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        除氧器振動(dòng)的原因分析及預(yù)防措施

        2014-06-14 08:26:31劉杰耿艷君
        關(guān)鍵詞:除氧器火力發(fā)電廠

        劉杰 耿艷君

        摘要:除氧器是火力發(fā)電廠汽水循環(huán)中的重要熱力設(shè)備,其運(yùn)行是否正常將直接影響電力生產(chǎn)的安全性與經(jīng)濟(jì)性。文章主要從除氧器設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行調(diào)節(jié)和零部件的損壞三個(gè)方面論述了除氧器振動(dòng)的根本原因,并提出了有效的預(yù)防振動(dòng)的措施,對(duì)電廠運(yùn)行管理人員有一定的指導(dǎo)意義。

        關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;汽水循環(huán);除氧器;振動(dòng)預(yù)防

        中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)12-0113-02

        除氧器是蒸汽發(fā)電機(jī)組中重要的熱力設(shè)備,其運(yùn)行是否正常將直接影響電廠生產(chǎn)的安全性與經(jīng)濟(jì)性。但是除氧器在運(yùn)行中存在諸多問(wèn)題,如排氣帶水、除氧器振動(dòng)、自生沸騰等,其中尤以除氧器的過(guò)度振動(dòng)最為常見,除氧器振動(dòng)不僅使除氧器的運(yùn)行存在安全隱患,降低其可靠性,而且導(dǎo)致其加熱投運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),滿足不了機(jī)組經(jīng)濟(jì)、快速啟動(dòng)的需要。因此,引起了電力行業(yè)人員的廣泛重視。

        不同的機(jī)組特性不同,采用的除氧器結(jié)構(gòu)也有差別,造成振動(dòng)的原因也千差萬(wàn)別。因此,作者在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,通過(guò)歸納與總結(jié),找出除氧器振動(dòng)的原因以及相應(yīng)的預(yù)防措施。

        1 除氧器振動(dòng)原因

        1.1 由設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的振動(dòng)

        (1)一次蒸汽進(jìn)氣口設(shè)計(jì)不合理。有的旋膜式除氧器一次加熱進(jìn)汽管經(jīng)除氧罐伸入除氧塔底部,由于沒(méi)有設(shè)計(jì)加裝均勻布汽的封頭,與凝結(jié)水、化學(xué)補(bǔ)水進(jìn)行熱交換時(shí)換熱不均勻;同時(shí)水流下落過(guò)程中易倒灌入進(jìn)汽管;除氧器內(nèi)部壓力高時(shí),又易使水流積聚在除氧塔內(nèi)部。上述原因會(huì)在除氧塔內(nèi)形成汽水沖擊,汽水換熱效果惡化,嚴(yán)重影響氧氣的析出,使水中含氧量嚴(yán)重偏高;同時(shí),造成除氧塔產(chǎn)生振動(dòng)。

        (2)高加疏水管設(shè)計(jì)不合理。對(duì)旋膜式除氧器而言,高壓加熱器疏水管在進(jìn)入除氧塔,與凝結(jié)水、化學(xué)補(bǔ)水進(jìn)行熱交換時(shí),由于管道布水孔安裝不合理,與一次加熱進(jìn)汽管形成汽水對(duì)沖,造成換熱效果不好,并引起除氧器振動(dòng)。

        (3)二次蒸汽與疏水、補(bǔ)水形成汽水對(duì)沖。二次蒸汽引入不合理或者與疏水,補(bǔ)水管相距過(guò)近,很容易在除氧器內(nèi)形成汽水對(duì)沖。在設(shè)計(jì)與安裝中,應(yīng)注意合理的引入二次蒸汽,避免與疏水,補(bǔ)水等其他管道相距過(guò)近。盡量減少各水流或蒸汽引入點(diǎn)的相互干擾。并且還要考慮負(fù)荷變動(dòng)時(shí),流速流量變化可能產(chǎn)生的影響。

        (4)二次加熱蒸汽配汽不均。在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),經(jīng)常要向除氧水箱中通入二次加熱蒸汽,進(jìn)行進(jìn)一步的除氧,加快啟動(dòng)速度。但是由于配汽管配汽方式和配汽孔設(shè)計(jì)的不合理,會(huì)導(dǎo)致二次蒸汽的配入不均勻。從而使水箱內(nèi)富氣處形成熱水區(qū),而在乏汽處形成冷水區(qū)。冷水區(qū)和熱水區(qū)以熱對(duì)流和熱傳導(dǎo)的方式進(jìn)行換熱,從而在冷熱的交界面形成類似水擊的現(xiàn)象,引起除氧器加熱過(guò)程的震動(dòng)。

        1.2 由運(yùn)行調(diào)節(jié)的原因?qū)е碌恼駝?dòng)

        (1)機(jī)組啟動(dòng)或負(fù)荷劇烈變動(dòng)時(shí)在給水管處形成水擊。機(jī)組啟動(dòng)時(shí),因蒸汽壓力低、溫度低、預(yù)暖設(shè)備時(shí)間不足,且給水溫度、壓力較低,在給水入口管處形成水擊,引起除氧器大幅振動(dòng),從而帶動(dòng)給水箱振動(dòng),反過(guò)來(lái)又加劇振動(dòng),這是除氧器發(fā)生初期振動(dòng)的主要原因;再者,啟動(dòng)時(shí)凝結(jié)水溫度低,需再沸騰蒸汽進(jìn)入,使給水加溫并加快除氧,此時(shí)也會(huì)引起水擊,形成振動(dòng)。除氧器呈現(xiàn)振動(dòng)幅度大、振動(dòng)方向多元化的特點(diǎn)。

        (2)高壓加熱器與除氧器相連的疏水管路中形成汽水兩相流。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,高壓加熱器到除氧器疏水逆止門開關(guān)不靈活,疏水調(diào)整門缺陷,管道支吊架不夠,高加水位及高加堵管數(shù)量等,均會(huì)引起高加與除氧器相連的疏水管路中形成汽水兩相流,引起管道的劇烈振動(dòng)。同時(shí)由于汽水兩相界面的不穩(wěn)定性,在疏水出口,氣泡破裂時(shí),容易引發(fā)振動(dòng)。

        (3)除氧器水位調(diào)節(jié)門的節(jié)流產(chǎn)生的激擾。流體在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)對(duì)管壁產(chǎn)生沖擊的激擾總是不可避免的,但這種激擾不一定能使管道振動(dòng)和大幅度擺動(dòng),只有當(dāng)激擾頻率與流經(jīng)管道段的固有頻率相等或接近時(shí)才會(huì)使該段管道振動(dòng)或大幅度擺動(dòng)。對(duì)此,覃恒鋒做了詳細(xì)的研究,并提出了解決方案。其主要思路是:改變管系的固有頻率;改變節(jié)流激擾頻率;增加旁路,通過(guò)調(diào)節(jié)旁路開度,配合降低管系振擺。

        (4)一次蒸汽配入不足,在除氧頭形成水阻氣現(xiàn)象。對(duì)大氣式除氧器而言,如果機(jī)組負(fù)荷升高,進(jìn)入除氧頭的蒸汽流量已經(jīng)不能滿足將大流量的低溫補(bǔ)水加熱至或接近飽和溫度的要求,下落至填料的水流中含有大量的氧氣,導(dǎo)致氧氣析出的高峰段下移至填料層。加熱后析出的氧氣散布在填料層的水膜之間,形成層層氣模,阻礙了蒸汽和水的逆流,導(dǎo)致蒸汽流動(dòng)受阻,向蒸汽的入口方向產(chǎn)生壓力波。隨著蒸汽的集聚,壓力逐漸增大,從而沖破氣模形成劇烈的膨脹波。如此的交替往復(fù),使除氧器產(chǎn)生劇烈的振動(dòng)。

        對(duì)此,可減少蒸汽管徑,提高蒸汽流速,從而達(dá)到增強(qiáng)汽水換熱的目的,或者增加蒸汽調(diào)節(jié)閥,能夠根據(jù)負(fù)荷調(diào)節(jié)蒸汽的供入。李云虎對(duì)此的解決方案是,加裝自水箱至除氧頭的進(jìn)氣管,繞過(guò)填料層。從而在高負(fù)荷時(shí)增加除氧頭的進(jìn)氣量,提高了換熱量和氧氣的析出;同時(shí),避免了在填料層形成水阻氣的現(xiàn)象。

        (5)除氧器內(nèi)發(fā)生汽、水沖擊。除氧器內(nèi)發(fā)生汽、水沖擊也會(huì)引起除氧器的振動(dòng)。引起汽水沖擊的主要原因是:進(jìn)水溫度低及進(jìn)水量波動(dòng)大,淋水盤孔銹蝕堵塞發(fā)生溢流;噴嘴脫落,使進(jìn)水呈水柱狀沖向排氣管等。以上因素均可導(dǎo)致汽、水流偏斜,氣流速度、壓力不均引起壓力波動(dòng),從而引起除氧器振動(dòng)。

        1.3 由除氧器零部件損壞導(dǎo)致的振動(dòng)

        (1)支撐單薄不穩(wěn),除氧器的管系固定不牢、松動(dòng)。撐單薄不穩(wěn),除氧器的管系固定不牢、松動(dòng)這一點(diǎn)往往容易被忽略,尤其是除氧器內(nèi)部的零件松動(dòng),由于太簡(jiǎn)單而不被注意。而且這種振動(dòng)往往出現(xiàn)在機(jī)組啟動(dòng)或負(fù)荷劇烈變動(dòng)時(shí)。這種振動(dòng)應(yīng)引起足夠的重視,也應(yīng)列在電廠經(jīng)常檢查的項(xiàng)目中。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,即使排除。

        (2)除氧器內(nèi)霧化噴頭脫落形成水注。除氧器內(nèi)部的噴頭出現(xiàn)脫落,形成水柱,引起蒸汽的迅速凝結(jié),造成水擊,產(chǎn)生振動(dòng),長(zhǎng)時(shí)期振動(dòng)會(huì)引起其它噴頭脫落,使振動(dòng)加劇,形成惡性循環(huán),長(zhǎng)期運(yùn)行中,極有可能造成事故的發(fā)生。

        2 除氧器振動(dòng)的預(yù)防措施

        總結(jié)以上引發(fā)振動(dòng)的諸多原因,提出以下防振的原則:(1)盡量避免大溫差的水在除氧器內(nèi)大量摻混;(2)盡量避免與除氧器連通管道內(nèi)形成汽水兩相流;(3)盡量減少單個(gè)除氧器的負(fù)荷波動(dòng)幅度和頻率;(4)保持蒸汽,疏水,補(bǔ)水管道的暢通,工質(zhì)連續(xù)穩(wěn)定的通入和輸出;(5)除氧器內(nèi)汽水溫度的變化應(yīng)連續(xù)、穩(wěn)定、均勻,合理選擇汽水的引入方式和位置;(6)除氧器的閥門和開關(guān)及其他機(jī)械固定或支撐,應(yīng)經(jīng)常的檢查并及時(shí)的維修;(7)應(yīng)注意避免管道間的相互干擾,造成汽水意外相遇,形成沖擊;(8)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程操作。振動(dòng)一旦產(chǎn)生,應(yīng)深入的分析產(chǎn)生的機(jī)理,找到合適的、根本的解決措施。

        3 結(jié)語(yǔ)

        除氧器是一個(gè)運(yùn)行在復(fù)雜環(huán)境下,可靠性相對(duì)較低的換熱設(shè)備,但是在電廠汽水循環(huán)中具有不可替代的作用。而除氧器的振動(dòng)是一個(gè)經(jīng)常的,多因素引發(fā)的現(xiàn)象,若不加以控制,就可能會(huì)損害除氧器的工作性能,甚至引發(fā)事故。因此運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控除氧器的工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)振動(dòng),及時(shí)處理解決。

        參考文獻(xiàn)

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