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        姬塬油田堡子灣南區(qū)抽油泵效提升方法探討

        2014-04-26 12:41:52汪鋒軍
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年16期
        關(guān)鍵詞:泵效防垢抽油泵

        汪鋒軍

        (中石油集團公司長慶油田分公司采油九廠五谷城采油作業(yè)區(qū),陜西 延安 717600)

        姬塬油田堡子灣南區(qū)抽油泵效提升方法探討

        汪鋒軍

        (中石油集團公司長慶油田分公司采油九廠五谷城采油作業(yè)區(qū),陜西 延安 717600)

        姬塬油田堡子灣南區(qū)為典型的低壓低滲油田,開采層位以長4+5、長6,為主,其中長4+5伴生氣含量大,且?guī)r石致密,油層滲透率較低,單井自然產(chǎn)能低,因此影響我區(qū)泵效的主要因素為氣體影響和油井自然產(chǎn)能低。本文提出影響我區(qū)泵效的因素有氣體影響、地層供液不足、沖程損失及漏失等,并制定了相應(yīng)的治理措施,使我區(qū)泵效從2010年的23.7%,提升至2011年10月的29.8%,收到了較好的效果。

        泵效;氣體影響;沖程損失;漏失;供液不足

        一﹑影響我區(qū)泵效原因分析

        1氣體影響:

        目前我區(qū)都是在井底流壓低于飽和壓力下生產(chǎn)的,因此,在抽汲過程中,總是氣液兩相同時進泵,氣體進泵必然減少泵內(nèi)的液體量而降低泵效。通常采用充滿系數(shù)β來表示氣體的影響程度,β越高泵效越高。β=Vo/Vp Vo——上沖程活塞讓出的容積;Vp——下沖程吸入泵內(nèi)的液體量。

        用R表示泵內(nèi)氣液比,K表示余隙比,則可推出:β=(1-KR)/(1+R)。由此公式可看出K值越小β越大,因此要增大泵效,盡量減小防沖距以減小余隙。其次R越小β就越大要降低氣油比,可增加泵的沉沒度,使原油中的自由氣更多的溶于油中。另外使用井下氣錨以減少氣體進泵。

        圖1是我作業(yè)區(qū)各站沉沒度與泵效的關(guān)系曲線,由圖可以看出沉沒度越高泵效越大。

        2沖程損失

        抽油機工作過程中的沖程效率由兩部分組成,一是抽油桿及油管在液柱重量下產(chǎn)生彈性伸長減少柱塞行程.二是由于抽油桿的慣性力使柱塞行程增加.沖程效率由下式計算:

        抽油桿和油管柱承受著交變負荷而致彈性伸長。使抽油泵柱塞行程減少,其量由下式計算:

        抽油桿的慣性載荷對柱塞沖程的增加量由下式計算:

        抽油桿在上死點和下死點的慣性負荷為:

        根據(jù)以上公式可以計算出沖程﹑泵徑與泵效的關(guān)系曲線:

        由圖2可以看出沖程與泵徑對泵效均有影響,沖程越大泵效越高,泵徑越小泵效越高,因此現(xiàn)場生產(chǎn)時盡量選用小泵徑﹑大沖程才能使泵效有效的提高。

        3漏失影響

        抽油泵漏失降低了油井產(chǎn)量從而使泵效降低,漏失量由下式計算:

        泵的漏失包括柱塞與泵工作筒的間隙漏失﹑游動及固定閥漏失。由公式可以看出泵徑越大,漏失量越大泵效越低,泵掛越大,柱塞兩端承受的液柱壓差越大,漏失越嚴重,泵效越低,其次泵筒與柱塞的間隙是影響泵漏失的主要原因。由于我區(qū)井況較復(fù)雜油井結(jié)垢﹑結(jié)蠟比較嚴重,部分老井腐蝕嚴重,從檢泵情況看因砂﹑蠟﹑垢造成泵漏失的較多,由于腐蝕造成球座及凡爾出現(xiàn)坑點和凹槽的也時有發(fā)生,這些都會造成漏失影響泵效。

        4供液不足影響

        我區(qū)屬典型的低壓﹑低滲油田,油層供液不足單井產(chǎn)量低,因此泵效提升較困難。我區(qū)年初液量小于1方的井有98口,平均沉沒度23米,平均泵效僅12.0%。由于供液跟不上,液體還未來的及充滿泵筒,活塞就開始下行,出現(xiàn)充不滿的現(xiàn)象,而降低泵效。

        圖1

        圖2

        圖3

        二﹑提升泵效措施

        1氣錨﹑定壓放氣閥的應(yīng)用,同時使防沖距調(diào)至最小,多措并舉減小氣體對泵效的影響

        ①氣錨的使用效果

        重力沉降螺旋氣錨的使用,該氣錨把普通氣錨的直形中心管改變?yōu)閹菪龘醢宓闹行墓?,進入中心管的液流方向由原來的垂直向下改變?yōu)槁菪较陆?,因此不但改變了液流方向,增大了氣液速度差,而且變相的增加了中心管長度,延長了油氣分離時間,使氣液有足夠的空間和時間很好的實現(xiàn)油氣分離,提高分離效果。 我區(qū)針對氣體影響較嚴重的38井次使用這種氣錨,收到了很好的效果。

        ②定壓放氣閥使用效果

        為了增大液體進泵壓力,減少溶解氣逸出,我區(qū)引進定壓放氣閥75套,分別按裝在55個井組上。根據(jù)不同油井井況選定合理套壓,當套管壓力超過設(shè)定的套壓時,氣閥打開使套管氣進入采油樹泄壓,當套管壓力小于預(yù)設(shè)壓力時,氣閥關(guān)閉,通過此循環(huán)過程來為套管氣定壓,保證合理的生產(chǎn)壓差,有效的防止原油中溶解氣的逸出,提高了泵效。

        ③調(diào)小防沖程,減小余隙增大泵效

        對測井資料及時分析,發(fā)現(xiàn)受氣體影響的井及時調(diào)整放沖距至最小,以增大泵效。

        2減載器﹑油管錨的試驗最大程度減小沖程損失

        ①減載器的使用效果

        我區(qū)目前下減載器的井一口,試驗效果良好。使用后最大載荷從63.3KN↓46.9KN,最小載荷從48.6KN↓29.2KN,效果較好,明年對泵深超兩千米井推廣使用。

        ②使用油管錨將油管下端固定消除油管伸縮,從而減少沖程損失,提高泵效。

        3開展防蠟﹑防垢﹑防腐工作減小抽油泵漏失量

        ①防蠟筒使用效果

        2010年我區(qū)對結(jié)蠟嚴重井下入防蠟筒,使用后最大載荷↓4KN,最小載荷↓3KN,結(jié)蠟速度明顯減緩,泵效提升6.65%。效果較好,明年將推廣使用。

        ②防垢﹑防腐使用效果

        我區(qū)部分井結(jié)垢﹑腐蝕較嚴重,造成球閥密封不嚴而漏失。為了治理這一現(xiàn)狀,引進固體防垢塊﹑防垢管,還通過油套環(huán)形空間投加阻垢劑。2010年我區(qū)共使用防垢管3井次,防垢塊5井次,60口井投加阻垢劑,多措并舉使油井漏失減少。另外為防止油管﹑泵筒及球座的過快腐蝕使用鋅陽極油管保護器。

        4強化注水保證地層壓力

        針對部分井液量不足1方,通過討論決定對我區(qū)37口注水井配注上調(diào)82方/天,調(diào)后不到一個月其周圍對應(yīng)油井液量有所增加,效果較明顯。

        5根據(jù)油藏供液規(guī)律調(diào)整抽汲參數(shù)做到供排協(xié)調(diào)生產(chǎn)。

        為了提高泵效,對液量低于2.5方的井集中治理,先后對216口井進行調(diào)小參數(shù);對28口井進行間開,調(diào)參后泵效提高了19.3%。另外對35口井換小泵徑生產(chǎn),泵徑由38↓28mm,泵效由11.7%↑21.0%。治理后全區(qū)泵效從17.1%↑31.0%,見圖3。

        三﹑體會與認識

        1我區(qū)為低滲透區(qū),油藏巖石致密流體滲流阻力較大,要提高泵效應(yīng)加強注水政策,保證充足的地層能量。對儲層巖石致密無法達到產(chǎn)能的油井采取酸化﹑壓裂等措施。

        2對液量較低的井制定合理的調(diào)參間開制度,做到油層與抽油泵協(xié)調(diào)工作,以提高泵效。

        3對受氣體影響嚴重的井,采用氣錨及定壓放氣閥減少進泵氣量提高抽油泵效,日常工作中發(fā)現(xiàn)受氣體影響的井可采取調(diào)小防沖距﹑套管放空等方式生產(chǎn)。

        4引進新工藝新技術(shù),如載載器﹑油管錨等最大程度減少柱塞沖程損失,以提高抽油泵效。

        5加強井筒五防治理工作,減少油井砂﹑蠟﹑垢卡泵﹑漏失幾率,嚴格抽油泵維修和試壓管理,提高井下作業(yè)和抽油泵維修質(zhì)量減少泵的漏失量。

        6通過各種措施使我區(qū)的泵效由2011年初的23.7%提升至2011年9月份的30.3%,收效較大,明年將繼續(xù)加強各項措施,爭取早日將我區(qū)泵效提升至41%。

        [1]張琪.采油工程原理與設(shè)計[M].中國石油大學出版社出版,2006.

        [2]洪世鐸.油藏物理基礎(chǔ)[M].北京石油工業(yè)出版社,1989.

        TE933

        A

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