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        煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用

        2014-04-16 02:56:33亓斌
        中國科技縱橫 2014年2期

        亓斌

        【摘 要】 通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著。

        【關(guān)鍵詞】 塊末分離 石灰 煉鋼工序

        1 引言

        石灰是煉鋼工序生產(chǎn)過程中不可缺少的原料,由于石灰本身強度較差,使其在運輸、儲存、使用的過程中容易碎裂,造成粒徑發(fā)生變化,產(chǎn)生一定的粉末。加之煉鋼使用的石灰采購渠道復(fù)雜,大量石灰粉末與塊狀石灰一起進入轉(zhuǎn)爐冶煉使用,會在成本、工藝、設(shè)備、環(huán)境方面造成諸多不良影響[1,2],急需開發(fā)一種近終端塊末分離技術(shù)在其被使用的工藝末端對石灰塊末進行分離處理。

        2 工藝路線

        采購來的石灰經(jīng)過皮帶運輸后進入爐頂料倉,而后冶煉時進入轉(zhuǎn)爐,部分質(zhì)量較輕的粉末在進入轉(zhuǎn)爐時,由于其質(zhì)量較小,同時受到轉(zhuǎn)爐熱流的影響,會被一次除塵器吸入煙道。因此,需要研制一種沉降分離系統(tǒng),利用負壓將石灰粉末在其投入轉(zhuǎn)爐之前抽出,進入沉降分離裝置,使得大部分石灰粉末顆粒能夠被從石灰塊中分離出來并能夠沉降、外運,從而達到降低成本、改善工藝、改善周邊環(huán)境的目的。在皮帶機處,使用自動助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。

        3 技術(shù)開發(fā)及設(shè)計

        石灰粉末屬于礦物質(zhì)粉塵,考慮到整個系統(tǒng)不可避免有水平風(fēng)管的布置,選定系統(tǒng)的設(shè)計風(fēng)速為v=16m/s[3],流量為100000m3/h,經(jīng)計算得系統(tǒng)主管路管徑D=1500mm。正常生產(chǎn)時,每天需要分離的粉末量為55~60t。

        系統(tǒng)在最后一級皮帶機機頭處,使用自動正負壓助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,每當(dāng)皮帶機上料時,用一個自動正壓噴吹裝置在集塵罩處對石灰進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。如此便實現(xiàn)了石灰在最后的輸送終端進行塊末分離。

        粉末經(jīng)過分離系統(tǒng)后,會進入負壓段,大粒徑的石灰顆粒會在沉降室得到重力沉降分離。沉降室的設(shè)計如下:顆粒要求的沉降時間(按平均粒徑100μm考慮)td為2.93s,得沉降室體積為82.8m3,取沉降室尺寸為6.0m×6.0m×2.3m。

        為了提高收塵效率,在沉降室入口處設(shè)置導(dǎo)流板,可以使沉降室內(nèi)氣體均勻化, 在沉降室內(nèi)設(shè)置擋流板,增加石灰粉末粒子的慣性碰撞效應(yīng),有利于顆粒的沉降。

        系統(tǒng)需有負壓源提供動力,并提供精密除塵的構(gòu)筑物。老區(qū)煉鋼利用廠里已有功能單元—混鐵爐二次除塵風(fēng)機作為負壓源,它可以提供充足的風(fēng)量,其除塵布袋可以能提供精密除塵功能,以去除沉降室后小粒徑的石灰粉末。石灰粉末沉降室后為DN1500的主管道,延長后與混鐵爐二次除塵管道對接,為了應(yīng)對更多種分離工況和分離原料種類,本案在系統(tǒng)管道上設(shè)置DN1500的調(diào)節(jié)閥用以更加靈活地調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量及風(fēng)速,如圖1。

        石灰塊末分離系統(tǒng)的運行會給混鐵爐二次除塵裝置帶來一定的負擔(dān),具體表現(xiàn)為:布袋積灰速度變快,風(fēng)機機后阻力上升速度加快,加濕機處發(fā)生輕微二次揚塵等情況。針對這一情況,本方案對二次除塵做出適應(yīng)性改造如下:提升布袋噴吹速度,降低風(fēng)機機后阻力上升速度,對加濕機管路進行加粗,并增設(shè)一直末端加濕噴嘴,降低加濕機溫度,杜絕二次揚塵。

        4 應(yīng)用效果

        石灰塊末在線分離技術(shù)開發(fā)應(yīng)用后,在石灰消耗、轉(zhuǎn)爐冶煉、除塵器排放、一次除塵運行、轉(zhuǎn)爐污水等方面進行的效果驗證,結(jié)果如下:(1)分離器可以分離0.05至1mm以下的石灰粉末,也有少量1-5mm的石灰小顆粒,轉(zhuǎn)爐冶煉石灰利用率從88.1%提升至95.1%;(2)噸鋼石灰消耗平均值下降2.67kg/t,每年節(jié)約石灰消耗價值166.99萬元;(3)一次除塵風(fēng)機清洗頻率有所提升至2.35天/次;(4)除塵污水pH值平均值下降至9.15,檢修清灰檢查發(fā)現(xiàn)污水結(jié)垢現(xiàn)象有明顯緩解;(5)皮帶機機頭處揚塵環(huán)境得到很大改善。

        5 結(jié)語

        通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著,在煉鋼工序中具有較高的推廣和應(yīng)用價值。

        參考文獻:

        [1]蘇大雄,錢楓.石灰濕法脫硫過程中pH條件對結(jié)垢的影響研究.環(huán)境污染與防治. 2007(3):199-200.

        [2]李生英,范志輝等.石灰質(zhì)量對煉鋼的影響及其質(zhì)量控制.冶金叢刊,2010(4):42-44

        [3]《環(huán)境工程設(shè)計手冊》.(修訂版)湖南科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

        【摘 要】 通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著。

        【關(guān)鍵詞】 塊末分離 石灰 煉鋼工序

        1 引言

        石灰是煉鋼工序生產(chǎn)過程中不可缺少的原料,由于石灰本身強度較差,使其在運輸、儲存、使用的過程中容易碎裂,造成粒徑發(fā)生變化,產(chǎn)生一定的粉末。加之煉鋼使用的石灰采購渠道復(fù)雜,大量石灰粉末與塊狀石灰一起進入轉(zhuǎn)爐冶煉使用,會在成本、工藝、設(shè)備、環(huán)境方面造成諸多不良影響[1,2],急需開發(fā)一種近終端塊末分離技術(shù)在其被使用的工藝末端對石灰塊末進行分離處理。

        2 工藝路線

        采購來的石灰經(jīng)過皮帶運輸后進入爐頂料倉,而后冶煉時進入轉(zhuǎn)爐,部分質(zhì)量較輕的粉末在進入轉(zhuǎn)爐時,由于其質(zhì)量較小,同時受到轉(zhuǎn)爐熱流的影響,會被一次除塵器吸入煙道。因此,需要研制一種沉降分離系統(tǒng),利用負壓將石灰粉末在其投入轉(zhuǎn)爐之前抽出,進入沉降分離裝置,使得大部分石灰粉末顆粒能夠被從石灰塊中分離出來并能夠沉降、外運,從而達到降低成本、改善工藝、改善周邊環(huán)境的目的。在皮帶機處,使用自動助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。

        3 技術(shù)開發(fā)及設(shè)計

        石灰粉末屬于礦物質(zhì)粉塵,考慮到整個系統(tǒng)不可避免有水平風(fēng)管的布置,選定系統(tǒng)的設(shè)計風(fēng)速為v=16m/s[3],流量為100000m3/h,經(jīng)計算得系統(tǒng)主管路管徑D=1500mm。正常生產(chǎn)時,每天需要分離的粉末量為55~60t。

        系統(tǒng)在最后一級皮帶機機頭處,使用自動正負壓助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,每當(dāng)皮帶機上料時,用一個自動正壓噴吹裝置在集塵罩處對石灰進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。如此便實現(xiàn)了石灰在最后的輸送終端進行塊末分離。

        粉末經(jīng)過分離系統(tǒng)后,會進入負壓段,大粒徑的石灰顆粒會在沉降室得到重力沉降分離。沉降室的設(shè)計如下:顆粒要求的沉降時間(按平均粒徑100μm考慮)td為2.93s,得沉降室體積為82.8m3,取沉降室尺寸為6.0m×6.0m×2.3m。

        為了提高收塵效率,在沉降室入口處設(shè)置導(dǎo)流板,可以使沉降室內(nèi)氣體均勻化, 在沉降室內(nèi)設(shè)置擋流板,增加石灰粉末粒子的慣性碰撞效應(yīng),有利于顆粒的沉降。

        系統(tǒng)需有負壓源提供動力,并提供精密除塵的構(gòu)筑物。老區(qū)煉鋼利用廠里已有功能單元—混鐵爐二次除塵風(fēng)機作為負壓源,它可以提供充足的風(fēng)量,其除塵布袋可以能提供精密除塵功能,以去除沉降室后小粒徑的石灰粉末。石灰粉末沉降室后為DN1500的主管道,延長后與混鐵爐二次除塵管道對接,為了應(yīng)對更多種分離工況和分離原料種類,本案在系統(tǒng)管道上設(shè)置DN1500的調(diào)節(jié)閥用以更加靈活地調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量及風(fēng)速,如圖1。

        石灰塊末分離系統(tǒng)的運行會給混鐵爐二次除塵裝置帶來一定的負擔(dān),具體表現(xiàn)為:布袋積灰速度變快,風(fēng)機機后阻力上升速度加快,加濕機處發(fā)生輕微二次揚塵等情況。針對這一情況,本方案對二次除塵做出適應(yīng)性改造如下:提升布袋噴吹速度,降低風(fēng)機機后阻力上升速度,對加濕機管路進行加粗,并增設(shè)一直末端加濕噴嘴,降低加濕機溫度,杜絕二次揚塵。

        4 應(yīng)用效果

        石灰塊末在線分離技術(shù)開發(fā)應(yīng)用后,在石灰消耗、轉(zhuǎn)爐冶煉、除塵器排放、一次除塵運行、轉(zhuǎn)爐污水等方面進行的效果驗證,結(jié)果如下:(1)分離器可以分離0.05至1mm以下的石灰粉末,也有少量1-5mm的石灰小顆粒,轉(zhuǎn)爐冶煉石灰利用率從88.1%提升至95.1%;(2)噸鋼石灰消耗平均值下降2.67kg/t,每年節(jié)約石灰消耗價值166.99萬元;(3)一次除塵風(fēng)機清洗頻率有所提升至2.35天/次;(4)除塵污水pH值平均值下降至9.15,檢修清灰檢查發(fā)現(xiàn)污水結(jié)垢現(xiàn)象有明顯緩解;(5)皮帶機機頭處揚塵環(huán)境得到很大改善。

        5 結(jié)語

        通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著,在煉鋼工序中具有較高的推廣和應(yīng)用價值。

        參考文獻:

        [1]蘇大雄,錢楓.石灰濕法脫硫過程中pH條件對結(jié)垢的影響研究.環(huán)境污染與防治. 2007(3):199-200.

        [2]李生英,范志輝等.石灰質(zhì)量對煉鋼的影響及其質(zhì)量控制.冶金叢刊,2010(4):42-44

        [3]《環(huán)境工程設(shè)計手冊》.(修訂版)湖南科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

        【摘 要】 通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著。

        【關(guān)鍵詞】 塊末分離 石灰 煉鋼工序

        1 引言

        石灰是煉鋼工序生產(chǎn)過程中不可缺少的原料,由于石灰本身強度較差,使其在運輸、儲存、使用的過程中容易碎裂,造成粒徑發(fā)生變化,產(chǎn)生一定的粉末。加之煉鋼使用的石灰采購渠道復(fù)雜,大量石灰粉末與塊狀石灰一起進入轉(zhuǎn)爐冶煉使用,會在成本、工藝、設(shè)備、環(huán)境方面造成諸多不良影響[1,2],急需開發(fā)一種近終端塊末分離技術(shù)在其被使用的工藝末端對石灰塊末進行分離處理。

        2 工藝路線

        采購來的石灰經(jīng)過皮帶運輸后進入爐頂料倉,而后冶煉時進入轉(zhuǎn)爐,部分質(zhì)量較輕的粉末在進入轉(zhuǎn)爐時,由于其質(zhì)量較小,同時受到轉(zhuǎn)爐熱流的影響,會被一次除塵器吸入煙道。因此,需要研制一種沉降分離系統(tǒng),利用負壓將石灰粉末在其投入轉(zhuǎn)爐之前抽出,進入沉降分離裝置,使得大部分石灰粉末顆粒能夠被從石灰塊中分離出來并能夠沉降、外運,從而達到降低成本、改善工藝、改善周邊環(huán)境的目的。在皮帶機處,使用自動助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。

        3 技術(shù)開發(fā)及設(shè)計

        石灰粉末屬于礦物質(zhì)粉塵,考慮到整個系統(tǒng)不可避免有水平風(fēng)管的布置,選定系統(tǒng)的設(shè)計風(fēng)速為v=16m/s[3],流量為100000m3/h,經(jīng)計算得系統(tǒng)主管路管徑D=1500mm。正常生產(chǎn)時,每天需要分離的粉末量為55~60t。

        系統(tǒng)在最后一級皮帶機機頭處,使用自動正負壓助吹集塵技術(shù)對石灰塊末進行分離,每當(dāng)皮帶機上料時,用一個自動正壓噴吹裝置在集塵罩處對石灰進行分離,吹出的石灰粉末由負壓分離系統(tǒng)吸走,剩余的塊狀石灰進入高位料倉進行轉(zhuǎn)爐冶煉使用。如此便實現(xiàn)了石灰在最后的輸送終端進行塊末分離。

        粉末經(jīng)過分離系統(tǒng)后,會進入負壓段,大粒徑的石灰顆粒會在沉降室得到重力沉降分離。沉降室的設(shè)計如下:顆粒要求的沉降時間(按平均粒徑100μm考慮)td為2.93s,得沉降室體積為82.8m3,取沉降室尺寸為6.0m×6.0m×2.3m。

        為了提高收塵效率,在沉降室入口處設(shè)置導(dǎo)流板,可以使沉降室內(nèi)氣體均勻化, 在沉降室內(nèi)設(shè)置擋流板,增加石灰粉末粒子的慣性碰撞效應(yīng),有利于顆粒的沉降。

        系統(tǒng)需有負壓源提供動力,并提供精密除塵的構(gòu)筑物。老區(qū)煉鋼利用廠里已有功能單元—混鐵爐二次除塵風(fēng)機作為負壓源,它可以提供充足的風(fēng)量,其除塵布袋可以能提供精密除塵功能,以去除沉降室后小粒徑的石灰粉末。石灰粉末沉降室后為DN1500的主管道,延長后與混鐵爐二次除塵管道對接,為了應(yīng)對更多種分離工況和分離原料種類,本案在系統(tǒng)管道上設(shè)置DN1500的調(diào)節(jié)閥用以更加靈活地調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量及風(fēng)速,如圖1。

        石灰塊末分離系統(tǒng)的運行會給混鐵爐二次除塵裝置帶來一定的負擔(dān),具體表現(xiàn)為:布袋積灰速度變快,風(fēng)機機后阻力上升速度加快,加濕機處發(fā)生輕微二次揚塵等情況。針對這一情況,本方案對二次除塵做出適應(yīng)性改造如下:提升布袋噴吹速度,降低風(fēng)機機后阻力上升速度,對加濕機管路進行加粗,并增設(shè)一直末端加濕噴嘴,降低加濕機溫度,杜絕二次揚塵。

        4 應(yīng)用效果

        石灰塊末在線分離技術(shù)開發(fā)應(yīng)用后,在石灰消耗、轉(zhuǎn)爐冶煉、除塵器排放、一次除塵運行、轉(zhuǎn)爐污水等方面進行的效果驗證,結(jié)果如下:(1)分離器可以分離0.05至1mm以下的石灰粉末,也有少量1-5mm的石灰小顆粒,轉(zhuǎn)爐冶煉石灰利用率從88.1%提升至95.1%;(2)噸鋼石灰消耗平均值下降2.67kg/t,每年節(jié)約石灰消耗價值166.99萬元;(3)一次除塵風(fēng)機清洗頻率有所提升至2.35天/次;(4)除塵污水pH值平均值下降至9.15,檢修清灰檢查發(fā)現(xiàn)污水結(jié)垢現(xiàn)象有明顯緩解;(5)皮帶機機頭處揚塵環(huán)境得到很大改善。

        5 結(jié)語

        通過進行煉鋼工序石灰塊末在線分離技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,轉(zhuǎn)爐煉鋼有效石灰投入量明顯上升,轉(zhuǎn)爐冶煉的脫硫脫磷效果也隨之上升,因磷、硫成分不合格造成的出格爐數(shù)下降1爐次/月;新技術(shù)取得了顯著的經(jīng)濟效益,石灰粉末的篩分可以節(jié)約11132.5噸/年的石灰消耗,使得鋼鐵料消耗降低2.91千克/噸鋼,與提高脫硫脫磷效果兩項直接經(jīng)濟效益達335.79萬元。石灰塊末在線分離裝置運行效率達57.2%,高于同類機械重力除塵設(shè)備50%的運行效率。該設(shè)備極大程度上緩解了皮帶機頭二次揚塵帶來的負面效果,為人員點檢創(chuàng)造了有利條件,同時也杜絕了周邊的設(shè)備受到粉塵傷害的現(xiàn)象和可能,環(huán)境效益顯著,在煉鋼工序中具有較高的推廣和應(yīng)用價值。

        參考文獻:

        [1]蘇大雄,錢楓.石灰濕法脫硫過程中pH條件對結(jié)垢的影響研究.環(huán)境污染與防治. 2007(3):199-200.

        [2]李生英,范志輝等.石灰質(zhì)量對煉鋼的影響及其質(zhì)量控制.冶金叢刊,2010(4):42-44

        [3]《環(huán)境工程設(shè)計手冊》.(修訂版)湖南科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

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