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        淺議污水除油站收油流程的改進(jìn)

        2014-04-29 00:00:00張春榮
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年28期

        摘 要:油田高含水后期,污水水質(zhì)逐漸惡化,污水站存油趨于頻繁,文章通過利用虹吸收油原理改進(jìn)收油方式,大大提升了收油效率,擺脫了污水罐收油時(shí)受運(yùn)行液位的影響,減輕了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。

        關(guān)鍵詞:虹吸;收油;液位調(diào)節(jié)

        隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,采出液量含水率、聚合物含量逐年升高,污水處理量越來越大,含油污水進(jìn)入污水罐沉降除油后,大部分游離污油被脫除,導(dǎo)致污水罐收油工作頻繁,另外,現(xiàn)有的污水收油流程收油效率低、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),影響了污水站的正常運(yùn)行。

        1 收油流程現(xiàn)狀

        目前,污水處理罐在收油時(shí)要嚴(yán)格控制運(yùn)行液位,液位過高或過低都直接影響污水罐的收油效果,其主要原理是:依靠罐內(nèi)集油槽、集油箱收集罐內(nèi)頂部的存油,然后利用污水罐配套收油裝置將集油槽、集油箱內(nèi)原油排放到污水罐外面的污油回收池,或利用提升泵將污油回收至原油處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理。由于污水罐內(nèi)集油槽或集油箱具有固定的安裝高度,運(yùn)行液位必須略高于集油槽、集油箱的安裝高度,否則不能保證收油工作的正常運(yùn)行。冬季收油時(shí)由于環(huán)境溫度較低,罐內(nèi)存油粘度高、流動(dòng)性差,加之收油槽與低溫高粘存油接觸面較小,即使污水罐運(yùn)行液位控制較好,污油回收效率也很低,收油效果不理想。另外,近年的污水處理站分批次改造投運(yùn)后,由于設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)施工原因造成各類污水罐收油槽、溢流槽安裝高度不匹配,部分污水罐在收油時(shí)無(wú)法保證罐內(nèi)液位高于集油槽高度,導(dǎo)致不能正常收油。

        鑒于上述原因,目前罐內(nèi)低溫存油回收大多需要借助蒸汽伴熱措施,人力投入較多,有的污水罐甚至只能放空收油,這些措施雖然能夠達(dá)到污油回收的目的,但由于工作量大,受生產(chǎn)情況制約,收油周期長(zhǎng),對(duì)污水水質(zhì)治理十分不利,所以,尋求一種簡(jiǎn)便可行的收油方法,擺脫受液位和粘度影響所致的污水罐收油問題成為當(dāng)務(wù)之急。

        2 收油流程改進(jìn)方案

        2.1 污水罐收油流程改進(jìn)內(nèi)容

        原收油流程存在的弊端主要有:收油槽橫截面積較小,與污油接觸面少,導(dǎo)致收油時(shí)流速較慢,存油流動(dòng)性差;收油槽高度固定,不能隨意調(diào)節(jié),收油時(shí)液位不好控制;污水罐保溫性能差,存油溫度低,粘度高,回收困難;收油工作量大、時(shí)間長(zhǎng)。

        鑒于此,在改造時(shí)作了如下改進(jìn):改原收油槽為收油軟管,進(jìn)口為喇叭狀,并保證其能充分接觸油面;為了降低收油時(shí)的液位調(diào)節(jié)難度,收油軟管加裝浮筒,保證其在一定高度范圍內(nèi),在液位變化的同時(shí)收油高度也能隨之變化;為了解決存油低溫高粘的問題,需要設(shè)計(jì)伴熱輔助流程;整個(gè)流程設(shè)計(jì)保證1-2人就能完成收油操作,收油過程在1-2h內(nèi)完成。

        2.2 污水站收油流程設(shè)計(jì)

        虹吸動(dòng)力流程設(shè)計(jì):在污水罐外面沿罐壁架設(shè)一條Ф114玻璃鋼管線,管線下部連接兩條輔助管線,一條通過收油閥門與污水罐原收油管線連接,用于收油,另一條通過管線與污水罐來水管線(或連接在污水外輸泵的出口匯管上)相連。收油之前,先打開管線上的截?cái)嚅y門,利用來水壓力使玻璃鋼管線內(nèi)部充滿水后關(guān)閉截?cái)嚅y,迅速打開收油閥門,確保收油管線內(nèi)產(chǎn)生虹吸,利用虹吸作用回收罐內(nèi)污油。在收油管的最底部安裝放空閥,防止冬季收油后管內(nèi)存水凍壞管線。

        收油軟管設(shè)計(jì):在設(shè)計(jì)的收油管線上安裝法蘭后連接收油軟管,由污水罐透光孔伸入罐內(nèi),收油軟管一般為1-1.5m為宜。收油軟管放入污水罐內(nèi)之前,應(yīng)先在進(jìn)口處安裝一條調(diào)節(jié)繩引到罐外底部,污水罐收油完成后利用這條調(diào)節(jié)繩將收油軟管進(jìn)口提出液面,破壞虹吸,停止收油。收油軟管進(jìn)口為一種特制工件,由固定桿、法蘭、防渦板等組成,防渦板與收油軟管、進(jìn)口法蘭至少要保持5cm的間距,以保證收油軟管有足夠的進(jìn)油量。

        收油液位調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì):將收油軟管的進(jìn)油端通過調(diào)節(jié)繩連接在浮筒上,連同浮筒放入罐內(nèi),通過測(cè)試確定收油口浸入油中的高度。軟管另一端與連接法蘭連好后,與罐外原收油流程連接,實(shí)現(xiàn)正常收油。

        改進(jìn)后收油操作方法:關(guān)閉收油閥及放空閥,調(diào)節(jié)污水罐進(jìn)口閥,提高來水管線的壓力,打開收油管供水閥,待收油管內(nèi)充滿水后,確保收油軟管進(jìn)口在液面以下,后打開收油閥,此時(shí)充滿收油管的污水在自身重力作用下迅速向下流出,由于進(jìn)油口已浸入液面以下,因此在收油管內(nèi)形成一定的真空,收油軟管進(jìn)口附近的污油在壓力的作用下流入收油管,逐步形成虹吸,將罐內(nèi)污油收出罐外。當(dāng)收油完成后可拉動(dòng)調(diào)節(jié)繩,將收油軟管進(jìn)油口提出液面,虹吸遭到破壞,收油停止。

        在油溫較低、污油粘度大、流動(dòng)性差的情況下收油時(shí),在收油前可利用收油管線對(duì)罐內(nèi)污油先進(jìn)行加熱,降低其粘度,增加其流動(dòng)性后,再進(jìn)行收油作業(yè)。即首先利用調(diào)節(jié)繩將罐內(nèi)收油軟管進(jìn)油口提出液面,并與液面保持一定的距離,然后控制污水罐來水閥門提高來水壓力,打開收油管線供水閥門向收油管線內(nèi)供水,當(dāng)水充滿收油管線后,在剩余壓力作用下,收油管內(nèi)污水會(huì)沖出收油軟管進(jìn)油口,噴向罐內(nèi)污油液面,由于收油軟管進(jìn)油口處安裝了防渦板,并且防渦板底面設(shè)計(jì)成了傘狀弧形,因此沖出進(jìn)油口的污水遇到防渦板后,就會(huì)呈傘狀噴灑向罐內(nèi)污油油面,又由于污水罐來水(污水)溫度較高,因此可提高罐內(nèi)污油溫度,當(dāng)罐內(nèi)污油達(dá)到足夠的流動(dòng)性以后,再將流程倒回,按正常收油程序收油。

        3 改進(jìn)后應(yīng)用效果

        2013年利用污水來水余溫加熱注水罐內(nèi)原油,大大降低了罐內(nèi)原油粘度,達(dá)到了增強(qiáng)罐內(nèi)污油流動(dòng)性的目的,取得了預(yù)期效果。通過運(yùn)行,總結(jié)出該收油流程具有以下優(yōu)點(diǎn):由于收油軟管在罐內(nèi)上下活動(dòng)范圍較大(可達(dá)1.5-2m),減小了液位對(duì)收油工作的影響,使收油工作基本上不受到液位的影響,有利于生產(chǎn)的調(diào)節(jié);收油工作可隨時(shí)進(jìn)行,減少了老化油的形成;對(duì)罐內(nèi)污油加熱時(shí),利用來水余壓,不需安裝動(dòng)力系統(tǒng),減少了投資,節(jié)約了電能和成本;拉動(dòng)調(diào)節(jié)繩即可調(diào)節(jié)收油液位,不再需要操作人員上罐操作,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度;該收油流程簡(jiǎn)單可靠,且投資小,見效快,具有較大的推廣價(jià)值。

        4 效益分析

        4.1 經(jīng)濟(jì)效益

        電費(fèi):改造后取消了原有的30kW收油泵,按每周收油2次,每次運(yùn)行6h計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)2600元。

        維修費(fèi):年節(jié)約設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用1萬(wàn)元。

        流程改造費(fèi)用:該收油流程完全利用廢舊管線、浮筒,無(wú)需動(dòng)火,自行改造施工,全部改造僅1萬(wàn)元左右就可完成,較原收油流程投入節(jié)約資金6萬(wàn)元。

        綜上所述,共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益7.26萬(wàn)元。

        4.2 社會(huì)效益

        罐內(nèi)污油及時(shí)回收處理,減輕了存油老化程度,對(duì)原油處理系統(tǒng)沖擊小,增加了采油廠的原油產(chǎn)量,同時(shí)減少了污水水質(zhì)擾動(dòng)因素;整個(gè)操作1-2人兩小時(shí)內(nèi)即可完成,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。

        參考文獻(xiàn)

        [1]馮叔初,郭揆常,等.油氣集輸與礦場(chǎng)加工[M].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)(華東)出版社,2006.

        [2]鄧述波,等.油田采出水的特性及處理技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

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