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        T—4080斗式提升機(jī)技術(shù)改進(jìn)

        2014-04-29 00:00:00滕小紅

        摘 要:T-4080型脫水斗式提升機(jī)是洗煤流水線的主要設(shè)備,主要用于跳汰洗煤機(jī)的中煤、矸石的提升脫水。由于T-4080斗式提升機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,所以在生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生故障,不但增加檢修量,配件費(fèi)消耗高,而且影響生產(chǎn)。根據(jù)T-4080型脫水斗式提升機(jī)的工作原理、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及使用的具體情況,文章對(duì)該設(shè)備的部分零部件做了技術(shù)改造,從而降低了事故率,提高了生產(chǎn)效率,降低了配件費(fèi),增加了經(jīng)濟(jì)效益,也便于維護(hù)。

        關(guān)鍵詞:提升連接件;滑道;機(jī)尾軸;軸承箱;軸承

        中圖分類號(hào):TD534 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)30-0013-02

        神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)大武口洗煤廠是主焦煤生產(chǎn)基地,有兩套相互獨(dú)立的跳汰選煤系統(tǒng),T-4080型脫水斗式提升機(jī)是再洗矸石脫水設(shè)備,共兩臺(tái),每個(gè)系統(tǒng)一臺(tái),是主要的脫水設(shè)備,如有一臺(tái)出問題,那么整個(gè)系統(tǒng)都將癱瘓,所以對(duì)這兩臺(tái)T-4080型脫水斗式提升機(jī)的使用和維護(hù)是日常工作的重點(diǎn)之一。

        1 工作原理

        脫水斗式提機(jī)由傳動(dòng)裝置提供傳動(dòng)力給鏈輪軸,通過鏈輪軸的轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)由兩根鏈條和料斗組成的斗鏈做循環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。料斗由鋼板制成,其上交錯(cuò)排列著脫水用的6 mm×300 mm長孔,在經(jīng)過存有物料的尾部時(shí),料斗挖取物料,在機(jī)頭輪帶動(dòng)斗鏈提升的過程中,完成物料的脫水、運(yùn)輸及卸料。

        2 結(jié)構(gòu)特性

        脫水斗提機(jī)的主要部件有傳動(dòng)裝置、傳動(dòng)支架、頭部組件、頭部節(jié)段、敞開節(jié)段、封閉節(jié)段、中間支架、尾部節(jié)段、尾部組件、尾部支架、斗鏈、頭部支架及梯子,如圖1所示。

        2.1 傳動(dòng)裝置

        傳動(dòng)裝置包括電機(jī)、減速機(jī)、傳動(dòng)鏈和緊鏈裝置等,是斗提機(jī)的動(dòng)力部分。電機(jī)和減速機(jī)之間用聯(lián)軸器連接,減速機(jī)與傳動(dòng)鏈輪主軸之間用兩寸的套筒滾子鏈傳動(dòng)。傳動(dòng)裝置安裝在傳動(dòng)支架上,傳動(dòng)支架焊接在斗部節(jié)段上。

        2.2 頭部組件

        頭部組件即是傳動(dòng)部件,又是張緊裝置,包括機(jī)頭輪、傳動(dòng)主軸、軸承及張緊螺桿等。傳動(dòng)主軸支撐在軸承座上,軸承座放在可以移動(dòng)的由鋼板制成的底座上,借助張緊螺桿使軸承座沿頭部節(jié)段的導(dǎo)槽向上移動(dòng),達(dá)到斗鏈的張緊。

        2.3 節(jié) 段

        節(jié)段包括頭部節(jié)段、敞開節(jié)段、封閉節(jié)段、過渡節(jié)段、尾部節(jié)段等。節(jié)段是斗提機(jī)機(jī)身的主體,有支承物料和斗鏈導(dǎo)向的功能。所有節(jié)段均為金屬焊接結(jié)構(gòu),各節(jié)段之間用螺栓連接。各節(jié)段內(nèi)鋪設(shè)有角鋼和錳鋼板條組成的導(dǎo)軌。頭部節(jié)段除設(shè)有卸料口外,還設(shè)有張緊裝置使用的槽鋼。中間節(jié)段用于水面以下的部分為封閉的箱形結(jié)構(gòu),稱之為封閉節(jié)段;用于水面以上部分是為了便于觀察和節(jié)約鋼材,做成的u型槽稱為敞開節(jié)段。尾部節(jié)段也為封閉的箱形結(jié)構(gòu),其上設(shè)有進(jìn)料口、上排水管、下放水孔和專為檢查用的檢查孔,為防止磨損,封閉節(jié)段、敞開節(jié)段、頭部節(jié)段、底部及兩側(cè)距離180 mm以下鋪設(shè)鑄石板。

        2.4 尾部組件

        尾部組件由機(jī)尾軸、機(jī)尾輪及軸承組成。機(jī)尾軸安裝在尾部軸承座上,軸承座安裝在尾部節(jié)段。機(jī)尾輪是斗鏈的導(dǎo)向裝置,兩個(gè)機(jī)尾輪一個(gè)用健固定在軸上,另一個(gè)則自由裝在軸上,以補(bǔ)償兩排斗鏈由于不均勻磨損與伸長而造成在總長度上的差異。為防止機(jī)尾輪軸頸的磨損,軸承座上裝有可更換的尼龍軸承。

        2.5 斗 鏈

        斗鏈由兩條牽引鏈及料斗組成。鏈條為板式牽引鏈,一組斗鏈由一個(gè)料斗和兩節(jié)鏈條組成,并增設(shè)了滾輪,靠滾輪在導(dǎo)軌上滾動(dòng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)。料斗由鋼板制成,其上交錯(cuò)排列著脫水用的長孔,用角鋼和角鋼加強(qiáng)其剛性,料斗用16 mm鉚釘間隔固定在鏈板上。

        由于T-4080斗式提升機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,所以在生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生故障,對(duì)完成我廠中煤二次回收再洗,造成很大損失。

        3 故障原因分析

        ①行走滾輪經(jīng)??ㄋ溃怯捎谖锪现械募?xì)煤泥、重介質(zhì)、雜質(zhì)塞入有間隙的尼龍軸承中,這些雜質(zhì)根本無法清理,造成滾輪不轉(zhuǎn)卡死,在脫水斗式提升機(jī)滑道上強(qiáng)行磨損,造成磨損加快。再加外力的碰撞,極易造成斷裂損壞(原因:鑄鐵件)而停止運(yùn)行,使得部件使用壽命嚴(yán)重縮短。

        ②由于T-4080斗式提升機(jī)鏈板的連接采用短銷軸與鋼軸套的連接方式,而且配合間隙很小只有0.10 mm,這樣的連接方式很容易使重介質(zhì)和13 mm以下的水雜物(中煤、矸石、重介物、雜物)侵入軸套內(nèi),造成軸與軸承套塞死為一體不能轉(zhuǎn)動(dòng),從而造成鏈板扭曲變形。

        料斗采用短軸連接,使僅有5 mm沖孔板制成的斗子無法支撐銷軸不轉(zhuǎn)的外力強(qiáng)扭作用,加之物料磨損,造成斗子經(jīng)常變形損壞,必須停車維修更換,給生產(chǎn)帶來了很大影響。

        ③機(jī)尾軸軸承段太短,因此造成尼龍軸承壽命縮短,特別是在斗箱最底部,由于煤、水、重介質(zhì)、矸石等其它雜質(zhì)的影響,加上T-4080斗式提升機(jī)料斗及鏈板自身的重量,使尼龍軸承的磨耐性大大降低。

        ④裝滿矸石的斗子承受重載負(fù)荷,斗鏈在重負(fù)載下,非常容易松動(dòng),維修鉗工要經(jīng)常調(diào)整松緊度,如不及時(shí)調(diào)整,就出現(xiàn)斗子刮壞,道底刮開掉道,卡在斗箱中的連接拉筋上,造成停車,可影響整個(gè)系統(tǒng)正常生產(chǎn)長達(dá)幾個(gè)小時(shí)。

        4 改造方案

        針對(duì)T-4080型斗式提升機(jī)運(yùn)行中存在的問題,結(jié)合該設(shè)備的工作原理及結(jié)構(gòu)特征,制定了以下改造方案:

        ①去掉鏈板中的滾輪、銷軸、套,利用鏈板在滑道上的滑行代替滾輪的滾動(dòng),如圖2所示。雖然滑動(dòng)摩擦比滾動(dòng)摩擦的摩擦系數(shù)大,但我們又更改了滑道,如圖3所示,把原來的鋼滑道改變?yōu)槟湍ヨT石滑道并加寬,不但增加了耐磨性,減小了摩擦系數(shù),而且還彌補(bǔ)了滑道過窄造成斗子掉道的弊病。

        ②連接料斗的兩個(gè)銷軸改為一根長軸(45#鋼1 200 mm),如圖2所示。目的:給提升料斗增加支撐力,加強(qiáng)斗子結(jié)構(gòu)合理性,減少變形損壞,提高斗子強(qiáng)度。

        ③針對(duì)機(jī)尾軸軸承承載段過短,我們將機(jī)尾軸軸承部位加長50 mm,為此提高抗沖擊力,增加承載荷能力,并把機(jī)尾軸承箱也相應(yīng)加長,把尼龍軸承改為抗磨損、耐腐蝕的尼龍橡膠皮帶,代替尼龍軸承,如圖4所示。這種尼龍橡膠皮帶軸承在斗子機(jī)尾水雜質(zhì)中運(yùn)行比鋼軸承、鑄鐵軸承、鋼軸承、尼龍軸承抗磨十幾倍,而且對(duì)軸磨損小,大大延長了使用壽命,我們更換一次尼龍橡膠套軸承能運(yùn)行3 a以上。

        通過以上的改造也同時(shí)減少了斗鏈松動(dòng)的故障,縮短了調(diào)整斗鏈的周期。

        改進(jìn)后,經(jīng)過三年的實(shí)際運(yùn)行,斗式提升脫水機(jī)效果十分顯著,開車一切正常,大大降低了事故發(fā)生率,檢修周期延長一年,配件費(fèi)用大幅度降低。

        每年光這兩臺(tái)T——4080斗式提升機(jī)就可以節(jié)約材料配件費(fèi)1.5萬元。通過改造,使復(fù)雜的連接變?yōu)楹唵芜B接,簡化工作程序,大大節(jié)余了維修時(shí)間,減少了維修量,增加了全廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        改造前后配件種類及數(shù)量、價(jià)格對(duì)比見表1。

        5 結(jié) 語

        通過技術(shù)改造后,提高了開車時(shí)間利用效率、降低電耗,縮短檢修時(shí)間,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了經(jīng)濟(jì)效益,創(chuàng)出了一個(gè)結(jié)合實(shí)際、技術(shù)改進(jìn)的新路子,為今后的技術(shù)創(chuàng)新奠定了新的基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 吳式瑜.選煤廠機(jī)械設(shè)備安裝使用與維護(hù)[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2008.

        [2] 嚴(yán)國斌.選煤廠機(jī)械設(shè)備安裝使用與檢修[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1993.

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