楊建波,濮 霞,張偉江,李長(zhǎng)松
(1.河北建投沙河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 沙河 054000;2.軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003;3.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)
600?MW機(jī)組給水系統(tǒng)試運(yùn)中的問題分析及處理
楊建波1,濮 霞2,張偉江3,李長(zhǎng)松3
(1.河北建投沙河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 沙河 054000;2.軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003;3.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)
對(duì)某廠600 MW機(jī)組給水系統(tǒng)在試運(yùn)期間出現(xiàn)的給水泵汽輪機(jī)備用汽源無法投運(yùn);汽泵停運(yùn)2 h后再啟動(dòng)2號(hào)軸承振動(dòng)大,啟動(dòng)困難;除氧器運(yùn)行時(shí)前置泵啟動(dòng)再循環(huán)管路振動(dòng)大等問題進(jìn)行了分析,提出了有效的處理措施,使問題得到了妥善解決。
備用汽源;振動(dòng);軸封溫度;再循環(huán)管道;氣液兩相流
某廠新投產(chǎn)2臺(tái)600 MW超臨界空冷機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組給水系統(tǒng)設(shè)2臺(tái)50 %容量的汽動(dòng)給水泵組及1臺(tái)30 %容量的電動(dòng)調(diào)速型給水泵組,每臺(tái)汽動(dòng)給水泵組配1臺(tái)電動(dòng)前置泵。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行。給水泵汽輪機(jī)主汽門前設(shè)有切換閥,在機(jī)組啟停時(shí)汽源可自動(dòng)在四抽與再熱冷段或輔汽間切換,滿足在任何工況下汽泵都能運(yùn)行。電動(dòng)給水泵設(shè)計(jì)入口流量為750 t/h,最大出口壓力為18 MPa,并且僅在機(jī)組啟停時(shí)使用。
2.1 給水泵汽輪機(jī)備用汽源無法投運(yùn),機(jī)組低負(fù)荷時(shí)汽泵無法運(yùn)行
由于再熱冷段至輔助聯(lián)箱管路設(shè)計(jì)得偏小,未考慮機(jī)組啟停及低負(fù)荷時(shí)小機(jī)啟動(dòng)用汽的需要。并且由于機(jī)組采用中壓缸啟動(dòng)方式,在啟動(dòng)過程中冷再壓力一直維持在1.0 MPa左右,冷再至輔汽汽源投運(yùn),啟動(dòng)鍋爐停備,在保證汽封用汽和除氧器加熱調(diào)整閥開度不超過15 %的情況下,輔汽聯(lián)箱壓力僅能維持在0.5 MPa,無法使給水泵汽輪機(jī)啟動(dòng)用汽。
再熱冷段至給水泵汽輪機(jī)汽源投運(yùn)后,主汽門前切換閥在開度反饋不變的情況下,門前壓力在0.3~1.5 MPa之間波動(dòng),汽泵轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,造成該路汽源不能投運(yùn),使汽泵在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)不能啟動(dòng),此時(shí)電泵僅為30 %容量,只能滿足機(jī)組200 MW負(fù)荷上水的需要,并且在機(jī)組升負(fù)荷時(shí)必須有1臺(tái)汽水泵參與上水。由于給水泵汽輪機(jī)汽源只有四段抽汽一路能夠正常投運(yùn),同時(shí)在200 MW負(fù)荷時(shí)四抽壓力僅為0.4 MPa,因此無法滿足汽泵上水的需要。
由于電泵、汽泵均不能滿足200 MW負(fù)荷以上鍋爐上水的需要,因此,在機(jī)組升負(fù)荷時(shí)汽泵與電泵并聯(lián)運(yùn)行共同提供鍋爐上水,電泵及汽泵運(yùn)行參數(shù)如表1所示。
表1 200 MW負(fù)荷汽泵與電泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的參數(shù)
由表1可知,在四抽壓力為0.4 MPa時(shí),給水泵汽輪機(jī)調(diào)門開度為43 %,仍有調(diào)整余量,能夠滿足機(jī)組升負(fù)荷的需要。在升負(fù)荷過程中,機(jī)組主汽盡量維持低壓力,以保證電泵出力正常。隨著四抽壓力的升高可以逐漸增加汽泵出力,在機(jī)組負(fù)荷為250 MW時(shí),第2臺(tái)汽動(dòng)給水泵沖車,在機(jī)組負(fù)荷升至300 MW,四抽壓力在0.50 MPa左右時(shí),第2臺(tái)汽泵并入運(yùn)行,電泵退出,鍋爐上水由2臺(tái)汽泵一同提供。
2.2 汽泵停運(yùn)2 h再啟動(dòng)2號(hào)軸承振動(dòng)大
該工程4臺(tái)汽泵在試運(yùn)過程中均出現(xiàn)停機(jī)2 h后給水泵汽輪機(jī)啟動(dòng)困難,沖車至1 600 r/min左右時(shí),因2號(hào)軸承(排汽端)振動(dòng)大而發(fā)生跳機(jī)的情況。汽泵停機(jī)后投連續(xù)盤車,2 h后,當(dāng)前汽缸金屬溫度達(dá)到160 ℃時(shí),偏心在35 μm左右,真空約為-90 kPa。根據(jù)說明書以熱態(tài)啟動(dòng)方式進(jìn)行,在啟動(dòng)過程中不暖機(jī),升速至1 300 r/min左右時(shí),2X、2Y號(hào)軸承振動(dòng)快速增大,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 500 r/min左右時(shí),2X號(hào)振動(dòng)達(dá)到140 μm,2Y號(hào)振動(dòng)達(dá)到200 μm以上,瓦振在40 μm左右,振動(dòng)大跳閘,按熱態(tài)曲線啟動(dòng)數(shù)次均失敗。此后按冷態(tài)啟動(dòng)方式試驗(yàn),由于轉(zhuǎn)速在1 000 r/min暖機(jī)時(shí)給水泵汽輪機(jī)排汽溫度增長(zhǎng)較快,將轉(zhuǎn)速升至1 200 r/min暖機(jī),時(shí)間為1h,暖機(jī)過程中各軸承振動(dòng)均不超過25 μm。暖機(jī)結(jié)束后升速,升速率為400(r/min)/min,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 400 r/min左右時(shí),2號(hào)軸承振動(dòng)同樣快速增大,升速至1 600 r/ min左右時(shí),2Y號(hào)軸承也同樣出現(xiàn)振動(dòng)大跳閘的情況。
4臺(tái)給水泵汽輪機(jī)出現(xiàn)的情況基本相同,經(jīng)多次反復(fù)啟動(dòng)均不能成功,只能破壞真空,停運(yùn)軸封供汽。大約5 h后,等前汽缸金屬溫度降至120 ℃左右時(shí)再次啟動(dòng),按此方式雖然每次轉(zhuǎn)速均能夠順利升至2 850 r/min,但卻大大延長(zhǎng)了汽泵的啟動(dòng)時(shí)間,對(duì)機(jī)組的安全性造成很大影響。
經(jīng)過分析,認(rèn)為造成給水泵汽輪機(jī)沖車時(shí)振動(dòng)大的的原因是:給水泵汽輪機(jī)軸封供汽溫度不合理。按照設(shè)計(jì)圖(見圖1),給水泵汽輪機(jī)前軸封供汽來自主機(jī)軸封減溫器前,蒸汽溫度在300 ℃左右;后軸封供汽來自主機(jī)軸封減溫器后,蒸汽溫度在155 ℃左右。由于主機(jī)軸封減溫器無法正常投運(yùn),造成軸封減溫器前后溫度一致,使得后軸封供汽溫度比設(shè)計(jì)值約高150 ℃。汽泵停運(yùn)后,由于無排汽或噴水冷卻,在軸封蒸汽的加熱下,排汽缸溫度遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。經(jīng)過就地測(cè)量發(fā)現(xiàn):在汽泵停運(yùn)2 h后,給水泵汽輪機(jī)排汽缸上部溫度達(dá)180 ℃,而下部溫度只有80 ℃左右,過大的溫差造成排汽缸彎曲,使得后軸封間隙減小,在沖車過程中引起轉(zhuǎn)子與軸封碰摩,碰摩造成的彎曲又使軸封間隙進(jìn)一步減小,又加重碰摩,在雙重作用下,2號(hào)軸承振動(dòng)快速增大造成振動(dòng)大跳機(jī)。
針對(duì)以上分析,利用主機(jī)停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì)主機(jī)軸封減溫器進(jìn)行優(yōu)化,確保軸封減溫器正常投運(yùn),將軸封減溫器后蒸汽溫度控制在155 ℃左右,使給水泵汽輪機(jī)后軸封蒸汽溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值,4臺(tái)給水泵汽輪機(jī)停運(yùn)再啟動(dòng)時(shí)未再出現(xiàn)以上問題。
圖1 給水泵汽輪機(jī)軸封蒸汽管道系統(tǒng)
2.3 除氧器投運(yùn)啟動(dòng)前置泵后,再循環(huán)調(diào)門后管路振動(dòng)劇烈
汽動(dòng)給水泵再循環(huán)管道減壓器布置在再循環(huán)調(diào)門前,再循環(huán)調(diào)門后管路長(zhǎng)約5 m且經(jīng)過2個(gè)90彎頭進(jìn)入除氧器。前置泵機(jī)械密封冷卻水來自凝結(jié)水,對(duì)機(jī)械進(jìn)行密封冷卻后進(jìn)入泵內(nèi)。除氧器投運(yùn)后啟動(dòng)前置泵,再循環(huán)調(diào)門后管路振動(dòng)劇烈,發(fā)出強(qiáng)烈的撞擊聲,約10 min后才逐漸消失,給設(shè)備的正常啟動(dòng)和機(jī)組的安全運(yùn)行帶來很大影響。
經(jīng)過分析,造成給水泵再循環(huán)管道振動(dòng)的原因?yàn)椋寒?dāng)前置泵停運(yùn)后,隨著低溫密封水的進(jìn)入,前置泵、主泵以及進(jìn)口管道內(nèi)的水溫逐漸降低;當(dāng)前置泵啟動(dòng)后,除氧器中的高溫飽和水進(jìn)入泵內(nèi),與低溫水混合,進(jìn)入再循環(huán)管路,經(jīng)過再循環(huán)減壓器時(shí)壓力降低、流速增加,部分水汽化產(chǎn)生汽泡形成氣液兩相流,使汽水流動(dòng)失去穩(wěn)定性,產(chǎn)生沖擊,管道劇烈振動(dòng)。前置泵運(yùn)行一段時(shí)間后,泵組及管道內(nèi)的水全部為除氧器中的飽和水,經(jīng)過減壓器后,兩相流現(xiàn)象基本不存在,管道振動(dòng)現(xiàn)象也隨之消失。
根據(jù)以上分析得出:要提高流體汽化的臨界溫度,就需要提高流體的壓力。因此在不改變管路系統(tǒng)的情況下,啟動(dòng)前置泵前應(yīng)關(guān)小再循環(huán)閥后手動(dòng)門,利用其節(jié)流來提高減壓器后的壓力,既減小了減壓器前后壓差,破壞了介質(zhì)汽化的條件,又減輕了減壓器后介質(zhì)發(fā)生汽化的幾率。當(dāng)前置泵運(yùn)行十幾分鐘后,泵體及再循環(huán)管路中的水幾乎全部為除氧器中的飽和水后再全開閥門,再循環(huán)減壓裝置后管道振動(dòng)問題基本得到解決。
通過對(duì)600 MW超臨界空冷汽輪機(jī)組汽動(dòng)給水系統(tǒng)在試運(yùn)過程中所遇到問題的分析與處理,解決了泵組在設(shè)計(jì)和設(shè)備本身存在的的問題,保證了汽動(dòng)給水泵組的安全運(yùn)行,從而保證了汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及事故[M].北京:中國電力出版社,2008.
2 李春偉,唐 璐.600 MW機(jī)組凝結(jié)水再循環(huán)管道振動(dòng)原因分析及處理[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2012(1).
3 陸江云,楊 春.凝結(jié)水再循環(huán)管道振動(dòng)原因分析及處理[J].廣西電力,2008(5).
2013-08-21。
楊建波(1965-),男,工程師,從事運(yùn)行管理工作。
濮 霞(1977-),女,講師,從事電工電子教學(xué)研究。
張偉江(1975-),男,高級(jí)工程師,從事汽機(jī)專業(yè)的機(jī)件調(diào)試與故障診斷工作。