張曉陽
(山東電力設(shè)備有限公司,濟(jì)南 250022)
消磁線圈在超特高壓變壓器中的研究與應(yīng)用
張曉陽
(山東電力設(shè)備有限公司,濟(jì)南 250022)
在超特高壓、大容量變壓器中,鐵心的重量最大可達(dá)200噸左右,這將給變壓器帶來較大的空載損耗,同時(shí)較大的鐵心體積將會(huì)使變壓器噪聲大幅增加,另外因?yàn)榇笕萘克鄳?yīng)產(chǎn)生的附加損耗也將較大。變壓器損耗的大小是影響變壓器運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的重要因素,而降低變壓器的噪聲是變壓器發(fā)展的趨勢(shì)。因此,隨著現(xiàn)代變壓器的發(fā)展,降低損耗與噪聲是各個(gè)變壓器廠研究的主要方向,這點(diǎn)對(duì)于超特高壓、大容量變壓器來講尤為重要。本文對(duì)消磁線圈原理進(jìn)行了闡述并結(jié)合實(shí)例介紹消磁線圈的作用。
消磁線圈;穿窗電流;附加磁通
在變壓器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中,必須要求繞組的首、末端均布置在鐵心的同一側(cè)。如果不在同一側(cè)則首、末端通過用電負(fù)載后會(huì)在變壓器外部閉合,因其穿過鐵心窗口在鐵軛外側(cè)閉合,俗稱穿窗電流,其大小與繞組的線端電流相等。該穿窗電流會(huì)在變壓器的鐵軛回路中建立一附加磁通。根據(jù)安培環(huán)路定律,該附加磁通與穿窗電流的安匝成正比,因?yàn)榇┻^鐵心窗口的是一匝線,所以穿窗電流的大小與繞組的線端電流相等。而穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通與主磁通在鐵心中疊加會(huì)造成鐵軛的磁通過度飽和,從而導(dǎo)致空載損耗增加,鐵心因振動(dòng)所產(chǎn)生噪聲也會(huì)大幅增加;同時(shí),因?yàn)殍F軛的磁通飽和,使線圈組漏磁通無法進(jìn)入鐵軛,線圈組漏磁通只能在油箱、夾件等結(jié)構(gòu)件中形成閉合回路,導(dǎo)致變壓器的附加損耗大幅增加,并可能產(chǎn)生局部過熱。在220kV及以下等級(jí)的變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中往往能夠避免穿窗電流的出現(xiàn),但是在超特高壓變壓器中,由于油箱內(nèi)部的空間較小,同時(shí)為了使引線走線更加的方便,往往需要繞組的首末端不在同一側(cè)出線,這就必然會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)生穿窗電流的問題。而消磁線圈的主要作用則是能夠抵消穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通對(duì)主磁通的影響,對(duì)降低空、負(fù)載損耗和噪聲有著重要意義。
圖1是變壓器產(chǎn)品中常用的冷軋導(dǎo)向硅鋼片的磁化曲線,從圖中的曲線可以看出,當(dāng)硅鋼片的磁通飽和前,硅鋼片的單位損耗與磁通密度基本成正比的關(guān)系,而且磁化曲線的斜率相對(duì)較??;但是當(dāng)硅鋼片的磁通飽和后,磁化曲線的斜率變大,意味著硅鋼片的單位損耗急劇增加,這說明硅鋼片的磁密飽和后,硅鋼片的損耗隨磁密增加而增加的較快。因此,在變壓器設(shè)計(jì)時(shí),一般不允許硅鋼片運(yùn)行在飽和區(qū)域,因?yàn)檫@會(huì)造成變壓器空載損耗較大,鐵心的溫升較高,影響變壓器的運(yùn)行壽命。
圖1
如果變壓器繞組的首、末端布置在鐵心的兩側(cè),在負(fù)載條件下,穿窗電流必然會(huì)在鐵心的鐵軛中感應(yīng)出一附加磁通,該磁通的大小與繞組的線端電流成正比。而穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通會(huì)造成鐵軛內(nèi)的磁通飽和,導(dǎo)致變壓器空載損耗、負(fù)載損耗、噪聲均增加,并可能引起局部過熱。
為了抵消穿窗電流帶來的影響,我們可以在鐵軛上設(shè)計(jì)一組或多組消磁線圈組,使消磁線圈產(chǎn)生的磁通能夠平衡掉穿窗電流產(chǎn)生的磁通;消磁線圈使主磁通可以通過,但附加磁通會(huì)被消磁線圈產(chǎn)生的反向磁通所抵消掉,從而消除穿窗電流所帶來的影響。此時(shí),鐵心中會(huì)產(chǎn)生由繞組產(chǎn)生的主磁通、由穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通和由消磁線圈產(chǎn)生的感應(yīng)磁通,感應(yīng)磁通與附加磁通在鐵心中方向一直相反,能夠有效達(dá)到了抑制穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通的目的。
為了更加清晰的說明該問題,以我公司2005年生產(chǎn)的1臺(tái)500kV超高壓自耦電力變壓器為例,該變壓器在2012年進(jìn)行了返廠大修,大修時(shí)在旁柱增加了消磁線圈。該變壓器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:該變壓器為單相三柱鐵心、單柱套線圈結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)及出頭布置如圖2所示,變壓器的高壓首頭和中性點(diǎn)布置在高壓側(cè),而中壓出頭在低壓側(cè)。因此在中壓繞組參與運(yùn)行時(shí)將會(huì)有半匝線穿過鐵心窗口,穿窗電流等于中壓線圈的電流,最大達(dá)1157.0A,而且穿窗電流形成的安匝不能參與運(yùn)行線圈的安匝平衡,勢(shì)必在鐵軛中勵(lì)磁產(chǎn)生一附加磁通,造成旁軛及上下軛局部磁通飽和,從而造成整個(gè)變壓器的損耗和噪聲增加。
圖2
解決該問題的方案一是將同一個(gè)線圈的出頭都設(shè)計(jì)在同一側(cè),或?qū)⒃诓煌瑐?cè)的出頭由窗內(nèi)引回至同一側(cè),如圖3所示。
圖3
此方案理論上可以完全消除中壓穿窗電流及由此帶來的損耗和噪音問題。但由于中壓線圈首端出頭和高壓線圈末端出頭都為220kV等級(jí),穿窗引至高壓側(cè)的難度非常大,因此,我們決定采用在鐵軛上增加消磁線圈的方法來抵消穿窗電流產(chǎn)生的附加磁通。
在返修過程中,我們?cè)趦蓚€(gè)旁柱上各繞了1組消磁線圈,示意圖如圖4。
圖4
根據(jù)變壓器的參數(shù)來選取合適的導(dǎo)線繞制消磁線圈。
返修后的試驗(yàn)結(jié)果表明:該方案有效地解決了損耗和噪音問題。返修后的變壓器負(fù)載損耗降低了約100kW,降低了約30%;空載損耗降低了約15kW,降低了約15%;變壓器噪聲也有了較大的改善,大約降低了10dB左右。
在我公司近幾年的500kV自耦變壓器的設(shè)計(jì)中,為了提高產(chǎn)品的抗短路能力及控制極限分接阻抗偏差等原因,大多數(shù)500kV單相自耦變壓器采用了旁柱調(diào)壓的結(jié)構(gòu),其主柱的出頭布置根據(jù)用戶的要求不同而有各種方式,往往會(huì)出現(xiàn)高壓線圈或中壓線圈穿窗電流的問題,但旁柱調(diào)壓結(jié)構(gòu)中,旁柱上都有一個(gè)與主柱低壓或中壓線圈并聯(lián)的勵(lì)磁繞組,形成了一個(gè)平衡電流的流通通路,因而消除了鐵心的附加磁通,不會(huì)引起損耗和噪音的增加,這一點(diǎn)通過我公司近幾年的500kV自耦變壓器產(chǎn)品的試驗(yàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)證明。
根據(jù)我公司500kV單相自耦變壓器產(chǎn)品出現(xiàn)的問題及消磁線圈在特高壓自耦變產(chǎn)品中的應(yīng)用成果,我們對(duì)變壓器因出頭布置而產(chǎn)生的損耗和噪音問題有了一定的認(rèn)識(shí)。目前得出的主要結(jié)論為:
(1)半匝線穿窗電流問題一般在采用單柱套線圈結(jié)構(gòu)時(shí)容易發(fā)生,且線圈電流越大,電流穿窗的影響越嚴(yán)重。
(2)對(duì)多柱套線圈的結(jié)構(gòu),且在各柱間有連成環(huán)行回路的線圈,也就是有平衡電流回路時(shí),電流穿窗問題的影響較小。
(3)在今后的大容量產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,原則上規(guī)定盡可能使同一個(gè)線圈的出頭在鐵心同一側(cè)。特別要注意大電流線圈的出頭布置。
(4)三相一體的變壓器如果三相線圈組的線圈出頭位置均一致,即便存在穿窗電流的問題,但穿窗電流引起的磁通因?yàn)橄辔唤堑囊蛩乜梢栽阼F軛中相互抵消,因此三相變壓器的線圈首尾端出頭可以不在一側(cè),但三相必須在同一側(cè)。
(5)如果受結(jié)構(gòu)限制,同一線圈出頭不能在一側(cè)引出,可以采取以下兩個(gè)措施:1)將一側(cè)出頭用引線從鐵心窗內(nèi)連接至另一側(cè)后,再與套管或開關(guān)連接;2)在鐵軛上增加消磁線圈,構(gòu)成平衡電流回路,以抵消鐵軛中的附加磁通。
張曉陽(1974-8),男,山東濟(jì)南人,本科,主要從事:超高壓電力變壓器的設(shè)計(jì)與研發(fā)工作。