【摘 要】本文結(jié)合本單位對(duì)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造的工程實(shí)踐,介紹了傳統(tǒng)空氣壓縮機(jī)的工作原理以及能耗大的原因,闡述了對(duì)傳統(tǒng)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造的必要性與可行性。同時(shí),介紹了采用成熟的變頻技術(shù),通過(guò)恒壓供氣的方式,對(duì)傳統(tǒng)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行控制的方案設(shè)
計(jì)與實(shí)踐,并對(duì)改造前后的能耗進(jìn)行了比較,說(shuō)明改造后達(dá)到的節(jié)能效果及收到的良好經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】空氣壓縮機(jī);變頻器;節(jié)能改造
0.前言
空氣壓縮機(jī)具有配用動(dòng)力大、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、耗電量多、冷卻用水量大等特點(diǎn),在生產(chǎn)能源/壓縮空氣的同時(shí),本身也在大量的消耗能源,是企業(yè)電力消耗較大的設(shè)備之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,100PSIG(7kg/cm2G)壓縮空氣系統(tǒng),每生產(chǎn)100ICFM的壓縮空氣大約需要消耗20HP的能源。如何對(duì)現(xiàn)有的空氣壓縮系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造,有效地節(jié)約能源,降低空壓機(jī)運(yùn)行成本,已越來(lái)越受到各企業(yè)的重視。以下是我公司對(duì)原空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造的工程實(shí)踐。
1.節(jié)能改造的可行性分析
1.1空氣壓縮機(jī)的實(shí)際使用情況
我公司現(xiàn)有 M132型空氣壓縮機(jī) 2臺(tái),白天運(yùn)轉(zhuǎn)的兩臺(tái)設(shè)備中,有一臺(tái)處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),一臺(tái)則經(jīng)常處于卸載、空轉(zhuǎn)狀態(tài);晚上只需要一臺(tái)設(shè)備的一小部分負(fù)荷則可以滿足生產(chǎn)需要了。由于設(shè)備一旦啟動(dòng)即在額定功率下運(yùn)行,無(wú)論外界負(fù)荷怎么變化,都是以額定功率運(yùn)行。這樣的運(yùn)行方式,既造成了電能的大量浪費(fèi),增加生產(chǎn)成本,又加速了設(shè)備的磨損,增加了維護(hù)成本。
1.2耗能原因分析
在管道供氣系統(tǒng)中,最基本的控制對(duì)象是流量,供氣系統(tǒng)的基本任務(wù)就是要滿足用戶對(duì)流量的需求,常見(jiàn)的氣體流量控制方式有加、卸載供氣控制方式和轉(zhuǎn)速控制方式兩種。
我們公司的空氣壓縮機(jī)改造前是采用加、卸載的方式來(lái)控制氣體流量的,以下就此控制方式耗能原因分析如下:加、卸載供氣控制方式即為進(jìn)氣閥開(kāi)關(guān)控制方式。當(dāng)供氣壓力達(dá)到設(shè)定上限時(shí)關(guān)閥,因電機(jī)不允許頻繁啟動(dòng),壓縮機(jī)需要卸載運(yùn)行,向外排除多余的壓縮空氣,以保持管道的壓力。因此,此時(shí)壓縮機(jī)做的是無(wú)用功,從而造成電能的巨大浪費(fèi)。
1.4采用變頻技術(shù)對(duì)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造的可行性
1.4.1變頻調(diào)速技術(shù)可實(shí)現(xiàn)節(jié)能
根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在變頻調(diào)速時(shí),只要磁通Φ保持不變,電機(jī)定子電壓就與電源頻率成正比,電機(jī)的輸出功率也就隨著電源頻率的變化而變化,能耗也就跟著變化。
而且,由于供氣閥門(mén)的開(kāi)度一般保持不變,當(dāng)空壓機(jī)轉(zhuǎn)速改變時(shí),供氣系統(tǒng)的揚(yáng)程特性隨之改變,而管阻特性不變。因此,變頻器可根據(jù)控制對(duì)象的需要輸出頻率連續(xù)可調(diào)的交流電壓,調(diào)整壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速改變流量,從而調(diào)節(jié)空氣壓縮機(jī)的負(fù)荷實(shí)時(shí)地隨用氣量的變化而變化,使設(shè)備耗用功率與負(fù)荷需求達(dá)到良好的匹配,實(shí)現(xiàn)能源節(jié)省。
2.節(jié)能改造方案設(shè)計(jì)
2.1方案要求
(1)電機(jī)變頻運(yùn)行狀態(tài)保持儲(chǔ)氣罐出口壓力穩(wěn)定,壓力波動(dòng)范圍不能超過(guò)±0.04Mpa。
(2)改造后的系統(tǒng)應(yīng)具有具有開(kāi)環(huán)和閉環(huán)兩套控制回路。即變頻和工頻兩套控制回路,一臺(tái)變頻器能控制兩臺(tái)空壓機(jī)組,使用轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)可使變頻器任意控制兩臺(tái)空氣壓縮機(jī)機(jī)組中的一臺(tái)。
(3)在用電氣量小的情況下,變頻器處在低頻運(yùn)行時(shí),保障電機(jī)繞組溫度和電機(jī)的噪音不超過(guò)允許的范圍。
2.2方案設(shè)計(jì)
(1)壓力控制方案。通過(guò)壓力變送器測(cè)得的管網(wǎng)壓力值與壓力的設(shè)定值相比較后得到偏差,經(jīng)PID調(diào)節(jié)器計(jì)算出變頻器作用于異步電動(dòng)機(jī)的頻率值后,由變頻器輸出相應(yīng)頻率和幅值的交流電,使電動(dòng)機(jī)上得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。于是空壓機(jī)輸出相應(yīng)的壓縮空氣至儲(chǔ)氣罐,使之壓力變化,直到管網(wǎng)壓力與給定壓力值相同。
(2)工頻與變頻相互切換控制方案設(shè)計(jì)根據(jù)我公司的實(shí)際使用工況要求,設(shè)計(jì)了一套工頻與變頻手動(dòng)切換的控制回路。
(3)危害因素的控制方案。
①在該變頻器上端加裝輸入電抗器,有效的抑制了變頻器對(duì)電網(wǎng)的干擾。
②變頻器下端加裝輸出電抗器,有效濾除變頻器輸出電流中的高次諧波分量,減小因高次諧波引起的電磁干擾,以及電機(jī)運(yùn)行噪音和溫升,保障低頻運(yùn)行時(shí)電機(jī)溫度噪音不超過(guò)允許范圍,提高電動(dòng)機(jī)的穩(wěn)定性。
2.3變頻器的選型與參數(shù)設(shè)定
(1)空氣壓縮機(jī)是大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量負(fù)載,容易引起 V/F控制方式的變頻器在啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)跳過(guò)流保護(hù)的情況。因此,選用具有高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩的無(wú)速度傳感器矢量變頻器,既能實(shí)現(xiàn)恒壓供氣連續(xù)性,又能保證設(shè)備可靠穩(wěn)定的運(yùn)行。在改造中,我們選用了國(guó)內(nèi)的著名品牌森蘭 SB61G+矢量變頻器。
2.5設(shè)備改造后的節(jié)能效果
在對(duì)改造設(shè)備進(jìn)行一段時(shí)間的運(yùn)行與監(jiān)測(cè)后,把改造前后的能耗情況進(jìn)行了比較。經(jīng)測(cè)算,改造后的設(shè)備節(jié)能效率超過(guò)18%,好于節(jié)能15%的預(yù)期目標(biāo),效果良好。
3.結(jié)束語(yǔ)
在本次應(yīng)用變頻器對(duì)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造的工程實(shí)踐中,我們公司投入改造成本 15萬(wàn)元人民幣,估算僅需 14個(gè)月即可收回投入的成本。
由此可見(jiàn),空氣壓縮機(jī)作為工礦企業(yè)的生產(chǎn)動(dòng)力源之一,在在各行各業(yè)使用普遍,且還有相當(dāng)一部分壓縮機(jī)的技術(shù)比較落后,能耗較大。經(jīng)過(guò)本次改造實(shí)踐可知,變頻器在空壓設(shè)備的應(yīng)用中取得良好的節(jié)能效果。如能把變頻節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用到其它類似工況的設(shè)備上,將能節(jié)省更多的能源,創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益。 [科]
【參考文獻(xiàn)】
[1]森蘭SB61+系列變頻器用戶手冊(cè).