張秋榮 顧 湧 徐 歡 李 楠
(天津普林電路股份有限公司,天津 300250)
此問題在2010年經(jīng)過多次試驗已經(jīng)有了解決方案,就是在加工產(chǎn)品之前向錫銅鎳焊料中加入預(yù)計數(shù)量的高鍺焊料,將焊料中的鍺含量提高到50×10-6℃以上,這個能徹底解決焊接后錫面發(fā)黃的問題;但是成本非常高,對于小訂單的客戶不適用,也一直未能找到其他行之有效的辦法。曾經(jīng)我們懷疑是長時間錫料不換新導(dǎo)致里面雜質(zhì)多,但是開新缸后,跟蹤一周的時間,回焊后錫面又變黃了,仍然不能解決此問題。面對成本的考量,形式非常嚴峻,這就要求我們必須尋找到新方法、新的工藝,既能解決錫面發(fā)黃的問題,達到客戶滿意;又能將廠區(qū)加工成本降到最低,將公司利益最大化。
為了解決此問題,之前做過各種實驗和測試,包括改變加工參數(shù)、更換助焊劑、增加錫厚度以及實驗各種酸洗包括用稀硫酸、酸洗液、清洗劑在出貨前清洗等,均不能達到理想的效果,因此我們在客戶的積極配合下,進行了大量的回流焊接測試,終于找到了有效表面處理方法:用4%~6%稀磷酸進行最終的表面沖洗,可以最終達到我們期望的效果:表觀不受影響的同時,回流焊接后錫面也不發(fā)黃,滿足了客戶的要求。
(1)磷酸是中強酸,既可以將錫面上的雜質(zhì)離子清洗干凈,又不會對錫面造成強腐蝕,造成錫面花影響表觀。
(2)我們對處理產(chǎn)品后的稀磷酸進行了分析,發(fā)現(xiàn)溶液中含有銅離子和少量的鎳離子,說明磷酸洗會將錫表面少量的銅洗下來。
(3)同時對沖洗前和沖洗后的錫表面進行EDX掃描,發(fā)現(xiàn)表面的許多雜質(zhì)離子被去除了,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過磷酸銑的表面,比較光潔,測出的雜質(zhì)元素非常少,只含有C、N、Si、Cu、Sn,而沒有經(jīng)過磷酸洗的板子,上面的氧化點和渣子相對較多,測試出的元素也多,不僅含有C碳、N氮、Si硅、Cu銅、Sn錫,上面還檢驗出了許多其他的雜質(zhì)元素,如Cl氯、Na鈉、S硫、K鉀,而稀磷酸則可以清潔這些雜質(zhì)離子(圖1)。
圖1
(1)為了驗證其影響點,我們進行了各種模擬試驗,來驗證磷酸洗對PCB所產(chǎn)生的影響(表1)。
表1
(2)上面驗證了磷酸洗的有效性后,后續(xù)為了證明磷酸濃度對焊接后焊盤發(fā)黃的影響,我們設(shè)計了DOE試驗,對不同濃度、不同酸洗時間的效果,以期找到最佳的磷酸濃度和處理時間的組合,結(jié)果如表2。
表2
(3)上面已經(jīng)確定了最佳的磷酸濃度和時間,接下來為了驗證酸洗后對表觀長時間不產(chǎn)生影響,我們對4%和5%的磷酸處理10 s后的樣品做高溫老化試驗,觀察錫面是否會產(chǎn)生變化,老化后對可焊性是否產(chǎn)生影響:
溫濕度循環(huán)設(shè)定:25 ℃升溫至65 ℃需要2.5 h;65 ℃保持3 h;65 ℃降溫至25 ℃需要2.5 h,期間濕度保持在85%~93% ,共20個循環(huán),一共需要160 h(約7天)。
表3
(4)上面確定了高溫老化測試不會影響產(chǎn)品的可焊性,接下來需要驗證高溫高濕老化測試后對PCB表觀是否會產(chǎn)生影響,查詢IPC標準,試驗條件如表4。
(5)小樣試驗和性能測試階段的小結(jié):
①磷酸濃度控制在4%~5%,處理時間為5 s ~ 10 s時為最佳浸洗時間。
表4
做老化試驗,①120度烘烤24小時后,表觀無色差變化,可焊性也合格,可以確認經(jīng)過磷酸處理后對產(chǎn)品的性能無影響。②高溫高濕老化測試后,表觀無色差變化,可焊性也合格,可以確認經(jīng)過磷酸處理后對產(chǎn)品的性能無影響。
磷酸的成本比高鍺焊料的成本低很多,后續(xù)我們會按照此試驗結(jié)果在線體進行小批量試驗。
(6)成本的對比:
使用磷酸成本大幅度降低了,每次至少可以節(jié)約成本1 740元,查詢歷史數(shù)據(jù),每年平均添加18次,那么每年至少可以節(jié)約此項成本31 320元。
目前有此種需求的客戶在增加,成本的降低也是不可估量的。
(1)此設(shè)備的特點必須是第一個槽子是獨立的酸洗槽,其余的均為水洗、烘干的水平設(shè)備(圖2)。
圖2
(2)起草了工藝變更單,指導(dǎo)線體執(zhí)行。
(3)對在線的客戶有此要求的480片交貨板全部進行酸洗,進行小批量生產(chǎn)。
(4)小結(jié):跟蹤客戶處回流焊接的結(jié)果,產(chǎn)品全部符合客戶要求,光板經(jīng)過二次回流焊后,表面不發(fā)黃,可焊性和表觀均滿足客戶的要求??蛻粼O(shè)備的圖片如圖3。
圖3
后續(xù)對1560片成品板進行大批量的加工,然后從中拿取二片產(chǎn)品去客戶處做回流焊測試,二次回焊后焊盤無變色,發(fā)給客戶后,客戶將全部產(chǎn)品焊接后均合格,完全滿足了客戶要求。
通過以上的改善措施,我們已經(jīng)從根本上解決了客戶反饋無鉛熱風(fēng)產(chǎn)品回流焊接后焊盤發(fā)黃的問題,使我們走出了高成本對我們造成的困擾。今天,我們終于給自己和客戶交了一個滿意的答卷,成本降到了最低,同時滿足了客戶要求。希望通過我們的總結(jié)與實踐為同行提供更多的啟示和幫助。本文不足之處,歡迎指正。