郭建彪張世泰
(1.安徽淮北煤電技師學(xué)院,安徽淮北 235000;2.安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽淮北 235000;3.淮北礦業(yè)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部,安徽淮北 235000)
“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)在高應(yīng)力煤巷中的應(yīng)用
郭建彪1,2張世泰3
(1.安徽淮北煤電技師學(xué)院,安徽淮北 235000;2.安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽淮北 235000;3.淮北礦業(yè)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部,安徽淮北 235000)
淮北礦業(yè)祁南煤礦721采煤工作面機(jī)巷是高應(yīng)力巷道,圍巖強(qiáng)度低,應(yīng)力大,巷道變形破壞較嚴(yán)重,嚴(yán)重影響正常開采。本文針對721采煤工作面機(jī)巷里段的支護(hù)現(xiàn)狀,分析了其變形破壞的原因,對該機(jī)巷以后掘進(jìn)支護(hù)針對性地采取了“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)措施,提高了圍巖強(qiáng)度和支護(hù)強(qiáng)度,有效控制了巷道的變形和破壞。
高應(yīng)力;“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù);巷道圍巖控制
72煤層位于下石盒子組下部,上距71煤層1.5~21m,平均7m左右,是祈南礦井主要可采煤層之一。煤層厚度0~7.36m,平均2.64m。以中厚煤層為主,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,屬較穩(wěn)定煤層。頂板主要為泥巖,北部有中砂巖、粉砂巖分布,南部粉砂巖零星分布。底板主要為泥巖,局部相變?yōu)榉凵皫r。
721 機(jī)巷先掘進(jìn)里段,初始采用U29型鋼棚支護(hù),巷道凈寬度為3.5m,凈高2.8m,棚距為600mm,塘柴笆片腰幫過頂。該巷道里段施工后,經(jīng)測定其圍巖變形量如下:每幫移近量平均為0.3m,頂板下沉量0.4~0.6m,巷道底臌量0.3~0.5m,局部底臌量甚至達(dá)到1m以上,出現(xiàn)嚴(yán)重的變形。
煤巖層綜合柱狀圖
由于721機(jī)巷的圍巖性質(zhì)較差,受到高應(yīng)力作用后,巷道兩幫移近量、頂板下沉量、底臌量都很大,出現(xiàn)全斷面收縮。根據(jù)721機(jī)巷里段支護(hù)狀況,該巷道嚴(yán)重變形破壞的原因是多方面的。主原因有以下幾個方面:(1)構(gòu)造應(yīng)力的作用。由于721工作面位于王樓背斜軸部,工作面外圍和內(nèi)部發(fā)育有BF10、BF13、F3等斷層,存在著較大的構(gòu)造應(yīng)力,巷道受水平構(gòu)造應(yīng)力的影響非常嚴(yán)重。(2)圍巖強(qiáng)度低,承載能力差。由于該煤層頂?shù)装逯饕悄鄮r,強(qiáng)度比較低,其承載能力較差,圍巖強(qiáng)度低是造成該巷道頂?shù)装遄冃纹茐牡闹饕蛩亍#?)支架支護(hù)強(qiáng)度不夠。由于該機(jī)巷里段開始采用的是U型棚支護(hù),支架與煤層、圍巖接觸不實,造成整體支護(hù)強(qiáng)度不夠。(4)應(yīng)力集中點(diǎn)加固不夠。采用U型鋼棚支護(hù)時,對巷道底腳、肩窩和中頂?shù)忍帥]有采取有效的加固措施,容易導(dǎo)致頂板下沉量加大,甚至破壞、棚退扎底、搭接處損壞,甚至導(dǎo)致棚梁和棚退扭曲。
根據(jù)721采煤工作面機(jī)巷里段的支護(hù)現(xiàn)狀分析和變形破壞原因分析,在后段巷道支護(hù)采用了“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)措施,有效地控制了圍巖的變形和破壞。
3.1 “錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)機(jī)理
U型鋼棚具有先柔后剛特征,具有一定的可縮量,在較大圍巖壓力作用下,允許圍巖有一定的變形量,以釋放圍巖壓力,當(dāng)支架收縮到一定程度則變成剛性支護(hù)體,阻止圍巖的繼續(xù)產(chǎn)生變形;圍巖內(nèi)打入錨桿,可起到加固圍巖,提高圍巖自承能力的作用,圍巖在錨桿的作用下形成組合拱,并與金屬網(wǎng)、噴層形成一個共同承載體,共同承載圍巖壓力,保證了巷道的安全穩(wěn)定性。
3.2 支護(hù)參數(shù)
(1)錨桿使用長3.0m,φ20mm左旋無縱筋高強(qiáng)螺紋鋼錨桿,兩幫使用長2.0m,φ20mm左旋無縱筋高強(qiáng)螺紋鋼錨桿,錨桿排距為800mm,間距為600mm,全長錨固。(2)金屬網(wǎng)規(guī)格為:采用直徑φ4.5mm的盤圓鋼筋焊接而成,網(wǎng)幅為1 000mm×800mm,網(wǎng)格為100×100mm。(3)噴漿配合比為水泥:沙子:石子=1∶2∶2,摻加4%的速凝劑,水灰比為0.45,巷道噴層厚度為100mm。每米巷道使用42.5#普通硅酸鹽水泥0.8噸,3~5mm石子1.2m3,中粗砂1.3m3,混凝土強(qiáng)度為10Mpa。
3.3 施工工藝過程
巷道掘進(jìn)成型后→首先架設(shè)前探梁,進(jìn)行臨時支護(hù)→緊接著掛網(wǎng),網(wǎng)要壓茬連接,壓茬長度為100mm,并做到每道必連且連接牢實→然后打錨桿眼,錨桿眼位置要準(zhǔn)確,眼位誤差不得超過100mm,眼向誤差不得大于15°;錨桿眼深度要以比錨桿桿體長度短50mm為宜;打眼及安裝錨桿時應(yīng)按照由外往里、先頂后幫的順序依次進(jìn)行→緊跟迎頭安裝錨桿和復(fù)合托盤→然后架設(shè)U型鋼支架→最后噴射混凝土。
3.4 支護(hù)效果
為了檢驗支護(hù)效果,在現(xiàn)場工業(yè)性試驗中進(jìn)行了巷道表面位移監(jiān)測。在721工作面機(jī)巷試驗段設(shè)置了4個測站進(jìn)行巷道表面位移量觀測。經(jīng)過實際觀測得知兩幫的平均位移量均在0.1m以下,頂板下沉量小于0.15m??傮w來看,未出現(xiàn)大的頂板下沉、縮幫、和底臌等現(xiàn)象,巷道成型好,圍巖變形量小,大大減少了巷道以后的修復(fù)率,節(jié)省了巷道修復(fù)成本。
根據(jù)巷道圍巖表面位移量實際觀測數(shù)據(jù)來看,“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)措施有效地控制了巷道的大變形,“錨網(wǎng)噴+U型棚”復(fù)合支護(hù)技術(shù)在721工作面機(jī)巷支護(hù)的成功應(yīng)用,為其他類似高應(yīng)力軟巖巷道的支護(hù)提供了借鑒之處。
[1]楊軍偉,路瑞恒,楊海軍,徐洪濤,韓金育,錢景奇.軟巖巷道圍巖控制技術(shù)[J],中州煤炭.2012.(1).
TD353
A
1003-5168(2014)04-0059-01