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        淺談鍋爐輸煤系統(tǒng)粉塵超標(biāo)的治理

        2014-07-05 00:55:52李愛華
        電力安全技術(shù) 2014年8期
        關(guān)鍵詞:皮帶機(jī)系統(tǒng)

        李愛華

        (新疆奎屯熱電廠,新疆 伊犁 833200)

        1 概述

        某熱電廠2×25 MW機(jī)組輸煤系統(tǒng),采用2臺(tái)電機(jī)振動(dòng)給煤機(jī)和4臺(tái)膠帶輸送機(jī)構(gòu)成的“兩單一雙”輸煤系統(tǒng)。在正常情況下,一臺(tái)電機(jī)振動(dòng)給煤機(jī)運(yùn)行,另一臺(tái)備用;1,2號(hào)膠帶輸送機(jī)運(yùn)行,3號(hào)甲、乙膠帶輸送機(jī)定期輪換使用,互為備用。輸煤系統(tǒng)最大輸送能力為200 t/h。

        此輸煤系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,由于線長、點(diǎn)多、落差大等原因,造成原煤在輸送過程中煤塵擴(kuò)散較大。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),煤粉擴(kuò)散較多的地點(diǎn)在落煤點(diǎn)(特別是在各落煤管導(dǎo)煤槽出口)、振動(dòng)格篩、3號(hào)甲/乙膠帶輸送機(jī)頭部落煤口、各犁煤器落煤口等處。經(jīng)該市疾病預(yù)防控制中心對(duì)以上地方進(jìn)行檢測(cè),測(cè)得粉塵濃度在57 mg/m3以上,對(duì)照GBZ1—2002,GBZ2—2002國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(2 mg/m3),煤粉濃度嚴(yán)重超標(biāo)。

        為解決這一問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,分析了粉塵產(chǎn)生的原因,并進(jìn)行了針對(duì)性的治理,最終解決了粉塵超標(biāo)問題。

        2 輸煤系統(tǒng)流程

        輸煤系統(tǒng)由振動(dòng)給煤機(jī)、波型篩煤機(jī)、碎煤機(jī)、除塵器及輸煤皮帶等組成,其流程如圖1所示。

        3 粉塵超標(biāo)的危害

        輸煤系統(tǒng)粉塵超標(biāo)是許多電廠普遍存在的問題。輸煤系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的粉塵,不僅造成環(huán)境污染,還會(huì)影響工作場(chǎng)所衛(wèi)生和集控遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的可視度,加速機(jī)械磨損,破壞電氣絕緣,甚至可能引起爆炸或火災(zāi)事故。這些粉塵若被吸入人體內(nèi)粘附在肺葉上,還將使人患上職業(yè)病,危害職工的身體健康。因此,對(duì)輸煤系統(tǒng)粉塵超標(biāo)的治理是當(dāng)前亟待解決的問題。

        圖1 輸煤系統(tǒng)流程

        4 粉塵超標(biāo)的原因分析及治理方法

        輸煤系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著原煤的輸送和轉(zhuǎn)運(yùn),其粉塵的主要來源為:

        (1)原煤從上一級(jí)設(shè)備至本級(jí)皮帶的落差大造成的煤粉揚(yáng)塵;

        (2)皮帶機(jī)運(yùn)行時(shí)高速波動(dòng)造成的二次揚(yáng)塵。

        粉塵飛揚(yáng)最嚴(yán)重的地點(diǎn)為輸煤系統(tǒng)落煤管導(dǎo)煤槽出口以及煤倉間犁煤器落煤口。受落料沖擊氣流影響,煤粉從導(dǎo)煤槽出口和密封不嚴(yán)的縫隙鼓出,造成現(xiàn)場(chǎng)空間粉塵嚴(yán)重超標(biāo)。結(jié)合該電廠2×25 MW機(jī)組輸煤系統(tǒng)的設(shè)備情況,對(duì)粉塵超標(biāo)的原因進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的治理方法。

        4.1 落煤管導(dǎo)煤槽處粉塵污染

        4.1.1 原因分析

        (1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析,原安裝的導(dǎo)煤槽設(shè)計(jì)不合理,采用多節(jié)拼裝而成,節(jié)縫間隙為1~5 mm。上煤時(shí),原煤以約5 m/s的速度垂直落到皮帶膠面上,經(jīng)皮帶承載后,垂直變向以2 m/s的速度輸送。其間,由于原煤高速?zèng)_擊、轉(zhuǎn)向產(chǎn)生大量的煤粉,造成導(dǎo)煤槽內(nèi)氣壓相對(duì)比較高,從而使得大量的煤粉塵從節(jié)縫間隙處往外溢。

        (2)所采用的普通擋煤皮用壓條固定在槽體兩側(cè)向輸煤槽內(nèi)部彎曲包入。由于擋煤皮不能過寬,故折彎性能不好,與膠帶工作面貼合不好,使得導(dǎo)煤槽密封性較差,皮帶運(yùn)行時(shí)容易出現(xiàn)漏煤現(xiàn)象。

        4.1.2 治理方法

        (1)將原分節(jié)安裝的導(dǎo)煤槽,改為整體形式,即原每段2 m共5節(jié)改為1節(jié)10 m,用不銹鋼板制作。經(jīng)過改造以后,取消了中間節(jié)縫,煤粉在封閉導(dǎo)煤槽內(nèi)至少滯留4 s,與改造前直接外溢相比,增加了4 s的沉積時(shí)間,從而在一定程度上減輕了煤塵的污染。

        (2)將原普通擋煤皮改為迷宮式密封擋煤皮,其密封性能好,且不會(huì)因?yàn)槟p或皮帶顫動(dòng)而影響密封。當(dāng)物料沖擊導(dǎo)煤槽時(shí),大塊物被封塵段擋住,少量的粉塵被多道迷宮槽擋住,并隨膠帶的運(yùn)動(dòng)回流到膠帶中部,對(duì)減低粉塵污染起到很好的作用。

        4.2 振動(dòng)格篩處粉塵污染

        4.2.1 原因分析

        該輸煤系統(tǒng)因受場(chǎng)地限制,其碎煤設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí)未裝設(shè)旁路系統(tǒng),當(dāng)原煤潮濕時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)粗碎機(jī)堵塞,難于清理的情況,影響上煤帶負(fù)荷。

        由于電廠采購的煤粒度相對(duì)較小且均勻,故先拆除粗碎機(jī)的錘頭、篩板,拆除2號(hào)輸煤皮帶機(jī)頭的除大塊器,改用振動(dòng)格篩代替粗碎機(jī)篩板,以解決堵塞問題。由于存在不能通過振動(dòng)格篩的大塊物,故格篩外罩有一面是敞開的,煤流落至格篩時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的沖擊力,從而形成較大的揚(yáng)塵。

        4.2.2 治理方法

        (1)在格篩外罩敞開的一面加裝擋塵卷簾。若來煤粒度在30 mm以下時(shí),煤流基本上都通過格篩,不需人工清理。該擋塵卷簾放下后形成密封空間;在人工清理格篩時(shí),可將擋塵卷簾收起。

        (2)除塵最直接的辦法是把所產(chǎn)生的煤塵全部吸走。為此,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)除塵風(fēng)量的估算和送風(fēng)距離的測(cè)量,在2號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站外加裝1臺(tái)XDCC-24-Ⅰ型多管水沖擊式除塵器(電機(jī)功率30 kW,除塵風(fēng)量24 000 m3/h)。在A,B振動(dòng)格篩外罩上方各開1個(gè)Φ600的圓形引風(fēng)口,通過引風(fēng)管將振動(dòng)格篩處的空氣吸入除塵器聯(lián)箱內(nèi)進(jìn)行凈化,在振動(dòng)格篩外罩內(nèi)外形成負(fù)壓,避免該處未沉積下來的煤塵外溢,使揚(yáng)塵問題得到明顯改善。在引風(fēng)口出口處安裝風(fēng)門,當(dāng)輸煤皮帶運(yùn)行時(shí),將運(yùn)行皮帶的風(fēng)門開啟,不運(yùn)行時(shí)則關(guān)閉,可提高除塵效率。

        4.3 輸煤皮帶機(jī)頭部落煤口處粉塵污染

        4.3.1 原因分析

        (1)當(dāng)環(huán)錘式粗碎機(jī)錘頭和篩板拆除后,在3號(hào)皮帶至錘擊式細(xì)碎機(jī)間形成直通落煤管。錘擊式細(xì)碎機(jī)運(yùn)行時(shí),特別是空載啟動(dòng)時(shí),由于轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),在機(jī)內(nèi)產(chǎn)生強(qiáng)烈的氣流,帶動(dòng)機(jī)體內(nèi)部煤粉形成含塵量較大的空氣,沿直通落煤管從3號(hào)站皮帶機(jī)頭落煤口涌出,造成3號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站內(nèi)粉塵彌漫。

        (2)從3號(hào)皮帶機(jī)頭部落煤口至4號(hào)皮帶導(dǎo)煤槽出口,只在粗碎機(jī)層和細(xì)碎機(jī)層各裝有1臺(tái)除塵器,引風(fēng)管分別從4號(hào)皮帶導(dǎo)煤槽處接至除塵器處,有超過20 m的落差。除塵器風(fēng)量明顯不足,不能將3號(hào)皮帶機(jī)頭部落煤口的粉塵吸走。

        4.3.2 治理方法

        (1)在3號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站內(nèi)加裝1臺(tái)XDCC-24-Ⅰ型多管水沖擊式除塵器,并將3號(hào)站A,B皮帶機(jī)頭落煤口柵形護(hù)罩改裝成只帶檢查門的密閉護(hù)罩,上方各開1個(gè)Φ600的圓孔作為引風(fēng)口,通過引風(fēng)管將皮帶機(jī)頭落煤口處的含塵氣流吸入除塵器聯(lián)箱內(nèi)進(jìn)行凈化。同樣,引風(fēng)口出口處也安裝了風(fēng)門。

        (2)細(xì)碎機(jī)空載啟動(dòng)時(shí),含塵空氣流量大,除塵器有噴塵的現(xiàn)象。因此,在A,B粗碎機(jī)上方約1.5 m的直管段上,分別加裝1個(gè)緩沖鎖氣器,大大減少了細(xì)碎機(jī)室的誘導(dǎo)風(fēng)量上翻,起到隔風(fēng)作用,提高了除塵效果。

        4.4 犁煤器落煤口處粉塵污染

        4.4.1 原因分析

        該輸煤系統(tǒng)共有3個(gè)原煤倉,其中1,2號(hào)原煤倉各有4臺(tái)犁煤器,共8個(gè)落煤口;3號(hào)原煤倉有2個(gè)落煤口。當(dāng)煤干燥時(shí),其中一個(gè)原煤倉的一臺(tái)犁煤器在上煤時(shí),煤流以一定的速度沖向煤倉內(nèi),產(chǎn)生較大揚(yáng)塵,造成煤倉間的粉塵污染。

        4.4.2 治理方法

        為了提高原煤倉的密封性,在原煤倉的落煤口各裝1個(gè)緩沖鎖氣器。工作時(shí),犁煤器連續(xù)卸下的煤被鎖氣器的擋板截?。划?dāng)煤重達(dá)到一定值時(shí),會(huì)壓開鎖氣器的擋板將煤卸到煤斗內(nèi)。無煤時(shí),鎖氣器擋板自動(dòng)封閉,避免煤斗內(nèi)大量粉塵溢出。另外,安裝緩沖鎖氣器后,還降低了煤流的下落速度,并將煤流導(dǎo)向煤斗的側(cè)壁,大大減少了揚(yáng)塵。

        4.5 粉塵污染的其他原因及治理

        來煤的含水量對(duì)粉塵的大小有決定性影響。當(dāng)水分低于4 %時(shí),粉塵較大,需在煤源點(diǎn)進(jìn)行噴水以控制濕度。

        因此,在1號(hào)站皮帶機(jī)頭部各加裝3個(gè)出水直徑為4 mm的噴水頭,水源取自站內(nèi)沖洗水母管,水壓保持在0.25 MPa左右,各自的取水管上都裝有1個(gè)球閥,便于噴水的投停操作。當(dāng)煤中水分較低、揚(yáng)塵大時(shí),可投入噴水,促使塵粒黏結(jié),增大粒徑及重量,進(jìn)而增加沉降速度,減小煤塵飛揚(yáng)。

        5 治理效果

        采取上述綜合治理措施后,該電廠2×25 MW機(jī)組輸煤系統(tǒng)粉塵超標(biāo)的問題得到了妥善解決。近2年來,該市疾病預(yù)防控制中心每隔半年來廠進(jìn)行1次檢測(cè),檢測(cè)粉塵濃度均在2 mg/m3以下,達(dá)到了國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。粉塵超標(biāo)問題的順利解決,不僅優(yōu)化了設(shè)備的使用環(huán)境,延長了設(shè)備的使用壽命,還為職工創(chuàng)造了健康的工作環(huán)境。

        1 張 磊.燃料運(yùn)行與檢修[M].北京:中國電力出版社,2006.

        2 華東電業(yè)管理局.燃料運(yùn)行及檢修技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,1997.

        3 火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材編委會(huì),鄧金福.燃料設(shè)備運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2005.

        4 李新梅,張 軍.降低輸煤系統(tǒng)粉塵污染方法的探討 [J].電力安全技術(shù),2014(1).

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