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        低壓安注泵電機(jī)振動(dòng)高原因分析及故障處理

        2014-04-29 05:48:31張強(qiáng)王運(yùn)喜
        中國機(jī)械 2014年13期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        張強(qiáng) 王運(yùn)喜

        摘要:低壓安注泵是電廠的重要安全設(shè)施,承擔(dān)著事故時(shí)的堆芯應(yīng)急冷卻功能。本文利用頻譜分析等手段對低壓安注泵電機(jī)振動(dòng)分析,找出了根本原因,并制定了有效的策略,對處理同類故障有一定的借鑒意義。

        1.概述

        秦山二期擴(kuò)建工程2×650MW機(jī)組,安全注入系統(tǒng)(RIs)用以在反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)發(fā)生失水事故或主蒸汽系統(tǒng)發(fā)生管道破裂事故時(shí),完成堆芯應(yīng)急冷卻。低壓安全注入泵采用的是英國CLYDE公司的RN3J40 x三級立式離心泵,通過膜片式聯(lián)軸器由一臺(tái)6kV感應(yīng)式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。電機(jī)通過8顆螺栓安裝在可拆除的獨(dú)立的基礎(chǔ)板上,基礎(chǔ)板再通過16顆螺栓固定在混凝土基礎(chǔ)上。低壓安注泵A列電機(jī)(3RIS001MO)自2009年11月安裝后空載試車以來,振動(dòng)值一直居高不下,非驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)值最高達(dá)18.2mm/s,遠(yuǎn)偏離正常要求的2.8mm/s,嚴(yán)重影響設(shè)備的正常運(yùn)行和調(diào)試進(jìn)度要求。

        2.故障分析

        2.1可能原因分析

        2.1.1轉(zhuǎn)子不平衡

        轉(zhuǎn)子的不平衡可以分為靜不平衡、動(dòng)不平衡及混合不平衡。在實(shí)際中最常碰到的混合不平衡,是由靜不平衡離心力偶及動(dòng)不平衡力偶共同作用在支座上產(chǎn)生的大小不等,相位不同的振動(dòng)。

        2.1.2定轉(zhuǎn)子磁力中心不正對

        電機(jī)正常運(yùn)行時(shí),定子與轉(zhuǎn)子的磁力中心線應(yīng)是重合對正的,當(dāng)出現(xiàn)不對正的情況,必然產(chǎn)生軸向電磁拉力,使轉(zhuǎn)子在電磁力的作用下發(fā)生軸向位移,如果軸承室沒有足夠的軸向位移量,轉(zhuǎn)子移動(dòng)受阻反彈引起振動(dòng)。定子則將軸向電磁拉力轉(zhuǎn)換給電機(jī)外殼,也會(huì)引起振動(dòng)。定子鐵芯軸向位移、軸承裝配精度差及電機(jī)端蓋變形等因素都會(huì)造成磁力中心不對中,最終導(dǎo)致電機(jī)振動(dòng)值高。

        2.1.3定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻

        電機(jī)定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻時(shí),會(huì)造成旋轉(zhuǎn)磁通不均勻,進(jìn)而產(chǎn)生不平衡電磁力,在該電磁力作用下,電機(jī)的轉(zhuǎn)子會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),氣隙的不均勻程度越嚴(yán)重,振動(dòng)越大。其原因主要有定子鐵芯的中心軸線與驅(qū)動(dòng)端非驅(qū)動(dòng)端軸承室中心線不在一條線上,端蓋偏心,軸承嚴(yán)重?fù)p壞,定子鐵芯位移等。

        2.1.4轉(zhuǎn)子籠條開焊或者斷裂

        高壓電機(jī)轉(zhuǎn)子籠條開焊或者斷裂主要發(fā)生在電機(jī)啟動(dòng)過程中,籠條所受應(yīng)力超過了機(jī)械強(qiáng)度?;\條斷裂應(yīng)力包括熱應(yīng)力,焊接殘余應(yīng)力和交變應(yīng)力三種。熱應(yīng)力是電機(jī)在啟動(dòng)過程中,因啟動(dòng)電流為額定電流的5-7倍,由此產(chǎn)生的損耗可使籠條達(dá)到200-300℃高溫,進(jìn)而產(chǎn)生較大的熱應(yīng)變,并受到一個(gè)彎曲應(yīng)力。電機(jī)轉(zhuǎn)子籠條斷裂后,將會(huì)造成轉(zhuǎn)子本來平衡的力偶失衡,除產(chǎn)生切向力矩外,還會(huì)形成一個(gè)合力使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生偏移軸線的運(yùn)動(dòng)而振動(dòng)。

        2.1.5軸承裝配差

        軸承是電機(jī)中的重要又薄弱的環(huán)節(jié),裝配不當(dāng)極易引起振動(dòng)和發(fā)熱,軸承是轉(zhuǎn)動(dòng)部件,要求軸和軸承內(nèi)圈的配合比較牢固,不能出現(xiàn)間隙,但當(dāng)配合過盈量過大的話,會(huì)使軸承內(nèi)圈漲大,軸承鋼珠和內(nèi)外圈間隙減小,引起軸承發(fā)熱或振動(dòng)。軸承外圈與端蓋或軸承套的配合過緊也會(huì)引起發(fā)熱或振動(dòng)。

        2.1.6共振

        由于振動(dòng)是可以疊加的,當(dāng)激振頻率與被激振物體固有振動(dòng)頻率相近或相等時(shí),就會(huì)發(fā)生共振,使受迫振動(dòng)物體的振幅達(dá)到最大,對設(shè)備的安全運(yùn)行有極大的危害。

        2.1.7安裝質(zhì)量差

        安裝質(zhì)量差主要是聯(lián)軸器聯(lián)接不平衡,中心未找正,基礎(chǔ)安裝缺陷,存在軟腳、松動(dòng)等方面。聯(lián)軸器中心未找正會(huì)導(dǎo)致電機(jī)與泵聯(lián)接不平衡。而軟腳、松動(dòng)會(huì)使聯(lián)接剛度下降,機(jī)械阻尼降低進(jìn)而將激勵(lì)造成的振動(dòng)放大,極小的不平衡或不對中都會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。

        2.2頻譜分析

        從振動(dòng)幅值來看,電機(jī)自由端水平方向振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo),振動(dòng)值達(dá)18.2mm/s,垂直方向和軸向振動(dòng)均合格。頻譜圖顯示振動(dòng)主頻為24.9Hz,該頻率成分為電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率(簡稱工頻)。引起電機(jī)工頻振動(dòng)高的主要原因有:電機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡、電機(jī)與泵聯(lián)軸器不對中、電機(jī)基礎(chǔ)松動(dòng)或存在軟腳等。故可以將磁力中心不正、定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻、轉(zhuǎn)子籠條開裂、共振等原因排除。根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡的振動(dòng)特性為徑向振動(dòng)大,包括水平和垂直方向,3RIS001MO振動(dòng)只有水平方向幅值超標(biāo),排除轉(zhuǎn)子不平衡的可能。又因?yàn)檎駝?dòng)出現(xiàn)階段在電機(jī)空載,并未和泵聯(lián)軸器相連,故不對中的可能也排除。通過排除法,我們將方向鎖定在電機(jī)基礎(chǔ)安裝不滿足要求。

        2.3軟腳測試

        為了驗(yàn)證電機(jī)振動(dòng)高確由軟腳引起,我們做了軟腳測試。架設(shè)3塊百分表,調(diào)O,按順序松掉8顆地腳螺栓,在松掉編號(hào)為7、8的螺栓,1#表的跳動(dòng)值明顯偏出2#及3#表,最高達(dá)22mm。由此可以確定第7和第8顆螺栓確實(shí)存在軟腳,需要在此處加墊片對電機(jī)進(jìn)行找平處理。

        3.故障處理

        為了檢查獨(dú)立的基礎(chǔ)板自身是否存在制造缺陷,首先對獨(dú)立基礎(chǔ)板做PT,結(jié)果除了輕微的腐蝕外,沒有發(fā)現(xiàn)裂紋等會(huì)使基礎(chǔ)板加力矩后變形的致命缺陷。接著又將基礎(chǔ)板拆下,送往機(jī)加工車間,利用專用平臺(tái)精確測量獨(dú)立的基礎(chǔ)板,如果平面度超出要求范圍則將其加工到要求范圍內(nèi)。專用平臺(tái)上找正后,用百分表測量基礎(chǔ)板與電機(jī)底座接觸面跳動(dòng),其平面度最大也在O.05mm內(nèi)。測量結(jié)果表明圓形基礎(chǔ)板與電機(jī)底座接觸面也沒有問題。故障的可能原因鎖定在圓形基礎(chǔ)板與混凝土地基接觸面間的軟腳。我們調(diào)整的重點(diǎn)也就是在基礎(chǔ)板與混凝土地基間加合適的墊片。經(jīng)過討論決定將基礎(chǔ)板的16顆地腳螺栓按照要求的力矩?cái)Q緊后,依靠在調(diào)整垂直后的泵軸上架設(shè)的百分表裝置,測量基礎(chǔ)板的上表面的平面度,間接測得基礎(chǔ)板與基間的軟腳值。

        在擰緊基礎(chǔ)板與混凝土基礎(chǔ)地腳螺栓后,基礎(chǔ)板的平面度各個(gè)方向跳動(dòng)值內(nèi)圈最大值0.36mm,外圈最大值0.45mm,嚴(yán)重超出廠家給出的0.10mm,這正是造成3RIS001MO振動(dòng)高的根本原因。

        根據(jù)測量數(shù)據(jù),計(jì)算出各個(gè)螺栓下應(yīng)加的墊片厚度,并擰緊地腳螺栓到要求力矩2300Nm,再次測量基礎(chǔ)板上表面的跳動(dòng)值,經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),最終將基礎(chǔ)板的平面跳動(dòng)調(diào)整到0.08mm。啟動(dòng)電機(jī)后測量,振動(dòng)值穩(wěn)定在lmm/s左右,滿足標(biāo)準(zhǔn)。

        4.結(jié)束語

        綜上所述,引起電機(jī)振動(dòng)高的原因是多方面的,重要的是根據(jù)振動(dòng)時(shí)的狀態(tài)、振動(dòng)的部位再結(jié)合先進(jìn)的手段綜合判斷。本次低壓安注泵電機(jī)振動(dòng)高處理,首先利用頻譜分析指明了大致的方向,并與實(shí)測結(jié)合,準(zhǔn)確判斷電機(jī)振動(dòng)的根本原因是存在軟腳。由此制定了周詳?shù)姆桨?,最終圓滿的解決了這一難題,將振動(dòng)值由18.2mm/s降至1.16mm/s。另外,安注泵電機(jī)振動(dòng)高是基礎(chǔ)安裝質(zhì)量差導(dǎo)致,非電機(jī)內(nèi)部的質(zhì)量問題,這也要求機(jī)組的安裝施工嚴(yán)格按照廠家技術(shù)手冊實(shí)施,安裝、監(jiān)理各盡其責(zé),避免類似問題再次出現(xiàn)。

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