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        延遲焦化裝置汽油終餾點(diǎn)調(diào)整中存在的問題及對(duì)策

        2014-05-14 10:33:10王航空肖知俊閆曉榮
        石油煉制與化工 2014年4期
        關(guān)鍵詞:分餾塔循環(huán)泵焦化

        王航空,肖知俊,邢 宇,閆曉榮

        (中國(guó)石油克拉瑪依石化公司,新疆 克拉瑪依834000)

        延遲焦化是重油深度加工的手段之一,但焦化汽油產(chǎn)品的顏色深,烯烴、膠質(zhì)、氮含量高,必須經(jīng)過(guò)加氫等精制手段提高品質(zhì)[1-2]。

        中國(guó)石油克拉瑪依石化公司延遲焦化裝置的處理能力為1.5Mt/a,設(shè)計(jì)原料主要為稠油,摻煉10%~30%稠油減壓渣油,產(chǎn)品包括干氣、液化氣、汽油、柴油、蠟油和石油焦,設(shè)計(jì)汽油、柴油分線出焦化裝置,混合進(jìn)汽、柴油加氫裝置,其中汽油產(chǎn)品設(shè)計(jì)終餾點(diǎn)為202℃。過(guò)去一直采用焦化汽油、柴油混合加氫及分餾獲得精制汽油的工藝,分餾塔塔頂溫度控制在120~130℃,壓力控制在小于0.11MPa,汽油終餾點(diǎn)控制在200~210℃,裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量合格。根據(jù)該公司發(fā)展的需要,自2013年6月起采用焦化汽油、柴油單獨(dú)加氫工藝,從汽油加氫裝置出來(lái)的精制汽油作為重整料。這要求焦化汽油出裝置時(shí)必須嚴(yán)格控制終餾點(diǎn)小于180℃,以保證汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行及重整汽油餾程指標(biāo)合格。本文主要總結(jié)延遲焦化裝置汽油終餾點(diǎn)調(diào)整中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析存在的問題,并提出相應(yīng)的對(duì)策。

        1 延遲焦化裝置分餾系統(tǒng)的操作狀況

        根據(jù)模擬計(jì)算結(jié)果,要控制焦化汽油終餾點(diǎn)小于180℃,需要對(duì)分餾塔中上部進(jìn)行大幅度調(diào)整,加大汽油冷回流量,增加塔頂循環(huán)回流量,調(diào)整柴油返塔回流比例,以保證分餾塔塔頂溫度小于100℃,塔頂循環(huán)油抽出溫度小于120℃,柴油抽出溫度小于235℃,分餾塔塔頂壓力控制在0.1 MPa左右。通過(guò)實(shí)踐摸索,對(duì)分餾系統(tǒng)工藝參數(shù)控制進(jìn)一步優(yōu)化,將分餾塔塔頂溫度控制在93℃左右,汽油冷回流量控制在20t/h,塔頂循環(huán)油回流量控制在150t/h,塔頂循環(huán)油抽出溫度控制在113℃左右,以保證焦化汽油終餾點(diǎn)小于180℃,滿足焦化汽油加氫精制后作重整料的目的。調(diào)整前后分餾系統(tǒng)的主要操作參數(shù)及汽油餾程數(shù)據(jù)見表1。

        表1 調(diào)整前后分餾系統(tǒng)的主要操作參數(shù)及汽油餾程

        2 存在的問題

        2.1 柴油系統(tǒng)超負(fù)荷

        2012年12月以來(lái),為了解決風(fēng)城超稠油長(zhǎng)距離管道輸送的難題,油田采用超稠油摻柴油的輸送工藝,這使主要加工風(fēng)城超稠油的延遲焦化裝置原料中被摻入20%~25%的0號(hào)柴油,導(dǎo)致柴油收率遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。而2013年6月焦化汽油終餾點(diǎn)從大于200℃調(diào)整到小于180℃之后,汽油中較重的餾分被切割進(jìn)入柴油組分,使汽油收率下降4.87百分點(diǎn),柴油收率上升3.45百分點(diǎn)(見表2),使得原本就超負(fù)荷運(yùn)行的柴油系統(tǒng)負(fù)荷加重,柴油泵出口總流量上升至320t/h,接近額定排量(328t/h);柴油外送溫度從53℃上升到62℃,造成柴油外送溫度超標(biāo)。而為了降低柴油系統(tǒng)負(fù)荷,增加柴油冷回流量和中段回流量后,部分重質(zhì)柴油被壓至蠟油餾分中,導(dǎo)致蠟油收率上升1.46百分點(diǎn)。

        表2 產(chǎn)品收率 w,%

        2.2 分餾塔塔頂循環(huán)回流泵抽空

        根據(jù)工藝參數(shù)控制指標(biāo),分餾塔塔頂溫度控制在93℃左右,塔頂循環(huán)油抽出溫度控制在113℃左右,導(dǎo)致水汽無(wú)法完全從分餾塔塔頂排出,冷凝物聚集在36~40層塔盤之間,少量明水進(jìn)入塔頂循環(huán)泵后,在泵入口低壓環(huán)境下汽化,導(dǎo)致塔頂循環(huán)泵抽空。

        2.3 分餾塔塔頂結(jié)鹽

        延遲焦化裝置原料中的含氮、含氯化合物經(jīng)過(guò)反應(yīng)生成極易溶于水的NH4Cl,在分餾塔的下部,NH4Cl分解為NH3和HCl,遇冷后則重新生成NH4Cl顆粒。在分餾塔的上部,細(xì)小的NH4Cl顆??扇芙庠诰植康蜏厮嘀?,NH4Cl溶液的沸點(diǎn)遠(yuǎn)高于水的沸點(diǎn),其在回流下降過(guò)程中,由于溫度的逐漸升高被精餾濃縮成一種高黏度的半流體,這種半流體與鐵銹、焦炭粉末等混合在一起沉積于塔盤、塔頂回流線、降液管及受液盤處,積累到一定程度就會(huì)阻礙液體的流動(dòng),堵塞塔盤上的孔,導(dǎo)致分餾塔壓降逐漸增大,破壞分餾塔的正常操作[3]。

        延遲焦化裝置分餾塔塔頂長(zhǎng)期處于低溫狀態(tài),容易造成分餾塔結(jié)鹽,而分餾塔塔頂循環(huán)油中含水,導(dǎo)致塔頂循環(huán)泵長(zhǎng)時(shí)間抽空,塔頂循環(huán)回流溫度從70℃下降到40℃以下,導(dǎo)致塔盤及管線迅速結(jié)鹽,進(jìn)一步加劇機(jī)泵抽空,形成惡性循環(huán)。最后,分餾塔塔頂循環(huán)回流系統(tǒng)癱瘓,塔頂溫度無(wú)法控制,長(zhǎng)期處于超溫狀態(tài)。

        3 采取的措施及效果

        3.1 優(yōu)化柴油系統(tǒng)流程

        針對(duì)外送柴油超溫的問題,主要采取以下措施:①嚴(yán)格控制裝置加工負(fù)荷小于4 800t/d,減少柴油外送量;②將8組柴油空冷風(fēng)扇葉片角度由12°增加至16°,以增加空冷風(fēng)機(jī)排風(fēng)量;③優(yōu)化柴油返塔回流比例,增加柴油冷回流量,減少高溫柴油回流量;④進(jìn)行流程改造,從出裝置柴油主流程上分一條DN80的管線,引175℃的柴油至冷焦放空空冷器管束下方,新增柴油翅片管用作放空空冷器的伴熱盤管,冬季散熱可以防止放空空冷器管束凍凝,夏季可以降低柴油溫度。

        通過(guò)采取上述措施,降低了柴油系統(tǒng)的負(fù)荷,保證柴油泵出口總流量控制在310t/h以下,柴油出裝置溫度控制在60℃的指標(biāo)以下。

        3.2 增加塔頂循環(huán)脫水罐

        為了緩解低溫下分餾塔塔頂水汽無(wú)法完全從塔頂排出,冷凝聚集產(chǎn)生明水,進(jìn)一步導(dǎo)致塔頂循環(huán)泵抽空的問題,通過(guò)工藝技術(shù)改造,在塔頂循環(huán)泵出口線增加了脫水罐。改造后,使塔內(nèi)的明水沉降聚集在罐底,通過(guò)測(cè)量計(jì)算,有100~200kg/h的污水從塔頂循環(huán)脫水罐自壓排入分餾塔塔頂油氣分液罐,隨含硫污水送出裝置,避免了明水在分餾塔內(nèi)的聚集,有效地防止了塔頂循環(huán)泵抽空。

        3.3 塔盤除鹽

        正常情況下,分餾塔塔頂?shù)腘H4Cl結(jié)晶并不是突發(fā)性的,而是隨著時(shí)間的推移不斷聚積形成[4],只要定期除鹽就不會(huì)影響裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。延遲焦化裝置采用保守的方法定期除鹽,即:將分餾塔塔頂汽油冷回流量提到最大,將塔頂循環(huán)回流量提到最大,降低分餾塔塔頂溫度至87℃以下,使塔內(nèi)自帶的水汽凝結(jié)聚集,逐漸溶解塔內(nèi)的銨鹽。通過(guò)調(diào)整,在除鹽操作的24h內(nèi),塔頂循環(huán)脫水罐有600~900kg/h的飽和含鹽污水自壓排入分餾塔塔頂油氣分液罐,隨含硫污水送出裝置。定期除鹽的方法在延遲焦化裝置已經(jīng)實(shí)踐過(guò)兩次,保證了分餾系統(tǒng)近半年的正常運(yùn)行。

        另外,通過(guò)流程改造,在分餾塔塔頂空冷器出口增加水洗管線。如果發(fā)現(xiàn)分餾塔塔頂結(jié)鹽嚴(yán)重,引入適量除氧水到分餾塔塔頂,NH4Cl溶解在水中,進(jìn)入塔頂分液罐,由泵送出裝置。

        4 結(jié) 論

        在延遲焦化裝置汽油終餾點(diǎn)調(diào)整到小于180℃的過(guò)程中,存在柴油系統(tǒng)超負(fù)荷、分餾塔塔頂循環(huán)回流泵抽空及塔盤結(jié)鹽等問題,通過(guò)優(yōu)化調(diào)整柴油系統(tǒng)流程、增加塔頂循環(huán)脫水罐及塔盤定期除鹽等措施,有效地控制了柴油系統(tǒng)的負(fù)荷,降低了柴油外送溫度,解決了塔頂循環(huán)泵抽空及塔盤結(jié)鹽的問題,使汽油終餾點(diǎn)調(diào)整無(wú)負(fù)面影響,滿足了焦化汽油單獨(dú)加氫作重整料的要求,優(yōu)化了產(chǎn)品分布,保證了裝置的安、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行。

        [1]孟凡明.焦化汽油加氫精制工藝優(yōu)化的研究[J].化工時(shí)刊,1999,13(1):13-16

        [2]蔣福山,崔強(qiáng),黃學(xué)軍.焦化汽油加氫試生產(chǎn)重整原料的技術(shù)分析[J].石油煉制與化工,2003,34(1):61-63

        [3]于紅霞,蓋金祥,劉昕光,等.防止催化裂化分餾塔結(jié)鹽研究[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,30(3):99-101

        [4]尚立蔚,謝培軍,于勇斌,等.焦化分餾塔塔頂結(jié)鹽分析及對(duì)策[J].石油化工設(shè)備,2009,38(3):104-105

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