(jīng)常手動對供水管路進行排氣。
3)每次開機運行人員均要進行現(xiàn)場監(jiān)控,保證水泵正常工作。如監(jiān)控不到位有可能因冷卻水中斷造成事故停機,使電站達不到自動運行狀態(tài)[2]。
大盈江水電站(四級)所處河段水流泥沙量大,多處平均含沙量為0.427 kg/m3;汛期最大泥沙量達9.25 kg/m3。
同時,水流中有一些可以由供水泵取水口進入的漂浮物,如幾厘米長的樹枝,小塊樹皮等。如此水質(zhì)造成濾水器及其后側(cè)用水設(shè)備經(jīng)常堵塞。
水流中含有很多的泥土成分,其特點為,顆粒小,有較強的黏性。顆粒小的特性使得大量的泥土成分不能被濾除,經(jīng)過濾水器進入設(shè)備;較強的黏性使其有較強的附著力,當其經(jīng)過設(shè)備管路時便大量的附著在管路壁上,造成過流斷面減小,流量減小,時間一久個別較細的管路會完全堵塞(如:推力外循環(huán)冷卻器的部分熱換管),致使冷卻水流量降低,使設(shè)備達不到應(yīng)有冷卻效果。
電站4#機投運后,每周都要對兩臺濾水器進行清理。開始時效果明顯,可過段時間發(fā)現(xiàn)推力油槽油溫有上升的趨勢,分析認為是推力外循環(huán)冷卻器的熱換管發(fā)生堵塞造成了冷卻水供水量不足,致使推力外循環(huán)冷卻器的冷卻效果降低,油溫升高。
對此,運行采用了反沖運行方式,取得了很好的效果。機組投運初期每6 h切換運行方式便可保證用水設(shè)備的冷卻效果;后來,每小時都要進行一次切換。這給機組運行帶來很大隱患。
電站被迫申請停機對推力外循環(huán)冷卻器進行清理,發(fā)現(xiàn)冷卻器內(nèi)一部分熱換管已完全堵塞,部分熱換管由于堵塞嚴重,已無法輸通。
冷卻水泥沙含量大、水的硬度大將造成技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)備及用水設(shè)備磨損加劇,降低設(shè)備的使用壽命;四通閥違反規(guī)程的頻繁切換,加速了閥體密封的損傷,大大降低了四通閥的使用壽命;供水泵長時間在水質(zhì)很差的條件下運行易發(fā)生故障。
由于濾水器排污不暢或設(shè)備及管路堵塞等原因,需進行頻繁的檢修,造成了人力、物力及財力的損失。
綜上所述,由于泥沙及供水管路進氣問題使設(shè)備運行存在嚴重隱患。如果監(jiān)控不到位,處理不及時(管路、設(shè)備及濾水器等)或發(fā)生突發(fā)性故障(如:水泵由于水質(zhì)發(fā)生突發(fā)故障;管路、濾水器、用水設(shè)備管路發(fā)生突然堵塞等)將造成機組的被迫停機或事故停機。
再者,本電站為云南東部電網(wǎng)的最大電站,影響著電網(wǎng)的潮流分布,電站的運行對電網(wǎng)的穩(wěn)定起著重要作用。因此,電站必須對原有的技術(shù)供水系統(tǒng)進行改造,以保證機組的安全穩(wěn)定運行。
采用循環(huán)供水系統(tǒng)徹底解決機組冷卻水水質(zhì)問題。機組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用清潔水;冷卻水通過布置在電站尾水中的尾水冷卻器與天然河水進行熱交換,冷卻水不與天然河水發(fā)生直接接觸,從而不受河流泥沙、雜質(zhì)、硬度、酸堿度及漂浮物等影響,能始終保持清潔(可定期進行水質(zhì)檢測并處理);因循環(huán)水采用清潔水,將大大延長技術(shù)供水系統(tǒng)所有設(shè)備的使用壽命。
改造后的循環(huán)供水方式作為主供水方式,原尾水水泵供水方式作為備用供水方式。這樣,也就同時解決了取水管路進氣給運行操作帶來的麻煩。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)增設(shè)的設(shè)備主要包括:尾水冷卻器、供水泵、水泵控制柜、循環(huán)水池、機組內(nèi)部各部分冷卻器以及管道、閥門、自動化元件及測量表計等。
主要設(shè)備的布置情況:
3.1.1 循環(huán)水池
受電站廠區(qū)地理條件的限制,循環(huán)水池?zé)o法進行室外布置,只能布置于電站蝸殼層(注:原供水泵,增設(shè)供水泵、四通閥、三通閥及控制柜均布置于蝸殼層)。
受蝸殼層場地限制,最終確定:1#機及2#機每臺機各設(shè)一個循環(huán)水池,3#機和4#機共用一個循環(huán)水池。
水池為鋼結(jié)構(gòu),尺寸均為:長6 m;寬3 m;高4 m。每個水池的有效容積為:63 m3。3個循環(huán)水池間用Φ200鋼管連通。
循環(huán)水池至2臺循環(huán)泵的取水管路為Φ300鋼管,取水口位于同一高程,管中心距地面為50 cm。為方便起見,本文以1#機(或2#機)為例對改造方案進行闡述。
3.1.2 尾水冷卻器
為防止銹蝕、防止泥沙及漂浮物影響、達到更好的冷卻效果,尾水冷卻器需布置在電站最低尾水位以下。
管路、自動化元件及閥門具體設(shè)置情況見改造后的原理圖(圖1)。
本工程為改造工程,考慮最大程度減小對正常生產(chǎn)秩序的影響,新增管道及土建工程考慮施工方便,不影響電站正常發(fā)電的改造工程可先期進行,盡量減少對原有管路的改動,循環(huán)水系統(tǒng)運行應(yīng)實現(xiàn)自動化控制并滿足電站自動化要求。
3.3.1 優(yōu)點
優(yōu)點有以下4點:
1)采用開式循環(huán)系統(tǒng),水池本身可釋放一部分熱量,更利于系統(tǒng)散熱。
2)循環(huán)水池本身有一定容積,發(fā)生緊急情況時(如循環(huán)供水系統(tǒng)投入時誤操作將原冷卻水排水閥打開,冷卻水排水直接排至尾水),可保證短時間冷卻水不中斷(單臺機技術(shù)供水額定流量約600 m3/h,循環(huán)水池單個容積為63 m3,如單臺機發(fā)電,可保證約6 min冷卻水不中斷。
3)將3個循環(huán)水池連通,可保證約18 min的時間),為事故緊急處理贏得寶貴時間。
4)水泵由循環(huán)水池抽水,其進口壓力恒定,利于水泵平穩(wěn)運行。
3.3.2 缺點
缺點因循環(huán)水水溫一般維持在20~30℃左右,利于微生物生長。對此,需定期對循環(huán)水水質(zhì)進行監(jiān)測,可加入藥劑進行處理。
采用循環(huán)供水系統(tǒng)的主要目的是解決技術(shù)供水的水技問題,可卻隨之引出了另一不容忽視的問題,就是改造后的供水系統(tǒng)的冷卻效果能否滿足機組運行的要求。
尾水冷卻器為本系統(tǒng)的核心設(shè)備,而熱換管則是尾水冷卻器的核心部件。改造能否達到預(yù)期的效果,就需對熱換管的冷卻性能進行精密嚴謹?shù)挠嬎恪?/p>
3.4.1 確定管材
經(jīng)過對熱換性能及水力損失的綜合比較,確定熱換管采用優(yōu)質(zhì)輸送流體用碳素?zé)o縫鋼管(20#)制造,管徑為Φ42;考慮到工作壓力、防銹厚度及安全系數(shù)等因素,經(jīng)計算,確定選用鋼管的管壁厚度為3.5 mm。
3.4.2 換熱面積校核計算
1)根據(jù)相關(guān)參數(shù)計算得每臺尾水冷卻器要求的傳熱量為3 750 kW。
2)根據(jù)熱換管材質(zhì)及要求的傳熱量,考濾一定安全系數(shù),計算得出所需換熱面積為407 m2。
3)按尾水冷卻器實際結(jié)構(gòu),進行冷卻器實際換熱面積計算,結(jié)果如下:換熱管管徑:Φ42×3.5 mm;尾水冷卻器換熱管總長度:3 270 m;尾水冷卻器換熱管實際換熱面積為431 m2。
根據(jù)以上計算,可見,尾水冷卻器換熱管實際換熱面積大于換熱計算所需換熱面積407 m2,滿足機組對技術(shù)供水的要求。
圖1 同原系統(tǒng)圖
2010年電站對4號機技術(shù)供水進行了改造,此次改造徹底解決了技術(shù)供水水質(zhì)問題,其冷卻效果也達到了預(yù)期。目前,該系統(tǒng)已正式投入運行,設(shè)備運行正常。
大盈江水電站(四級)技術(shù)供水系統(tǒng)改造的成功,為類似的泥沙含量大的大型水電站解決技術(shù)供水的泥沙問題提供了非常寶貴的經(jīng)驗。
[1]周雄.水電站技術(shù)供水方案綜述[J].四川水利發(fā)電,2006(04):78-80.
[2]翁國平,方家祥,王正山.某小型水電站技術(shù)供水系統(tǒng)改造[J].小水電,2011(06):127-129.