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        蒲洲發(fā)電2號鍋爐A級檢修前后試驗(yàn)分析

        2014-05-02 05:47:04劉群杰
        山東工業(yè)技術(shù) 2014年10期
        關(guān)鍵詞:預(yù)熱器漏風(fēng)熱效率

        劉群杰

        (大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 大同 030002)

        蒲洲發(fā)電2號鍋爐A級檢修前后試驗(yàn)分析

        劉群杰

        (大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 大同 030002)

        本文介紹了蒲洲發(fā)電分公司2號鍋爐A級檢修前后鍋爐熱效率試驗(yàn)、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率試驗(yàn)及NOX排放試驗(yàn)。通過對A級檢修前后鍋爐熱效率、空預(yù)器漏風(fēng)率進(jìn)行對比分析,找出了A修后影響鍋爐熱效率的主要因素,提出了運(yùn)行調(diào)整建議;對NOX排放濃度與《火電廠大氣排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)對比分析,2號鍋爐脫硝改造后,NOX排放濃度達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。

        鍋爐;效率;空氣預(yù)熱器;漏風(fēng)

        1 前言

        蒲洲發(fā)電分公司2號機(jī)組為300MW亞臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,2012年進(jìn)行了A級檢修,并進(jìn)行了低氮燃燒器改造、空預(yù)器漏風(fēng)治理和脫硝改造。為掌握2號爐A修前的實(shí)際運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)鍋爐存在的問題,以及考察鍋爐A級檢修、改造后的經(jīng)濟(jì)性,在A級檢修前后分別進(jìn)行了該爐的熱效率試驗(yàn)以及空預(yù)器漏風(fēng)試驗(yàn)、NOX排放試驗(yàn),通過對比分析,為下一步運(yùn)行調(diào)整指明了方向。

        2 設(shè)備規(guī)范及技術(shù)數(shù)據(jù)

        蒲洲發(fā)電分公司2×300MW機(jī)組鍋爐選用哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的HG-1060/17.5-YM31型亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,采用美國燃燒工程公司(CE)的技術(shù)設(shè)計(jì)。鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)直流式擺動燃燒器,四角切圓燃燒方式,燃用煙煤。鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷(即BMCR)為設(shè)計(jì)參數(shù),鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1060t/h,機(jī)組負(fù)荷為300MW(即額定工況)時(shí),鍋爐的額定蒸發(fā)量為1008t/h。

        2.1 設(shè)計(jì)參數(shù)及技術(shù)規(guī)范

        表2-1:鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)及技術(shù)規(guī)范

        表3-1:不同電負(fù)荷下鍋爐熱效率試驗(yàn)結(jié)果

        2.2 燃燒系統(tǒng)

        鍋爐采用四角切圓燃燒,每角共裝設(shè)十四層噴嘴,五層煤粉燃燒器,七層二次風(fēng),兩層燃燼風(fēng)。每層煤粉燃燒器周圍配有周界風(fēng),在七層二次風(fēng)中配有三層輕油燃燒器。煤粉燃燒器自下而上編號為A、B、C、D、E,二次風(fēng)噴嘴自下而上編號為AA、AB、BC、CC、DD、DE、EE,燃燼風(fēng)噴嘴自下而上編號為OF1、OF2,油層燃燒器布置在AB、BC、DE二次風(fēng)燃燒器中心。每組燃燒器自下而上編號為AA、A、AB、B、BC、C、CC、DD、D、DE、E、EE、OF1和OF2。燃燼風(fēng)層燃燒器擺角為+30°~-5°,煤粉燃燒器擺角為±20°,二次風(fēng)燃燒器擺角為±30°。

        鍋爐配5臺北京電力設(shè)備廠生產(chǎn)的ZGM95G型中速磨煤機(jī),采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺磨供4個(gè)一次風(fēng)噴口,5臺磨共計(jì)5層供20個(gè)一次風(fēng)噴口,在BMCR工況時(shí),4臺磨煤機(jī)運(yùn)行,一臺備用。

        3 A級檢修前鍋爐試驗(yàn)結(jié)果及分析

        3.1 鍋爐熱效率試驗(yàn)

        機(jī)組負(fù)荷在300MW、270MW、240MW時(shí),鍋爐熱效率分別為92.581%、91.926%、90.524%(詳見表3-1)。

        1)從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,負(fù)荷在240MW時(shí),鍋爐排煙熱損失為5.155%。隨著負(fù)荷的增加,鍋爐排煙熱損失逐漸增加。負(fù)荷270MW時(shí),鍋爐排煙熱損失最大,為6.028%。隨后,隨著負(fù)荷的增加,鍋爐排煙損失逐漸減小。負(fù)荷300MW時(shí),鍋爐熱排煙熱損失為5.672%。

        2)負(fù)荷在240MW時(shí),鍋爐固體不完全燃燒熱損失為3.549%。隨著負(fù)荷的增加,鍋爐固體不完全燃燒熱損失逐漸漸小,負(fù)荷280MW時(shí),鍋爐固體不完全燃燒熱損失最小,為1.0%。隨后,隨著負(fù)荷的增加,鍋爐固體不完全燃燒熱損失逐漸增加。負(fù)荷300MW時(shí),鍋爐固體不完全燃燒熱損失為1.164%。

        3)負(fù)荷在240MW時(shí),鍋爐散熱損失為0.544%。隨著鍋爐負(fù)荷的增加,鍋爐散熱損失逐漸降低。負(fù)荷300MW時(shí),鍋爐散熱損失為0.416%。

        4)負(fù)荷在240MW時(shí),鍋爐灰渣物理熱損失為0.228%。隨著鍋爐負(fù)荷的增加,鍋爐灰渣物理熱損失逐漸增加。負(fù)荷270MW時(shí),鍋爐灰渣物理熱損失最大,為0.363%。隨后,隨著鍋爐負(fù)荷的增加,鍋爐灰渣物理熱損失逐漸減小。負(fù)荷300MW時(shí),鍋爐灰渣物理熱損失為0.167%。

        5)負(fù)荷在240MW時(shí),鍋爐熱效率為90.524%。隨著負(fù)荷的增加,鍋爐熱效率逐漸增加。負(fù)荷300MW時(shí),鍋爐熱效率為92.581%,但較鍋爐設(shè)計(jì)計(jì)算熱效率93.44%低0.859個(gè)百分點(diǎn)。影響鍋爐熱效率的因素主要有以下方面:

        (1)排煙溫度對鍋爐熱效率的影響。

        該爐在300MW時(shí)排煙溫度設(shè)計(jì)值126.7℃,實(shí)際138.8℃,高于設(shè)計(jì)值12℃,影響鍋爐效率約0.6個(gè)百分點(diǎn),主要與二次風(fēng)配風(fēng)方式、磨煤機(jī)運(yùn)行方式,及空氣預(yù)熱器熱端漏風(fēng)有關(guān)。

        (2)煤質(zhì)變化對鍋爐熱效率的影響。

        該爐設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量為21630kJ/kg,試驗(yàn)中270MW、240MW時(shí),入爐煤發(fā)熱量較設(shè)計(jì)煤種低1810~4650kJ/kg左右。據(jù)測算,煤質(zhì)發(fā)熱量每變化1000kJ/kg,影響鍋爐熱效率約0.15個(gè)百分點(diǎn),可見煤質(zhì)變化對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響非常大,電廠在購煤及配煤過程中應(yīng)充分考慮。

        (3)飛灰可燃物對鍋爐熱效率的影響。

        由于試驗(yàn)中240MW時(shí),飛灰可燃物達(dá)到了5.94%,造成鍋爐熱效率偏低。據(jù)測算,飛灰可燃物每變化0.1個(gè)百分點(diǎn),影響鍋爐熱效率約0.4個(gè)百分點(diǎn),因此,在運(yùn)行過程中應(yīng)進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整,保證鍋爐機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

        3.2 空氣預(yù)熱器漏風(fēng)試驗(yàn)

        在300MW電負(fù)荷下,進(jìn)行了空氣預(yù)熱器漏風(fēng)測試。使用煙氣分析儀測量空氣預(yù)熱器出、入口氧量,進(jìn)而計(jì)算漏風(fēng)系數(shù)及漏風(fēng)率,結(jié)果詳見表3-2。根據(jù)《節(jié)能技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則》DL/T 1052-2007規(guī)定,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率應(yīng)小于10%,測試結(jié)果表明,A、B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)系數(shù)分別為0.162、0.140,漏風(fēng)率分別為12.65%、10.91%,兩側(cè)平均漏風(fēng)率為11.78%,超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

        表3-2:空氣預(yù)熱器漏風(fēng)測試結(jié)果

        空氣預(yù)熱器漏風(fēng)的大小對鍋爐機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有著很大影響,漏風(fēng)大,不但使鍋爐效率降低,并會增大風(fēng)機(jī)電耗。熱端漏風(fēng)率每升高0.1個(gè)百分點(diǎn),影響鍋爐效率降低0.2~0.3個(gè)百分點(diǎn)。因此在運(yùn)行生產(chǎn)中,要根據(jù)空氣預(yù)熱器密封系統(tǒng)、磨損狀況、一次風(fēng)壓控制等方面進(jìn)行針對性治理、優(yōu)化、改造,降低空氣預(yù)熱器漏風(fēng),保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

        4 A級檢修后鍋爐試驗(yàn)結(jié)果及分析

        4.1 鍋爐熱效率試驗(yàn)

        機(jī)組負(fù)荷在300MW工況下,修正前鍋爐熱效率為91.375%,修正后鍋爐熱效率為91.460%;機(jī)組負(fù)荷在240MW工況下,修正前鍋爐熱效率為92.410%,修正后鍋爐熱效率為92.213%;機(jī)組負(fù)荷在180MW工況下,修正前鍋爐熱效率為92.484%,修正后鍋爐熱效率為92.726 %,詳見表4-1。

        表4-1:額定負(fù)荷下鍋爐熱效率試驗(yàn)結(jié)果

        4.2 空氣預(yù)熱器漏風(fēng)試驗(yàn)

        在300MW負(fù)荷下,進(jìn)行了空氣預(yù)熱器漏風(fēng)測試。使用煙氣分析儀測量空氣預(yù)熱器出、入口氧量,進(jìn)而計(jì)算漏風(fēng)系數(shù)及漏風(fēng)率。試驗(yàn)表明:機(jī)組負(fù)荷在300MW負(fù)荷下,左、右兩側(cè)的空預(yù)器風(fēng)率分別為6.482%、6.923%。試驗(yàn)結(jié)果詳見表4-2。

        表4-2:空氣預(yù)熱器漏風(fēng)測試結(jié)果

        4.3 空預(yù)器入口NOX排放量的測試結(jié)果

        在熱效率試驗(yàn)對應(yīng)的負(fù)荷下,在空預(yù)器入口測量其NOX的排放量,測量結(jié)果見表4-3。

        表4-3:NOX排放量測試結(jié)果

        (備注:折算到標(biāo)準(zhǔn)下的NOX排放量為折算到6%氧量下干煙氣下的NOX排放量。)

        5 結(jié)論

        5.1 鍋爐熱效率對比分析

        A修前,機(jī)組負(fù)荷在300MW、270MW、240MW時(shí),鍋爐熱效率分別為92.581%、91.926%、90.524%。A修后,機(jī)組負(fù)荷在300MW、240MW、180MW時(shí),鍋爐熱效率分別為91.375%、92.41%、92.484%。A級檢修后,300MW負(fù)荷時(shí)鍋爐熱效率較低,主要原因是為降低NOX的排放量,該負(fù)荷下的建議運(yùn)行氧量為2.3~3.3%,試驗(yàn)期間的運(yùn)行氧量為2.65%,引起飛灰、底渣的含碳量較大,其中,飛灰含碳量為5.46%,較修前增加2.57%,底渣含碳量為8.21%,較修前增加1.91%,固體不完全燃燒損失2.654%,較修前增加1.49%,致使機(jī)組熱效率下降。

        5.2 空預(yù)器漏風(fēng)率對比分析

        A修前,機(jī)組負(fù)荷在300MW負(fù)荷下,A、B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率分別為12.65%、10.91%,平均漏風(fēng)率為11.78%。A修后,機(jī)組負(fù)荷在300MW負(fù)荷下,A、B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率分別為 6.482%、6.923%,平均漏風(fēng)率為6.703%,較A修前低5.08個(gè)百分點(diǎn),降幅達(dá)到43%,空預(yù)器漏風(fēng)治理效果顯著。

        5.3 NOX排放量分析

        在300MW負(fù)荷下NOX排放量為424.25 mg/m3;在240MW負(fù)荷下的NOX排放量為513.15 mg/m3;在180MW負(fù)荷下的NOX排放量為533.3 mg/m3。在脫硝效率為82%時(shí),對應(yīng)的NOX排放量分別為76.4 mg/m3、92.4 mg/m3、96.0 mg/m3,均能滿足《火電廠大氣排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)中對NOX的排放要求(標(biāo)準(zhǔn)為100 mg/m3)。

        6 建議

        1)在300MW負(fù)荷下,運(yùn)行氧量偏低,固體不完全燃燒損失偏大,致使機(jī)組熱效率下降,建議在該負(fù)荷下,在滿足NOX排放的前提下,運(yùn)行氧量采用高限值,提高燃料的完全燃燒程度。

        2)應(yīng)對一、二次風(fēng)配風(fēng)進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)整,嚴(yán)格控制一次風(fēng)率,增加二次風(fēng)量,二次風(fēng)采用“兩頭大,中間小”的配風(fēng)方法,既要降低飛灰和底渣的含碳量,又要控制NOX排放濃度,保障機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、安全性和環(huán)保性。

        3)根據(jù)煤質(zhì)和負(fù)荷變化,合理控制一次風(fēng)壓,降低磨煤機(jī)中一次冷風(fēng)用量,并設(shè)法消除鍋爐本體及煙道各處漏風(fēng)。

        4)定期化驗(yàn)煤粉細(xì)度,通過調(diào)整磨煤機(jī)分離器折向擋板、磨煤機(jī)通風(fēng)量等手段,控制煤粉細(xì)度在合格范圍內(nèi)。

        5)鍋爐定期吹灰,保持鍋爐受熱面清潔,提高傳熱效率。

        6)加強(qiáng)燃料質(zhì)量管理,把好燃料采購關(guān),防止不合格的燃料入廠。加強(qiáng)燃煤混煤配煤管理,提高入爐煤混配的均勻性,使鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,保證機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

        劉群杰(1977-),男,山西運(yùn)城人,2002畢業(yè)于太原理工大學(xué)熱能動力專業(yè),工程師。

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