魯忠科
(華能威海電廠,山東 威海 264205)
某電廠3期2臺(tái)680 MW機(jī)組配置了2臺(tái)超超臨界直流鍋爐。鍋爐高溫受熱面、過(guò)熱器、再熱器采用的為SA-213TP347H,A-213S30432,SA-213TP310Hcbn型奧氏體不銹鋼管。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,超溫或溫度急劇波動(dòng)都會(huì)使受熱面管道內(nèi)壁產(chǎn)生氧化皮;當(dāng)機(jī)組停運(yùn)后,降溫或溫度急劇變化時(shí),氧化皮因與母材的膨脹系數(shù)不同而脫落,造成受熱面管道堵塞,最終導(dǎo)致超溫過(guò)熱爆管。
2013-03-15,該廠6號(hào)機(jī)組鍋爐高溫再熱器氧化皮脫落堵塞導(dǎo)致爆管,如圖1所示。
圖1 高溫再熱器爆管
6號(hào)機(jī)組鍋爐高溫再熱器爆管后,該廠及時(shí)編制了《焊接安全技術(shù)措施》,按照要求消除了爆管缺陷。2013-03-22,6號(hào)機(jī)組鍋爐投入正常運(yùn)行。為保證鍋爐高溫受熱面安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保機(jī)組能夠得到有效檢查,徹底消除氧化皮脫落堵塞問(wèn)題,該廠制定了《鍋爐氧化皮檢測(cè)與治理方案》。結(jié)合2013年6月份機(jī)組檢修,對(duì)6號(hào)機(jī)組鍋爐奧氏體不銹鋼管全面進(jìn)行氧化皮檢測(cè)與處理。
在鍋爐運(yùn)行人員的配合下,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定:停爐后悶爐72 h,停爐降溫速率不超過(guò)2 ℃/min。在停爐過(guò)程中,爐膛通風(fēng)10 min后立即停運(yùn)送、引風(fēng)機(jī),并關(guān)閉送、引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口擋板,防止鍋爐受熱面降溫過(guò)快??刂聘邷剡^(guò)熱器、屏式過(guò)熱器、高溫再熱器出口蒸汽溫度和受熱面金屬溫度降溫速率,確保不超過(guò)2 ℃/min;主、再熱壓降速率不大于0.3 MPa/min;降壓結(jié)束后水冷壁上水,控制啟動(dòng)分離器溫度降低速率不高于2 ℃/min;啟動(dòng)分離器儲(chǔ)水箱,見(jiàn)水后方可啟動(dòng)煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)冷卻。根據(jù)環(huán)境溫度,控制風(fēng)機(jī)的出力,調(diào)整低過(guò)、低再入口煙溫的降低速率不高于2 ℃/min,禁止強(qiáng)制冷卻,執(zhí)行悶爐時(shí)間大于72 h,避免停爐時(shí)產(chǎn)生奧氏體不銹鋼管氧化皮脫落現(xiàn)象。
使用與廠內(nèi)使用型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)相同的受熱面管段,將前期取出的氧化皮倒至該管段內(nèi)部,做氧化皮檢測(cè)試驗(yàn)。通過(guò)肉眼觀察、重量測(cè)量、磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量,分別記錄氧化皮堆積高度為1/3,1/2,2/3流通面積時(shí)對(duì)應(yīng)的氧化皮重量值和此時(shí)的管段磁場(chǎng)值。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)爐內(nèi)環(huán)境磁場(chǎng),校核氧化皮磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x(型號(hào):BM-100)的測(cè)量值,再根據(jù)管外徑和壁厚的不同分別繪制過(guò)熱器、再熱器磁場(chǎng)強(qiáng)度與氧化皮含量曲線。
2013年6月份機(jī)組檢修停爐,未采用燜爐方式進(jìn)行,讓引風(fēng)機(jī)加速冷卻從而使氧化皮迅速脫落。在6號(hào)機(jī)組此次檢修時(shí),爐內(nèi)溫度完全冷卻后,輕輕敲打受熱面管,使氧化皮完全脫落至管內(nèi)底部U型彎頭內(nèi),再用磁場(chǎng)強(qiáng)度儀對(duì)高過(guò)、高再不銹鋼彎頭進(jìn)行全面的磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量。結(jié)合前期校核曲線,估算管內(nèi)氧化皮重量、堆積高度、堵塞管道的面積,對(duì)超過(guò)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的管段進(jìn)行割管,取出氧化皮。
通過(guò)對(duì)6號(hào)機(jī)組的檢修,發(fā)現(xiàn)高溫再熱器冷端770個(gè)彎頭全部存在氧化皮堆積超標(biāo)現(xiàn)象。某個(gè)彎頭的氧化皮堆積情況如圖2所示,質(zhì)量為1 328 g。檢查切割后的直管內(nèi)壁情況,確認(rèn)無(wú)異常后焊接恢復(fù)所有切口,對(duì)焊接后的管道進(jìn)行100 %無(wú)損檢測(cè),結(jié)果均合格。
圖2 氧化皮堆積情況
TP347H鋼管內(nèi)壁氧化物分為2層,此次6號(hào)爐高再脫落的氧化皮為外層氧化物,內(nèi)層氧化物仍附著在管道內(nèi)壁。內(nèi)層氧化物由圍繞原金屬晶界分布的富鉻氧化物和位于原金屬晶粒內(nèi)部的鐵鉻鎳氧化物組成,主要成份為Fe3O4,其結(jié)構(gòu)緊密牢固,不易脫落;外層氧化物為鐵氧化合物組成,結(jié)構(gòu)松散,易開(kāi)裂脫落。外層氧化物脫落后,由于內(nèi)層氧化物對(duì)TP347H管中Fe原子的擴(kuò)散有阻礙作用,使管道內(nèi)壁再次生成鐵氧化合物變得非常困難,生成周期也會(huì)相應(yīng)加長(zhǎng)。因此,在清理外層氧化皮時(shí),要注意保護(hù)內(nèi)層氧化皮。
在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,要利用蒸汽攜帶原理盡量清除沉淀在管內(nèi)的氧化皮。在機(jī)組沖轉(zhuǎn)前,將主汽壓力控制在6 MPa,主汽溫度控制在350~400 ℃;再熱蒸汽壓力控制在大于1.1 MPa,溫度控制在350~400 ℃。保證上述參數(shù)后,應(yīng)盡量提高熱負(fù)荷,開(kāi)大高、低旁路,采用穩(wěn)壓沖洗,利用蒸汽帶走氧化皮。沖洗時(shí),要求化學(xué)人員每隔1h對(duì)主、再熱蒸汽及凝結(jié)水的品質(zhì)進(jìn)行取樣分析,介質(zhì)中Fe2+含量由“低—高—低”至穩(wěn)定并合格后,再進(jìn)行機(jī)組并網(wǎng)工作。
通過(guò)對(duì)氧化皮的檢測(cè)與清理,結(jié)合機(jī)組點(diǎn)火過(guò)程中執(zhí)行的氧化皮吹掃措施,有效清理了6號(hào)機(jī)組鍋爐奧氏體不銹鋼管內(nèi)部的氧化皮,保證了鍋爐高溫受熱面的安全運(yùn)行。對(duì)6號(hào)機(jī)組鍋爐高再氧化皮進(jìn)行清理后,未出現(xiàn)因氧化皮堵塞造成的爆管現(xiàn)象。
在2014年機(jī)組檢修期間,對(duì)5號(hào)機(jī)組鍋爐高過(guò)、高再進(jìn)行針對(duì)性的氧化皮檢測(cè)與清理,提高了超超臨界鍋爐連續(xù)安全運(yùn)行的能力。
從經(jīng)濟(jì)上看,超超臨界鍋爐“四管”泄漏最快搶修時(shí)間為5天,以680 MW機(jī)組每日帶80 %負(fù)荷計(jì),損失發(fā)電量為65 280 MW;若再加上檢修、啟停機(jī)組等費(fèi)用,單臺(tái)機(jī)組泄漏爆管后的經(jīng)濟(jì)損失約650萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)氧化皮的檢測(cè)與清理,避免了機(jī)組非停,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
超超臨界鍋爐高溫受熱面管采用奧氏體不銹鋼管,鍋爐累計(jì)運(yùn)行約10 000 h后,管道內(nèi)部氧化皮極易脫落,堆積到受熱面彎頭內(nèi)部,影響管道傳熱導(dǎo)致超溫爆管,給電廠帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,通過(guò)氧化皮測(cè)量?jī)x快速檢測(cè)法,可有效發(fā)現(xiàn)超超臨界鍋爐高溫受熱面管氧化皮脫落問(wèn)題,減少或杜絕鍋爐爆管現(xiàn)象,保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。