郭占兵,楊 志
(中國(guó)南方航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司工程技術(shù)部,湖南 株洲 412002)
某發(fā)動(dòng)機(jī)軸承失效分析
郭占兵,楊 志
(中國(guó)南方航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司工程技術(shù)部,湖南 株洲 412002)
本文對(duì)某發(fā)動(dòng)機(jī)軸承及相關(guān)故障件進(jìn)行了宏觀、微觀的分析,通過(guò)分析認(rèn)為該發(fā)動(dòng)機(jī)軸承失效是由于潤(rùn)滑失效導(dǎo)致,鼓風(fēng)機(jī)傳動(dòng)軸、鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)氣段等相關(guān)故障件是由于軸承潤(rùn)滑失效后導(dǎo)致軸承嚴(yán)重磨損失效卡滯所致。
軸承;潤(rùn)滑失效;鼓風(fēng)機(jī);磨損
某發(fā)動(dòng)機(jī)在使用后檢查,發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)段組件(安裝座)后錐體殼體裂開(kāi),拆下鼓風(fēng)機(jī)后,發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)軸斷裂,鼓風(fēng)機(jī)軸承失效。至故障時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)工作34小時(shí)18分。該發(fā)動(dòng)機(jī)鼓風(fēng)機(jī)組件通過(guò)附件傳動(dòng)機(jī)匣花鍵帶動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),軸承座安裝在鼓風(fēng)機(jī)出口段上支撐鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子。軸承內(nèi)、外套圈材料牌號(hào)為ZGCr15,滾子的材料牌號(hào)為Si3N4,保持架材料為酚醛膠布管,軸承采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。
2.1 外觀
軸承磨損嚴(yán)重,軸承外套圈已被完全從跑道面磨斷成兩個(gè)部分,一部分掉落,掉落的外套圈已嚴(yán)重變形,表面粗糙不平,粘著現(xiàn)象嚴(yán)重,已觀察不到外套圈原有的形貌,另一部分粘結(jié)在軸承座上,已經(jīng)很難分辨,見(jiàn)圖1、圖2。
圖1 軸承外套圈外觀(掉落部分)
圖2 軸承座內(nèi)軸承外套圈
軸承內(nèi)套圈固定在鼓風(fēng)機(jī)傳動(dòng)軸上,約1/3跑道面基本保持原有內(nèi)套圈形貌,其跑道面可見(jiàn)粘著現(xiàn)象,并且靠近螺母一端較靠近葉輪一端嚴(yán)重,跑道面靠近螺母一端擋邊位置還可見(jiàn)較明顯的金屬擠出現(xiàn)象;內(nèi)套圈其余2/3磨損嚴(yán)重,并且粘結(jié)大量金屬以及出現(xiàn)嚴(yán)重的金屬碾壓、擠出現(xiàn)象;嚴(yán)重磨損部位殘存有7粒滾子擠壓后形成的輪廓痕跡,即7粒滾子在保持架失效散開(kāi)或分解之后堆擠在內(nèi)套圈這個(gè)磨損的位置,與內(nèi)套圈基本無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng),見(jiàn)圖3,圖4。滾子軸承共有7粒滾子,經(jīng)外觀及電鏡觀察,滾子完整,無(wú)磨損現(xiàn)象,表面粘附著大量的軸承內(nèi)外套圈及相關(guān)的故障件材料。
圖3 軸承內(nèi)套圈
圖4 軸承滾子復(fù)原圖
圖5 外套圈表面粘結(jié)物形貌
2.2 高倍檢查
軸承外套圈幾乎所有表面均粘附有一層鋁合金,心部組織為珠光體,局部碳化物溶解,見(jiàn)圖5,說(shuō)明溫度超過(guò)其材料的AC3(838℃),但小于熔化溫度(1395~1403℃),且冷卻較慢,即軸承損壞后已缺潤(rùn)滑條件,同時(shí)由于高溫使得鋁合金碎塊熔化。
2.3 成分分析
經(jīng)化學(xué)定量分析,軸承內(nèi)外套圈成分符合相關(guān)技術(shù)條件要求。
2.4 硬度檢查
外套圈:端面HRC59.8,跑道面HRC61.6;內(nèi)套圈:端面HRC58.8;滾子:HV0.11400-1600
2.5 保持架分解溫度檢查
經(jīng)差熱分析儀測(cè)定:質(zhì)量明顯損失起始點(diǎn):341.27℃,終止點(diǎn):387.35℃。
2.6 GCr15材料高溫拉伸性能
不考慮較長(zhǎng)時(shí)間回火性能下降的影響,直接進(jìn)行高拉試驗(yàn),達(dá)到保持架明顯分解溫度時(shí)(350℃左右)其強(qiáng)度水平只相當(dāng)于室溫的62%左右(相當(dāng)于HRC46),已明顯軟化。
σb MPa σ0.2 MPa δ% Ψ%相當(dāng)于HRC室溫(文獻(xiàn)資料)2155~2550 1665~1815——/300℃(試驗(yàn)數(shù)據(jù))1810 1600 12.0 36.0 51.5 350℃(試驗(yàn)數(shù)據(jù))1460 1200 14.4 45.2 46.0 850℃(文獻(xiàn)資料)63—73.0 79.4 /
3.1 材質(zhì)分析
從對(duì)故障件的軸承進(jìn)行材質(zhì)分析,軸承內(nèi)外套圈及滾子材質(zhì)正常。
3.2 軸承失效模式與過(guò)程
根據(jù)對(duì)軸承的分析,軸承外套圈均勻磨削成2段,內(nèi)套圈約2/3磨損嚴(yán)重,通過(guò)復(fù)原,7粒滾子最后卡滯階段已堆積在內(nèi)套圈2/3磨損嚴(yán)重部位,證明軸承最后出現(xiàn)了嚴(yán)重的超溫卡滯現(xiàn)象,且保持架已分解失效;保持架完全分解消失后由于受力等因素7粒滾子將堆積在一起,同時(shí)出現(xiàn)卡滯,說(shuō)明1/3圓周軸承內(nèi)套圈的磨損在保持架未完全分解消失前就已經(jīng)產(chǎn)生,內(nèi)套圈1/3圓周跑道面可見(jiàn)粘著現(xiàn)象,并且靠近螺母一端較靠近葉輪一端嚴(yán)重,在靠近螺母一端的擋邊可見(jiàn)較明顯的金屬擠出現(xiàn)象,說(shuō)明軸承在出現(xiàn)嚴(yán)重超溫卡滯、保持架分解消失前即已出現(xiàn)了一定程度的超溫軟化現(xiàn)象,且存在軸向力;軸承保持架為酚醛膠布管,根據(jù)同批次軸承保持架分解溫度試驗(yàn)情況表明,保持架失效是一個(gè)隨著溫度的上升而逐漸分解失效的過(guò)程,其明顯的質(zhì)量損失溫度即分解失效溫度為341℃,而通過(guò)另外的驗(yàn)證性試驗(yàn)表明,GCr15在350℃時(shí)其強(qiáng)度為1460MPa,只相當(dāng)于室溫的62%左右(相當(dāng)于HRC46),已明顯軟化。
以上情況說(shuō)明軸承在保持架分解消失前的磨損階段存在一個(gè)逐漸溫升的過(guò)程,溫升會(huì)導(dǎo)致軸承出現(xiàn)粘著、軟化、保持架分解等現(xiàn)象,從1/3內(nèi)套圈磨損情況,可以排除磨粒磨損或接觸疲勞導(dǎo)致最終導(dǎo)致粘著卡滯而引起的溫升現(xiàn)象,分析認(rèn)為溫升主要是軸承潤(rùn)滑失效造成的。
3.3 肇事件的判斷
從以上軸承失效的分析可知,軸承磨損過(guò)程中出現(xiàn)溫升,溫升最終導(dǎo)致軸承最終出現(xiàn)超溫卡滯,其損傷是一個(gè)時(shí)間累積的過(guò)程。
根據(jù)對(duì)相關(guān)損傷件的外觀及斷口的觀察,及鼓風(fēng)機(jī)傳動(dòng)軸與鼓風(fēng)機(jī)葉輪、軸承等的配合關(guān)系、鼓風(fēng)機(jī)傳動(dòng)軸(主動(dòng))與軸承(被動(dòng))的主被動(dòng)關(guān)系、軸承及相關(guān)件的受力情況以及表面損傷情況等,確認(rèn)軸承嚴(yán)重磨損失效在先,其余相關(guān)件均為軸承嚴(yán)重磨損失效卡滯后出現(xiàn)的二次損傷。
4.1某發(fā)動(dòng)機(jī)軸承外套圈及內(nèi)套圈材質(zhì)正常;
4.2某發(fā)動(dòng)機(jī)軸承失效是由于潤(rùn)滑失效導(dǎo)致的;
4.3某發(fā)動(dòng)機(jī)軸承失效過(guò)程是軸承失效使之在工作中磨損并出現(xiàn)溫升→溫升逐步導(dǎo)致軸承粘著、軟化擠出→當(dāng)溫度升到一定程度保持架逐漸分解失效→7粒滾子堆積卡滯→2/3軸承內(nèi)套圈嚴(yán)重磨損,外套圈嚴(yán)重磨損。
郭占兵(1982— ),男,漢族,河南漯河人,碩士研究生,主要從事物理冶金及失效分析工作。