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        秦山核電一期V02-314氣動閥門波動診斷分析

        2014-04-29 13:33:52徐賢東
        中國機械 2014年10期
        關(guān)鍵詞:壓蓋調(diào)節(jié)閥手冊

        徐賢東

        摘要:本文通過對V02-314氣動閥門故障診斷處理的過程分析,總結(jié)了閥門填料、以及填料安裝方式等因素對閥門調(diào)節(jié)性能的影響,為同類設(shè)備故障處理積累經(jīng)驗,以供同行借鑒。

        關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)性能填料安裝方式 摩擦力

        1. 背景介紹

        V02-314氣動閥門是電廠化容系統(tǒng)的下泄背壓控制閥,由它來自動控制下泄管線壓力狀態(tài)。在電廠日常設(shè)備巡檢過程中,設(shè)備巡檢人員發(fā)現(xiàn)閥門填料處有較多硼結(jié)晶,開發(fā)了一項V02-314閥門缺陷,檢修人員經(jīng)過反復(fù)多次消缺處理,閥門的調(diào)節(jié)性能和泄漏依然無法徹底消除。

        1.1 閥門故障處理:

        (1)緊固填料壓蓋螺栓 :檢修人員初步判斷因填料壓蓋松動,預(yù)緊力不夠,導(dǎo)致閥門介質(zhì)的泄漏,因此采取了緊固填料壓蓋螺栓來消除缺陷。缺陷消除閥門投入運行,主控觀察閥前壓力有波動現(xiàn)象,繼續(xù)排查;

        (2)更換定位器:檢查控制系統(tǒng)、接線沒有發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)場加模擬信號,發(fā)現(xiàn)定位器輸出氣壓波動,檢修人員判斷可能問題出在定位器,現(xiàn)場做定位器處理和減壓過濾器,但波動現(xiàn)象沒有消除;

        (3)填料壓蓋調(diào)節(jié):經(jīng)消缺小組人員討論,查閱閥門檢修記錄,在電廠大修期間對該閥門實施過填料壓蓋緊固,現(xiàn)場的故障可能與緊固壓蓋有關(guān)。后經(jīng)機械人員將閥門填料壓蓋松開后,閥門不再波動,可以確認(rèn)故障原因是閥門填料過緊,致使閥桿摩擦力過大,閥門填料壓蓋螺母的松緊與閥門的調(diào)節(jié)性能存在沖突,閥門填料壓蓋過緊導(dǎo)致閥門超調(diào)。但隨著填料壓蓋的松開,介質(zhì)又會重新出現(xiàn)泄漏。

        2. 閥門失效的診斷分析

        2.1 閥門介紹

        V02-314是化容系統(tǒng)的下泄背壓控制閥,由它來自動控制下泄管線壓力狀態(tài)。V02-314接受閥前壓力信號,自動控制下泄孔板至該閥之間的壓降,以防止汽化,同時,在主系統(tǒng)水實體狀態(tài)下,控制和調(diào)節(jié)主系統(tǒng)壓力。

        V02-314閥門由日本加德留斯制造,閥門相關(guān)參數(shù)為:口徑DN50,設(shè)計壓力40Kgf/cm2,,設(shè)計溫度100攝氏度,流量特性為等百分比,流量系數(shù)Cv=7.6[1]。閥體結(jié)構(gòu)為閥籠導(dǎo)向的直通式單閥座閥門。執(zhí)行機構(gòu)為彈簧薄膜氣動執(zhí)行機構(gòu),進氣方式為上進氣,閥門失氣時保持常開。

        2.2 工作原理分析

        V02-314填料壓蓋的工作原理,

        由于壓緊壓蓋所形成的壓緊力產(chǎn)生一種造成密封效果的徑向壓力,徑向壓力沿整個填料長度按指數(shù)曲線分布[3]。為了保持密封狀態(tài),內(nèi)側(cè)圈上的徑向壓力至少等于系統(tǒng)的內(nèi)壓力,這就意味著外側(cè)圈上的徑向壓力高得多,在大多數(shù)用途中是過高的,這將導(dǎo)致過大的摩擦,軸磨損,氣動密封件失效。經(jīng)查密封材料手冊,填料密封產(chǎn)生的徑向力與壓緊壓蓋所加的軸向力之比約為0.6~0.7,沿整個填料函的典型徑向壓力。

        2.3 填料安裝過程分析

        查看V02-314閥門解體維修規(guī)程,“將閥桿組件插入閥蓋支架,并依次將填料裝入填料函,填料的切口處應(yīng)處于對稱位置。分四步按照力矩參考值的30%、60%、80%、100%逐步擰緊盤根壓蓋螺母,注意盤根壓蓋與閥桿四周的間隙應(yīng)均勻,力矩參考值為9~12 Nm”。

        2.4 填料安裝方式分析

        從維修規(guī)程可以看出,填料的安裝方式為整體封裝,整體壓緊的方式,這種方式的安裝,從圖2可以看出,與壓蓋最近的填料受力最大,變形最大,承擔(dān)了密封的主要工作。呈現(xiàn)出上緊下松的狀態(tài),填料徑向密封力并不平均,由于力量很難傳遞到遠(yuǎn)端的填料圈,在該處的密封圈可能存在泄漏。這種安裝方式不能保證有足夠的預(yù)緊力施加于下面的填料,造成閥門填料處存在硼結(jié)晶泄漏的可能。當(dāng)填料泄漏時,檢修人員又會加大填料壓蓋預(yù)緊力,造成調(diào)節(jié)閥性能變差。填料的摩擦力是直行程控制閥的摩擦力的主要來源,而摩擦力又是調(diào)節(jié)閥死區(qū)的一個主要原因。

        2.5調(diào)節(jié)閥摩擦力分析

        忽略控制閥閉環(huán)回路的控制系統(tǒng)因素,調(diào)節(jié)閥總體推力/摩擦力比例,動摩擦力/靜摩力的比例決定的著閥門的性能,也就是閥門的死區(qū)以及響應(yīng)時間。調(diào)節(jié)閥設(shè)計的總體推力和執(zhí)行機構(gòu)的容積相關(guān),薄膜越大,推力越大。V02-314閥門在2005年解體檢修以前,未曾發(fā)生過類似缺陷,因此可以排除總體推力偏小的問題。而摩擦力,動摩擦力/靜摩力的比例會因為填料壓蓋預(yù)緊力調(diào)整,會產(chǎn)生變化,并且上述因素會隨著調(diào)節(jié)閥填料的安裝方式會而有所不同。

        2.6填料材料分析

        通過研究廠家的填料材料,發(fā)現(xiàn)廠家后期提供的填料材料和閥門出廠時的填料是有變化的,由石棉材料變更成了石墨材料,材料不同,摩擦系數(shù)不同,相應(yīng)填料的緊固力矩也發(fā)生改變。查詢檢修記錄“安裝閥桿至閥蓋,安裝填料,每次裝入兩圈,然后用規(guī)定力矩緊固(下6層填料緊固力矩31-34NM;上3層填料緊固力矩為27-29NM;校驗填料螺栓力矩,最終力矩為12NM)”,上述緊固力矩是適用于石棉材質(zhì)的填料,但閥門解體時實際更換的是石墨材料的填料,石墨材質(zhì)的摩擦系數(shù)是大于石棉材質(zhì)的。查詢廠家手冊,下層石墨材料的緊固力矩僅為19~21n.m,最終力矩為8~12NM,因此,可以確定閥門填料的緊固力矩也是不合適的,最終影響了閥門調(diào)節(jié)性能。

        3. 故障解決方案

        3.1 改變閥門填料安裝方式。

        加工專用工具,參考廠家手冊,對填料安裝方式采用分段預(yù)緊的安裝方式.

        3.2 改變閥門填料緊固力矩。

        參考廠家手冊,對閥門下層填料的施加緊固力矩為19~21n.m,最終力矩為8~12NM通過上述方案的改進,對閥門安排診斷,填料摩擦力數(shù)值檢測如下表,發(fā)現(xiàn)閥門的動態(tài)摩擦力降低了一半,摩擦力大大減少。對于較大幅度的信號變化(5%、2%),位移能夠快速響應(yīng),穩(wěn)定性較好;對于較小幅度的信號變化(1%、0.05%),位移也能快速響應(yīng)[2]。

        4. 結(jié)論

        綜上所述,調(diào)節(jié)閥的波動缺陷,通過改變填料安裝方式和螺栓緊固力矩,整體調(diào)節(jié)性能得到了提高,解決了V02-314閥門波動大的缺陷。對于調(diào)節(jié)閥,選擇正確的預(yù)維方式、合理的預(yù)維周期至關(guān)重要,閥門的頻繁解體維修并不能增加設(shè)備的高可靠性,通過這次問題解決的經(jīng)驗和教訓(xùn),設(shè)備管理人員修改預(yù)維大綱,增加閥門的維修頻度,在每次大修期間安排閥門狀態(tài)監(jiān)測,閥門的檢修經(jīng)濟性和設(shè)備的可靠性最終都得到了提高。

        5. 參考文獻

        [1]加德留斯閥門使用說明手冊

        [2]艾默生控制閥手冊

        [3]密封件與密封手冊 R.H.沃林著 國防工業(yè)出版社會性1990

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