林偉東
(勝宏科技(惠州)股份有限公司,廣東 惠州 516211)
隨著PCB板厚的增加及孔徑的變小,厚徑比也逐漸加大,板的厚徑比由之前的4:1提高至現(xiàn)在的8:1或更高,孔徑也由之前的0.40 mm變小至0.25 mm,0.20 mm。隨著PCB設(shè)計(jì)往高密度發(fā)展,必須縮小孔徑,而縮小孔徑使得PCB縱橫比越來越大。高厚徑比導(dǎo)致在PCB板電鍍過程中,氣泡堵孔現(xiàn)象的幾率就越大;由于氣泡堵在孔內(nèi)造成溶液無法正常流動和交換,電鍍完畢后會造成孔內(nèi)無金屬,即孔內(nèi)無銅。
在PCB濕制程中氣泡型孔內(nèi)無銅主要有三種類型:沉銅氣泡型,電銅氣泡型及電錫氣泡型孔內(nèi)無銅。沉銅氣泡型及電錫氣泡型孔內(nèi)無銅在測試時都很容易被檢測出來,而電銅氣泡型孔內(nèi)無銅則不然,此類孔內(nèi)無銅依目前的測試手段是很難檢測出來的,因其孔壁銅厚還有約5 μm ~ 10 μm的一銅層;雖然新裝的生產(chǎn)線都會在重要的藥水缸安裝震動器,這對高厚徑比板孔內(nèi)無銅改善是非常有效的。但對于震動系統(tǒng)的監(jiān)控,則很少有PCB廠提及如何做預(yù)防。
曾有汽車板客戶多次向PCB廠家投訴電銅氣泡型孔內(nèi)無銅,此類板在客戶端逃過了初檢,最終是在用戶汽車上運(yùn)行了上千公里后才發(fā)現(xiàn)問題,且幸好無發(fā)生安全事故。雖是此,PCB廠家仍是要被索賠一筆很高的賠款,因?yàn)榭蛻舾疽膊恢滥男┌逵袉栴},只能報(bào)廢所有受影響的PCB。當(dāng)然,孔內(nèi)無銅問題,特別是電銅氣泡型孔內(nèi)無銅是不能完全靠測試來卡關(guān)的,尤為重要的是制程的控制。業(yè)界PCB廠家對于電銅氣泡型孔內(nèi)無銅尤為重視,也想盡辦法來改善此問題,但一直沒有取得好的效果。本文則從氣泡型孔內(nèi)無銅的成因及解決辦法提出方案供業(yè)界同行參考。
(1)PTH氣泡型孔內(nèi)無銅缺陷(表1);
(2)圖電電銅氣泡型孔內(nèi)無銅缺陷(表2);
(3)圖電電錫氣泡型孔內(nèi)無銅缺陷(表3)。
從以上三種缺陷模式可知,雖然電鍍缸有搖擺等機(jī)械作用,但是一旦有氣泡進(jìn)孔,受表面張力的影響,就很難驅(qū)除。對于孔徑較小(≤0.25 mm)板件的加工, 尤其是大于8:1 以上板厚,這對于氣泡型孔內(nèi)無銅來說是個很大的隱患。在生產(chǎn)高厚徑比板時,務(wù)必保證產(chǎn)線震動系統(tǒng)是處于最佳狀況態(tài),否則品質(zhì)根本無法得到保證。
表1
表2
表3
因以前生產(chǎn)線的設(shè)備比較沉舊,且震動器功率偏?。?0 W),而從震動器傳動到飛巴上的強(qiáng)度幾乎沒有,這對于孔徑為0.30 mm,0.25 mm板是致命。為提升能力,生產(chǎn)線進(jìn)行了一系列改造:如增強(qiáng)飛靶的結(jié)構(gòu),更換新夾具,更換震動器等。生產(chǎn)線的30 W震動器更換為75 W震動器,安裝前后用VM-63A測量進(jìn)行了全面對比,數(shù)據(jù)見表4。
表4
行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)值,飛靶上的震幅不低于0.30 mm。對于表中的數(shù)據(jù)可知,改造前生產(chǎn)線的震幅是偏小的,不能滿足最小震幅要求。根據(jù)需要更換為大功率(75 W)震動器,從表中數(shù)據(jù)可知傳動到飛靶震幅基本上大于0.50 mm。
縱觀PCB大多廠家震動器的安裝方式都不一樣,無統(tǒng)一方式,而最為常見的有如下三種方式(表5)。
筆者通對表5三種不同安裝方式的效果追蹤及對比測試,對于到PCB板的震動效果,從震幅測量結(jié)及用手觸摸震動器及飛巴的效果,毫無疑問最佳是Z方向。以上為筆者通過設(shè)備改造跟進(jìn)得出的結(jié)論,僅供業(yè)界同行參考。
通過更新震動器及震動器安裝方式的改變,生產(chǎn)線氣泡型孔內(nèi)無銅的比例明顯降低。震動效果是提升了,品質(zhì)是提高了,但是生產(chǎn)線還是偶爾會發(fā)生批量的氣泡型孔內(nèi)無銅,究其原因,不外乎兩種原因。一是生產(chǎn)線員工忘記開震動器;二是震動器變?nèi)趸驌p壞。一般的PCB廠家平常對震動器的監(jiān)控,只停留在用震幅測試儀器檢測及每4小時對震動馬達(dá)點(diǎn)檢一次的做法。這樣的做法針對性不強(qiáng),耗費(fèi)大量人力,又監(jiān)控不到位時且不能及時反應(yīng)問題,有很大的品質(zhì)異常之風(fēng)險。
表5
引入新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)(圖6),則可以完全解決我們所提心的問題。震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)是通過把檢測震動位移的檢測探頭安裝到震動架上,然后檢測探頭通過與顯示位移量的顯示表頭連接,外加聲光報(bào)警器達(dá)成。其主要工作原理為:首先是要與生產(chǎn)線的電控系統(tǒng)相連,取得相關(guān)數(shù)據(jù)信息。警報(bào)系統(tǒng)工作時,檢測探頭在震動器工作時才檢測其位移量,震動器不工作時不檢測(如震動器設(shè)定震15 s,停10 s;檢測探頭是在震動器震動15 s才檢測),檢測到的位移量(震幅)在表頭顯示出來,同時該位移量與檢測警報(bào)系統(tǒng)設(shè)定好的最低位移量進(jìn)行比較(設(shè)定0.3 mm),當(dāng)檢測值小于設(shè)定位移量時,聲光報(bào)警器則馬上動作,并在顯示屏提示哪個缸體震動器出現(xiàn)異常。
圖1 震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)安裝簡易圖
新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)的調(diào)試:分別把人行側(cè)及維修側(cè)震動開關(guān)關(guān)閉,是否報(bào)警?
結(jié)果:表頭顯示結(jié)果為0~0.004 mm, 報(bào)警器響及閃爍,測試正常,說明員工沒開震動器,系統(tǒng)能識別并報(bào)警。
分別把人行側(cè)及維修側(cè)震動報(bào)警設(shè)定值高于實(shí)際值,是否報(bào)警?
結(jié)果:表頭顯示結(jié)果小于設(shè)定值, 報(bào)警器響及閃爍。
通過A、B兩項(xiàng)測試,也就是說此套系統(tǒng)能滿足生產(chǎn)線使用要求。
震動警報(bào)系統(tǒng)震動數(shù)據(jù)與測震儀對比測量結(jié)果(表7)。
從以上數(shù)可計(jì)算,顯示值與測量值之間的偏差在5%以內(nèi),也就是說警報(bào)系統(tǒng)震幅測量值可以達(dá)到生產(chǎn)使用及監(jiān)控要求。
通過長時間在測試對生產(chǎn)線孔內(nèi)無銅報(bào)廢率數(shù)據(jù)的收集,其中第一條標(biāo)識線為震動器更換及震動方式更改的時間;第二條標(biāo)識線為生產(chǎn)線引入新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)的時間,從圖7可以清晰看出,測試孔內(nèi)無銅報(bào)廢率一直呈下降趨勢,然后穩(wěn)定在(50×10-6/℃)~(80×10-6/℃)。首先,震動器更換及震動方式此設(shè)備改種造是降低內(nèi)無銅報(bào)廢率的主因,但新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)是必不可少,警報(bào)系統(tǒng)起到的預(yù)警作用,避免因震動異常所帶來的品質(zhì)隱患。
(1)每周用震動測試儀(VM-63A)實(shí)測震動系統(tǒng)震幅,對測實(shí)測震動幅度與系統(tǒng)數(shù)值對比進(jìn)行調(diào)校,使得系統(tǒng)監(jiān)測更準(zhǔn)確。
(2)每6小時記錄震動數(shù)量,用按SPC要求描點(diǎn),便于生產(chǎn)線員工及工程掌握震動系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),可以做好預(yù)防保養(yǎng)動作。
(3)每周維護(hù)檢查避震膠有無老化,破損(避震膠硬度要求:50°~60°),震動警報(bào)系統(tǒng)零件是否完好,震動架有無損壞等。
表6
表7
4.2.1 萬孔板檢測(Daisy chain test)
(1)設(shè)計(jì):萬孔板厚徑比: 8:1(或10:1)
孔數(shù) 56 000孔/塊,板尺寸:450 mm×610 mm
(2)流程:
①鉆孔
②沉銅/板電/5 μm ~ 7 μm
③正常干菲林
④正常圖形電鍍10 μm ~ 20 μm
⑤正常堿性蝕刻
⑥第一次測量
⑦過D/F化學(xué)前處理微蝕
⑧第二次測量,第二次測量數(shù)減去第一次測量數(shù)即為圖電電銅氣泡型孔內(nèi)無銅數(shù)
⑨測試頻率:每兩周一次,或根據(jù)生產(chǎn)線的實(shí)際控制狀況而定。
通過萬孔板測試(Daisy chain test),可以全面掌握生產(chǎn)線整體的狀況是否處于受控;是若不是,則可以及時找出問題根源。
4.2.2 震動異常品質(zhì)監(jiān)控
(1)當(dāng)發(fā)生警報(bào)并確定是震動器壞或低于震幅規(guī)格要求時,用纖維板寫上標(biāo)識并掛在發(fā)生問題板的飛靶上,下板時隔離發(fā)生問題的那缸板,并停止進(jìn)板到此缸,直至檢修好或更換震動器且震動幅度達(dá)到要求后才能進(jìn)板。
(2)問題板100%切片檢查,分開標(biāo)志出貨,結(jié)果追蹤到測試。
(1)新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng)不需要改動現(xiàn)有設(shè)備,安裝簡單,維護(hù)及檢修方便。通過安裝警報(bào)裝置,可以有效的實(shí)時監(jiān)控震動幅度的變化,避免震動器已失效或減弱,而導(dǎo)致發(fā)生的孔內(nèi)氣泡缺陷問題,保證了PCB板的可靠性。
(2)沉銅,板電及圖電線通過引進(jìn)新型震動在線檢測警報(bào)系統(tǒng),可以大幅度降低了孔內(nèi)無銅的報(bào)廢率,基本上改善了沉銅氣泡型,電銅氣泡型及電錫氣泡型孔內(nèi)無銅問題。