,,
(中海油能源發(fā)展采油服務(wù)公司,天津 300452)
海洋石油161平臺(tái)的外輸滾筒作為外輸系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,負(fù)責(zé)外輸軟管的下放及回收,滾筒由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),帶動(dòng)滾筒正、反向旋轉(zhuǎn),并帶剎車裝置,在2011年海洋石油161平臺(tái)升級(jí)改造時(shí)增加一套與之配套的排管器裝置。外輸滾筒的可靠運(yùn)行是外輸?shù)年P(guān)鍵,在海況惡劣時(shí),為保證外輸軟管的及時(shí)下放和回收,外輸滾筒的可靠性尤為重要[1-2]。
在外輸軟管收放期間,頻繁出現(xiàn)外輸滾筒主油泵停泵現(xiàn)象,再次啟泵主油泵可再次運(yùn)行,外輸滾筒收放和排管器不能同時(shí)運(yùn)行,這一故障現(xiàn)象已嚴(yán)重影響了外輸作業(yè)中外輸軟管的正常工作。
根據(jù)故障現(xiàn)象結(jié)合主油泵控制原理圖(見(jiàn)圖1),初步分析造成停泵的原因如下:系統(tǒng)中的液壓油壓力高,液壓油箱液位低,主開(kāi)關(guān)過(guò)載。
現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),只有液位低會(huì)造成停泵,油壓高、液位高報(bào)警不停泵?,F(xiàn)場(chǎng)觀察液位計(jì)是安裝在油箱上部的,從油位視窗觀察實(shí)際液位正常。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),本套液壓控制系統(tǒng)沒(méi)有安裝壓力開(kāi)關(guān),因此壓力高造成停泵的故障點(diǎn)可排除。根據(jù)故障現(xiàn)象觀察,每次停泵后可馬上重新啟動(dòng),如果故障原因?yàn)橹鏖_(kāi)關(guān)過(guò)載,需手動(dòng)復(fù)位,主開(kāi)關(guān)過(guò)載造成停泵原因可排除。
圖1 海洋石油161外輸滾筒電控原理圖
試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),液位開(kāi)關(guān)輸出不穩(wěn)定可能是停泵的真正原因。
由圖1可見(jiàn),溫度傳感器可能也參與主油泵的控制。因此有必要對(duì)PLC內(nèi)部程序進(jìn)行分析確認(rèn)。圖2為PLC內(nèi)部邏輯圖。
由圖2可見(jiàn),PLC從溫度傳感器得到4~20 mA信號(hào)。內(nèi)部設(shè)定為油溫大于等于60 ℃時(shí),通過(guò)中間繼電器M21、M1和M10,輸出點(diǎn)Y0和Y2為1。通過(guò)圖3可知,當(dāng)Y0和Y2為1時(shí),主油泵1的接觸器KM1和主油泵2的接觸器KM3被重置?,F(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),拔出溫度傳感器電纜接線端子,馬上造成停泵現(xiàn)象。溫度傳感器的安裝位置為液壓油箱,根據(jù)近期外輸滾筒收放作業(yè)時(shí)的觀察,液壓油箱的溫度最高不超過(guò)40 ℃[3-4]。
結(jié)論:懷疑溫度傳感器存在問(wèn)題造成故障停泵。
圖2 PLC內(nèi)部邏輯圖
圖3 主油泵控制原理
單獨(dú)試驗(yàn)排管器,不斷重復(fù)“橫向移動(dòng)排管器→停止移動(dòng)排管器、排管器前進(jìn)→排管器后退”,總計(jì)重復(fù)15次左右,其中液壓站主油泵停泵4次,停泵后都能馬上啟動(dòng)主油泵。停泵瞬時(shí)的故障現(xiàn)象為油溫高報(bào)警燈閃爍了一下,然后馬上恢復(fù)正常。結(jié)合分析故障原因,判斷為溫度傳感器問(wèn)題造成主油泵停泵。
為了證明因溫度傳感器故障造成停泵,將原溫度傳感器的電纜脫開(kāi)。通過(guò)電阻箱模擬40 ℃溫度值輸入到PLC中(模擬試驗(yàn)期間,安排專人用點(diǎn)溫儀嚴(yán)密監(jiān)測(cè)液壓油運(yùn)行溫度,如超出設(shè)定值60 ℃立即停泵),經(jīng)過(guò)一次外輸期間收放軟管和操作排管器觀察,無(wú)停泵現(xiàn)象發(fā)生,且能實(shí)現(xiàn)排管器和外輸滾筒同時(shí)操作,斷定停泵原因?yàn)闇囟茸兯推鲉?wèn)題。
將該液壓站的該溫度傳感器的內(nèi)芯換為質(zhì)量更可靠的Rosemount PT100溫度傳感器。同時(shí)對(duì)液壓油箱液位開(kāi)關(guān)進(jìn)行校核,確保其可靠、穩(wěn)定地運(yùn)行。外輸滾筒液壓控制系統(tǒng)原理見(jiàn)圖4。
圖4 液壓系統(tǒng)原理
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,溫度傳感器的安裝位置為液壓油箱。通過(guò)外輸滾筒工作期間觀察,各個(gè)部分檢測(cè)到的溫度(點(diǎn)溫儀)分別為主油泵泵體溫度69 ℃、主油泵出口管線溫度57 ℃、冷卻器溫度為54 ℃、液壓油箱溫度34 ℃。根據(jù)液壓油控制、保護(hù)參數(shù)設(shè)定可知,液壓油的溫度保護(hù)設(shè)定為60 ℃停主油泵。但根據(jù)上述分析,溫度傳感器的安裝位置為液壓油箱,在主油路油溫達(dá)到57 ℃時(shí),溫度傳感器探測(cè)到油箱的油溫為34 ℃。實(shí)際上溫度傳感器起不到油溫保護(hù)的作用。由圖4分析可知,導(dǎo)致油溫差異的原因應(yīng)為補(bǔ)油泵(額定排量為30 L/min)在補(bǔ)充主油路用油后的回流和系統(tǒng)泄露油經(jīng)過(guò)散熱器回到油箱,大部分的循環(huán)油是在主油泵(額定排量92 L/min)和液壓馬達(dá)之間進(jìn)行閉式循環(huán),沒(méi)有經(jīng)過(guò)散熱器散熱,造成了主油路的油溫遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于油箱的油溫。為降低液壓油回路的油溫差異,需對(duì)主液壓油回路進(jìn)行適應(yīng)性改造[5]。
通過(guò)對(duì)外輸滾筒液壓?jiǎn)卧娍卦砑癙LC程序的分析,找到主油泵頻繁啟停的根本原因?yàn)闇囟葌鞲衅鞴ぷ鞑环€(wěn)定。同時(shí)在排查故障的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了主回路液壓油無(wú)法有效冷卻的設(shè)計(jì)缺陷,據(jù)此提出建議對(duì)外輸滾筒液壓?jiǎn)卧M(jìn)行改造。目前已在主油路增加冷卻裝置,主回路液壓油得到有效冷卻,外輸滾筒運(yùn)行更加平穩(wěn)、可靠。
[1] 金向東.國(guó)產(chǎn)外輸滾筒在自安裝采油平臺(tái)的應(yīng)用[J].西部探礦工程,2011,(2):56-57.
[2] 外輸滾筒設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)[R].謝克斯特(天津)海洋船舶工程有限公司,2008.
[3] 范國(guó)偉.三菱可編程序控制器技術(shù)與應(yīng)用[M].北京.人民郵電出版社,2010.
[4] 于 淼,吳化柱.PLC在溫度控制中的應(yīng)用[J].電腦知識(shí)與技術(shù),2009,5(2):480-481.
[5] 余軍偉.提升機(jī)液壓站冷卻和加熱裝置設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2011,(11):22-24.