王猛 仲紅雨 張道廣
摘 要:通過對原有內(nèi)面銑加工機床的改進設計,使其能同時加工兩種零件外形相同但尺寸略有不同的零件,降低了公司的投入,節(jié)約成本。
關鍵詞:內(nèi)面銑;機床
我公司現(xiàn)有兩臺內(nèi)面銑加工機床,分別為粗銑和精銑,用來加工江蘇牌-50~80P型拖拉機傳動系殼體-后橋箱體的內(nèi)面銑的位置示意圖(見圖1,其中圖1中左邊圖為新式產(chǎn)品江蘇-80~1204A型拖拉機的后橋箱體,圖1中右邊圖為老式產(chǎn)品江蘇-50~80P型拖拉機的后橋箱體),圖2為動力頭加工后橋箱體示意圖。
1 存在問題
新產(chǎn)品試制和小批量生產(chǎn)時,在加工中心上加工,因此暫無問題。但批量大了以后,則出現(xiàn)了生產(chǎn)效率低、工人勞動強度大的問題。
加工老后橋箱體時,在動力頭位置采用端面銑刀 170×75°-YG(硬質(zhì)合金銑刀),能滿足老產(chǎn)品加工直徑為φ155mm平面的需要;而新產(chǎn)品則需加工直徑為φ165mm平面,因受到老后橋箱體內(nèi)開檔寬度199mm限制,對刀盤直徑加大已經(jīng)不可能實現(xiàn)。而后橋箱體上表面至二軸的中心尺寸新、老產(chǎn)品均相同,唯一不同的則在于圖1中裝小圓錐齒輪軸承座的法蘭面不同,對于新產(chǎn)品而言則有10mm的高度上的平面未加工到,造成現(xiàn)有內(nèi)面銑機床的動力頭不能加工新產(chǎn)品,有部分面銑不到位。
2 問題分析
針對以上問題進行了認真分析,力爭尋求一條最佳的解決問題的方案。因我公司現(xiàn)有的內(nèi)面銑加工機床當時也為投入不久的設備,同時負荷量不足,目前只開一班,通過拆解動力頭箱體后測量發(fā)現(xiàn),Ⅳ軸上齒輪外徑到動力頭箱體的內(nèi)壁距離現(xiàn)為30mm,完全能對該內(nèi)面銑專用機床的動力頭進行改進,設計出既符合老產(chǎn)品加工也符合新產(chǎn)品加工的專用設備。優(yōu)點在于:投入較少,且能快速的進行批量生產(chǎn)。
3 問題解決
因新老產(chǎn)品相差10mm,所以對內(nèi)面銑專用加工機床的動力頭部分進行了改進(見圖3)。因原動力頭長度方向是通過四軸三對齒輪互相嚙合形成,并且其中有兩個是過渡齒輪,對齒輪的最后一對嚙合齒輪的中心距做了調(diào)整,最后一對齒輪中心距(即Ⅲ軸與Ⅳ軸的中心距)增加10mm在原動力頭箱體上Ⅳ軸位置處進行補充加工。
3.1 對動力頭箱體重新進行補充加工
將動力頭箱體原中心距A1=126、A2=126、A3=110分別改為設計后的A1=126、A2=126、A3=120(見圖2)。同時與裝序號7軸承座和序號13軸承壓蓋處的序號8內(nèi)六角圓柱頭螺釘所在的箱體上直徑增加20mm。
3.2 其它相對應零件發(fā)生的變化
考慮到刀盤在加工過程中受力的影響因素,因此將原裝配圓錐滾子軸承型號不作改動,僅因中心距的發(fā)生變化對其它零件的改動如下(其它未提到零件均為未變化零件):
⑴序號2圓錐滾子軸承規(guī)格由原30206(內(nèi)徑30mm,外徑62mm)換為30209(內(nèi)徑45mm,外徑85mm)。
⑵序號7軸承座尺寸前后發(fā)生變化見圖3,高度方向無變化。
⑶Ⅳ軸僅在裝圓錐滾子軸承處的直徑發(fā)生變化(原30mm,現(xiàn)45mm)。
⑷齒輪4僅齒輪參數(shù)發(fā)生變化,其它均無變化。
⑸鎖緊螺母與軸承座相配套的外徑及裝緊定螺釘所在外圓的尺寸發(fā)生變化。
⑹序號13軸承壓蓋尺寸前后發(fā)生變化見圖4,高度方向無變化。
⑺序號11油封相對已軸承壓蓋發(fā)生變化。
前后齒輪改動部分參數(shù)見下表1。
4 改進后的優(yōu)點
⑴通過此次改進,降低了生產(chǎn)成本,提高新產(chǎn)品投入市場的步伐。
⑵工作效率得到極大的提高,同時提高了設備運轉(zhuǎn)的負荷量。
⑶將斜齒輪改為直齒輪便于加工,縮短了改進周期;同時便于往后及時更換。
5 結束語
目前,有不少的拖拉機生產(chǎn)企業(yè),從事生產(chǎn)加工及裝配等。實踐證明,對公司的現(xiàn)有設備及產(chǎn)品有充分的了解,就能以極小的投資快速的解決實際中出現(xiàn)的問題,由此獲得的經(jīng)濟效益是巨大。
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