李子斌 王維友 王祥祥
(福建寧德核電有限公司 福建福鼎)
1.概述
某核電站核島冷凍水泵的電機(佳木斯電機廠生產(chǎn))型號HY280M-2,電機功率90 kW,轉(zhuǎn)速2970 r/min,電機軸承型號6314/C3。在一次巡檢中發(fā)現(xiàn)3臺冷凍水泵的電機振動均超標(biāo),通過添加油脂將電機振動降至合格范圍,但當(dāng)電機再次啟停后發(fā)現(xiàn)振動仍舊超標(biāo)。下面以2號泵為例,介紹故障分析和處理過程。
2.振動測試(表1)
(1)對電機和泵進行振動測量發(fā)現(xiàn),泵的振動在合格的范圍內(nèi),電機非驅(qū)動端垂直方向、驅(qū)動端垂直方向和軸向方向振動超標(biāo)。該電機和泵的振動報警值為2.8 mm/s,停機值為4.5 mm/s。
表1 機組振動測試數(shù)據(jù) mm/s
(2)對電機基座結(jié)合面進行振動測量,沒有發(fā)現(xiàn)振動有較大的差別,對地腳螺栓進行復(fù)查,也沒有發(fā)現(xiàn)螺栓松動的情況。
(3)斷電瞬間測量電機振動,發(fā)現(xiàn)電機振動值立刻降低。
(4)電機軸承添加油脂后,電機振動降到合格范圍內(nèi),但是當(dāng)該電機停運再運行后振動再次超標(biāo)。
(5)將連接電機和泵的聯(lián)軸器斷開,電機單轉(zhuǎn),測量振動,發(fā)現(xiàn)電機軸承水平、垂直、軸向的振動均沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化,停機后現(xiàn)場測量電機側(cè)聯(lián)軸器跳動值在合格范圍內(nèi)。
(6)單轉(zhuǎn)電機的時候,將電機4個地腳螺栓的1個松開,電機振動降到合格范圍內(nèi),將該螺栓上緊,振動又超標(biāo),而且聽到電機有明顯的嗡嗡聲音。
3.振動原因及頻譜分析
電機聯(lián)泵一起運行時,泵的振動很小,說明泵本身不存在質(zhì)量不平衡、安裝不好、軸承損壞等故障;單轉(zhuǎn)電機時,電機振動與帶泵運行時的振動沒有發(fā)生明顯的變化,可以排除聯(lián)軸器對中不良。通過測量電機側(cè)聯(lián)軸器跳動,可以排除電機聯(lián)軸器套裝不好。
由振動數(shù)據(jù)判斷電機振動大的原因在電機本身,無論是帶泵一起運行還是電機單轉(zhuǎn),電機兩端軸承振動均超標(biāo)。
查看安裝、調(diào)試記錄,發(fā)現(xiàn)該電機在調(diào)試的時候振動也超標(biāo),當(dāng)時處理時發(fā)現(xiàn),4個地腳螺栓松開其中1個振動降到合格范圍內(nèi),把這個螺栓上緊后振動又超標(biāo),最后是在聯(lián)泵后電機運行過程中,通過慢慢調(diào)整地腳墊片將電機振動降下來的。
查看振動頻譜圖,發(fā)現(xiàn)故障頻率以2倍電源頻率占主導(dǎo),初步判斷該電機存在氣隙不均勻的缺陷;加油脂后,頻譜圖沒有大的變化,只是數(shù)值有所降低(圖1、圖2)。電機軸承添加油脂后振動有所下降,分析原因是當(dāng)設(shè)備潤滑不足時,通過添加油脂對軸承的支撐剛度有一定的加強,某些軸承由于制造原因滾珠與外環(huán)、內(nèi)轉(zhuǎn)之間的間隙過大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與定子之間氣隙不均勻,當(dāng)加入油脂后滾珠表面形成一層油膜,補償了其與外環(huán)、內(nèi)環(huán)的間隙,振動情況有所改善,但是當(dāng)電機停下來,再重新運行的時候,油膜建立起來的剛度未必能跟之前的一樣。
圖1 巡檢時振動超標(biāo)頻譜圖
圖2 加油脂后振動頻譜圖
4.故障確認(rèn)
綜合以上分析,故障特征都和電機外殼變形引起的氣隙不均勻相吻合,據(jù)此判斷,該電機振動超標(biāo)的根本原因為電機機殼變形,當(dāng)電機4個地腳螺栓全部緊固的時候,電機機殼變形而導(dǎo)致電機的定子和轉(zhuǎn)子的氣隙不均勻,造成電機振動超標(biāo)。
對電機進行檢測,發(fā)現(xiàn)電機其中1個地腳有0.12 mm的間隙,其他3個地腳塞不進0.05 mm的塞尺,用百分表對地腳進行測量,當(dāng)全部地腳螺栓緊的情況下,單獨松有軟腳的地腳螺栓,發(fā)現(xiàn)百分表的指針同樣顯示有0.12 mm的變化,可以確定該電機振動故障是由電機機殼變形導(dǎo)致氣隙不均勻引起的。
5.故障處理
綜合各種情況決定更換電機,對新電機進行單轉(zhuǎn)試驗,發(fā)現(xiàn)電機的振動更大,在現(xiàn)場進行地腳螺栓調(diào)整的時候發(fā)現(xiàn),當(dāng)松開其中一個地腳螺栓的時候,振動馬上下降到合格范圍內(nèi),當(dāng)把該螺栓上緊,振動又馬上變大,而且電機同樣出現(xiàn)嗡嗡的異常聲音。查看頻譜圖,發(fā)現(xiàn)故障頻率還是以2倍電源頻率占主導(dǎo),判斷該電機同樣存在氣隙不均勻的缺陷。
綜合以上的分析,判斷新?lián)Q的電機跟之前的電機存在同樣的缺陷,再咨詢其他核電站同行,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)的電機存在同樣的問題,進一步咨詢發(fā)現(xiàn)新電機與原來的電機為同一廠家同一批次生產(chǎn)的,而這批次的電機都不合格。更換了另一批次的電機后,電機單轉(zhuǎn)振動正常,重新對中聯(lián)泵后運行,電機和泵的振動都在正常范圍內(nèi)(表2)。
表2 更換另一批次電機后機組振動值 mm/s
4.總結(jié)
電機在安裝、調(diào)試的過程中就發(fā)現(xiàn)存在問題,通過一些非常規(guī)的方法將振動降下來,在電站正式商運后,振動故障再次出現(xiàn),處理起來非常麻煩,連續(xù)更換2臺電機后才將故障處理好,因此在以后機組安裝、調(diào)試過程中應(yīng)把好質(zhì)量關(guān),設(shè)備存在一些潛在的故障要及時處理。