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        雙進(jìn)雙出球磨制粉系統(tǒng)安全可靠性改進(jìn)

        2014-07-04 03:26:18丁厚東石天佐尹曉天張乃良
        電力安全技術(shù) 2014年1期
        關(guān)鍵詞:筒體系統(tǒng)

        丁厚東,石天佐,尹曉天,張乃良

        (東營市勝利油田勝利發(fā)電廠,山東 東營 257087)

        1 設(shè)備存在的問題

        某熱電廠2×300 MW 機(jī)組鍋爐是由上海鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界壓力、中間再熱自然循環(huán)煤粉鍋爐,型號為SG1025/17.40 M851,采用BBD3854 型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。機(jī)組投產(chǎn)后,磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)設(shè)備故障率逐漸升高,例如:A磨煤機(jī)減速機(jī)多次發(fā)生軸承損壞和輸入軸斷裂;B磨煤機(jī)密封風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計不合理,風(fēng)機(jī)故障率高;C磨煤機(jī)潤滑系統(tǒng)冷卻效果差,易堵塞,導(dǎo)致軸瓦、減速機(jī)溫度過高等。這些問題經(jīng)常造成鍋爐制粉系統(tǒng)停運,導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn),被迫投油助燃,每年助燃用油需100 多t,嚴(yán)重時甚至造成鍋爐滅火停機(jī),影響機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行和冬季供熱。

        2 軸承損壞及輸入軸斷裂的原因分析

        BBD3854 型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),其傳動系統(tǒng)具體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        電動機(jī)通過彈性柱銷聯(lián)軸器帶動二級斜齒輪減速箱,減速箱輸出軸通過彈性柱銷聯(lián)軸器帶動小齒輪,小齒輪與大齒輪通過嚙合帶動磨煤機(jī)筒體轉(zhuǎn)動,減速箱的結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

        2.1.1 磨煤機(jī)正常運行時所需功率

        雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)是典型的參數(shù)耦合、非線性、時變、大噪聲的復(fù)雜系統(tǒng)。雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)功率的計算公式為:

        圖1 鋼球磨煤機(jī)傳動系統(tǒng)組成示意

        圖2 減速箱的結(jié)構(gòu)

        式中:D——筒體有效內(nèi)徑;

        L——筒體有效長度;

        n——筒體轉(zhuǎn)速;

        ρgt——鋼球堆積密度,取ρgt=4.9t/m3;

        ψ——筒內(nèi)充球系數(shù),ψ=G/(ρgt×V)=67/(4.9×61.2)=0.2234;

        G——筒內(nèi)裝球量;

        V——筒體有效容積;

        Khb——護(hù)扳形狀修正系數(shù)(護(hù)扳形狀為波浪形則取1,護(hù)扳形狀為齒形則取1.1);

        Kr——燃料性質(zhì)系數(shù)(滾筒空轉(zhuǎn)時,Kr=1;磨無煙煤時,由于有潤滑作用,能耗較少,Kr=0.95;磨其他煤時,Kr=1.05);

        S—— 筒體及護(hù)扳總厚度范圍為0.07~0.1 m,取S=0.09 m;

        η——傳動系統(tǒng)傳遞效率,二級減速箱傳動取經(jīng)驗值0.885。

        根據(jù)已知的技術(shù)參數(shù)及圖紙給出的雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)尺寸,代入公式(1)得:P=982.59 kW。

        2.1.2 問題分析

        減速機(jī)銘牌功率P=970 kW,略小于磨煤機(jī)正常運行時所需的功率。磨煤機(jī)正常運行時可以勉強滿足使用要求,但磨煤機(jī)在啟動過程中,特別是故障停運后帶負(fù)荷啟動時,減速機(jī)明顯不能滿足負(fù)荷要求。

        通過進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)減速機(jī)的損壞首先表現(xiàn)在輸入軸軸承上。減速機(jī)的高負(fù)荷運行及冷卻效果差使得減速機(jī)整體溫度升高,這也加劇了軸承損壞。輸入軸軸承嚴(yán)重?fù)p壞后,斜齒輪嚙合的3 個軸的受力情況均發(fā)生變化,導(dǎo)致了整個減速機(jī)軸系不同程度的損壞,其中輸入軸的斷裂最明顯。

        2.2 對減速箱的改進(jìn)措施

        對最薄弱的減速機(jī)輸入軸軸承,選用SKF 探索者加強型調(diào)心滾子軸承。為降低減速機(jī)的整體溫度,改善軸系特別是軸承的工作條件,增加了外置冷油器和強制循環(huán)油泵,進(jìn)行強制循環(huán)潤滑。此措施可將減速機(jī)溫度由90 ℃降低到75 ℃以下。

        改進(jìn)后的減速機(jī)故障率明顯降低,減速機(jī)軸承損壞率由2 次/年降低到0.67 次/年。

        3 磨煤機(jī)密封風(fēng)系統(tǒng)存在的問題與改進(jìn)

        3.1 磨煤機(jī)密封風(fēng)系統(tǒng)存在的問題

        雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)為正壓式磨煤機(jī),磨煤機(jī)內(nèi)部壓力大于磨外大氣壓力,因此要單獨為其設(shè)計一套密封風(fēng)系統(tǒng),使密封風(fēng)由外向內(nèi)通過密封風(fēng)箱對磨煤機(jī)動靜部分進(jìn)行密封,以防煤粉泄露。磨煤機(jī)密封風(fēng)系統(tǒng)原設(shè)計為,每臺機(jī)組4 臺磨煤機(jī)配備2 臺密封風(fēng)機(jī)(風(fēng)機(jī)流量:7.20 m3/s,全壓:11 771 Pa,電機(jī)功率:132 kW),正常情況下,2 臺密封風(fēng)機(jī)1 臺運行,1 臺備用。原設(shè)計密封風(fēng)壓要求大于混一次風(fēng)風(fēng)壓(相當(dāng)于磨內(nèi)壓力)3 000~5000 Pa。在運行中密封風(fēng)機(jī)故障率較高,主要表現(xiàn)在:

        (1)密封風(fēng)機(jī)軸承設(shè)計上無冷卻系統(tǒng),軸承溫度過高;

        (2)密封風(fēng)機(jī)多次出現(xiàn)機(jī)殼及風(fēng)道因振動開裂而漏風(fēng)的現(xiàn)象;

        (3)密封風(fēng)道補償器投運后出現(xiàn)過多次損壞;

        (4)密封風(fēng)機(jī)的耗電量較大。

        對雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)的整個密封系統(tǒng)進(jìn)行研究分析后,認(rèn)為密封風(fēng)3 000~5 000 Pa的壓差定得偏高,導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜龐大。一般認(rèn)為1 000~1500 Pa的壓差就可以滿足密封的需要,而冷一次風(fēng)與混一次風(fēng)的壓差波動就在這一范圍內(nèi),因此,可以用冷一次風(fēng)代替密封風(fēng)。在對整個密封風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行整體分析的同時,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)的設(shè)計出力偏大,致使風(fēng)機(jī)出口擋板開度較小,在機(jī)組滿負(fù)荷情況下開度也只有35 %左右,一次風(fēng)機(jī)出力低于最佳狀態(tài)。倘若讓冷一次風(fēng)機(jī)承擔(dān)磨煤機(jī)的密封工作,有以下3 個優(yōu)點:

        (1)保證磨煤機(jī)正常運行,減少事故隱患;

        (2)減少了運行設(shè)備,提高了系統(tǒng)的安全性,同時節(jié)約了廠用電;

        (3)一次風(fēng)機(jī)可在最佳工況下運行。

        3.2 改造方案

        從鍋爐0 m 通道的冷一次風(fēng)母管在B、C 磨南側(cè)向4 臺磨煤機(jī)的密封風(fēng)母管引2 根Φ630×6 的連接管道,并分別在垂直段加裝2 個DN600 的圓風(fēng)門;再從鍋爐0 m 電梯間東3.5 m 的上方密封風(fēng)母管處也加裝1 個DN600 的圓風(fēng)門以隔絕冷一次風(fēng)反竄。這樣,即使用冷一次風(fēng)代替密封風(fēng)試驗不成功也可以恢復(fù)原密封風(fēng)系統(tǒng)運行狀態(tài)。通過系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,用冷一次風(fēng)代替了雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)密封風(fēng)進(jìn)行了改造,改造后系統(tǒng)穩(wěn)定。

        4 磨煤機(jī)冷卻水系統(tǒng)存在的問題及改進(jìn)

        4.1 磨煤機(jī)冷卻水系統(tǒng)存在的問題

        磨煤機(jī)投產(chǎn)后經(jīng)常發(fā)生磨煤機(jī)主減速機(jī)、主烏金瓦溫度達(dá)到報警值,甚至被迫停磨的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了發(fā)電機(jī)組的安全運行。通過分析發(fā)現(xiàn),主減速機(jī)、主烏金瓦溫度偏高的原因有2 點:一是冷卻系統(tǒng)壓差過小換熱不足;二是冷卻器都采用內(nèi)徑為8~10 mm 的蛇行盤管型式,冷卻水采用當(dāng)?shù)亻_式循環(huán)水,硬度偏高、沙土等雜質(zhì)較多,長期運行會導(dǎo)致冷卻器結(jié)垢、堵塞。要解決以上問題就要改變水質(zhì),提高冷卻用來回水壓差。

        4.2 優(yōu)化改進(jìn)方法

        對電廠所有相關(guān)系統(tǒng)就地勘察后,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)島閉式循環(huán)水能夠滿足改造要求。其水質(zhì)為軟化水,系統(tǒng)來回壓差在0.45 MPa 以上,經(jīng)現(xiàn)場實際測量,每臺磨煤機(jī)烏金瓦、減速機(jī)冷卻水的流量在壓差為0.35 MPa 時約為2.5 t/h,每臺機(jī)組約10 t/h,還有的容量富余,能滿足水量要求。所以將主減速機(jī)、主烏金瓦冷卻用水進(jìn)行改造,引自閉式循環(huán)水泵出入口母管,其他冷卻用水則仍采用開式循環(huán)水。閉式水循環(huán)泵入口壓力為0.2 MPa,出口壓力為0.7 MPa,閉式水冷卻器目前高溫時進(jìn)口水溫約為46 ℃,出口水溫約為39 ℃。測得單臺磨煤機(jī)烏金瓦、減速機(jī)冷卻水的流量在壓差為0.35 MPa 時約為2.5 t/h,每臺機(jī)組約10 t/h。在不影響機(jī)側(cè)設(shè)備正常運行的情況下,冷卻水量滿足改造要求,換熱量在春、秋、冬季時完全能滿足要求,在夏季時持平。并且,可以通過擴(kuò)充原有板式換熱器(再加部分板塊)或夏季短期雙泵運行來解決夏季換熱持平問題。

        5 改造后的效果

        (1)制粉系統(tǒng)通過一系列改造完善后,沒有再發(fā)生因突然性故障導(dǎo)致制粉系統(tǒng)緊急停運的情況,制粉系統(tǒng)缺陷發(fā)生率下降到原先的10 %以下,設(shè)備可利用率達(dá)到98 %以上,極大地提高了機(jī)組的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

        (2)解決制粉系統(tǒng),特別是A、B 系統(tǒng)故障引起的助燃用油量大的問題,徹底解決了制粉系統(tǒng)緊急停運的問題,并且使制粉系統(tǒng)得到優(yōu)化,機(jī)組燃燒穩(wěn)定性得到提高。每臺發(fā)電機(jī)組每年投油助燃量比優(yōu)化完善前低50 t。

        (3)制粉系統(tǒng)優(yōu)化完善后,發(fā)電機(jī)組磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)檢修維護(hù)費用減少30 萬元/年。

        1 趙仲琥,張安國,王文元,等.火力發(fā)電廠煤粉制備系統(tǒng)設(shè)計和計算方法[M].北京: 中國電力出版社,1998.

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