吳緒賢
摘要:本文介紹了通過對潤磨機電機軸瓦潤滑方式的改造完善,提高了電機軸瓦使用壽命。降低了故障率和維護費用,取得了較好的經濟收益。
關鍵詞:潤磨機 軸瓦 潤滑 改造
1.前言
萊鋼集團礦山建設有限公司鏈篦機—回轉窯高溫固結氧化球團生產線于2004年7月建成投產,設計年產氧化球團60萬噸。在各生產工序中,潤磨機是比較重要的環(huán)節(jié)。潤磨機能進一步混勻原料、提高原料的細度、增加原料的活性,利于造球,提高生球率和生球強度,降低膨潤土的添加,提高球團全鐵品位。
2.存在問題
該生產線采用Φ3.5*6.2型潤磨機,工作轉速為15.47r/min,正常情況下潤磨機內鋼球和物料的重量約40t,屬于典型的低速重載設備,運轉時沖擊大,震動大。
潤磨機電機采用YR630-8型,功率1000kw,電壓10000V,轉速740r/min,電機軸承采用滑動軸瓦結構。正常運轉時,電機軸瓦溫度相對較高(溫升超過50℃、夏季可達80℃)、振動較大,軸瓦使用壽命較短(不到1年)。更換電機軸瓦,工作量大,時間長,費用高,對生產的影響大。
通過對軸瓦損壞形式進行仔細的研究和論證,軸瓦使用壽命較短的主要原因是潤磨機本身負荷大、沖擊大、振動大,軸瓦產生的熱量大,軸瓦形成的潤滑油膜易被破壞,軸瓦潤滑不足、不良、不可靠。
潤磨機電機軸瓦設計采用油池浸油潤滑,同時安裝甩油環(huán)飛濺潤滑;油池為固定軸瓦的支座,容積小、存油量?。ù嬗图s10kg),不利于散熱。潤滑方式不能滿足軸瓦對潤滑的實際要求,需要對潤滑方式進行改造完善。
3.改造實施情況
3.1.保留電機軸瓦原有油池浸油潤滑、甩油環(huán)飛濺潤滑。
3.2.增加1套小型的液壓站,采用油泵強制噴油、循環(huán)潤滑。
3.3.采用兩臺油泵并聯(lián),同時向電機兩端的軸瓦供油,即使其中一個油泵壞了,也不影響軸瓦的潤滑。
3.4.液壓站油箱制作的稍大些,存油量大,利于降溫散熱。
3.5.潤滑油在進入軸瓦前,安裝透明的、可調節(jié)流量的油流信號器,利于觀察、調節(jié)進入軸瓦的潤滑油量。
3.6.從軸瓦固定支座頂部開口進油;利用軸瓦油池原有的油鏡孔作為回油口,采用重力自然回油。液壓站油箱回油口比軸瓦進油口低1.5米左右。
液壓站主要設備參數如下:
4.改造后效果
4.1.改造后,電機軸瓦溫度明顯降低(溫升35℃,夏季最高65℃),振動減輕。
4.2.改造后,軸瓦使用壽命大大提高,目前電機軸瓦已連續(xù)使用4年,仍然較好。故障率、檢修費用大大降低,避免了對生產的影響,取得了較好的經濟收益。