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摘要:強迫油循環(huán)風冷(OFAF)廣泛應用于變電站主變中,其冷卻器電源切換回路故障易造成跳閘事故,提出對控制回路進行改進、解決方法。
關(guān)鍵詞:強迫油循環(huán)風冷;控制回路;跳閘
1.主變壓器冷卻方式及風冷控制回路的相關(guān)要求
變壓器的冷卻方式有自然冷卻(ONAN)、自然油循環(huán)冷卻(ONAF)、強迫油循環(huán)風冷(OFAF)等方式。按照《廣東電網(wǎng)公司電力變壓器(含高抗)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定:當冷卻裝置故障、自動控制裝置故障、冷卻器退出運行時,保護裝置應能檢測出并發(fā)出報警信號。當冷卻系統(tǒng)電源消失時,應及時發(fā)出信號,并按主變冷卻方式要求,在必要時經(jīng)一定時限自動切除變壓器。
對于強油風冷的220kV主變壓器,根據(jù)有關(guān)規(guī)程和變壓器廠家說明書要求:在冷卻器全停(即冷卻器交流I段、II段工作電源均失電)的情況下,若主變油溫未超過75℃,主變最長允許運行時間不得超過60min,超過60min則主變本體冷卻器全停失電保護將主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳開;若失電時間超過20min,且主變油面溫度超過75℃,則主變本體冷卻器全停失電保護即刻將主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳開,造成主變非計劃停運。
2.強油循環(huán)風冷全停跳閘回路現(xiàn)狀分析
雖然近幾年220kV 及以上大型主變壓器冷卻方式已多不再采用強油風冷,但電力系統(tǒng)中仍有不少安裝有強油風冷的220kV 主變壓器在運行。目前我局運行當中的220kV 主變?nèi)杂胁簧僦髯兝鋮s方式是采用強油循環(huán)風冷。由于冷卻器控制回路的設計仍存在著很多缺陷,變壓器冷卻裝置電源切換回路故障在電力系統(tǒng)引起的事故屢見不鮮。如某220kV變電站1號主變冷卻器總控制箱內(nèi)工作電源(Ⅰ段)交流接觸器線圈燒毀。由于廠家設計未考慮到交流接觸器線圈燒毀(或該回路斷線),因此主控制室無任何信號,冷卻器不能自動切換至備用電源(Ⅱ段),致使冷卻器失去電源,造成主變跳閘事故。因此,強油循環(huán)風冷變壓器冷卻裝置能否可靠運行直接關(guān)系到變壓器的安全運行。其控制回路由諸多接觸器、繼電器、保險及空開組成,當任一元件發(fā)生故障時均可能導致冷卻器部分停止運行或全停,若不及時對上述控制回路進行改造,就會給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來威脅,為事故的萌發(fā)提供了條件。
3.改進方法
現(xiàn)針對某公司的強迫油循環(huán)風冷裝置控制回路進行分析,提出解決此類問題的一般性方法。以KMS1接觸器接通,380V電源I段工作,KMS2接觸器斷開,380V電源II 段備用進行分析。圖1與圖2為未改進控制回路圖。
圖1 電源切換控制回路圖
圖2 冷卻器全停保護回路圖
缺陷一:如圖1所示,由于接觸器KMS1或KMS2主節(jié)點在運行時長期通過負荷電流,會引起接觸器節(jié)點發(fā)熱,使氧化加劇,甚至燒毀造成缺相運行,當工作接觸器發(fā)生一相或兩相節(jié)點燒毀時引起缺相,并且不能自動切換到380VII段電源工作。將可能造成主變冷卻器部分燒壞甚至全部燒毀,造成主變被迫停運事故。
圖3 改進后的電源切換控制回路圖
解決方法:如圖3所示,利用三相交流電之和為零原理,在接觸器KMS1、KMS2 負荷側(cè)接3個電容器做成星形連接,當一相或兩相斷線時中性點出現(xiàn)零序電壓,經(jīng)KMS2接觸器常閉節(jié)點啟動時間繼電器SJ1,使得SJ1常閉節(jié)點斷開,K1繼電器失磁,斷開KMS1接觸器,同時經(jīng)繼電器K1常閉節(jié)點啟動KMS2接觸器,并經(jīng)KMS2的常開觸點自保持,將380VII段電源自動投入運行。又因為KMS1接觸器斷開后,中性點零序電壓消失,SJ1常閉節(jié)點瞬時返回,K1繼電器勵磁,若KMS2接觸器未接通,KMS1接觸器將被接通,形成零序電壓再次出現(xiàn),導致繼電器SJ1、K1、KMS1“跳躍”現(xiàn)象。為了保證KMS1可靠斷開、KMS2可靠接通,以及躲過KMS1、KMS2接觸器接通瞬間三相不同期引起的零序電壓,SJ1常閉節(jié)點選用瞬時斷開延時閉合,使得KMS2可靠接通后,SJ1常閉節(jié)點才返回,并發(fā)出冷卻器缺相信號。加入ST3是為防止因星形電容器C某相斷線引起斷相監(jiān)視回路誤動作。當380VII段電源自動投入運行后,SJ1繼電器失磁其常閉節(jié)點接通,使繼電器K1勵磁,但由于在啟動KMS1 接觸器回路串接KMS2接觸器常閉節(jié)點,所以KMS1接觸器不能啟動,無法可靠實現(xiàn)電源切換。待KMS1故障排除后,將電源切換開關(guān)SS重新切至電源I段即可恢復工作。
缺陷二:由于KMS1、KMS2接觸器在運行中線圈長期處于勵磁狀態(tài),會引起線圈發(fā)熱,當制造質(zhì)量存在問題時還可能引起燒毀;由于接觸器控制回路使用元件較多,發(fā)生控制回路斷線幾率較大。圖1所示當工作接觸器KMS1 線圈燒毀或控制回路斷線時,接觸器KMS1線圈失磁,380VII段電源亦不能自投,使冷卻器電源消失。如處理不及時可能引起冷卻器全停保護啟動,延時跳開主變各側(cè)開關(guān)造成主變跳閘事故。
解決方法:針對此缺陷可在繼電器K1、K2常閉節(jié)點上分別并接冷卻器全停KT3 繼電器延時閉合常開節(jié)點即可實現(xiàn)(見圖3)。其動作過程為:當工作接觸器KMS1 線圈燒毀或控制回路斷線時,啟動冷卻器全停KT3繼電器,KT3繼電器延時閉合節(jié)點短接K1常閉節(jié)點,經(jīng)K2繼電器常開節(jié)點、KMS1接觸器常閉節(jié)點啟動KMS2接觸器,380V II段電源自動投入運行。冷卻器全停KT13繼電器失磁,并通過KMS2接觸器常開輔助節(jié)點保持。
4.結(jié)論
強迫油循環(huán)風冷裝置的控制回路構(gòu)成元件數(shù)量較多,如任一環(huán)節(jié)在設計時考慮不周,均有可能引起嚴重后果,基于以上原因?qū)υ摶芈愤M行分析,可發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方法。同時希望生產(chǎn)廠家到現(xiàn)場與運行人員多溝通,了解運行中存在的問題,充分考慮冷卻器控制回路在現(xiàn)場運行過程中存在的問題,使設計更合理、更完善。
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