(武漢鋼鐵集團公司條材總廠一煉鋼分廠,湖北 武漢 430083)
磁性起重機吸去磁電路的節(jié)能改造
劉 俊,康韓華
(武漢鋼鐵集團公司條材總廠一煉鋼分廠,湖北 武漢 430083)
針對武鋼一煉鋼2臺磁性吸盤式起重機吸去磁電路原理進行了分析研究,為了節(jié)能,對吸去磁電路進行了改進,取得了良好效果。
磁性起重機;吸磁電路;去磁電路;改進
武鋼一煉鋼分廠磁性吊車共13臺,分布于各使用單位,主要負責(zé)廢鋼的裝槽、鋼坯的倒運、碼垛裝車等任務(wù)?,F(xiàn)用電磁吸盤具有操作簡便、結(jié)構(gòu)簡單的特點,但在實際生產(chǎn)中還存在著如電耗多、磁鐵線圈使用壽命短、去磁電阻易燒壞等問題,造成大量物力與人力的浪費。如磁耙吊跨使用的電磁吸盤平均每月要燒壞磁鐵線圈10多個,電阻2~3天一換。因此,車間決定對主要行車上電磁吸盤的線路設(shè)計實施技術(shù)改造。
電磁吸盤的工作電路包括整流電路、控制電路和保護電路。其控制電路分為吸磁電路和去磁電路。
如圖1所示,電磁吸盤吸磁過程是:按下吸磁開關(guān),吸磁接觸器1KM1,2KM1線圈通電吸合,其主觸頭閉合,電磁吸盤線圈通入直流電產(chǎn)生磁場,開始工作。吸磁接觸器工作的同時時間繼電器SJ1與SJ2也得電,常閉點斷開,使去磁接觸器1KM2,2KM2失電。
圖1 電磁吸盤控制圖
當(dāng)工作完畢,電磁吸盤應(yīng)將電磁吸盤件進行去磁,其過程為:斷開吸磁開關(guān),時間繼電器SJ1,SJ2接點閉合,其主觸點閉合使電磁吸盤線圈的電流反向,對吸盤與工件去磁。為了不造成反向充磁,去磁采用時間繼電器的定時控制。當(dāng)?shù)竭_給定時間時,時間繼電器便釋放,其去磁接觸器動合觸點斷開,切斷方向電流回路。而此時電阻R1,R2,R3與電磁吸盤構(gòu)成回路,將繼續(xù)消耗磁鐵線圈中剩余的電流。
對于圖1的吸去磁控制電路在一煉鋼分廠的使用過程中存在著諸多問題,其首要的是容易造成去磁電阻的燒損。由圖1所示,當(dāng)吸磁電路工作時,電阻R1,R2,R3與電磁吸盤線圈一起并聯(lián)在直流電路兩端,這樣當(dāng)電磁吸盤工作的同時電阻也在持續(xù)通電,既浪費電能,也使電阻的可靠性下降,這是造成備件成本損耗的主要原因。而且整個吸去磁電路中接觸器與時間繼電器過多,這無形中也造成了能源的損耗。因此需對圖1進行改進,改進后吸去磁電路如圖2、3所示。其吸磁開關(guān)分為兩檔使用。當(dāng)開關(guān)為吸磁檔時,KM3得電閉合,使吸磁接觸器KM1線圈通電,主觸頭閉合,電磁吸盤線圈通入直流開始工作。同時KM3的常閉點斷開,使去磁電阻與電磁吸盤斷路,這是改進問題的關(guān)鍵所在;當(dāng)開關(guān)為去磁檔時,在時間繼電器SJ的控制下,吸盤線圈通過限時的反向電流快速去磁,而電阻也在KM3失電后接入到去磁的回路中耗能。改進后電路簡單,接觸器、電阻等大幅減少,方便維護,并提高了設(shè)備的穩(wěn)定性。
圖2 改進吸去磁控制圖
該吸去磁電路的節(jié)能改造主要在一煉鋼廢鋼跨磁性吊車上安裝使用,從實施效果上看,改造后,減少了維修工作量,降低了維修費用的投入;從備件消耗上,廢鋼跨2臺磁性吊車全年可減少使用電阻、接觸器等十余個;從能耗上,2臺磁性吊車都是全天24h運行,其電阻的能耗甚至大大超過了電磁吸盤本身,改造后可降低能耗50%。
圖3 改進吸去磁控制圖
通過對廠部磁性吊車吸去磁存在問題進行分析,改進后的方法對磁性吊車的穩(wěn)定運行具有很大作用。據(jù)2013年車間磁性吊車使用情況反饋,改進后的吸去磁故障率可降低到原先的1/3以下,能耗降低50%,效果明顯。
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1671-0711(2014)05-0028-02
2014-03-05)