謝 海 峰
(中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司,廣東 惠州516086)
氮氧化物(NOx)是常見的大氣污染物,會刺激人體呼吸系統(tǒng)、降低血液的輸氧能力,損壞心、肝、腎等器官,形成光化學煙霧和酸雨,破壞大氣臭氧層。近年來,隨著我國能源消費和機動車保有量的快速增長,氮氧化物排放量迅速上升。石油煉制工業(yè)作為國家環(huán)境保護工作的重點行業(yè),氮氧化物的排放在環(huán)境污染中的比例逐漸增大,最新發(fā)布的《石油煉制工業(yè)污染物排放標準(征求意見稿)》(簡稱新標準)對各項排放指標都提出了更加嚴格的要求,在特定地區(qū),催化裂化裝置煙氣中NOx質(zhì)量濃度要求不大于165mg/m3。中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司(以下簡稱惠州煉化)催化裂化裝置再生煙氣中NOx濃度一般在550mg/m3以上,為降低其外排濃度,在催化裂化裝置上試用了惠州煉化與北京某公司合作開發(fā)的煙氣脫硝助劑D。本文介紹煙氣脫硝助劑D在惠州煉化催化裂化裝置上的應用效果。
惠州煉化催化裂化裝置的設計規(guī)模為1.2 Mt/a、采用中國石化石油化工科學研究院開發(fā)的多產(chǎn)清潔汽油的MIP-CGP工藝,以減三線蠟油作為原料,其性質(zhì)見表1。
表1 惠州煉化催化裂化裝置原料的性質(zhì)
催化裂化原料在換熱后分六路經(jīng)原料油霧化噴嘴進入提升管反應器第一反應區(qū)(一反),與高溫催化劑接觸完成原料的升溫、汽化及反應。一反出口油氣與催化劑通過介質(zhì)分布器進入第二反應區(qū)(二反),二反采用低空速、長反應時間方案,為氫轉(zhuǎn)移、異構(gòu)化、芳構(gòu)化等雙分子反應提供條件,降低汽油組分中的烯烴含量并增產(chǎn)丙烯。經(jīng)旋風分離器回收的待生劑進入汽提段,在汽提段分為兩路:一路進入二反分布板上方;另一路經(jīng)待生斜管進入燒焦罐,在富氧的條件下燒焦。在催化劑沿燒焦罐向上流動的過程中,燒去約90%的焦炭,同時溫度升至680℃。然后從燒焦罐頂部經(jīng)大孔分布板進入第二再生器密相床層,在685℃的條件下最終完成燒焦過程。再生器產(chǎn)生的煙氣經(jīng)旋風分離器分離出催化劑后進入煙機膨脹做功,驅(qū)動主風機。從煙機出來的煙氣進入余熱鍋爐進一步回收熱量,溫度降低至180℃以下后排入大氣。
在石油煉制工業(yè)中,催化裂化裝置催化劑再生過程產(chǎn)生的煙氣是煉油廠氮氧化物主要排放源之一,其NOx排放量約占工業(yè)NOx排放總量的10%,再生煙氣中NOx主要來源于焦炭中的氮,而由熱力系統(tǒng)產(chǎn)生的NOx所占比例較低[1]。在使用煙氣脫硝助劑前,惠州煉化催化裂化裝置的煙氣組成見表2。由表2可見,煙氣中SO2、NOx濃度較高,均達不到新標準的要求。
表2 惠州煉化催化裂化裝置的煙氣組成
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),已工業(yè)化應用的NOx選擇性催化還原法(SCR)需對煙氣余熱鍋爐進行改造,只能在裝置停工檢修期間進行配套設施的安裝、施工。在前期中試的基礎上,惠州煉化于2013年8月在催化裂化裝置上試用煙氣脫硝助劑D,其物理性能見表3。
表3 煙氣脫硝助劑D的物理性能
惠州煉化利用裝置CO助燃劑的加注流程向再生器加入煙氣脫硝助劑D,試用過程分為3個階段:空白標定階段、快速加劑階段和平衡加劑階段??瞻讟硕A段為不加劑階段,對裝置相關(guān)數(shù)據(jù)進行采集??焖偌觿╇A段的加劑量按照中試階段得出的理論加劑量控制。在快速加劑之后,逐步減少加劑量,進入平衡加劑階段,防止助劑加入驟停而造成煙氣中NOx排放量反彈。
在不同的煙氣脫硝助劑D加入階段,外排煙氣中NOx濃度的變化情況見表4。由表4可以看出,在空白標定階段,催化裂化煙氣中NOx濃度在600mg/m3以上。加入煙氣脫硝助劑D后,煙氣中NOx濃度逐漸下降,當煙氣脫硝助劑D加入量達到催化劑藏量的1.55%后,外排煙氣中NOx濃度降至110mg/m3左右,即使是在停加煙氣脫硝助劑D后,催化裂化裝置外排再生煙氣中NOx濃度依然能控制在100mg/m3以內(nèi)。表明添加脫硝助劑D可有效降低催化裂化煙氣中的NOx濃度,且能達到新標準要求。
表4 煙氣脫硝助劑D脫除NOx的效果
在催化裂化反應過程中,原料中的氮大約有一半沉積在焦炭中,其中的大部分在催化劑再生過程中轉(zhuǎn)化成氮氣,少部分以氮氧化物的形式隨煙氣排放[1]。在再生器中,有兩種還原劑可以將NO轉(zhuǎn)化成分子態(tài)氮:一氧化碳和焦炭。焦炭中的氮化物在催化裂化再生器中所涉及的反應如下:
在試用煙氣脫硝助劑的過程中,對催化裂化催化劑定期采樣分析,結(jié)果見表5。由表5可見,在整個試用過程中平衡催化劑的堆密度和碳含量基本保持不變,微反活性穩(wěn)定在67.5左右,說明煙氣脫硝助劑D對催化劑性能無明顯影響。
表5 催化裂化平衡催化劑分析數(shù)據(jù)
煙氣脫硝助劑D試用前后,催化裂化裝置的原料及產(chǎn)品分布數(shù)據(jù)見表6。由表6可見,由于平衡加劑階段的輕污油原料較空白標定階段少,而裝置回煉的輕污油主要是煤油、柴油餾分,會導致平衡加劑階段催化裂化汽油、柴油收率略有降低。但從整體上看,總液體收率變化不大,表明煙氣脫硝助劑D對產(chǎn)品分布影響不大。
表6 催化裂化裝置的原料及產(chǎn)品分布
在不同的煙氣脫硝助劑D加注階段,催化裂化汽油、柴油性質(zhì)見表7和表8。由表7和表8可見,加入脫硝助劑D后催化裂化汽油和柴油性質(zhì)變化不大。
表7 催化裂化汽油性質(zhì)
表8 催化裂化柴油性質(zhì)
(1)按照CO助燃劑的添加方式,在催化裂化裝置中注入煙氣脫硝助劑D,可以在不停工、不動改的前提下實現(xiàn)催化裂化煙氣中NOx達標排放的目標。
(2)當煙氣脫硝助劑D加入量達到催化劑總藏量的1.55%后,外排煙氣中NOx濃度可降至110mg/m3左右。
(3)煙氣脫硝助劑D的加入對催化裂化催化劑的活性、產(chǎn)品分布及汽油、柴油性質(zhì)無明顯影響。
[1]程文紅,田鳳杰,袁曉華,等.FCC煙氣NOx排放影響因素及控制措施分析[J].石油化工安全環(huán)保技術(shù),2011,27(6):52-56