石俊學(xué)
(中國石油吉林石化公司 乙烯廠,吉林 吉林 132021)
乙烯工業(yè)是石油化工發(fā)展的標志,歷來被用作衡量一個國家石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展水平,其發(fā)展直接影響到國家經(jīng)濟基礎(chǔ)和綜合國力。近年來,先進控制技術(shù)對乙烯生產(chǎn)裝置安全高效運行起著越來越重要的作用,人們已不滿足單純從乙烯生產(chǎn)過程的工藝設(shè)計和生產(chǎn)設(shè)備上獲得經(jīng)濟效益,而是應(yīng)用化學(xué)工程技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)和自動化控制技術(shù),對乙烯生產(chǎn)過程實行計算機先進控制和優(yōu)化操作,充分發(fā)揮設(shè)備的內(nèi)在潛力,以低能耗、低成本及高產(chǎn)出獲得較高的經(jīng)濟效益。
中國石油吉林石化公司采用德國Linde公司工藝技術(shù),于1996年9月建成30萬t/a乙烯裝置,后于2001年又增加了一臺乙烷爐,使乙烯生產(chǎn)能力增加到38萬t/a。2004年吉林石化公司進行了裂解爐改造,將原有的1#~6#裂解爐的乙烯生產(chǎn)能力由6萬t/a提高到8.4萬t/a。2005年仍然采用Linde公司的工藝技術(shù),新建一條并列的乙烯生產(chǎn)線,將裝置規(guī)模擴大至70萬t/a。該裝置具有原料適應(yīng)性強,操作彈性大,產(chǎn)品收率高等特點,它主要以石腦油(含煉油廠石腦油和外購石腦油)、輕柴油、加氫裂化尾油、加氫輕石腦油、液化氣以及裝置自身循環(huán)乙烷/丙烷、碳五等為原料,經(jīng)過高溫裂解、急冷、壓縮、分離、汽油加氫精制等幾道工序,生產(chǎn)乙烯、丙烯、裂解碳四、加氫汽油、乙炔、氫氣、輕質(zhì)燃料油和焦油等產(chǎn)品,以滿足下游多套裝置深加工的原料需求。
吉林石化公司70萬t/a乙烯裝置2011年綜合能耗(標油)為623.89 kg/t,與國內(nèi)先進水平[茂名乙烯綜合能耗(標油)為539.97 kg/t]仍存在較大差距,迫切需要利用新技術(shù)、新設(shè)備,提高能源利用效率。目前,先進控制技術(shù)在國內(nèi)外的石油化工裝置廣泛應(yīng)用,提高了企業(yè)的自動化程度,減小了關(guān)鍵生產(chǎn)指標的波動范圍,提高了裝置運行平穩(wěn)度,達到了節(jié)能降耗的目的。
乙烯生產(chǎn)過程從操作上可以分為“熱區(qū)”和“冷區(qū)”。“熱區(qū)”包括裂解爐、廢熱鍋爐、急冷塔;“冷區(qū)”包括壓縮機、冷箱系統(tǒng)、加氫反應(yīng)器和精餾塔。由于乙烯生產(chǎn)過程非常復(fù)雜,采取了關(guān)鍵單元獨立控制,相關(guān)單元協(xié)調(diào)控制的策略,既避免了大控制系統(tǒng)因個別回路的影響導(dǎo)致癱瘓,也可嵌入現(xiàn)場操作人員經(jīng)驗,使先進控制系統(tǒng)的實現(xiàn)更加靈活。
裂解爐是乙烯裝置的核心設(shè)備,從裂解原料到乙烯、丙烯以及其它高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)出,所有主要質(zhì)變過程都是在裂解爐內(nèi)完成的。裂解爐的穩(wěn)定、長周期、高負荷生產(chǎn),是乙烯裝置正常運行的保證。根據(jù)吉林石化公司乙烯裝置中裂解爐的工藝操作狀況和要求,設(shè)計和開發(fā)了裂解爐先進控制系統(tǒng),包括爐管出口溫度(COT)控制系統(tǒng)、溫度均衡控制系統(tǒng)和汽烴比控制系統(tǒng)。
2.1.1 裂解爐COT控制
裝置9#裂解爐COT控制系統(tǒng)的邏輯功能圖見圖1。
圖1 裂解爐COT控制邏輯功能圖
COT控制的主要功能模塊包括:TIC_09008:COT控制器1,與側(cè)壁燃料氣壓力PIC_09008構(gòu)成串級調(diào)節(jié)回路,正??刂茽顟B(tài)為AUTO,PIC_09008投用串級(CAS);TC_09008A:COT控制器2,與底部各組燃料氣壓力PIC_0900*相關(guān)聯(lián),正常投用狀態(tài)為AUTO,反饋值(PV)和設(shè)定值(SP)與TIC_09008相同。即新設(shè)計的COT控制回路同時調(diào)節(jié)底部和側(cè)壁的燃料氣壓力,提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度。
2.1.2 爐管出口溫度均衡控制
圖1中同時給出了溫度均衡控制回路。裂解生產(chǎn)過程正常運行時,COT溫度控制可以保證總的COT保持穩(wěn)定,是“粗調(diào)”,但是并不能保證各組爐管的溫度均衡,當(dāng)各組爐管溫度偏差較大時,溫度高的爐管容易結(jié)焦,會影響整個裂解爐的運行周期,因此要求輻射段各組爐管出口溫度之間的差值不得超過某個上限值,即4組爐管的出口溫度保持平衡,進行“細調(diào)”。
爐管溫度均衡控制系統(tǒng)以4組爐管的平均溫度為基礎(chǔ),對底部燃料氣燒嘴進行協(xié)調(diào)控制,使每組爐管出口溫度與平均爐管出口溫度之差最小,主要功能模塊包括TDC_0905*:A側(cè)第一組爐管溫度偏差控制器,該控制器的PV值是COT溫度與該組爐管溫度的偏差(PV=COT溫度-該組爐管溫度),當(dāng)PV值為0時,表示該組爐管溫度與COT溫度相同,輸出與對應(yīng)的底部燃料氣壓力關(guān)聯(lián);相比于原控制系統(tǒng)的“各自為戰(zhàn)”,由各組爐管溫度控制對應(yīng)底部燃料氣調(diào)節(jié)閥,新設(shè)計的由COT控制器和溫度均衡控制器共同協(xié)調(diào)控制底部燃料各燒嘴發(fā)熱量,優(yōu)點在于同時兼顧了COT和溫度均衡,提高了控制系統(tǒng)的協(xié)調(diào)能力。
2.1.3 汽烴比控制
裂解爐汽烴比控制系統(tǒng)的邏輯功能圖見圖2。
汽烴比控制系統(tǒng)的投用穩(wěn)定了稀釋蒸汽和進料的比值,有利于穩(wěn)定COT和單組爐管溫度、延長裂解爐運行周期、增加產(chǎn)品收率。
圖2 裂解爐汽烴比控制回路
精餾是化工、石油化工、煉油生產(chǎn)過程中應(yīng)用極為廣泛的傳質(zhì)傳熱過程、其目的是將混合物中的各個組分分離,達到規(guī)定的純度。乙烯裝置的精餾單元包括脫乙烷塔、乙烯精餾塔、脫丙烷塔、丙烯精餾塔和脫甲烷塔等。針對這些過程的特點和現(xiàn)場的實際需求,開發(fā)了精餾塔的先進控制系統(tǒng),主要包括塔頂和塔釜關(guān)鍵指標的軟測量系統(tǒng)、塔頂和塔釜關(guān)鍵指標的智能推斷控制等。
2.2.1 關(guān)鍵指標軟測量系統(tǒng)
基于吉林石化公司乙烯精餾操作單元模型化結(jié)果和操作過程控制理論, 根據(jù)工業(yè)裝置的實時操作工況,應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和工業(yè)過程數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)與校正技術(shù),開發(fā)了乙烯精餾塔塔頂和塔釜關(guān)鍵質(zhì)量指標的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)軟測量系統(tǒng),并對軟測量輸出進行實時在線校正。乙烯精餾塔塔頂乙烷濃度的軟測量結(jié)構(gòu)框圖見圖3。
圖3 關(guān)鍵指標軟測量結(jié)構(gòu)框圖
2.2.2 塔頂和塔釜關(guān)鍵指標智能推斷控制
在關(guān)鍵指標軟測量系統(tǒng)開發(fā)成功的基礎(chǔ)上,開發(fā)基于該軟測量系統(tǒng)的推斷控制技術(shù),實時控制精餾塔塔頂產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)“卡邊”控制,減少質(zhì)量過剩;減小塔釜中的產(chǎn)品損失,確保了塔頂產(chǎn)品的純度和塔釜損失最小。精餾塔先進控制的結(jié)構(gòu)框圖見圖4。
圖4 精餾塔先進控制結(jié)構(gòu)框圖
裂解爐先進控制系統(tǒng)是在DCS控制器中實現(xiàn)的,這提高了系統(tǒng)的可操作性和運行的安全性。以9#爐為例,該系統(tǒng)由64個功能模塊構(gòu)成:過程值計算與處理模塊(RP)23個,控制模塊(RC)點20個,數(shù)值過渡模塊(Numeric)點11個,邏輯模塊(LOGIC)10個。
結(jié)合先進控制系統(tǒng),開發(fā)了先進控制操作與監(jiān)控流程圖,包括了COT控制回路和溫度均衡控制回路狀態(tài)監(jiān)控,爐管測量溫度熱電偶選擇,COT和溫度偏差設(shè)定值調(diào)整模塊,先進控制一鍵投用、切除模塊(圖5對話框),提高了操作的靈活性,減少了操作人員的負擔(dān),有利于先進控制系統(tǒng)的投用。
裂解爐先進控制系統(tǒng)的流程圖見圖5。
圖5 裂解爐先進控制系統(tǒng)DCS流程圖
圖6 精餾塔先進控制系統(tǒng)DCS流程圖
精餾塔先進控制系統(tǒng)的實現(xiàn)也是在DCS上完成的,關(guān)鍵指標的軟測量及其在線校正通過CL程序完成。以新區(qū)脫甲烷塔T4111為例,該系統(tǒng)由13個功能模塊構(gòu)成:過程值計算與處理模塊(RP)6個,控制模塊(RC)點3個,數(shù)值過渡模塊(Numeric)點2個,關(guān)鍵質(zhì)量指標程序處理模塊(PM)2個。
根據(jù)脫甲烷塔塔頂和塔釜控制指標的需求,新增了濃度控制器AIC_41509和AIC_41502、溫度控制器TIC_41510,串級回路的投用和切除方式和操作人員日常的操作習(xí)慣一致,所以無需另行開發(fā)先控系統(tǒng)投用和切除模塊。
精餾塔先進控制系統(tǒng)的流程圖見圖6。
開發(fā)完成的乙烯裝置裂解爐和精餾塔先進控制系統(tǒng)全部上線穩(wěn)定運行,經(jīng)過72 h標定,運行效果良好,COT、溫度偏差、精餾塔關(guān)鍵溫度和濃度等指標的波動范圍明顯降低。同時,先進控制技術(shù)的實施也降低了裝置的能耗,減少了產(chǎn)品損失。
先進控制技術(shù)實施后,老區(qū)裂解爐(1#~7#)的COT波動由±7 ℃降低到±3 ℃;部分裂解爐COT波動在±1.5 ℃以內(nèi);溫度偏差波動范圍在±3 ℃以內(nèi);新區(qū)裂解爐(8#~10#)的COT波動由±7 ℃降低到±2 ℃;部分裂解爐COT波動在±1.5 ℃以內(nèi);溫度偏差波動均在±2 ℃以內(nèi)。運行效果見圖7。
t/h圖7 裂解爐先進控制系統(tǒng)運行效果
先進控制技術(shù)實施后,乙烯精餾塔、丙烯精餾塔關(guān)鍵組分濃度波動幅度降低30%以上;脫甲烷塔、脫乙烷塔、脫丙烷塔、脫丁烷塔關(guān)鍵溫度點波動幅度降低30%以上。運行效果見圖8。
t/h圖8 精餾塔先進控制系統(tǒng)運行效果
先進控制技術(shù)的實施不僅穩(wěn)定了關(guān)鍵指標的平穩(wěn)度,還具有明顯的節(jié)能、增產(chǎn)和降耗的效果。
根據(jù)統(tǒng)計分析和測算,裂解爐單位進料燃料氣消耗平均降低了約2%,先進控制技術(shù)實施前后燃料氣消耗的對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 2#裂解爐先進控制技術(shù)實施前后燃料氣消耗情況
先進控制技術(shù)實施后,新區(qū)冷箱與脫甲烷系統(tǒng)的乙烯濃度人工分析數(shù)據(jù)平均值為0.70%(先進控制技術(shù)實施前為1.5%),具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 AP37506φ(乙烯)月平均值
根據(jù)測算,先進控制技術(shù)降低新區(qū)冷箱與脫甲烷系統(tǒng)乙烯損失減少量為2 699.3 t/a。
先進控制技術(shù)實施后,新區(qū)丙烯精餾塔塔釜損失丙烯濃度統(tǒng)計平均為9.23%(先進控制技術(shù)實施前為17.81%),具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 AP55509φ(乙烯)月平均值
根據(jù)測算,先進控制技術(shù)降低丙烯精餾塔塔釜丙烯損失減少量為420.6 t/a。
乙烯裝置作為石化裝置的核心,流程長,設(shè)備多,上下關(guān)聯(lián),操作難度大。先進控制技術(shù)能夠從根本上改變傳統(tǒng)的操控模式,它將儀表自動化控制、計算機編程以及化工反應(yīng)與精餾操作等技術(shù)相融合,最終體現(xiàn)在操作參數(shù)波動范圍的縮小上,減少人為因素干擾,實現(xiàn)平穩(wěn)控制,達到節(jié)能降耗的目的。通過對吉林石化乙烯裝置先進控制技術(shù)在爐區(qū)及精餾系統(tǒng)投用過程及結(jié)果的總結(jié),發(fā)現(xiàn)整個裝置的操作平穩(wěn)性顯著提高,這直接體現(xiàn)在裂解爐燃料氣消耗量的減少和精餾塔產(chǎn)品損失率的降低上,最終能反映出裝置能耗和經(jīng)濟效益指標的改善。當(dāng)然,該技術(shù)不僅僅體現(xiàn)在以上兩方面,針對乙烯裝置特點,還能對加氫選擇性控制,公用工程系統(tǒng)的管網(wǎng)優(yōu)化,以及裂解爐爐群原料加工優(yōu)化等方面加以應(yīng)用,也會收到顯著效果。