(國電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司,廣西 南寧 530317)
660MW超臨界直流“W”火焰鍋爐的燃燒調(diào)整
鐘松耀
(國電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司,廣西 南寧 530317)
國電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司1、2號鍋爐使用的是東方鍋爐廠(簡稱東鍋)生產(chǎn)的DG1950/25.4-Ⅱ8“W”火焰鍋爐。本文詳細介紹了我廠660 MW”W”型火焰鍋爐的運行情況及通過對制粉及燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,提高鍋爐效率,降低機組煤耗,尋求現(xiàn)有煤質(zhì)下鍋爐最佳運行工況,保證鍋爐安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。
660MW;W火焰鍋爐;燃燒;優(yōu)化調(diào)整
目前,我國運行的W型火焰鍋爐中普遍存在著燃燒效率低、飛灰含碳量大、排煙溫度高、NOx排放過高、結(jié)焦嚴重、燃盡率低等問題。本文結(jié)合南寧電廠660MW“W”火焰鍋爐的特點及運行分析,針對鍋爐燃燒存在的問題,進行了大量的燃燒調(diào)整實驗,改善了機組安全經(jīng)濟狀況。
1.1 設(shè)備概述
國電南寧發(fā)電有限責(zé)任公司2×660MW工程鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司的國產(chǎn)超臨界參數(shù)復(fù)合變壓本生直流鍋爐,鍋爐型號DG2141/25.4-Ⅱ12型,鍋爐為一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,露天布置,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),“Ⅱ”型直流鍋爐,“W”型火焰燃燒方式。其主要設(shè)計參數(shù)如下表1(設(shè)計煤種):
1.2 主要燃料特性
本工程設(shè)計煤種為興仁無煙煤, 校核煤種Ⅰ為無煙煤:煙煤為8:2,校核煤種Ⅱ為六枝無煙煤,燃煤煤質(zhì)特性如表2。
1.3 燃燒設(shè)備
燃燒系統(tǒng)配有24只雙旋風(fēng)煤粉燃燒器;每臺磨煤機帶4只煤粉燃燒器。雙旋風(fēng)煤粉燃燒器順列布置在下爐膛的前后墻爐拱上,前、后墻各12只,水冷壁上還布置有26只燃燼風(fēng)調(diào)風(fēng)器,前、后墻各13只。
鍋爐配置雙進雙出鋼球磨冷一次風(fēng)機正壓直吹式制粉系統(tǒng),由2臺雙動葉可調(diào)式一次風(fēng)機,6臺BBD(MGS4360)型磨煤機,5臺磨煤機就可以滿足鍋爐MCR負荷。
鍋爐燃燒調(diào)整的是在實質(zhì)煤質(zhì)條件下,優(yōu)化鍋爐運行方式和參數(shù),減少飛灰和排渣,提高鍋爐效率。試驗前利用停磨機會對各臺磨煤機回粉管、分離器擋板進行了清理檢查。
2.1 一次風(fēng)調(diào)平
通過觀察發(fā)現(xiàn)各磨煤機出口靜壓偏差較大,因此在磨煤機80%以上出力下,采用防堵靠背管實測各磨煤機出口粉管的動壓值,并通過粉管上的可調(diào)縮孔調(diào)平了各管動壓,保證了磨煤機各粉管出力的均勻性。
2.2 煤粉細度調(diào)整試驗
分離器擋板調(diào)整主要磨煤機分離器擋板調(diào)整至開度為4.5,維持磨在150A-160A左右,此后通過定期加直徑為50mm的鋼球保證磨煤機電流控制在150-155A之間,通過調(diào)整各制粉系統(tǒng)細度總體下降,但調(diào)整初期煤粉均勻性仍較差,后期隨著制粉系統(tǒng)的運行,磨煤機內(nèi)大小鋼球配比逐步趨于合理,煤粉細度得到下降且均勻性也得到提高,圖1是制粉系統(tǒng)調(diào)整前、調(diào)整初期、調(diào)整后期各一次風(fēng)管煤粉細度一周內(nèi)日平均值的比較:
南寧電廠當(dāng)前正常運行時采用石油焦與無煙煤及高硫煤的摻燒,此次針對煤質(zhì)特性主要進行了不同石油焦摻燒方式摻燒試驗。
3.1 燃燒優(yōu)化調(diào)整實驗結(jié)果
主要進行了變AB擋板開度,變?nèi)萘匡L(fēng)門、變氧量及不同摻燒方式下試驗,其中工況1、工況2為未經(jīng)調(diào)整原始工況。
3.2 試驗結(jié)果
(1)變AB擋板開度
AB擋板用于調(diào)節(jié)拱上乏氣及煤粉噴口環(huán)形二次風(fēng)風(fēng)量。工況3為在工況2的基礎(chǔ)上開大AB擋板開度,工況說明及測試結(jié)果見表3。從表中可看出AB擋板開大有利于火焰中心的下移,延長了石油焦在爐內(nèi)的停留時間,有利于石油焦的燃盡。
表1
表2 燃煤煤質(zhì)特性
表3
(2)變乏氣風(fēng)擋板開度
工況4為在工況3的基礎(chǔ)上關(guān)小乏氣擋板開度至20%,乏氣擋板關(guān)小有利于提高一次風(fēng)噴口剛性,增加下沖力。測試結(jié)果表明,當(dāng)前工況下乏氣擋板開度減小后,飛灰基本不變的情況下,排煙溫度得到下降,鍋爐效率也有所提高。
圖1
(3)變消旋頁片開度
消旋葉片用于調(diào)整風(fēng)粉混合物的旋流強度及氣流的形狀,工況5為在工況4基礎(chǔ)上將消旋頁片由7格下放至3格,消旋頁片下放減小了旋流強度,提高了一次風(fēng)剛性,結(jié)果表明,飛灰可燃物及排煙溫度均得到了下降。
(4)變氧量運行
工況6至工況11為不同氧量下測量結(jié)果,從結(jié)果可看出,氧量的增大有利于石油焦的充分燃燒,但相應(yīng)排煙損失及NOX排放會增加。建議運行中空預(yù)器入口控制氧量在3.5%—4.0%之間。
(5)不同摻燒方式下的對比
工況12至工況16為不同負荷及不同比例下石油焦與低卡煤分磨摻燒結(jié)果,工況6至工況11為石油焦與無煙煤(石油焦與低卡煤均勻混合)摻燒,從表3-1中可明顯看出分磨摻燒后飛灰燃盡率明顯提高,同時排煙損失變化不大。
(1)通過燃燒優(yōu)化調(diào)整,燃燒穩(wěn)定性得到增強,蒸發(fā)量、汽溫、汽壓等參數(shù)均能達到設(shè)計值,高負荷下鍋爐熱效率能達到或超過設(shè)計保證值(91.3%)。
(2)AB擋板的開大有利于煤粉下沖,能延長石油焦在爐內(nèi)的燃燒過程,建議運行中在燃燒穩(wěn)定的前提下將A擋板開至50%,B擋板開至80%。
(3)隨著乏氣擋板的關(guān)小,飛灰含碳量大幅減下,未燃盡碳損失下降明顯,火焰中心隨之下降,低負荷下有利于控制過熱器超溫,建議乏氣擋板關(guān)至20%。
(4)氧量的增大有利于石油焦在爐內(nèi)充分燃燒,建議運行中將省煤器出口氧量控制在3.5-4.2%。
(5)運行中分析表明,磨煤機容量風(fēng)擋板開度線性區(qū)間在30%至60%,容量風(fēng)擋板開度較大容易導(dǎo)致煤粉細度不均勻且變粗,建議運行中提高一次風(fēng)壓將容量風(fēng)擋板控制在50%以下。
(6)低負荷下由于低卡煤熱值低導(dǎo)致帶不起負荷,一臺磨石油焦和三臺磨低卡煤帶至360MW負荷時,一次風(fēng)壓及容量風(fēng)門已開至最大,不建議運行中低負荷下四臺磨低卡煤運行。
[1]國電南寧電廠1號鍋爐燃燒調(diào)整試驗報告[Z].
[2]賈永會.660MW機組W形火焰鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整[J].華電技術(shù),2012(05).
[3]范煥霞,武旭升.600MW“W”型火焰鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整[D].全國火電600MW 機組技術(shù)協(xié)作會第十三屆年會論文集.
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