陳 坤
(淮北礦業(yè)股份有限公司 淮北選煤廠,安徽 淮北235000)
淮北選煤廠是始建于1972年的大型中央選煤廠,為了適應(yīng)煤質(zhì)的變化和市場(chǎng)的需求,2012年該廠委托唐山國(guó)華設(shè)計(jì)院進(jìn)行技術(shù)改造,目前南區(qū)采用了2臺(tái)直徑1.3米原煤三產(chǎn)品重介旋流器和2+2煤泥及煤泥水處理工藝,處理能力為4.0Mt/a。投產(chǎn)初期,重介質(zhì)消耗較高,噸原煤介耗達(dá)到3.5kg,該廠十分重視重介質(zhì)的消耗水平,為降低重介質(zhì)消耗成本增加經(jīng)濟(jì)效益,通過(guò)不斷摸索和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),目前介耗在1.2kg左右,最低時(shí)達(dá)到1kg。
(1)弧形篩、脫介篩脫介效果的好壞,直接影響到介耗的大小,在介質(zhì)回收過(guò)程中起到至關(guān)重要的作用。降低介耗就是要減少產(chǎn)品帶走重介質(zhì)造成損失,一是脫介篩噴水采用單獨(dú)的泵供水,保證水壓,在篩板上增設(shè)“擋煤堰”延長(zhǎng)物料的通過(guò)時(shí)間,增加脫介效果。二是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,改善脫介弧形篩的卸荷效果,杜絕脫介弧形篩“竄料”到脫介篩噴水段,脫介弧形篩的更換與選煤車間考核掛鉤,脫介篩噴水嘴由司機(jī)每天巡視檢查,保證噴水管道無(wú)堵塞,對(duì)損壞缺失的噴水嘴及時(shí)更換,噴水沿篩面全寬給入,連續(xù)、不斷流,保證脫介效果。建立脫介篩板檢查清理制度,每次停車都要對(duì)脫介篩篩縫中的雜物進(jìn)行清除,保證篩面物料的透篩率。
(2)因是老廠房改造,受到廠房空間的限制,磁選機(jī)的入料管道安裝角度較小,經(jīng)常發(fā)生堵塞,造成介質(zhì)損失。經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察,將入料主管道上的對(duì)頭副管道的角度由90度改為45度,增加了管道內(nèi)稀介質(zhì)的沖擊力,減少稀介質(zhì)堵管道而放料清理造成的介質(zhì)損失。該廠采用的是雙滾筒式磁選機(jī),磁選機(jī)是回收重介質(zhì)的主要設(shè)備,回收效率不高,必然造成介質(zhì)損失。為了保證磁選機(jī)的介質(zhì)回收,首先控制磁選機(jī)入料粒度,杜絕脫介篩“跑粗”,在磁選機(jī)入料箱管道增加篦子,防止較大顆粒物料進(jìn)入磁選機(jī)沉淀在磁選機(jī)槽底,能有效避免磁選機(jī)入料箱的跑、冒、滴、漏而形成介質(zhì)流失,其次根據(jù)尾礦情況,及時(shí)調(diào)整磁選機(jī)的磁偏角和滾筒間隙,保持磁選機(jī)的最佳工作狀態(tài),三是磁選機(jī)精礦卸料方式由刮介皮子換為噴水脫介,減少了磁選機(jī)滾筒的磨損和經(jīng)常更換刮介皮子帶來(lái)的額外工作量,增加了脫介效果。磁選機(jī)的磁選效率提高到98%以上。四是加強(qiáng)磁選機(jī)的日常管理,定期清理磁選機(jī)入料箱,使礦漿沿分料槽均勻分料入料,有助于磁性物的回收。
(3)我國(guó)的選煤廠設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定,用作加重質(zhì)的磁鐵礦粉,真密度須在4.5g/cm2左右;磁性物含量需達(dá)到95%以上;分選塊煤-0.074mm粒度含量必須達(dá)到80%以上,分選末煤時(shí)-0.044mm粒度含量必須達(dá)到90%以上?;幢边x煤廠是購(gòu)買成品的磁鐵礦粉,所以要求一定要保證磁鐵礦粉的質(zhì)量,把好驗(yàn)收一關(guān)。為了確保磁鐵礦粉的質(zhì)量,一是對(duì)每次到貨的磁鐵礦粉要過(guò)地磅稱重,杜絕計(jì)量上的誤差,二是技術(shù)檢查車間對(duì)每車磁鐵礦粉的真密度、過(guò)網(wǎng)率、水分幾方面進(jìn)行測(cè)試,不合格的介質(zhì)粉要退回廠家,三是選煤車間要建立磁鐵礦粉的驗(yàn)收臺(tái)帳,對(duì)不同入洗原煤的介質(zhì)消耗要做到詳細(xì)記錄。
(4)推行計(jì)劃性檢修,保障設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,杜絕設(shè)備出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象。生產(chǎn)設(shè)備的跑冒滴漏會(huì)造成部分介質(zhì)無(wú)法返回系統(tǒng),冒漏雖小,但日積月累,造成介質(zhì)損失仍然可觀。同時(shí),由于選煤系統(tǒng)設(shè)備閉鎖,當(dāng)上級(jí)設(shè)備出現(xiàn)故障或者緊急停車的情況時(shí),脫介篩篩面無(wú)法有效卸荷,合格介質(zhì)桶冒料,造成大量介質(zhì)損失?;幢边x煤廠實(shí)行計(jì)劃性檢修,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,合理安排設(shè)備檢修維護(hù)時(shí)間,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)單位提前編排檢修維護(hù)項(xiàng)目,將設(shè)備的隱患排除,經(jīng)過(guò)一年多的完善運(yùn)行,設(shè)備能保持穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),盡可能避免事故緊急停車的情況發(fā)生,降低介質(zhì)損耗。
通過(guò)以上措施,選煤廠改造投產(chǎn)至今,選煤系統(tǒng)生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定。噸原煤介耗由試生產(chǎn)時(shí)的3.5公斤降到1.2公斤左右,按每年入洗400萬(wàn)噸原煤,每頓介質(zhì)1300元計(jì)算,降低介耗帶來(lái)的收益達(dá)到1196萬(wàn)元。同時(shí),系統(tǒng)中介質(zhì)的循環(huán)量降低,減少了管道設(shè)備的磨損,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,大大降低了職工設(shè)備維護(hù)及加介的勞動(dòng)強(qiáng)度。
經(jīng)過(guò)不斷的努力完善,選煤廠的介質(zhì)消耗成本大大降低,但是我們看到與國(guó)內(nèi)先進(jìn)的選煤廠在介質(zhì)消耗上還有差距,還有進(jìn)一步降低的空間,我們應(yīng)當(dāng)重視對(duì)重介質(zhì)消耗的管理,加強(qiáng)對(duì)介質(zhì)、生產(chǎn)工藝及設(shè)備、員工技術(shù)培訓(xùn)的管理,把工藝管理和現(xiàn)場(chǎng)管理相結(jié)合,同時(shí)嚴(yán)把介質(zhì)質(zhì)量關(guān),降低介質(zhì)損失,從節(jié)約成本的角度提升選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]謝廣元,等.選礦學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2001.
[2]王敦曾,等.選煤新技術(shù)的研究與應(yīng)用[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1999.