摘 要:煤泥水系統(tǒng)是選煤廠中較為復(fù)雜和出現(xiàn)問(wèn)題較多的系統(tǒng),其良好的運(yùn)行對(duì)選煤廠的正常運(yùn)營(yíng)起著重要作用。要使得煤泥水達(dá)到良好的沉降效果,合理的藥劑制度是至關(guān)重要的,本文從藥劑制度中的加藥點(diǎn)這一方面對(duì)布爾臺(tái)選煤廠煤泥水系統(tǒng)做了分析和試驗(yàn)研究,結(jié)論證明多點(diǎn)加藥既降低了循環(huán)水濃度,又降低了藥耗,取得了良好的沉降效果。
關(guān)鍵詞:煤泥水;藥劑;綜合指標(biāo);加藥點(diǎn)
1 前言
布爾臺(tái)選煤廠是隸屬于神華神東煤炭集團(tuán)的特大群礦型選煤廠,始建于2006年6月,2007年2月17日正式投產(chǎn)。該廠承擔(dān)著布爾臺(tái)礦、柳塔礦、寸草塔礦和寸草塔二礦四個(gè)礦井的原煤洗選加工以及裝車外運(yùn)任務(wù),設(shè)計(jì)能力為31Mt/a?,F(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)200-13mm的塊煤采用重介淺槽分選、13mm-2mm末煤采用重介旋流器分選, 2mm-0.2mm的粗煤泥經(jīng)濃縮分級(jí)旋流器分級(jí)后采用TBS干擾床分選、-0.2mm的細(xì)煤泥經(jīng)濃縮后采用沉降離心機(jī)、加壓過(guò)濾和板框壓濾聯(lián)合脫水后,直接回收。
目前,布爾臺(tái)選煤廠煤泥水加藥系統(tǒng)采取單點(diǎn)加藥,當(dāng)入洗末煤時(shí),泥量次生煤泥量猛然加大,使得懸浮液粘稠度加大,密度不穩(wěn),洗液性質(zhì)不易掌控,影響分選效果,同時(shí)循環(huán)水濃度還會(huì)增大,且脫泥篩、脫介篩噴頭易堵,不能正常噴水,削弱了脫泥脫介效果,加重了煤泥量和介耗的繼續(xù)增大,煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷增加,造成惡性循環(huán),嚴(yán)重影響正常運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)。為了加速煤泥水中微粒的沉降,往往采取加大藥劑用量,或把藥劑直接加入濃縮池紊流桶內(nèi),造成藥劑成本大大增加,當(dāng)陰離子加藥過(guò)量時(shí),加壓過(guò)濾機(jī)排出的煤泥粘性比較大,容易堵塞溜槽,給崗位工增加較大額外工作量。為了解決上述實(shí)際問(wèn)題,保證清水洗煤,針對(duì)煤泥水系統(tǒng)必須找出切實(shí)有效的沉降方法。本文從藥劑制度中的加藥點(diǎn)這一方面做了研究分析和試驗(yàn)。
2 儀器、設(shè)備及試驗(yàn)步驟
2.1 綜合指標(biāo)的確定
沉降試驗(yàn)開始20s后的絮團(tuán)體積表示其沉降速度,3min后的絮團(tuán)體積表示其壓縮層的壓實(shí)程度。絮團(tuán)體積指澄清區(qū)與壓縮區(qū)分界面處的刻度讀數(shù);以上參照量均可在量筒上直接讀出。沉降20s后的絮團(tuán)體積越小,其沉降速度越快;3min后的絮團(tuán)體積越小,壓實(shí)程度越高。為方便比較不同藥劑、不同藥劑用量下的絮凝效果,為了凸顯沉降速度和壓實(shí)程度在煤泥沉降過(guò)程中的作用,本試驗(yàn)建立了一綜合指標(biāo)將二者緊密聯(lián)系:
Z=(500-H20)/H180
式中:H20-沉降試驗(yàn)開始20s后的絮團(tuán)體積;
H180-沉降試驗(yàn)開始3min后的絮團(tuán)體積。
2.2 儀器與設(shè)備
(1)帶橡膠塞的魔口圓柱量筒,容量500ml;(2)燒杯與錐形瓶:容量分別為500ml和250ml;(3)磁力攪拌器:調(diào)速范圍250~1000r/min;(4)直管吸管:容量20ml;(5)大肚吸管:容量20ml和50ml;(6)注射器:容量1、5、20ml;(7)干燥箱、小勺;(8)電子天平秤。
2.3 溶液的配置
(1)聚丙烯酰胺,分子量1200萬(wàn),配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.05%的溶液使用;(2)聚合氯化鋁(PAC),配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的溶液使用;(3)氯化鈣(CaCl2),配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的溶液使用。
2.3.1 粉末絮凝劑試樣的制備應(yīng)在干燥的室內(nèi)進(jìn)行,空氣濕度以不至引起粉末絮凝劑聚團(tuán)為宜。
2.3.2 搖動(dòng)盛有粉末絮凝劑的試劑瓶,使之混合均勻,用小勺以最少的次數(shù)將絮凝劑取至已知質(zhì)量的潔凈、干燥的稱量瓶中,稱取0.1g左右,同時(shí)按0.1%的溶液濃度求出稀釋水的體積
由公式:V=m0(1-c)/(d·c)
C-藥劑溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;m0-藥劑質(zhì)量,g;d-水的密度,Kg/m3;V-稀釋水的體積,L。
2.3.3 在500ml燒杯中注入稀釋用水,再置于磁力攪拌器上,放入磁鋼,開啟攪拌器,把轉(zhuǎn)速調(diào)至液體產(chǎn)生強(qiáng)烈渦流時(shí)為止。
2.3.4 輕輕磕擊稱量瓶,將稱好的絮凝劑均勻地散布在渦流面上。
2.3.5 待全部稱好的絮凝劑撒完后,將磁力攪拌器轉(zhuǎn)速調(diào)至300~400r/min,攪拌2h,使顆粒完全溶解。若攪拌后,仍有未溶解的聚團(tuán),則此溶液作廢。
2.4 試驗(yàn)
2.4.1 先加凝聚劑聚合氯化鋁20ml,上下顛倒搖勻,再加上絮凝劑聚丙烯酰胺10ml,搖晃均勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z1=2.1333。
2.4.2 先加絮凝劑聚丙烯酰胺10ml,上下顛倒搖勻,再加上凝聚劑聚合氯化鋁20ml,搖晃均勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z2=0.9200。
2.4.3 先加氯化鈣20ml,上下顛倒搖晃均勻,再加上絮凝劑聚丙烯酰胺10ml,搖晃均勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z3=1.3000。
2.4.4 單獨(dú)加絮凝劑聚丙烯酰胺聚10ml,上下顛倒搖勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z4=0.1323。
2.4.5 單獨(dú)加凝聚劑聚合氯化鋁10ml,上下顛倒搖勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z5=0.2597。
2.4.6 單獨(dú)加氯化鈣10ml,上下顛倒搖晃均勻,觀察試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出Z6=0.2041。
得出綜合指標(biāo)Z1最大,故應(yīng)聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺聚聯(lián)合使用,且加藥順序?yàn)橄燃雨?yáng)離子聚合氯化鋁,后加陰離子聚丙烯酰胺,沉降效果最好。
3 試驗(yàn)結(jié)果及分析
通過(guò)試驗(yàn)得出綜合指標(biāo)Z1最大,進(jìn)行下一步試驗(yàn),尋找陰陽(yáng)離子實(shí)驗(yàn)用量的最佳配比。
得出Z7~Z21這15個(gè)綜合指標(biāo),取Z15來(lái)進(jìn)行下面的多點(diǎn)加藥模擬試驗(yàn)。 試驗(yàn)分為三次,分別是單次(陽(yáng)離子-陰離子),二次組合(陽(yáng)-陽(yáng)-陰-陰),三次組合(陽(yáng)-陽(yáng)-陽(yáng)-陰-陰-陰)加藥,經(jīng)試驗(yàn)得出Z21=2.2727;Z22=2.3239;Z23=2.4143三個(gè)綜合指標(biāo),Z23最高,因此確定為3次加藥。接下來(lái)進(jìn)行加藥間隔試驗(yàn),根據(jù)煤泥水流速乘以加藥時(shí)間間隔,模擬加藥點(diǎn)間隔距離,即:S=(V煤泥水*T加藥),加藥間隔分別設(shè)為2s、3s、4s,把加藥劑量按3次均分,在每一指定間隔注入量筒液面下100mm,間隔期間上下顛倒搖勻量筒,是為模擬煤泥水在管道中的流動(dòng)狀態(tài),得出Z24=2.2230;Z22=2.7692;Z23=1.5385。故確定加藥時(shí)間間隔為3s,以濃縮池紊流桶為陰離子的最終加藥點(diǎn),V煤泥水大約為3m/s,在入料管道上逆向距離大約每隔9米作為一個(gè)加藥點(diǎn)。
4 管路改造
4.1 藥劑輸送管道加設(shè)流量計(jì)
加藥系統(tǒng)的藥劑量是依據(jù)加藥泵設(shè)定頻率來(lái)控制,不能準(zhǔn)確控制藥劑量,藥劑量過(guò)大時(shí)都無(wú)法察覺(jué),造成浪費(fèi),故做了如下改造:
考慮藥劑的腐蝕、黏度影響,選擇了合適的流量計(jì)加設(shè)在藥劑輸送管道上,根據(jù)下面公式計(jì)算出理論劑量,根據(jù)表盤讀書準(zhǔn)確調(diào)節(jié)加藥頻率,避免了不必要的浪費(fèi),煤泥水沉降試驗(yàn)結(jié)束后,藥劑通過(guò)“旁路“流過(guò),流量計(jì)退出使用。
x:流量計(jì)讀數(shù)
簡(jiǎn)易圖如圖1:
采用自動(dòng)+手動(dòng)聯(lián)合工藝:根據(jù)以上公式算出流量計(jì)讀數(shù),進(jìn)而調(diào)整出加藥頻率。
調(diào)藥步驟:
(1)藥先走“旁路”即打開閥門1,關(guān)閉2和3,調(diào)至計(jì)算流量后記下頻率f。
(2)停藥,閥門1、2、3,回放旁路中殘留的藥劑到藥劑槽箱內(nèi),以留在管路中侵蝕流量計(jì)。
(3)關(guān)閉1和3,打開2,加藥頻率給定f,正常給藥。
4.2 藥劑輸送管道加設(shè)液體回旋器
為了使得藥劑與煤泥水懸浮液更加充分混合,我們將在每一處加藥點(diǎn)后5m添加一節(jié)“液體回旋器”,回旋器中的障礙物采用鋼板制作的“麻花”螺旋片,煤泥水途徑該區(qū)域的每個(gè)螺旋片時(shí)被等分割成兩股水流,每股水流又被下一個(gè)螺旋片等分成,水流相互混合,以此類推,重復(fù)這個(gè)循環(huán),隨著螺旋片數(shù)量的增多,藥劑與煤泥水的混合度也越來(lái)越大,螺旋片采取耐磨處理,增加耐磨性。每班崗位工定時(shí)沖洗回旋器,防止管路堵塞。結(jié)構(gòu)如圖2所示。
5 結(jié)束語(yǔ)
處于沉降過(guò)程的煤泥懸浮液穩(wěn)定性主要受范德華引力和雙電層力影響,同時(shí)高分子絮凝劑架橋作用力和吸附層重疊而產(chǎn)生的分子締合力也有所影響。當(dāng)一點(diǎn)加藥時(shí),陰離子藥劑層相互吸附重疊,導(dǎo)致“內(nèi)耗”,一定程度上減弱了其絮凝作用,多點(diǎn)加藥,很大程度上減少了這種內(nèi)耗,提高了藥劑與煤泥水的混合程度,比較充分的發(fā)揮了藥劑沉降作用,細(xì)泥煤泥水得到了有效濃縮澄清,取得了較好的沉降效果。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)改造、工業(yè)實(shí)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)成本核算,布爾臺(tái)選煤廠每年的藥劑成本大約節(jié)省30萬(wàn)元。
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作者簡(jiǎn)介:田華雷(1987-),男,2010年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)礦物加工系,助理工程師,現(xiàn)就職于神東煤炭集團(tuán)洗選中心布爾臺(tái)選煤廠,主要從事選煤技術(shù)工作。