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        南八深冷裝置中硫腐蝕的若干問題探討

        2014-04-21 09:28:29張丹
        新媒體研究 2014年5期
        關(guān)鍵詞:深冷濾料硫化物

        摘 要 通過硫和硫化氫腐蝕機理的分析,針對南八深冷裝置出現(xiàn)的若干腐蝕問題,探討腐蝕的原因,提出可行的處理辦法,以便提高裝置運行的平穩(wěn)性,提高維修維護風險辨識,確保安全操作、安全施工。

        關(guān)鍵詞 硫;硫化氫;腐蝕

        中圖分類號:TE88 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)05-0184-02

        硫和硫化物對石油化工裝置設(shè)備的腐蝕造成了非常嚴重的后果,近幾年來受到了國內(nèi)外石油行業(yè)的高度關(guān)注。由于大慶油田原油及伴生氣中含有硫和硫化物,這樣不可避免的天然氣初加工裝置設(shè)備中均不同程度的受到了硫腐蝕。在南八深冷裝置中,硫腐蝕已在不同單元有不同程度的體現(xiàn),給裝置的維修維護帶來了新的問題。

        南八深冷裝置于2010年8施工建設(shè),2011年11月投產(chǎn)運行。通過裝置的運行和兩次檢修,分別在集配氣單元天然氣凈化器、再生氣分水罐、二次閃蒸罐、污水管線等設(shè)備和管線中發(fā)現(xiàn)有硫和硫化物的殘留。

        1 硫和硫化物的來源和特點

        1)來源。硫和硫化氫的來源主要來自油田伴生氣,通過對天然氣分公司各個氣裝置氣源化驗數(shù)據(jù)可知硫和硫化氫分布在各個裝置中。分公司14套氣裝置進口氣中硫和硫化氫的含量比出口氣高,入口氣含量在60 mg/m?~110 mg/m?,出口氣含量在38 mg/m?~90 mg/m?南八深冷裝置總硫含量約為72 mg/m?,硫化氫含量約為45 mg/m?,出口氣中含量降低,在14套裝處于中等含量。

        2)特點。油田伴生氣中硫的總含量與腐蝕性之間無精確的對應關(guān)系,主要取決于含硫化合物的種類、含量和穩(wěn)定性。如果非活性硫轉(zhuǎn)化成為活性硫,即使硫含量很低,也將對設(shè)備造成嚴重的腐蝕。硫腐蝕不是孤立存在的,硫和水、氨等其它腐蝕性介質(zhì)共同作用,形成了多種復雜的腐蝕環(huán)境,對油氣初加工裝置中的16MnR材質(zhì)腐蝕尤為嚴重,在裝置檢修中經(jīng)??梢钥吹饺萜鲀?nèi)壁出現(xiàn)大量疏松、多孔、易脫落的金屬皮狀物,多數(shù)為硫腐蝕的產(chǎn)物。

        2 硫腐蝕出現(xiàn)的問題和對策

        1)低溫硫化氫的腐蝕。

        Fe+H2S=FeS+H2

        這種介質(zhì)的腐蝕是非常嚴重的,造成碳鋼均勻的減薄。在南八深冷裝置中主要集中在集配氣單元,天然氣凈化器中。天然氣凈化裝置中,內(nèi)填充中空纖維濾料,將天然氣中硫化物充分的過濾,增加了硫化物與容器的反應速度。同時在伴生氣輸送過程中,腐蝕后的產(chǎn)物FeS被過濾在中空纖維中,在天然氣除塵裝置中聚集大量的FeS。

        危害1:增加更換濾料的危險程度,原因是硫化亞鐵自燃,即4FeS+7O2=2Fe2O3+4SO2

        當容器內(nèi)部發(fā)生硫化氫腐蝕后,在檢修期間,硫化亞鐵遇氧氣會發(fā)生自燃,給檢修作業(yè)帶來隱患。

        危害2:增加容器壁的腐蝕速率,增加容器內(nèi)碳鋼附件及緊固件的腐蝕速率,降低設(shè)備的使用壽命。在2012年2013年兩次檢修過程中,容器內(nèi)壁和碳鋼支撐骨架及緊固螺栓表面均出現(xiàn)了大量疏松、多孔、性脆而易脫落的化合物,而內(nèi)層則緊密細致。外層為金屬硫化物和金屬氧化物的混合物。

        危害3:縮短了濾料的使用壽命,在濾料中過濾了大量的固體硫化物,增加了濾料的壓差,降低了過濾的效果。

        對策1:在更換濾料時,采取先用蒸汽置換,將硫化物蒸發(fā),在打開人孔后將濾料用水浸濕,避免引起自燃。

        對策2:對天然氣凈化裝置容器內(nèi)壁檢測周期應縮短為2年,增加在線檢測手段,通過聲發(fā)射等檢測手段,找到容器的薄弱點;更換容器內(nèi)附件及緊固件的材質(zhì),更換為白鋼材質(zhì),減緩腐蝕速率。

        對策3:由于中空纖維濾料再生效果不好,為了避免硫化物對下游進行腐蝕,年度檢修時,對濾料進行更換。

        2)高溫硫腐蝕。

        油田伴生氣中的硫是以無機或有機形式存在的,隨著加工溫度的逐漸升高,發(fā)生分解反應而產(chǎn)生活性較強的元素硫、H2S、硫醇等,這些分解產(chǎn)物通常稱為活性硫,在230℃~400℃溫度區(qū)間反應劇烈,不但能直接與金屬鐵作用,還能與FeS反應,加劇設(shè)備的腐蝕。

        在南八深冷裝置中高溫硫腐蝕主要集中在分子篩吸附塔中。在吸附過程中,分子篩將增壓后的濕氣中硫化物吸附在分子篩內(nèi),在分子篩再生過程中,再生氣溫度為240℃~250℃,這樣構(gòu)成了高溫硫腐蝕的環(huán)境,對吸附塔造成了腐蝕。

        危害:容器內(nèi)壁的腐蝕速率加快,壽命減少。

        對策:選用合適的鋼材,白鋼0Cr18Ni9或16MnR-HIC;增加腐蝕余量,增加容器內(nèi)壁厚度。南八深冷分子篩系統(tǒng)采用的此種方法,在設(shè)計過程中已經(jīng)考慮。

        3)濕硫化氫腐蝕。

        硫化氫在沒有液態(tài)水是對管線和設(shè)備腐蝕很輕,但在遇到水時,極易水解,在水中發(fā)生的電離式為:

        H2S→H++HS-

        HS-→H++S2-

        濕硫化氫腐蝕主要體現(xiàn)在再生氣分水罐、污水管線、二次閃蒸罐。在對再生氣分水罐、二次閃蒸罐檢修時,在蒸汽置換結(jié)束后,容器底部附著部分黃色硫化物晶體,并伴隨著硫的刺鼻的味道。這主要原因是在分子篩中吸附了大量的硫化物,在再生過程中聚集到了再生氣分水罐,通過污水管線流入二次閃蒸罐。

        危害1:對容器內(nèi)壁造成減薄腐蝕,降低使用壽命。

        危害2:對管線造成腐蝕,排污管線尤其嚴重。

        對策1:對容器內(nèi)壁進行年度檢修時,徹底清除容器中殘留的硫,增加清洗劑對容器進行清洗,對容器進行定期檢測。

        對策2:對排污管線進行清洗及檢測,重點檢測一次排污管線的焊口處。

        對策3:選擇適當?shù)牟馁|(zhì)。再生氣分水罐選用的是16MnR-HIC,抗硫腐蝕性能較好,經(jīng)歷兩次檢修都容器內(nèi)壁均無腐蝕痕跡。

        3 高壓H2S腐蝕

        在一定的溫度或較低溫度下,腐蝕速率隨著H2S分壓的增大而增大。在對南八深冷裝置原料氣壓縮機三段入口管線檢修時,一段入口管線內(nèi)壁非常光滑,無腐蝕痕跡;二段入口管線內(nèi)壁可見輕微腐蝕痕跡;三段入口管線可見大量的腐蝕痕跡和腐蝕物。在過濾分離器內(nèi)壁腐蝕尤為嚴重,內(nèi)壁大量脫落,容器內(nèi)捕霧網(wǎng)緊固螺栓絲扣已經(jīng)大部分腐蝕。

        危害1:對原料氣壓縮機二段、三段以后的工藝管線和設(shè)備造成腐蝕。

        危害2:腐蝕后的硫化物脫落后進入葉輪,附著在葉輪上對機組造成損害,影響機組平穩(wěn)運行。

        對策1:定期清洗壓縮機二段、三段管線,并做吹掃爆破處理;更換過濾分離器內(nèi)附件為白鋼材質(zhì)。

        對策2:定期對機組入口管線過濾器進行清洗或更換,定期對轉(zhuǎn)子進行清洗,確保動平衡合格。

        對策3:增加抗硫和硫腐蝕的緩蝕劑,減緩腐蝕的速率。在南八深冷裝置一級分離器、二級分離器處加注緩蝕劑。

        4 結(jié)論

        硫和硫化物對設(shè)備和管線的腐蝕是十分嚴重的,為了降低對裝置的危害,可以通過兩種途徑,一是從氣源上進行脫硫處理,改變氣源;在無法改變原料氣的情況下,只有把裝置的防腐做的更細、更好,比如加入一些抗硫腐蝕緩蝕劑,或者關(guān)鍵部位采取材質(zhì)升級的措施,降低腐蝕;增加測厚監(jiān)測的頻率等措施。及時發(fā)現(xiàn)和消除腐蝕事故隱患,保證裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

        參考文獻

        [1]杜一儉.石油化工裝置中硫腐蝕機理分析[J].科技創(chuàng)新與應用,2012(13).

        [2]何逍.天然氣離心壓縮機硫腐蝕的防治措施研究[J].科技視界,2013(5).

        作者簡介

        張丹(1980-),女,遼寧遼中人,機械專業(yè)工程師,2003年畢業(yè)于大慶石油學院機械系,現(xiàn)就職于天然氣分公司培訓辦。endprint

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