李明 LI Ming;陳大麗 CHEN Da-li;朱穎 ZHU Ying
(沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽 110043,Chian)
(AVIC Shenyang Liming Aero-Engine Group Corporation Ltd.,Shenyang 110043,China)
安裝在飛機(jī)或臺架上的航空發(fā)動機(jī)是一個無限多自由度的振動系統(tǒng),發(fā)動機(jī)整機(jī)振動就是指這一系統(tǒng)在各種激振力作用下的響應(yīng)。整機(jī)振動是衡量發(fā)動機(jī)工作質(zhì)量的一項重要指標(biāo),振動過大會加速零件的疲勞破壞,降低發(fā)動機(jī)工作壽命,嚴(yán)重時可危及飛行器飛行安全,因此需要對發(fā)動機(jī)整機(jī)振動水平進(jìn)行控制。為了全面掌握發(fā)動機(jī)的振動水平,通常由振動傳感器來測量振動量,在試車臺架上需要安裝多個振動傳感器,其中最重要的是安裝在中介機(jī)匣上的水平振動速度(中水)傳感器,用來衡量發(fā)動機(jī)整機(jī)振動水平。
本文就是通過對該發(fā)動機(jī)的振動故障排除過程進(jìn)行分析,由故障特征推測出故障原因,進(jìn)而有針對性地對故障進(jìn)行分析和排除。
航空發(fā)動機(jī)本身是一個高度耦合的彈性組合系統(tǒng),轉(zhuǎn)子支承在多個支點(diǎn)上,呈現(xiàn)出準(zhǔn)剛性轉(zhuǎn)子的特點(diǎn),使得整機(jī)振動對轉(zhuǎn)子平衡、靜子支點(diǎn)同心度和轉(zhuǎn)靜子間隙非常敏感。并且不論是轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)還是靜子結(jié)構(gòu)都具有連接界面多、連接剛性弱,對裝配、工作狀態(tài)變化敏感。由于上述發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)振動特征,使其振動具有整體性和局部性,線性和非線性,確定性和非確定性相互作用的特點(diǎn),使得發(fā)動機(jī)振動問題很難避免。
1.1 振動形態(tài) 發(fā)動機(jī)的中水振動值要求為不大于32mm/s,而在臺架的實際試車過程中其中水振動值峰值達(dá)到了40mm/s,發(fā)動機(jī)在試車時,當(dāng)轉(zhuǎn)速n2=100%時,中水振動傳感器測出的振動速度為36-38mm/s,超出了32mm/s的振動標(biāo)準(zhǔn)值。通過振動分析譜圖來看,其分頻高壓分量為34.5mm/s,而低壓分量為3.6mm/s。經(jīng)過多次試車,振動值均無明顯變化。
1.2 轉(zhuǎn)子的平衡檢查 故障發(fā)生后對高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子和高壓組合轉(zhuǎn)子初始不平衡及殘余不平衡量進(jìn)行了檢查,結(jié)果見表1、表2。
表1 高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子平衡數(shù)據(jù)
表2 高壓組合轉(zhuǎn)子平衡數(shù)據(jù)
從高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子和高壓組合轉(zhuǎn)子的平衡數(shù)據(jù)可以看出,數(shù)據(jù)變化量較小,處于正常的不平衡量變化區(qū)間,因此從平衡數(shù)據(jù)上無法分析出轉(zhuǎn)子平衡量對振動的影響。
1.3 振動故障的排除過程 最終的振動故障排除方案為,對高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了分解,并對高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子的7-8-9級盤、篦齒盤、及高壓軸的裝配過程進(jìn)行優(yōu)化,在裝配每一級盤及承力環(huán)時,都檢查了24個連接螺栓的活動量,發(fā)現(xiàn)存在一定程度的卡滯現(xiàn)象,對存在卡滯現(xiàn)象的螺栓及相配合的螺栓孔進(jìn)行了拋修,保證裝配后的長螺栓都存在活動量。裝配后按正常的平衡工藝進(jìn)行平衡。
1.4 排除結(jié)果 該臺發(fā)動機(jī)最后一次試車中水振動值穩(wěn)定在15mm/s,說明排除方案有效。
目前確知的引起發(fā)動機(jī)振動的常見故障有轉(zhuǎn)子不平衡、轉(zhuǎn)子熱彎曲、轉(zhuǎn)子不對中、轉(zhuǎn)子碰摩、軸承座連接松動或轉(zhuǎn)子支承結(jié)構(gòu)間隙超差、滾動軸承故障、齒輪故障、油膜振蕩、局部共振、轉(zhuǎn)軸裂紋、旋轉(zhuǎn)失速與喘振、不均勻氣流渦動等。
轉(zhuǎn)子不平衡是由于轉(zhuǎn)子部件質(zhì)量偏心造成的故障,是引起振動的最常見原因。其故障特征是:振動的時域波形為正弦波;頻譜圖中,諧波能量集中于基頻;當(dāng)ω<ωn時,振幅隨ω增大而增大,當(dāng)ω>ωn時,振幅隨ω增大而趨于一個較小的穩(wěn)定值,當(dāng)ω接近ωn時,振動劇烈,振幅具有最大峰值;工作轉(zhuǎn)速一定時,相位穩(wěn)定于矢量域內(nèi);轉(zhuǎn)子的軸心軌跡為橢圓;轉(zhuǎn)子的進(jìn)動特征為同步正進(jìn)動;振動的劇烈程度對工作轉(zhuǎn)速很敏感。
從頻譜上可以看出,本臺發(fā)動機(jī)諧波能量集中在基頻,且對高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速敏感,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,振動值也較穩(wěn)定。因此分析認(rèn)為該振動是由于轉(zhuǎn)子的不平衡引起的。
2.1 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)分析 該發(fā)動機(jī)為雙轉(zhuǎn)子、帶擠壓油膜阻尼器減振的渦扇發(fā)動機(jī),其支承結(jié)構(gòu)見圖,由6個支點(diǎn)組成,其中低壓轉(zhuǎn)子為1-2-1形式,高壓轉(zhuǎn)子為1-0-1形式,見圖1。
圖1 轉(zhuǎn)子及支撐結(jié)構(gòu)示意圖
航空發(fā)動機(jī)中多采用擠壓油膜阻尼器作為減小發(fā)動機(jī)振動,延長發(fā)動機(jī)壽命的一種重要手段。這種阻尼器結(jié)構(gòu)簡單,通常采用滑油作為工質(zhì),將振動能量吸收變成熱能被滑油帶走,減振效果非常明顯。對減小轉(zhuǎn)子通過臨界轉(zhuǎn)速時的振動和經(jīng)由軸承外傳的載荷,效果尤其顯著,一般可以減去振動百分之六十以上。圖2為軸頸偏心率ε(=軸頸偏心距/油膜間隙)和振動傳遞率T與轉(zhuǎn)速比δ的關(guān)系曲線。在轉(zhuǎn)子不平衡量100時,軸頸偏心率ε在(轉(zhuǎn)速比)δ≥1的大部分轉(zhuǎn)速超過0.4,相應(yīng)在此大范圍內(nèi)傳遞率一直保持較大,且隨著轉(zhuǎn)速增加而增加。不平衡量較小時,ε<0.4,該轉(zhuǎn)子除在臨界附近傳遞率稍大外,高轉(zhuǎn)速下傳遞率都很低??梢娨欢ǖ霓D(zhuǎn)子阻尼支承系統(tǒng),有一定的允許不平衡量,不平衡量太大時,該阻尼器對減振無能為力。
本臺發(fā)動機(jī)出現(xiàn)的振動大故障,說明工作狀態(tài)下轉(zhuǎn)子的不平衡量已超出了阻尼器的最大允許不平衡量。
2.2 裝配剛度分析 發(fā)動機(jī)的高壓轉(zhuǎn)子由高壓壓氣機(jī)、高壓渦輪轉(zhuǎn)子、高壓渦輪軸頸組成的。高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子由1~6級鼓筒,7、8、9級盤,篦齒盤及高壓軸組成,并采用雙頭長螺栓連接。高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子裝配時在轉(zhuǎn)子軸向上施加一定了壓緊力進(jìn)行裝配,這種長螺栓連接結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子,文獻(xiàn)資料上將其定義為體彈性轉(zhuǎn)子,見圖3。
圖2 某帶阻尼的剛性轉(zhuǎn)子的不平衡特性
圖3 高壓壓氣機(jī)連接示意圖
一般來說,體彈性初始不平衡量的狀態(tài)是隨著轉(zhuǎn)速的增加而增大,然而,一些例子表明,質(zhì)量的偏移只能達(dá)到一個極限,不是無止境的。一旦這個極限達(dá)到后,穩(wěn)定的初始不平衡狀態(tài)也就存在了。
按照平衡的相關(guān)理論知識,剛性轉(zhuǎn)子進(jìn)行低速動平衡;柔性轉(zhuǎn)子進(jìn)行高速平衡。而該發(fā)動機(jī)高壓轉(zhuǎn)子為柔性轉(zhuǎn)子(也稱準(zhǔn)剛性轉(zhuǎn)子),但是根據(jù)轉(zhuǎn)子的特點(diǎn)、平衡標(biāo)準(zhǔn)ISO1942及現(xiàn)有的生產(chǎn)條件只能采取低速平衡。
分析認(rèn)為低速平衡無法反映出轉(zhuǎn)子在工作狀態(tài)下的真實平衡水平。這種不確定性主要是高壓壓氣機(jī)這個柔性轉(zhuǎn)子帶來的,而從裝配工藝來看,只要符合裝配的技術(shù)要求,就應(yīng)該能滿足轉(zhuǎn)子的工作要求。
從實際振動的排除方案來分析,每次試車后都對高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子的裝配狀態(tài)進(jìn)行檢查,各螺栓的松脫力矩、伸長量等均符合文件的要求,說明裝配狀態(tài)沒有改變,轉(zhuǎn)子的整體剛度不存在問題。在最后一次裝配高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子時,發(fā)現(xiàn)了個別螺栓與盤存在干涉現(xiàn)象,說明雖然轉(zhuǎn)子的整體剛度保證了,但干涉現(xiàn)象也導(dǎo)致了裝配時存在剛度的不均勻性,使發(fā)動機(jī)在高速工作狀態(tài)下產(chǎn)生的變形量存在不均勻性,轉(zhuǎn)子的不平衡量就存在較大的變化,也就使發(fā)動機(jī)在工作時產(chǎn)生了振動故障。
本文通過航空發(fā)動機(jī)的實際振動排除過程進(jìn)行分析,證明了轉(zhuǎn)子裝配的剛度不均勻性對工作中的轉(zhuǎn)子形變產(chǎn)生較大的影響,使轉(zhuǎn)子的不平衡量發(fā)生較大變化,而這種不平衡量的變化通過低速平衡是無法檢測出來的。為了防止這種剛度不均勻性對轉(zhuǎn)子的影響,需要轉(zhuǎn)子裝配時保證各級盤與螺栓不允許存在干涉現(xiàn)象,同時保證擰緊力矩的統(tǒng)一,使轉(zhuǎn)子裝配后的剛度差在一定范圍內(nèi),保證發(fā)動機(jī)工作時轉(zhuǎn)子不平衡量變化小。
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