摘 要 介紹南京卷煙廠為解決煙草卷接包生產(chǎn)設(shè)備主要輔材消耗數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題,通過(guò)從設(shè)備電控系統(tǒng)端子排取信號(hào)及加裝光電傳感器檢測(cè)輔材,并將采集信號(hào)經(jīng)PLC處理上傳服務(wù)器,從而提高了數(shù)據(jù)采集精度。
關(guān)鍵詞 數(shù)據(jù)采集;煙草;卷接包;消耗
中圖分類號(hào):TP27 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)03-0082-03
2010年起國(guó)家煙草專賣局在全行業(yè)全面推進(jìn)“卷煙上水平”,并開(kāi)展“優(yōu)秀卷煙工廠”創(chuàng)建活動(dòng),南京卷煙廠(以下簡(jiǎn)稱“南煙)”作為首批評(píng)選試點(diǎn)單位(工廠)。南煙卷接包生產(chǎn)設(shè)備主要輔材實(shí)際消耗指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)不領(lǐng)先,個(gè)別指標(biāo)偏差,急需提升水平。近期打算解決輔材消耗數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題,努力提高數(shù)據(jù)采集精度。
表1 “優(yōu)秀卷煙工廠”評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)中的卷接包主要輔材消耗指標(biāo)要求
評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
單箱耗嘴棒量(支/箱) 10510以上得3分;10510~10485得4分;
10485(含)~10465得5分;低于10465得6分。
單箱耗盤紙量(米/箱) 2980以上得3分;2980~2975得4分;
2975(含)~2970得5分;低于2970得6分。
單箱耗商標(biāo)紙量 (張/箱) 2510以上得3分;2510~2508得4分;
2508(含)~2505得5分;低于2505得6分。
1 當(dāng)前現(xiàn)狀
1.1 設(shè)備電控
表2 南煙卷接包機(jī)組類別及型號(hào)
類別 卷接機(jī)型 包裝
機(jī)型 數(shù)量 備注
中速機(jī)組 PROTOS 70(ZJ17)、GD 121 GD X2(ZB45) 15 卷煙機(jī)電控已全部改為PLC
細(xì)支機(jī)組 PROTOS 1-8 GD X2 2 2012年初其中1組等待到貨
高速機(jī)組 GD 121PLUS GD H1000 3 2012年初其中1組正在調(diào)試
擬在中速機(jī)組(PROTOS 70、GD X2)上進(jìn)行卷接包主要輔材消耗數(shù)據(jù)采集探索試點(diǎn),如果試點(diǎn)效果比較理想再適時(shí)進(jìn)行推廣。
1.1.1 卷接機(jī)
PROTOS 70(ZJ17)卷接機(jī)設(shè)備電控系統(tǒng)為PLC控制,在工控機(jī)上運(yùn)行,操作系統(tǒng)為WIN XP。有輔材嘴棒、盤紙和水松紙的消耗統(tǒng)計(jì),但采用的方法是在正常生產(chǎn)情況下通過(guò)產(chǎn)量換算減去剔除計(jì)算而得,未考慮跑條、手工盤車等異常情況。
一般情況下卷接輔材消耗統(tǒng)計(jì)精度在10‰左右,不能滿足實(shí)際管理需求。由于設(shè)備引進(jìn)、改造的時(shí)機(jī)不盡相同,設(shè)備電控程序版本有很多種(版本有4.0.2.7、5.2.1.3、5.4.1.6、5.4.2.1、5.5.0.0、5.5.1.7、5.5.2.2、5.5.2.4),設(shè)備電控廠商不愿意單獨(dú)進(jìn)行研發(fā)。
1.1.2 包裝機(jī)
GD X2(ZB45)包裝機(jī)設(shè)備電控系統(tǒng)為MICROⅡ,內(nèi)部采用GDLAN專用協(xié)議,顯示界面為英文,部分機(jī)組進(jìn)行了漢化。沒(méi)有主要輔材商標(biāo)和條盒的消耗統(tǒng)計(jì),只有產(chǎn)量和剔除數(shù)據(jù),沒(méi)有手工盤車、紙堵塞等異常情況的統(tǒng)計(jì)。
生產(chǎn)較正常的情況下包裝輔材消耗統(tǒng)計(jì)精度在5‰左右,不能滿足實(shí)際管理需求。
由于設(shè)備電控技術(shù)掌握在國(guó)外原廠商手中,國(guó)內(nèi)為技術(shù)引進(jìn),并且程序版本也有多種,改造難度大。
1.2 數(shù)采系統(tǒng)
南煙卷包數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)于2009年10月驗(yàn)收正式投入使用。數(shù)采系統(tǒng)建設(shè)時(shí)為保證實(shí)施效果,制定了“從設(shè)備電控取數(shù),不額外加裝裝置”的原則,設(shè)備采集數(shù)據(jù)范圍限定為設(shè)備電器系統(tǒng)本身已具備的、不需要改造、可采集的。消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與設(shè)備電控系統(tǒng)一樣。
1.2.1 卷接機(jī)
在設(shè)備操作終端(工控機(jī))上的安裝數(shù)據(jù)采集軟件,采用智能偵聽(tīng)方式,實(shí)時(shí)獲取設(shè)備操作終端上終端程序已有的各種數(shù)據(jù)。設(shè)備操作終端通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)與數(shù)采應(yīng)用服務(wù)器相連,實(shí)現(xiàn)設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集。
圖1 PROTOS 70(ZJ17)數(shù)采系統(tǒng)采集方案示意圖
1.2.2 包裝機(jī)
在設(shè)備電控柜內(nèi)安裝一臺(tái)數(shù)據(jù)采集器,通過(guò)數(shù)據(jù)采集器上的ARCNET網(wǎng)卡直接連入MICROII控制系統(tǒng),使其成為GDLAN網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。數(shù)據(jù)采集器按照數(shù)據(jù)通信協(xié)議的規(guī)范向CNT發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求指令和參數(shù)控制指令,同時(shí)根據(jù)該規(guī)范對(duì)所接收的數(shù)據(jù)包進(jìn)行正確的處理,實(shí)現(xiàn)設(shè)備各種數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集。數(shù)據(jù)采集器通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)與數(shù)采應(yīng)用服務(wù)器相連,實(shí)現(xiàn)設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集。
圖2 GD X2(ZB45)數(shù)采系統(tǒng)采集方案示意圖
1.3 要料系統(tǒng)
南煙輔材要料系統(tǒng)通過(guò)機(jī)臺(tái)操作工要料、AGV小車整托盤來(lái)送料,系統(tǒng)中有領(lǐng)用數(shù)據(jù),并通過(guò)接口將單據(jù)傳遞到公司ERP系統(tǒng)中。但存在人工送料,零料不統(tǒng)計(jì),未啟用虛擬退料的情況。
1.4 消耗統(tǒng)計(jì)
生產(chǎn)制造處會(huì)計(jì)在公司ERP系統(tǒng)中根據(jù)產(chǎn)量和領(lǐng)用量(含自動(dòng)和人工領(lǐng)料)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),缺乏科學(xué)和有效的手段進(jìn)行精確統(tǒng)計(jì),內(nèi)部考核只到機(jī)臺(tái)未細(xì)分到班組。輔材消耗分析的精度、深度以及實(shí)時(shí)性都不能滿足實(shí)際管理需求。
1.5 探索試點(diǎn)
綜上現(xiàn)狀,如要實(shí)現(xiàn)消耗精確統(tǒng)計(jì)及可細(xì)分到班組等要求,則必須采用其他技術(shù)手段。
據(jù)了解行業(yè)內(nèi)很多單位也在重點(diǎn)關(guān)注輔材消耗,只是成熟案例很少,各單位的機(jī)型不盡相同,實(shí)施單位也不同,與南煙現(xiàn)有數(shù)采系統(tǒng)不能完全兼容,尚不能直接拿來(lái)用。
經(jīng)商討確定在南煙中速機(jī)組(PROTOS 70、GD X2)上進(jìn)行卷接包主要輔材消耗數(shù)據(jù)采集探索試點(diǎn),如果試點(diǎn)效果比較理想再適時(shí)進(jìn)行推廣。endprint
2 技術(shù)方案
2.1 卷接機(jī)
從卷煙機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(車速、盤紙移動(dòng)、跑條、總煙、嘴棒缺支、好煙、水松紙氣閥),接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤3‰。
圖3 PROTOS 70(ZJ17)輔材消耗采集方案示意圖
2.2 包裝機(jī)
從包裝機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(商標(biāo)檢測(cè)),在商標(biāo)、條盒傳輸通道上安裝對(duì)射式光電傳感器,在動(dòng)作機(jī)構(gòu)上安裝霍爾傳感器,接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤0.3‰。
圖4 GD X2(ZB45)輔材消耗采集方案示意圖
圖5 條盒傳感器安裝位置
2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的西門子光纖環(huán)網(wǎng),上連廠中心機(jī)房。
3 測(cè)試結(jié)果
由相關(guān)部門組成測(cè)試小組,制定了較科學(xué)的詳細(xì)測(cè)試方案,分工細(xì)致、杜絕人為干擾因素,并對(duì)測(cè)試全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保測(cè)試結(jié)果真實(shí)有效。共進(jìn)行了四次測(cè)試,每次測(cè)試后都當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù),之后深入分析測(cè)試結(jié)果,查找分析差異產(chǎn)生原因,并不斷完善。最后一次的測(cè)試結(jié)果比較好,各品種輔材消耗采集精度均達(dá)到試點(diǎn)精度要求,并能滿足內(nèi)部管理需求。具體如下。
1)卷接機(jī),見(jiàn)表3。
表3 卷煙機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)
精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 嘴棒 支 258826 258826 258806.8333 ≤3 -0.07
2 盤紙 米 93165 93319 93296.60 ≤3 -0.24
3 水松紙 米 20930 20966 20963.66 ≤3 -0.11
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
2)包裝機(jī),見(jiàn)表4。
表4 包裝機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材
名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 商標(biāo) 張 81176 80985 80982 ≤0.3 -0.04
2 條盒 張 8067 8067 8067 ≤0.3 0.00
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
4 結(jié)束語(yǔ)
本次卷接包主要輔材消耗數(shù)據(jù)采集的探索,充分利用了南煙現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),除從設(shè)備電控端子排接線、額外加裝光電傳感器和采集用PLC、增加消耗采集數(shù)據(jù)點(diǎn)外,未改變現(xiàn)有系統(tǒng)和操作流程。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)采集精度高、實(shí)時(shí)傳送。數(shù)據(jù)有歷史匯總,方便統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)試點(diǎn)獲得了第一手有效數(shù)據(jù),為后期工作開(kāi)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
雖說(shuō)取得了一定成效,但是仍有不少待改進(jìn)的地方。從技術(shù)方面來(lái)說(shuō),光電傳感器安裝位置的合理性、可維護(hù)性及考慮如何減少粉塵等不可抗因素對(duì)于采集精度的影響,需要在今后實(shí)踐中加以完善。試點(diǎn)只在一套中速機(jī)組上進(jìn)行,推廣到所有中速機(jī)時(shí)是否存在差異性,如PROTOS 1-8;高速機(jī)上未做試驗(yàn),隨著設(shè)備的逐步引進(jìn),高速機(jī)將占主導(dǎo)地位,是否也能有效采集,尚待檢驗(yàn)。從管理方面來(lái)說(shuō),廠生產(chǎn)制造處將根據(jù)內(nèi)部管理需求提煉出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等新的功能要求,從而形成程序開(kāi)發(fā)管理新需求。
另外,全行業(yè)持續(xù)開(kāi)展卷煙全面上水平,南煙2012年剛成為創(chuàng)優(yōu)標(biāo)兵,將面臨著保優(yōu)、提優(yōu)的壓力,行業(yè)和公司的新要求也將形成系統(tǒng)不斷完善、應(yīng)用不斷深入的輸入來(lái)源。
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作者簡(jiǎn)介
蔣華元(1972-),江蘇泰興人,工程師,從1999年9月起一直從事信息化工作,參與企業(yè)ERP項(xiàng)目建設(shè),負(fù)責(zé)數(shù)采系統(tǒng)和生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)的建設(shè),負(fù)責(zé)多個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)維和管理,研究方向:企業(yè)信息化應(yīng)用。endprint
2 技術(shù)方案
2.1 卷接機(jī)
從卷煙機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(車速、盤紙移動(dòng)、跑條、總煙、嘴棒缺支、好煙、水松紙氣閥),接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤3‰。
圖3 PROTOS 70(ZJ17)輔材消耗采集方案示意圖
2.2 包裝機(jī)
從包裝機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(商標(biāo)檢測(cè)),在商標(biāo)、條盒傳輸通道上安裝對(duì)射式光電傳感器,在動(dòng)作機(jī)構(gòu)上安裝霍爾傳感器,接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤0.3‰。
圖4 GD X2(ZB45)輔材消耗采集方案示意圖
圖5 條盒傳感器安裝位置
2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的西門子光纖環(huán)網(wǎng),上連廠中心機(jī)房。
3 測(cè)試結(jié)果
由相關(guān)部門組成測(cè)試小組,制定了較科學(xué)的詳細(xì)測(cè)試方案,分工細(xì)致、杜絕人為干擾因素,并對(duì)測(cè)試全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保測(cè)試結(jié)果真實(shí)有效。共進(jìn)行了四次測(cè)試,每次測(cè)試后都當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù),之后深入分析測(cè)試結(jié)果,查找分析差異產(chǎn)生原因,并不斷完善。最后一次的測(cè)試結(jié)果比較好,各品種輔材消耗采集精度均達(dá)到試點(diǎn)精度要求,并能滿足內(nèi)部管理需求。具體如下。
1)卷接機(jī),見(jiàn)表3。
表3 卷煙機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)
精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 嘴棒 支 258826 258826 258806.8333 ≤3 -0.07
2 盤紙 米 93165 93319 93296.60 ≤3 -0.24
3 水松紙 米 20930 20966 20963.66 ≤3 -0.11
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
2)包裝機(jī),見(jiàn)表4。
表4 包裝機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材
名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 商標(biāo) 張 81176 80985 80982 ≤0.3 -0.04
2 條盒 張 8067 8067 8067 ≤0.3 0.00
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
4 結(jié)束語(yǔ)
本次卷接包主要輔材消耗數(shù)據(jù)采集的探索,充分利用了南煙現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),除從設(shè)備電控端子排接線、額外加裝光電傳感器和采集用PLC、增加消耗采集數(shù)據(jù)點(diǎn)外,未改變現(xiàn)有系統(tǒng)和操作流程。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)采集精度高、實(shí)時(shí)傳送。數(shù)據(jù)有歷史匯總,方便統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)試點(diǎn)獲得了第一手有效數(shù)據(jù),為后期工作開(kāi)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
雖說(shuō)取得了一定成效,但是仍有不少待改進(jìn)的地方。從技術(shù)方面來(lái)說(shuō),光電傳感器安裝位置的合理性、可維護(hù)性及考慮如何減少粉塵等不可抗因素對(duì)于采集精度的影響,需要在今后實(shí)踐中加以完善。試點(diǎn)只在一套中速機(jī)組上進(jìn)行,推廣到所有中速機(jī)時(shí)是否存在差異性,如PROTOS 1-8;高速機(jī)上未做試驗(yàn),隨著設(shè)備的逐步引進(jìn),高速機(jī)將占主導(dǎo)地位,是否也能有效采集,尚待檢驗(yàn)。從管理方面來(lái)說(shuō),廠生產(chǎn)制造處將根據(jù)內(nèi)部管理需求提煉出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等新的功能要求,從而形成程序開(kāi)發(fā)管理新需求。
另外,全行業(yè)持續(xù)開(kāi)展卷煙全面上水平,南煙2012年剛成為創(chuàng)優(yōu)標(biāo)兵,將面臨著保優(yōu)、提優(yōu)的壓力,行業(yè)和公司的新要求也將形成系統(tǒng)不斷完善、應(yīng)用不斷深入的輸入來(lái)源。
參考文獻(xiàn)
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[12]嚴(yán)鵬飛.淺談煙草企業(yè)卷包數(shù)采系統(tǒng)與煙機(jī)設(shè)備自身電控采集系統(tǒng)的原理與特點(diǎn)[J].企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā),2012,31(4-7):3-5.
作者簡(jiǎn)介
蔣華元(1972-),江蘇泰興人,工程師,從1999年9月起一直從事信息化工作,參與企業(yè)ERP項(xiàng)目建設(shè),負(fù)責(zé)數(shù)采系統(tǒng)和生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)的建設(shè),負(fù)責(zé)多個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)維和管理,研究方向:企業(yè)信息化應(yīng)用。endprint
2 技術(shù)方案
2.1 卷接機(jī)
從卷煙機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(車速、盤紙移動(dòng)、跑條、總煙、嘴棒缺支、好煙、水松紙氣閥),接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤3‰。
圖3 PROTOS 70(ZJ17)輔材消耗采集方案示意圖
2.2 包裝機(jī)
從包裝機(jī)電控系統(tǒng)端子排提取信號(hào)(商標(biāo)檢測(cè)),在商標(biāo)、條盒傳輸通道上安裝對(duì)射式光電傳感器,在動(dòng)作機(jī)構(gòu)上安裝霍爾傳感器,接入采集信號(hào)整理板,經(jīng)處理后再接入采集PLC。采集PLC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集與計(jì)算。利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng),上傳數(shù)據(jù)并進(jìn)行展示。設(shè)計(jì)精度≤0.3‰。
圖4 GD X2(ZB45)輔材消耗采集方案示意圖
圖5 條盒傳感器安裝位置
2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的西門子光纖環(huán)網(wǎng),上連廠中心機(jī)房。
3 測(cè)試結(jié)果
由相關(guān)部門組成測(cè)試小組,制定了較科學(xué)的詳細(xì)測(cè)試方案,分工細(xì)致、杜絕人為干擾因素,并對(duì)測(cè)試全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保測(cè)試結(jié)果真實(shí)有效。共進(jìn)行了四次測(cè)試,每次測(cè)試后都當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù),之后深入分析測(cè)試結(jié)果,查找分析差異產(chǎn)生原因,并不斷完善。最后一次的測(cè)試結(jié)果比較好,各品種輔材消耗采集精度均達(dá)到試點(diǎn)精度要求,并能滿足內(nèi)部管理需求。具體如下。
1)卷接機(jī),見(jiàn)表3。
表3 卷煙機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)
精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 嘴棒 支 258826 258826 258806.8333 ≤3 -0.07
2 盤紙 米 93165 93319 93296.60 ≤3 -0.24
3 水松紙 米 20930 20966 20963.66 ≤3 -0.11
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
2)包裝機(jī),見(jiàn)表4。
表4 包裝機(jī)輔材實(shí)測(cè)精度統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 輔材
名稱 單位 電控值 數(shù)采值 實(shí)測(cè)值 設(shè)計(jì)精度‰ 實(shí)測(cè)精度‰
1 商標(biāo) 張 81176 80985 80982 ≤0.3 -0.04
2 條盒 張 8067 8067 8067 ≤0.3 0.00
注:實(shí)測(cè)精度={(實(shí)測(cè)值-電控值)/實(shí)測(cè)值}*1000
4 結(jié)束語(yǔ)
本次卷接包主要輔材消耗數(shù)據(jù)采集的探索,充分利用了南煙現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),除從設(shè)備電控端子排接線、額外加裝光電傳感器和采集用PLC、增加消耗采集數(shù)據(jù)點(diǎn)外,未改變現(xiàn)有系統(tǒng)和操作流程。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)采集精度高、實(shí)時(shí)傳送。數(shù)據(jù)有歷史匯總,方便統(tǒng)計(jì)分析。通過(guò)試點(diǎn)獲得了第一手有效數(shù)據(jù),為后期工作開(kāi)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
雖說(shuō)取得了一定成效,但是仍有不少待改進(jìn)的地方。從技術(shù)方面來(lái)說(shuō),光電傳感器安裝位置的合理性、可維護(hù)性及考慮如何減少粉塵等不可抗因素對(duì)于采集精度的影響,需要在今后實(shí)踐中加以完善。試點(diǎn)只在一套中速機(jī)組上進(jìn)行,推廣到所有中速機(jī)時(shí)是否存在差異性,如PROTOS 1-8;高速機(jī)上未做試驗(yàn),隨著設(shè)備的逐步引進(jìn),高速機(jī)將占主導(dǎo)地位,是否也能有效采集,尚待檢驗(yàn)。從管理方面來(lái)說(shuō),廠生產(chǎn)制造處將根據(jù)內(nèi)部管理需求提煉出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等新的功能要求,從而形成程序開(kāi)發(fā)管理新需求。
另外,全行業(yè)持續(xù)開(kāi)展卷煙全面上水平,南煙2012年剛成為創(chuàng)優(yōu)標(biāo)兵,將面臨著保優(yōu)、提優(yōu)的壓力,行業(yè)和公司的新要求也將形成系統(tǒng)不斷完善、應(yīng)用不斷深入的輸入來(lái)源。
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蔣華元(1972-),江蘇泰興人,工程師,從1999年9月起一直從事信息化工作,參與企業(yè)ERP項(xiàng)目建設(shè),負(fù)責(zé)數(shù)采系統(tǒng)和生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)的建設(shè),負(fù)責(zé)多個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)維和管理,研究方向:企業(yè)信息化應(yīng)用。endprint