摘要:本文主要是針對國產(chǎn)振動篩經(jīng)常面臨的超負(fù)荷運(yùn)行的問題,通過對舊的振動篩設(shè)備的改造,提出了一種新的設(shè)計方法和一種新的設(shè)計理念,值得同行的關(guān)注。
關(guān)鍵詞:振動篩 強(qiáng)度 改造
盡管我國政府越來越注重節(jié)能環(huán)保,大力提倡煤炭的清潔高效利用,給煤炭洗選裝備制造企業(yè)帶來了持續(xù)的發(fā)展良機(jī),但我國的煤炭洗選裝備制造業(yè)整體上難以和國外的設(shè)備相抗衡。為了提高市場占有率,開發(fā)適應(yīng)市場需求的更高強(qiáng)度的設(shè)備成為了當(dāng)務(wù)之急。前不久我們企業(yè)與某知名煤礦的合作便是一次成功的嘗試。由于該礦的運(yùn)行環(huán)境發(fā)生了較大的改變,最大的入料粒度達(dá)到了900mm,我們原來設(shè)計生產(chǎn)的圓振動篩,完全不能適應(yīng),為此我們設(shè)計生產(chǎn)了高強(qiáng)度的振動篩,很好地解決了入料粒度過大引起的一系列問題,雖然結(jié)構(gòu)采用的依然是通用的方式之一,并沒有做太多的改變,卻收到了很好的效果,極大地拓展了適用范圍,提高了競爭能力。
下圖1是本篩機(jī)的外形示意圖
圖1
如圖所示:本篩機(jī)由電動機(jī)通過聯(lián)軸器直接驅(qū)動振動器工作,使振動器產(chǎn)生激振力,從而帶動篩箱發(fā)生振動,(篩箱采用四組彈性支承裝置支承)。
該種設(shè)計的技術(shù)特點(diǎn)是:整機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)約能源;采用塊偏心振動器(非振動電機(jī)),并將振動器安裝在篩邦,大大改善了側(cè)板受力狀況,有效地降低了側(cè)板的斷裂機(jī)會。缺點(diǎn)是振動器維修起來不太方便。由于我們強(qiáng)調(diào)的是結(jié)實(shí)耐用,所以采用了這種結(jié)構(gòu)。
眾所周知,我們現(xiàn)在設(shè)計的振動篩一般都是按照現(xiàn)在通用的標(biāo)準(zhǔn)推薦的參數(shù)和方法設(shè)計的,我們給煤礦提供的也不例外。根據(jù)我們多年的觀察摸索發(fā)現(xiàn),當(dāng)給料小于300mm時,篩子工作狀態(tài)良好。然而,當(dāng)入料粒度較大時,這樣的篩子便很難適應(yīng),特別是我們這次遇到的最大的入料粒度甚至達(dá)到了900mm時,整個篩子的參振部分幾乎都出現(xiàn)了裂紋,感覺要被振碎了一樣,這迫使我們不得不對原來的篩子進(jìn)行強(qiáng)度的升級改造。
但我們面臨的一個較大的麻煩:現(xiàn)場的安裝空間已經(jīng)完全被限制,所有配套設(shè)施和篩子的安裝尺寸都已經(jīng)固定,篩子的外形尺寸和安裝尺寸都不允許有所改變,否則不僅勢必給現(xiàn)場帶來極大的工作量,而且也是無法實(shí)現(xiàn)的。因此我們改造的原則就是保持篩子的外形尺寸和安裝尺寸都不改變的情況下,加大參振部分即篩箱的整體強(qiáng)度。篩箱是由篩框和固定在它上面的篩板組成,它也是一臺篩子的承載部件。
篩框?yàn)檎w空間金屬結(jié)構(gòu)件,主要由側(cè)板,上橫梁、下橫梁組等構(gòu)成,下橫梁用于支承篩面和物料,在篩框的給料端設(shè)有入料箱,出料端設(shè)有排料嘴。由于篩框是由橫梁將兩塊側(cè)板連接起來而形成的整體結(jié)構(gòu),因而要加強(qiáng)它的強(qiáng)度,除了考慮整體結(jié)構(gòu)的布局外主要就是要加強(qiáng)側(cè)板和橫梁的強(qiáng)度。
篩面采用矩形框架式篩板,通用性強(qiáng)、壽命長、維護(hù)檢修方便。
由于過去的實(shí)踐中證明本篩機(jī)原來的整體布局上很合理,因而不再考慮布局改造的問題。所以我們首先考慮篩箱側(cè)板的厚度,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)中1.8m篩寬的側(cè)板厚度和1.5m篩寬的側(cè)板厚度均為8mm,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為原來8mm的側(cè)板厚度應(yīng)該夠用,同時為了最大程度地利用原來的部件(主要是激振器),決定保留8mm的側(cè)板厚度不變。
其次考慮上下橫梁的問題。顯然需要保持其外徑不變,因而只能通過加大其厚度來實(shí)現(xiàn)。粗略驗(yàn)算如下:
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),橫梁上最大的均布載荷q=
其中:W1—梁及其附件的重力(包括物料的重力)
Smax—梁的最大慣性力,Smax=
因此q= =
所以改造后與改造前均布載荷的比值為
q2/q1=W2/W1= =1+
其中: △W—改造后及改造前的梁及其附件(包括物料)的重力差
改造前,W1為2859 kg,橫梁的總重量為530kg,按橫梁的總重量最大再增加一倍考慮,增加的重量為530kg。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)計算出物料運(yùn)動的平均速度約為0.51m/s(此處由于較繁瑣,計算方法略),由于篩長3.7m,所以物料在篩面上的停留時間約為7.25s。原來設(shè)備的處理量為90萬噸,由于物料由最大300mm提高到900mm,所以按270萬噸計算(實(shí)際使用中遠(yuǎn)達(dá)不到這個值),增加了180萬噸,即每秒的處理量增加83.3 kg。據(jù)此得出物料在篩面上的重量最大應(yīng)增加604kg,兩項(xiàng)共增加1134 kg,即△W/W1 最多不超過40%,所以q2/q1≤1.4。
同樣根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),橫梁的彎曲應(yīng)力σw= ,
其中,梁的彎矩M= (l——橫梁的長度)
因?yàn)榭招臋M梁的截面模數(shù)Z=0.0982 ,
其中,D——梁的外徑,d——梁的內(nèi)徑
設(shè)d1 和d2分別為改造前后的橫梁內(nèi)徑,且改造前后橫梁所受的彎曲應(yīng)力相同,則可得:
= = =1.4
實(shí)際設(shè)計中,D=168 mm,d1=152 mm
由此算出極限狀態(tài)下d2=144 mm
所以壁厚為12 mm
通過以上計算,我們把下橫梁的厚度提高到12mm。同理,上橫梁的厚度也提高到12mm。
然后我們重新設(shè)計了篩板, 加大了篩板的厚度,同時簡化了其結(jié)構(gòu),將原來一直使用的矩形框架式整體結(jié)構(gòu)的篩板改造成了一塊平面篩板,為的是使改造前后的參振重量變化不至于太大。這是改造前后的篩板示意圖(圖2):
改造前 改造后
圖2
這樣一來,雖說又需要進(jìn)行激振力的驗(yàn)算,但舊的振動器有可能還能被利用。具體驗(yàn)算如下:
改造前的參振重量為2649kg,改造后的參振重量為2812kg,重量增加163kg,則需要增加的激振力矩約為0.652kg·m左右,每臺激振器需要增加的激振力矩僅為:0.326 kg·m左右,顯然超不過原激振器的最大激振力矩。
此驗(yàn)算說明,由于以前設(shè)計的振動器的激振力矩有富余,強(qiáng)度加大后的振動器依然完全可以勝任,因此不需要重新改造振動器。
最后需要做的就是重新計算彈簧的剛度。振動篩的設(shè)計方法在很多論著和材料中都有具體的講述,我不想將它作為這篇文章的重點(diǎn),因此在這方面不做過多的論述,但我覺得有必要根據(jù)自己多年的探索,重點(diǎn)對彈簧剛度計算中的問題談一下自己的認(rèn)識。
眾所周知,彈簧剛度的計算公式中一個很重要的參數(shù)為系統(tǒng)的固有頻率,它的計算公式為(1/3~1/7)ω(ω——振動的圓頻率),而彈簧的剛度與這個數(shù)的平方成正比。這說明當(dāng)振動篩的振動頻率一定時,僅通過計算,彈簧的剛度最大就會相差5.4倍還多,如此巨大的差距,需要非常慎重地把握,否則一不小心,不是彈簧的剛度不夠造成彈簧本身頻繁損壞,進(jìn)而帶來其它一系列問題,就是剛度過大損壞篩體和地基。困難的是這完全是一個經(jīng)驗(yàn)值,設(shè)計者一定要根據(jù)設(shè)備本身的結(jié)構(gòu)做具體的分析,選擇時一定要多加比較,多加考量。另外還需特別留意,鋼彈簧和橡膠彈簧的計算是有很大區(qū)別的,絕不能以一個標(biāo)準(zhǔn)來計算不同材料的彈簧剛度。
只有這樣,我們設(shè)計出的彈簧在使用后,才能保證設(shè)備的良好運(yùn)行,使產(chǎn)品很好地適應(yīng)各種不利的工況環(huán)境。
這次設(shè)備改造,給我?guī)砗苌畹母杏|:我們的國產(chǎn)振動篩在生產(chǎn)技術(shù)方面與國外的相比一直存在較大的差距,從設(shè)備采用的原材料開始一直到制造工藝和手段都難以和國外相比,這是不爭的現(xiàn)實(shí)。但仔細(xì)思考就會發(fā)現(xiàn),兩者在處理量上并沒有什么差別,國產(chǎn)振動篩的差距就反映在設(shè)備的可靠性上,即結(jié)實(shí)耐用的程度上。而在我們的設(shè)計中加大設(shè)備強(qiáng)度并不難,甚至很容易實(shí)現(xiàn),并且在客觀上會為我們贏得良好的口碑,獲得更多的認(rèn)可,關(guān)鍵是設(shè)計的理念要有改變。何不改變過去我們一直認(rèn)為的參振重量越輕越好的設(shè)計理念,為我們爭取到更多的市場?
事實(shí)證明,強(qiáng)度改造后的設(shè)備在使用后,效果非常好,深受用戶好評,為企業(yè)爭得了榮譽(yù)。
參考文獻(xiàn):
[1]中國煤炭加工利用協(xié)會組織編寫,《選煤實(shí)用技術(shù)手冊》,徐州,中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2008年
[2]成大先主編,《機(jī)械設(shè)計手冊》,北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2004年
作者簡介:
閆文華(1966-)女,,本科學(xué)歷,工程師,現(xiàn)從事洗選設(shè)備的設(shè)計工作。