摘 要:隔離開關(guān)又叫隔離刀閘,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作中,使用量大,工作可靠性要求高,對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行的影響均較大。10kv線路經(jīng)常發(fā)生刀閘故障導(dǎo)致送電時(shí)間過長(zhǎng),對(duì)企業(yè)效益和群眾生產(chǎn)生活造成很大影響。圍繞10KV刀閘故障這一課題,找出刀閘故障的主要原因,使用導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體對(duì)刀閘進(jìn)行涂抹,經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn),大大降低了刀閘故障次數(shù)。經(jīng)過實(shí)施認(rèn)證,既降低了人力維護(hù)成本,又縮短了停電時(shí)間,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:隔離刀閘;故障;減少
隔離開關(guān)又叫隔離刀閘,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作中,大多數(shù)稱之為刀閘。刀閘是輸、配電線路中使用的一種重要設(shè)備,是高壓開關(guān)電器中使用最多的一種電器,它本身的工作原理及結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行的影響均較大。刀閘的主要特點(diǎn)是無滅弧能力,只能在沒有負(fù)荷電流的情況下分、合電路。其主要作用是:1、分閘后,建立可靠的絕緣間隙,將需要檢修的設(shè)備或線路與電源用一個(gè)明顯斷開點(diǎn)隔開,以保證檢修人員和設(shè)備的安全。2、根據(jù)運(yùn)行需要,換接線路。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
2010年以來我縣所轄農(nóng)村10KV線路經(jīng)常發(fā)生刀閘故障從而導(dǎo)致?lián)屝奕藛T無法正常操作,延長(zhǎng)了送電時(shí)間。如何延長(zhǎng)10KV刀閘的使用壽命,降低10KV刀閘的故障次數(shù),減少停電時(shí)間,是當(dāng)前農(nóng)電工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。為了全面了解各條線路10KV刀閘故障情況,筆者統(tǒng)計(jì)了2013年各月相關(guān)數(shù)據(jù),1月6次,2月10次,3月11次,4月14次,5月9次,6月5次,7月4次,8月7次,9月5次,10月4次,11月6次,12月4次??梢钥闯觯夯旧隙荚谒拇我陨?,其中4月份最高14次。真對(duì)刀閘故障原因分析后得出的六個(gè)末端因素,下面針對(duì)每個(gè)末端因素展開要因確認(rèn),2013年總的故障次數(shù)為85次,按故障次數(shù)分別是高低分別是,刀閘合閘時(shí)間過長(zhǎng)44次,刀閘拉不開20次,刀閘觸頭松動(dòng)起熱15次,刀閘觸頭污垢過多造成污閃2次,刀閘觸頭變形2次,人員操作不當(dāng)2次。
2 原因分析
針對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查情況,認(rèn)真分析了造成10kv刀閘故障的原因,歸納一下大致有以下幾個(gè)方面:
⑴合閘時(shí)間過長(zhǎng)。刀閘合閘時(shí),正常時(shí)間應(yīng)該是幾秒,如果超過10秒,我們就視為故障,合閘時(shí)間過長(zhǎng)原因有兩個(gè)方面,一是刀閘機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題,二是操作人員操作問題,如果人員操作正確,刀閘沒有任何問題,我們認(rèn)為就不會(huì)出現(xiàn)合閘時(shí)間過長(zhǎng)的情況,所以我們認(rèn)定合閘時(shí)間過長(zhǎng)是非要因。
⑵刀閘拉不開。刀閘拉開時(shí),正常時(shí)間也應(yīng)該是幾秒,如果拉不開,我們就也視為故障,在操作刀閘過程中,工作人員用很大的力氣也不能把刀閘拉開,浪費(fèi)了很多時(shí)間,拉不開刀閘的原因是刀閘機(jī)構(gòu)損壞,所以我們認(rèn)定拉不開刀閘是非要因。
⑶刀閘觸頭松動(dòng)起熱。刀閘觸頭松動(dòng)就會(huì)引起接觸不良,刀閘觸頭就會(huì)起熱,嚴(yán)重的情況就會(huì)燒毀設(shè)備,我們認(rèn)定刀閘觸頭松動(dòng)起熱是要因。
⑷刀閘觸頭污垢過多。刀閘長(zhǎng)時(shí)間在戶外使用難免有污垢產(chǎn)生,空氣中懸浮顆粒,靠近公路的線路附近粉塵濃度均較其它地方有大幅增加,絕緣子表面極易沾染污穢,目前造成故障的原因很小一部分是污閃造成,所以我們認(rèn)定為非要因。
⑸刀閘觸頭變形。刀閘觸頭變形是刀閘故障的重要原因,刀閘變形后,合閘時(shí)間過長(zhǎng),刀閘拉不開,刀閘起熱等現(xiàn)象都會(huì)發(fā)生,所以我們認(rèn)定刀閘觸頭變形是要因。
⑹人員操作不當(dāng)。人員操作不當(dāng)會(huì)造成刀閘觸頭變形,我們認(rèn)定為是要因。
3 制定對(duì)策
經(jīng)過要因確認(rèn),得到以下三個(gè)是造成刀閘故障的主要原因:刀閘觸頭變形、刀閘觸頭松動(dòng)起熱、人員操作不當(dāng)。綜上所述,按“5W1H”法制定對(duì)策如下:
⑴刀閘觸頭松動(dòng)起熱對(duì)策。用導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體對(duì)觸頭和由彈簧壓接的刀口進(jìn)行涂抹,要注意軸銷有無銹蝕現(xiàn)象,是否靈活,對(duì)各部位加注導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體。
⑵刀閘觸頭變形對(duì)策。為確保刀閘觸頭不松動(dòng)起熱,對(duì)于已經(jīng)變形的刀閘觸頭進(jìn)行物理校正,校正后同樣涂抹導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體。
⑶人員操作不當(dāng)對(duì)策。加強(qiáng)操作人員的培訓(xùn),操作錯(cuò)誤的原因是合閘的過程中不順利就會(huì)反復(fù)的暴力合閘最終導(dǎo)致刀閘觸頭變形。
4 對(duì)策實(shí)施
為確保操作正常,6月15日,農(nóng)電工作部將改造方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),安排人員進(jìn)行整改。6月20日-6月29日,筆者對(duì)所屬的各線路刀閘進(jìn)行了檢查,對(duì)所存在的問題進(jìn)行了整改,下面是對(duì)各個(gè)故障的處理。
⑴刀閘觸頭松動(dòng)起熱故障處理。用導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體對(duì)觸頭和由彈簧壓接的刀口進(jìn)行涂抹,要注意軸銷有無銹蝕現(xiàn)象,是否靈活,對(duì)各部位加注導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體。
⑵對(duì)刀閘觸頭變形進(jìn)行處理。對(duì)于已經(jīng)變形的刀閘觸頭進(jìn)行物理糾正,糾正后同樣涂抹導(dǎo)電膏和潤(rùn)滑脂的混合體。
⑶對(duì)員工操作不當(dāng)?shù)那闆r進(jìn)行處理。加強(qiáng)操作人員的培訓(xùn),操作錯(cuò)誤的原因是合閘的過程中不順利就會(huì)反復(fù)的暴力合閘最終導(dǎo)致刀閘觸頭變形。培訓(xùn)員工發(fā)現(xiàn)合閘的過程中不順利立即采取措施,不可再次進(jìn)行暴力合閘否則會(huì)將刀閘觸頭撞壞變形。
經(jīng)過三個(gè)月的實(shí)施,筆者于9月27日進(jìn)行效果檢查,三個(gè)月平均刀閘故障數(shù)m<=6,2014年7、8、9月份的總數(shù)為5次,即m=5<6,初步實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)值,全年刀閘故障數(shù)m<=24。