孟彥清(山西省大同煤礦集團(tuán) 煤氣廠 山西 大同 037001)
同煤集團(tuán)煤氣廠制氣車間生產(chǎn)工藝流程主要分為兩大部分:制氣部分和煤氣凈化部分。制氣工段生產(chǎn)的煤氣首先進(jìn)入第一電捕焦油器,除去大部分重質(zhì)焦油和粉塵,然后進(jìn)入煤氣間冷器進(jìn)行氣水逆向換熱水冷,再進(jìn)入二級電捕,除去剩余的輕質(zhì)焦油。在電捕操作系統(tǒng)運(yùn)行過程中,存在著一系列的問題,如:電捕穿墻瓷套及硬連接經(jīng)常損壞;電捕穿墻瓷套存在著煤氣泄漏現(xiàn)象,甚至有放炮、著火等安全隱患存在,給正常生產(chǎn)帶來很大的危害,同時(shí),每臺穿墻瓷套大約3000元,每年按更換四臺計(jì)算,也需要10000多元,再加上其它配件費(fèi)用每年至少要50000多元,增加了生產(chǎn)的投入費(fèi)用。此外,電捕操作系統(tǒng)還存在著不穩(wěn)定,閃絡(luò)及火花無法跟蹤,主操作系統(tǒng)不能自動斷電;不能隨時(shí)隨地觀察電流、電壓變化,存在著一定的安全隱患。 我們針對電捕操作系統(tǒng)在生產(chǎn)中存在的問題,做了一系列技術(shù)改造,并取得了一定的成績。
電捕操作系統(tǒng)在運(yùn)行中,電捕上的穿墻瓷套箱體可能出現(xiàn)放炮,并伴有著火現(xiàn)象發(fā)生,造成穿墻瓷套的經(jīng)常損壞,而且穿墻瓷套的硬連接也經(jīng)常腐蝕、龜裂,出現(xiàn)故障,給正常的生產(chǎn)帶來很大的危害。
根據(jù)實(shí)際情況,我們進(jìn)行現(xiàn)場勘測,技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)主要原因?yàn)橐韵聨c(diǎn):
1.在打開穿墻瓷套箱體檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)穿墻瓷套與電纜頭硬連接處的密封板的密封體已嚴(yán)重老化,形成龜裂,造成密封不嚴(yán),而有空氣進(jìn)入箱體,與箱體內(nèi)的介質(zhì)混合形成可燃可爆混合氣體。
2.每到冬季,氣溫較低,在穿墻瓷套內(nèi)的兩根自動溫控電熱管沒有完全起到干燥作用,而進(jìn)入電捕的煤氣溫度在80~100℃左右,相對較高,造成穿墻瓷套的溫度低于介質(zhì)溫度,長時(shí)間處于此種狀態(tài)下運(yùn)行的穿墻瓷套就會有相當(dāng)?shù)睦淠焊街谏厦?,而形成高壓爬電?/p>
3.穿墻瓷套的硬連接易腐蝕、易斷裂,而出現(xiàn)故障。
綜上所述原因,有高壓爬電,造成密封體老化,導(dǎo)致有空氣進(jìn)入可能形成放炮,甚至著火;有高壓爬電,穿墻瓷套出現(xiàn)裂紋,甚至損壞。穿墻瓷套易腐蝕、易斷裂,針對以上原因,我們對電捕穿墻瓷套進(jìn)行技改,技改內(nèi)容如下:
1.在穿墻瓷套的箱體上用蒸汽做一蒸汽夾套“背心”給箱體“穿上”,在天氣寒冷時(shí)給箱體內(nèi)加溫,再配合自動溫控電熱管來保證穿墻瓷套的溫度,確保沒有冷凝液附于瓷套上面而形成高壓爬電。同時(shí)在工藝上進(jìn)行配合,加大循環(huán)水的流量,并加大噴淋量,使進(jìn)入電捕的煤氣溫度低于70℃,低于介質(zhì)溫度,如附圖:
穿墻瓷套的溫度<80℃>80℃改造前改造后進(jìn)入電捕的煤氣溫度80~90℃<70℃箱體內(nèi)的環(huán)境溫度<80℃>80℃
2.我們針對運(yùn)行了近一年改造后的電捕穿墻瓷套還存在著蒸汽管易腐蝕、老化、漏汽、漏水等現(xiàn)象,而且也存在著穿墻瓷套里熱外冷易“出汗”,造成電加熱管及穿墻瓷套易損壞現(xiàn)象,又對穿墻瓷套進(jìn)行了高壓防爆電保溫,把蒸汽保溫改為電保溫,從而避免了這一現(xiàn)象的發(fā)生,延長了電加熱管及穿墻瓷套的使用壽命。
3.針對穿墻瓷套硬連接易腐蝕、易斷裂現(xiàn)象,我們把穿墻瓷套與箱體硬密封連接改為耐龜裂、耐高溫材料。把穿墻瓷套與電場導(dǎo)線應(yīng)連接改為軟連接,且增大軟連接線的截面積,從而減少了穿墻瓷套硬連接易腐蝕、易斷裂故障的發(fā)生。
改造后的電捕穿墻瓷套,從根本上解決了穿墻瓷套的高壓爬電,沒有了高壓爬電,穿墻瓷套不易損壞,密封老化減緩,避免了空氣進(jìn)入箱體而形成混合氣體,也就消除了放炮、著火等現(xiàn)象的發(fā)生,這樣不僅消除了安全隱患,保證了正常生產(chǎn),而且設(shè)備損壞率降低,減少了維修的工作量,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
1.同煤集團(tuán)煤氣廠制氣車間未改造前的電捕操作系統(tǒng)不穩(wěn)定,無法定時(shí)吹掃,有時(shí)造成下液管的堵塞,影響正常的煤氣凈化。另外,恒流輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致顯示不準(zhǔn)確,給安全生產(chǎn)、正常供氣帶來一定的安全隱患
2.閑絡(luò)及火花只能檢測,不能實(shí)施跟蹤,這樣,有閃絡(luò)及火花只能檢測,不能實(shí)施跟蹤,這樣,有閃絡(luò)及火花發(fā)生時(shí)就不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),其放電就有可能引起爆炸;
3.原操作系統(tǒng)如果突然斷電,主操作不能自動掉閘,如果不及時(shí)手動拉閘,則來電后又自動送電,給日常生產(chǎn)帶來很大的安全隱患。
針對以上原園,我們進(jìn)行了技術(shù)分析,找出造成這些原因的根本點(diǎn):
1.原操作系統(tǒng)操作盤為四塊集成板,由普通的二級管、三級管合成一塊,導(dǎo)致操作系統(tǒng)不穩(wěn)定,恒流輸出不穩(wěn)定,顯示不準(zhǔn)確。
2.無“火花跟蹤”狀態(tài),不能按此狀態(tài)運(yùn)行。
3.改造時(shí)的操作系統(tǒng)操作盤需加集成線路,加單獨(dú)控制系統(tǒng)。
綜合多方面的原因,我們進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查,認(rèn)為要想徹底解決上述問題,需要更新高壓操作盤,用GGAj02-wF型高壓操作盤代替原有的操作盤因?yàn)镚GAj02-wF型高壓操作盤具有以下性能特點(diǎn):
1.操作使用方便,設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、參數(shù)顯示運(yùn)行方式都可通過操作面板上的鍵盤實(shí)現(xiàn):系統(tǒng)采用240X128大屏幕液晶顯示,全中文顯示設(shè)定參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)及故障信息。且有良好的人機(jī)對話功能,操作簡單方便。
2.升壓變電器設(shè)計(jì)成高短路阻抗型變壓器,其短路阻抗為滿載時(shí)的40%,改善了供電波形,得到較低的峰值平均值電壓比,克服了可控硅調(diào)壓的固有特點(diǎn),改善了設(shè)備輸出的伏安特性,從而增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。一次電壓、一次電流、二次電壓、二次電流的采樣及控制應(yīng)用了霍爾器件,檢測的電壓、電流信號響應(yīng)速度快,控制精度高。
3.對電場中電壓電流波形變化能準(zhǔn)確迅速地判斷閃絡(luò),并做出最佳的處理,閃絡(luò)處理上采取了下降幅度小,回升速度快,不封鎖可控硅的方法,能向電場提供最大的有效電暈功率。
4.可供用戶選擇十種運(yùn)行模式?!盎鸹ǜ櫋?、“間歇供電”、“階段控制”、“峰值跟蹤”、“無火花”、“濁度控制”、“短路運(yùn)行”、“備用方式”、“無保護(hù)”或“聯(lián)網(wǎng)工作”的其中一種運(yùn)行模式,儲存該狀態(tài)并按此狀態(tài)運(yùn)行,從而解決了“火花跟蹤”這難題。
5.在微機(jī)控制單元中采用雙CPU結(jié)構(gòu),使現(xiàn)場反饋信號有充足的處理時(shí)間,響應(yīng)時(shí)間有明顯的縮短,解決了主操作不掉的問題。
以上這些性能正好能夠解決需要改造的現(xiàn)實(shí)問題。
故我們對電捕高壓操作盤進(jìn)行了更新,此次更新難度較大,現(xiàn)場可變因素也較多,需要做好充分的技術(shù)改造準(zhǔn)備:
1.重新制作操作柜的底座。
2.原電纜線不夠長,加長電纜線制作中間接頭。
3.操作室安裝改造儀表箱,觀察儀表顯示數(shù)據(jù)。
4.自行制作電纜信號橋架,鋪設(shè)信號電纜。
5.重新制作軟連接線的接線鼻,并增大軟連接線及接線鼻的容量。
此次更新中,在不停產(chǎn)的情況下,由于我們做了充分的技術(shù)準(zhǔn)備,首先更新備用高壓操作盤2臺,更新后的新操作盤調(diào)試正常后,短時(shí)間內(nèi)投入使用,我們又對剩余的2臺高壓操作盤進(jìn)行了更新,作為備用操作盤,保證了煤氣的正常凈化。
我們還針對操作工要觀察電流表、電壓表還需到高壓配電盤室去觀察的問題,又把電流表、電壓表從高壓配電盤室引到了操作室,這樣既方便了操作工隨時(shí)觀察電流、電壓變化,又減輕了操作的勞動強(qiáng)度,同時(shí)還避免了不必要的安全隱患。
此次技改專業(yè)性強(qiáng),通過對電捕操作系統(tǒng)的改造,電捕操作系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,閃絡(luò)及火花實(shí)現(xiàn)了跟蹤,如有閃絡(luò)、火花現(xiàn)象發(fā)生可及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理,方便了日常操作。經(jīng)過半年多的生產(chǎn)實(shí)踐,改造后的電捕操作系統(tǒng)運(yùn)行良好,煤氣凈化狀況也十分理想,穿墻瓷套及加熱管沒有再發(fā)生損壞現(xiàn)象,也沒發(fā)生放炮、著火現(xiàn)象,延長了操作系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,減輕了工人的勞動強(qiáng)度和工作壓力,節(jié)約了大量的設(shè)備費(fèi)用和維修費(fèi)用,保證了安全生產(chǎn)及輸送合格的煤氣。
[1]《同煤集團(tuán)煤氣廠制氣車間安全操作規(guī)程》.