孫靖哲 張 博 宋 楊 燕 文 張文杰
(1.天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計院有限公司;2.蘭州石化公司設(shè)備維修公司)
蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)因處理能力大、密封性能好、操作彈性大、熱效率高及運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于煉油化工、食品、冶金及建材等行業(yè)顆粒狀物料、粘性膏狀物料或含水量較高的物料(溶液物料)的干燥當(dāng)中。干燥機(jī)制造與安裝精度關(guān)乎到設(shè)備的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。由天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計院有限公司為某石化公司設(shè)計制造的用于干燥粗對苯二甲酸(CTA)物料的φ3 800mm×29 500mm氧化蒸汽管干燥機(jī)(M311-2),其出料筒體在運(yùn)行過程中出現(xiàn)振動沖擊大、出料箱部位有摩擦異響、密封整體泄漏嚴(yán)重及出料箱和旋轉(zhuǎn)接頭擺動幅度大等故障,初步判斷為出料筒體發(fā)生偏心。筆者分析了故障產(chǎn)生的原因,結(jié)合設(shè)備本身,從出料筒體同心度出發(fā),探求設(shè)備修復(fù)技術(shù),以達(dá)到設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
蒸汽管干燥機(jī)由筒體(包括殼體、蒸汽管、汽室和錘擊器)、進(jìn)出料螺旋(也可根據(jù)物料特點(diǎn)選擇溜槽式進(jìn)料)、進(jìn)出料端密封、加熱系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)(包括電機(jī)、減速機(jī)、齒輪、托輪、托輪擋輪和滾圈)和潤滑系統(tǒng)組成[1]。它是一個帶有大量蒸汽加熱管(同心圓方式排列3 圈加熱管)的間接加熱型干燥設(shè)備,在其進(jìn)料端和出料端均有隔離空氣的密封結(jié)構(gòu)。其主體是略帶傾斜并能回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)筒體,濕物料由其一端加入,經(jīng)過轉(zhuǎn)筒內(nèi)部時,與通過筒內(nèi)的加熱壁面有效地接觸而被干燥,干燥后的物料由導(dǎo)料板導(dǎo)入隨筒體一起轉(zhuǎn)動的出料螺旋后被排出。
該蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)基本參數(shù)為:
筒體內(nèi)徑 3 800mm
筒體長度 29 500mm
傳熱面積 1 612m2
機(jī)身轉(zhuǎn)速 3.8r/min
安裝傾斜度 1/40
筒體材料 316L
設(shè)備自重 250t
該蒸汽管干燥機(jī)運(yùn)行幾個月后出現(xiàn)以下3個方面故障:
a.出料箱內(nèi)側(cè)孔環(huán)與密封軸套抱死,軸套磨損,填料處冒煙,填料破壞,物料泄漏;
b.止轉(zhuǎn)桿彎曲,止轉(zhuǎn)銷墊板焊縫撕裂;
c.出料箱的定位支撐脫落,出料箱旋轉(zhuǎn),管線破壞,金屬軟管破壞,泄漏嚴(yán)重。
直接表現(xiàn)為運(yùn)行不平穩(wěn),振動沖擊大;出料箱部位有出現(xiàn)摩擦聲;密封不好,整體泄漏嚴(yán)重;出料箱、旋轉(zhuǎn)接頭擺動幅度較大。
出料部位出現(xiàn)明顯跳動,判斷出料箱內(nèi)壁密封部位圓跳動較大,或者是出料筒體(包括過渡法蘭)圓跳動較大,還有可能是出料箱和出料筒體都有較大的圓跳動。
2.1出料箱拆檢及分析
先對出料箱內(nèi)壁兩密封面的圓跳動進(jìn)行測量(圖1),以軸承支架連接法蘭端面為底面、以軸承支架連接法蘭外徑為基準(zhǔn)找正,百分表測量數(shù)據(jù)見表1。
圖1 出料箱標(biāo)記示意圖
表1 出料箱原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 mm
以整圓的對點(diǎn)分析對照表1數(shù)據(jù),可以看出下1面中C-G對點(diǎn)的圓跳動偏差為0.25mm且最大,其圓心偏向于G點(diǎn)方向;下2面中C-G對點(diǎn)的圓跳動偏差為0.48mm,其相鄰的D-H對點(diǎn)的圓跳動偏差為0.75mm且最大,其圓心偏向于G點(diǎn)和H點(diǎn)方向;上2面中C-G對點(diǎn)的圓跳動偏差為0.80mm且最大,其圓心偏向于G點(diǎn)方向;上1面中C-G對點(diǎn)的圓跳動偏差為0.80mm且最大,其圓心偏向于G點(diǎn)方向。
據(jù)此可以得出:4組數(shù)據(jù)的圓跳動偏差均小于1.00mm,符合要求;4個面均偏向于同一個方向,即可知上下兩密封面的同心度較好;認(rèn)為出料箱內(nèi)密封面符合要求,不需要修復(fù)。
2.2出料筒體拆檢及分析
拆去金屬軟管、旋轉(zhuǎn)接頭、各種管線和出料箱后,對出料筒體的兩密封面的圓跳動進(jìn)行測量(圖2),百分表測量數(shù)據(jù)見表2。
圖2 出料筒體標(biāo)記示意圖
表2 密封面原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 mm
以整圓的對點(diǎn)進(jìn)行分析對照,從表2中可以看出A面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為10.10mm且最大,其圓心偏向于240°方向;B面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為7.50mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)方向;C面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為6.85mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)方向;D面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為2.10mm,其相鄰的30~210°對點(diǎn)的圓跳動偏差為2.70mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)和210°點(diǎn)方向;E面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為2.90mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)方向;綜合分析A、B、C、D、E面中的數(shù)據(jù),還可以看出150~330°兩對點(diǎn)一線中的偏差最小,即可認(rèn)為150~330° 線為標(biāo)準(zhǔn)線。
分析可知,A、B、C面的圓跳動較大,D、E面的圓跳動較小,而且均偏向于240°點(diǎn)方向。
現(xiàn)場可以看出出料筒體外部密封軸套磨損嚴(yán)重,從而導(dǎo)致密封不嚴(yán),再加之其圓跳動較大,須對外部密封軸套進(jìn)行更換;更換的新軸套外側(cè)電焊點(diǎn)焊,里側(cè)小電流間斷密封焊(防變形)。新軸套更換后,對出料筒體的兩密封面的圓跳動再一次進(jìn)行測量,測量數(shù)據(jù)見表3。
表3 換新軸套新軸承后數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 mm
以整圓的對點(diǎn)進(jìn)行分析對照,從表3中可以看出B面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為9.10mm,其相鄰的30~210°對點(diǎn)的圓跳動偏差為9.65mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)和210°點(diǎn)方向;C面中60~240°對點(diǎn)的圓跳動偏差為7.30mm, 其相鄰的30~210°對點(diǎn)的圓跳動偏差為7.40mm且最大,其圓心偏向于240°點(diǎn)和210°點(diǎn)方向。對比上述數(shù)據(jù)可知,內(nèi)側(cè)軸套的圓跳動在3mm以內(nèi),而外側(cè)軸套比內(nèi)側(cè)軸套的整體同心度偏差較大,需進(jìn)行修復(fù)處理。
結(jié)合故障現(xiàn)象、拆檢和機(jī)體測量數(shù)據(jù),干燥機(jī)出料筒體發(fā)生偏心是造成設(shè)備故障的直接原因。而筒體發(fā)生偏心由以下幾個方面所引起:
a.出料不均,物料給出料筒體帶來連續(xù)變化的載荷,加之設(shè)備長時間轉(zhuǎn)動,連續(xù)變化的載荷就會改變材料的抗疲勞強(qiáng)度,導(dǎo)致筒體發(fā)生變形[2];
b.筒體本身存在一定的應(yīng)力,在連續(xù)變化的載荷作用下應(yīng)力會釋放,導(dǎo)致筒體發(fā)生變形;
c.筒體本身存在一定的偏心,在連續(xù)變化的載荷和筒體長時間擺動的作用下,使偏心變大,從而也會導(dǎo)致變形。
4.1外側(cè)半軸體焊接反變形處理
由拆檢測量知,以內(nèi)側(cè)軸套外表面為基準(zhǔn)面,則外側(cè)軸套30°點(diǎn)和60°點(diǎn)方向的表面向圓心方向偏移,因此可以通過焊接0°點(diǎn)、60°點(diǎn)方向上的筋板來修復(fù)外側(cè)軸套的偏心度。
可做一直板條為參照,一側(cè)緊靠內(nèi)側(cè)軸套30°點(diǎn)表面點(diǎn)焊,另一側(cè)懸臂于外側(cè)軸套30°點(diǎn)外表面并留出B點(diǎn)位置(圖3),以便焊接反變形時作參照及反變形過程中測量B點(diǎn)的圓跳動值。因?yàn)樵O(shè)備中出料筒體上0°點(diǎn)、60°點(diǎn)、120°點(diǎn)、180°點(diǎn)、240°點(diǎn)、300°點(diǎn)方向上有筋板(圖3),所以可以把直板條焊接于30°點(diǎn)方向上。焊接時,可以通過邊焊接邊測量的方法,每次測量后通過分析測量數(shù)據(jù)來確定下一次焊接的情況。
圖3 焊接位置示意圖
焊接參照直板條的各項(xiàng)參數(shù)為:
筋板材料 316L
筋板規(guī)格 700mm ×360mm ×16mm
L初始值 4.1mm
焊條材料 A022
焊條規(guī)格φ4.0mm
輸入電壓 380V
設(shè)定電流 164A
修復(fù)工藝如下:
a.如圖4所示,對1號位置進(jìn)行劃線堆焊,焊后冷水急冷(急冷的方式能使變形最大),塞尺測量L=4.1mm,結(jié)果L沒有變化。故采用碳弧氣刨刨坡口再焊接的方法。
b.對1號焊縫用碳弧氣刨刨出坡口,坡口寬8mm,深5mm,然后焊接并急冷,塞尺測量L=4.0mm,變化不大。繼續(xù)采用碳弧氣刨刨坡口再焊接的方法,加大坡口尺寸,增加焊接量,使焊接變形更大。
c.對2號位置進(jìn)行劃線、碳弧氣刨刨坡口,坡口寬12mm,深7mm,然后焊接,焊后冷水急冷,塞尺測量L=2.7mm,變化明顯。繼續(xù)采用該方法,再次加大坡口尺寸。
d.為防止焊后的1號焊縫和2號焊縫局部預(yù)熱后應(yīng)力釋放而導(dǎo)致筒體變形恢復(fù),對離2號焊縫大概20mm的3號位置進(jìn)行劃線、碳弧氣刨刨坡口,坡口寬20mm,深10mm,然后焊接并急冷,粗測量L=0.0mm。為了更精確地反映內(nèi)外軸套的同心度,用百分表測量B點(diǎn)和D點(diǎn)的圓跳動值,結(jié)果顯示B點(diǎn)與D點(diǎn)在30~210°方向上有偏差,同心度差0.50mm左右 ,相對較?。辉?~180°方向上有最大偏差,同心度偏差為1.00mm。
e.對4號位置進(jìn)行劃線、碳弧氣刨刨坡口,坡口寬8mm,深5mm,然后焊接,焊后冷水緩慢冷卻(防止變形過度),用百分表測量B點(diǎn)的圓跳動值,結(jié)果顯示B點(diǎn)與D點(diǎn)在30~210°方向上有偏差,同心度差0.45mm ,相對較?。辉?~180°方向上有偏差最大,同心度偏差為1.00mm。
f.對4號焊縫進(jìn)行碳弧氣刨刨坡口,坡口寬12mm,深7mm,然后焊接,焊后隔3min左右(其溫度大概降到1 600℃)用冷水急速冷卻(防止變形過度)。用百分表測量B點(diǎn)的圓跳動值,結(jié)果顯示B點(diǎn)與D點(diǎn)在30~210°方向上有偏差,同心度偏差0.10mm ;在0~180°方向上有最大偏差,同心度偏差為0.75mm。此數(shù)據(jù)已符合要求。
圖4 出料筒體焊接位置示意圖
為除去焊接產(chǎn)生的應(yīng)力,防止設(shè)備因長時間運(yùn)行其焊接應(yīng)力自身釋放并產(chǎn)生更大變形,于是對焊接處進(jìn)行整體熱處理,拆掉直板條,打磨點(diǎn)焊處至光滑,溫度140℃,保溫30min,用百分表測量B點(diǎn)、E點(diǎn)、F點(diǎn)的圓跳動值(表4)。
表4 熱處理后的數(shù)據(jù) mm
由表4數(shù)據(jù)可知,B點(diǎn)與E點(diǎn)同心度最大偏差為1.00mm ,符合要求;軸承調(diào)整后F點(diǎn)的最大圓跳動值為1.85mm ,符合要求。
4.2過渡法蘭測量及修復(fù)
用百分表測量設(shè)備法蘭A點(diǎn)的圓跳動值(表5)。
表5 設(shè)備法蘭圓跳動值 mm
由表5列出的數(shù)據(jù)可知,設(shè)備法蘭在0~180°方向上有最大偏差,同心度偏差為2.60mm ,圓心偏向于0°方向。這種情況可以采用偏心3.5mm的偏心過渡法蘭連接,通過調(diào)整偏心法蘭可以抵消設(shè)備法蘭的偏心量,從而使其偏心達(dá)到最小值。
更換新的偏心過渡法蘭后,百分表測量過渡法蘭外徑的圓跳動值(表6)。
表6 新過渡法蘭圓跳動值 mm
由表6數(shù)據(jù)可知,過渡法蘭的最大同心度偏差為0.55mm ,符合要求。蒸汽管干燥機(jī)出料筒體同心度修復(fù)工作圓滿完成。
通過蒸汽管干燥機(jī)現(xiàn)場同心度的測量修復(fù)實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)設(shè)備的同心對于回轉(zhuǎn)設(shè)備的運(yùn)行特性有重要影響。設(shè)備制造精度和安裝精度是保障設(shè)備良好運(yùn)行的基礎(chǔ);循序漸進(jìn)、分步驟的測量與修復(fù)方式能有效準(zhǔn)確地確定設(shè)備故障特點(diǎn),為確定下一步的維修工序提供數(shù)據(jù)支持;外側(cè)半軸體焊接反變形處理是修復(fù)技術(shù)的關(guān)鍵,碳弧氣刨刨坡口再焊接并迅速冷卻方法能有效完成變形修復(fù)處理。
[1] 孫松青.CTA回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)與運(yùn)用探討[J].合成纖維工業(yè),2010,33(1):51~53.
[2] 鄭巍巍.轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)裂紋產(chǎn)生原因分析及解決方案[J].大氮肥,2013,36(2):127~130.