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        峽江水利樞紐工程7#機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)彈簧連桿動(dòng)作淺析

        2014-04-13 03:31:48吳慶華
        江西水利科技 2014年4期
        關(guān)鍵詞:桿頭導(dǎo)葉停機(jī)

        吳慶華

        (湖南水利水電工程監(jiān)理承包總公司,湖南 長(zhǎng)沙 410000)

        1 電站概況及7#機(jī)組主要參數(shù)

        1.1 電站概況

        峽江水利樞紐工程位于贛江中游,距省會(huì)南昌市約160 km,距吉安市約50 km,距峽江縣巴邱鎮(zhèn)約6km,是一座以防洪、發(fā)電、航運(yùn)為主,兼顧灌溉等綜合利用的大(1)型水利樞紐工程。壩址控制流域面積6.27萬km2,多年平均流量 1640 m3/s;水庫(kù)正常蓄水位 46.00 m(黃海高程,下同),死水位 44.00 m,防洪高水位 49.00 m;水庫(kù)防洪庫(kù)容 6.00 億 m3,總庫(kù)容 11.87 億 m3。

        1.2 7#機(jī)組主要參數(shù)

        電站安裝9臺(tái)40MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,其中7#機(jī)組為東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱東電)生產(chǎn),水輪機(jī)型號(hào) GZ(982)-WP-770,轉(zhuǎn)輪直徑 7.7m,最大水頭 14.39 m,額定水頭 8.6 m,最小水頭 4.0 m,額定流量 528 m3/s,額定出力 41 MW,額定轉(zhuǎn)速 71.4 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速 210 r/min(非協(xié)聯(lián)工況)。 發(fā)電機(jī)型號(hào)SFWG40-84/8700,額定功率40 MW,額定電壓13.8 kV,額定電流 1859.4 A,功率因素 0.9。

        2 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)裝配及導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律簡(jiǎn)介

        2.1 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)裝配組成

        導(dǎo)水機(jī)構(gòu)裝配主要由內(nèi)環(huán)、外環(huán)、導(dǎo)葉及導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)等組成,16塊導(dǎo)葉呈空間錐形布置,導(dǎo)葉軸線與主軸中心線夾角為60°。導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)主要由拐臂、連桿、控制環(huán)、接力器等組成,接力器為直缸搖擺式接力器,缸徑430 mm,桿徑 250 mm,全行程 1945 mm,工作行程1929.32 mm(導(dǎo)葉從全關(guān)到全開時(shí)對(duì)應(yīng)的接力器行程),工作壓力 6.3 MPa。

        2.2 彈簧連桿設(shè)置及其目的

        為了保證導(dǎo)葉及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)在導(dǎo)葉間有異物卡阻時(shí)的安全,以及為了避免采用剪斷銷而當(dāng)其被剪斷時(shí)必須停機(jī)重新更換剪斷銷,東電導(dǎo)水機(jī)構(gòu)采用彈簧連桿與普通連桿間隔布置方式,取消了剪斷銷。在正常情況下彈簧連桿起普通連桿的作用,當(dāng)導(dǎo)葉在運(yùn)動(dòng)中有異物卡阻時(shí),彈簧連桿的彈簧受力超過設(shè)定值時(shí)將產(chǎn)生位移而使彈簧連桿發(fā)生折曲并發(fā)出信號(hào),導(dǎo)葉不再繼續(xù)運(yùn)動(dòng)且仍被連桿拉住,這樣既保護(hù)導(dǎo)葉不受損害也避免了導(dǎo)葉失控。如果全部采用普通連桿則需配置剪斷銷,剪斷銷既受剪切作用還受扭矩作用,容易疲勞斷裂使連桿脫落而致導(dǎo)葉失控,引起相鄰剪斷銷斷裂,從而引發(fā)多個(gè)導(dǎo)葉失控,危及機(jī)組運(yùn)行安全。彈簧連桿結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。

        2.3 導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律

        根據(jù)廠家設(shè)計(jì)對(duì)水輪機(jī)過渡過程計(jì)算結(jié)果,導(dǎo)葉分兩段關(guān)閉,關(guān)閉拐點(diǎn)20%,一段關(guān)閉時(shí)間8 s,二段關(guān)閉時(shí)間7 s,導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律如圖2。

        圖1 彈簧連桿結(jié)構(gòu)示意圖

        圖2 導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律

        3 彈簧連桿動(dòng)作簡(jiǎn)介及原因分析

        3.1 彈簧連桿動(dòng)作簡(jiǎn)介

        7#機(jī)組相繼完成了充水試驗(yàn)、首次手動(dòng)開機(jī)試驗(yàn)、調(diào)速器空載擾動(dòng)試驗(yàn)、手動(dòng)停機(jī)試驗(yàn)、自動(dòng)開機(jī)試驗(yàn)、自動(dòng)停機(jī)試驗(yàn)、模擬事故停機(jī)試驗(yàn)以及過速試驗(yàn)后,測(cè)得發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子絕緣偏低,分析絕緣降低的原因系發(fā)電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間泡在流道內(nèi)受潮引起,須在7#機(jī)組升流、升壓試驗(yàn)前進(jìn)行短路干燥。 2014年4月2日21∶30手動(dòng)開機(jī),對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行短路干燥,經(jīng)過33小時(shí)的短路干燥后測(cè)得絕緣合格,于2014年4月4日8∶30自動(dòng)停機(jī),除4#彈簧連桿外(對(duì)應(yīng)8#導(dǎo)葉),其余7個(gè)彈簧連桿均發(fā)出“動(dòng)作”信號(hào)。

        3.2 原因分析

        3.2.1 初步檢查和判斷

        根據(jù)7#機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)彈簧連桿的結(jié)構(gòu)和同類型電站的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),發(fā)生“彈簧連桿動(dòng)作”的原因主要有:

        (1)微動(dòng)開關(guān)安裝調(diào)整不到位而誤發(fā)信號(hào);

        (2)導(dǎo)葉在運(yùn)動(dòng)過程中有異物卡入使得彈簧連桿動(dòng)作;

        (3)控制環(huán)關(guān)過頭使得彈簧連桿動(dòng)作;

        (4)關(guān)閉速度過快使得彈簧連桿動(dòng)作。

        “彈簧連桿動(dòng)作”信號(hào)發(fā)出后,技術(shù)人員立即下到水輪機(jī)巡視檢修平臺(tái)對(duì)彈簧連桿逐個(gè)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)連桿確已發(fā)生少許折曲,使得正常時(shí)處于受壓狀態(tài)的微動(dòng)開關(guān)已完全釋放呈自由狀態(tài),其常閉觸點(diǎn)接通發(fā)出“動(dòng)作信號(hào)”,并非微動(dòng)開關(guān)安裝調(diào)整不到位而誤發(fā)信號(hào)。貼近導(dǎo)水機(jī)構(gòu)外環(huán)和轉(zhuǎn)輪室沒有聽見明顯的水流聲,檢查此時(shí)機(jī)組轉(zhuǎn)速已經(jīng)為零,機(jī)組蠕動(dòng)裝置沒有發(fā)出蠕動(dòng)信號(hào)。由于如此多的導(dǎo)葉同時(shí)被異物卡入的概率極小,并根據(jù)上述檢查結(jié)果可以判斷導(dǎo)葉已經(jīng)處在全關(guān)位置,彈簧連桿動(dòng)作并非因?yàn)楫愇锟ㄈ胍稹?/p>

        3.2.2 控制環(huán)檢查和判斷

        導(dǎo)水機(jī)構(gòu)裝配出廠前,在廠內(nèi)進(jìn)行了預(yù)裝試驗(yàn),并在外環(huán)法蘭面和控制環(huán)上做了全關(guān)、50%開度和全開等特征標(biāo)識(shí)線。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)控制環(huán)上標(biāo)識(shí)線已超出外環(huán)法蘭面全關(guān)標(biāo)識(shí)線約15 mm,說明控制環(huán)已關(guān)過頭。即:導(dǎo)葉到了全關(guān)位置時(shí),由于相鄰兩塊導(dǎo)葉之間相互搭接使得導(dǎo)葉不再運(yùn)動(dòng);但在快速關(guān)閉過程中的慣性作用下,接力器帶動(dòng)控制環(huán)繼續(xù)往關(guān)的方向運(yùn)動(dòng),致使彈簧連桿發(fā)生折曲,控制環(huán)關(guān)過頭的量最終反映在彈簧連桿的折曲程度上。

        控制環(huán)關(guān)過頭的主要原因是接力器的壓緊行程過大。檢查7#機(jī)組接力器安裝記錄,接力器在安裝間進(jìn)行壓力試驗(yàn)和動(dòng)作試驗(yàn)時(shí),測(cè)得左接力(面向上游看)行程為1943 mm,右接力器行程為1945 mm;由于廠家圖紙對(duì)接力器行程標(biāo)注為:S=1945 mm(含15 mm壓緊行程),因此安裝單位就按廠家圖紙對(duì)左右兩個(gè)接力器的壓緊行程按15 mm進(jìn)行調(diào)整;根據(jù)《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》(GB8568-2003)并參照同類型電站的安裝經(jīng)驗(yàn),接力器壓緊行程調(diào)整到6 mm左右為宜,而7#機(jī)接力器壓緊行程調(diào)整到15 mm,明顯偏大。

        3.2.3 導(dǎo)葉關(guān)閉情況分析

        7#機(jī)組導(dǎo)葉關(guān)閉按東電廠家提供的關(guān)閉規(guī)律進(jìn)行反復(fù)調(diào)試,最終的調(diào)試結(jié)果為:導(dǎo)葉關(guān)閉拐點(diǎn)20%,一段關(guān)閉時(shí)間 8.5 s,二段關(guān)閉時(shí)間 7.5 s,基本符合東電廠家設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律詳見濾波圖3。

        圖3 濾波圖

        由于調(diào)速器程序設(shè)定分段閥投入的條件為:〈20%(即拐點(diǎn))導(dǎo)葉開度;復(fù)歸條件為:〈1%導(dǎo)葉開度或〉20%導(dǎo)葉開度。因此機(jī)組停機(jī)時(shí),導(dǎo)葉的關(guān)閉規(guī)律有以下3種情況:

        (1)機(jī)組在〉20%導(dǎo)葉開度下運(yùn)行:導(dǎo)葉按兩段關(guān)閉規(guī)律動(dòng)作,即:〉20%導(dǎo)葉開度按一段關(guān)閉,〈20%導(dǎo)葉開度按二段關(guān)閉。

        (2)機(jī)組自動(dòng)開機(jī)后在〈20%導(dǎo)葉開度下運(yùn)行:由于機(jī)組自動(dòng)開機(jī)時(shí),為了讓機(jī)組盡快轉(zhuǎn)動(dòng)起來達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,調(diào)速器程序設(shè)定的啟動(dòng)開度為1.5倍的空載開度,7#機(jī)組調(diào)試各水頭下的空載開度如表1。

        表1 7#機(jī)組各水頭下的空載開度

        從表1可以看出,各水頭下的啟動(dòng)開度均大于拐點(diǎn)20%開度,在導(dǎo)葉開度往回壓的過程中分段閥即投入,因此導(dǎo)葉按二段關(guān)閉。

        (3)機(jī)組手動(dòng)開機(jī)后在〈20%導(dǎo)葉開度下運(yùn)行:由于在上一次停機(jī)過程中〈1%導(dǎo)葉開度時(shí)分段閥已復(fù)歸,此時(shí)沒有投入分段電磁閥的條件,因此導(dǎo)葉按一段快速關(guān)閉。

        2014年4月2日21∶30手動(dòng)開機(jī)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行短路干燥,導(dǎo)葉空載開度為18%,4月4日8∶30停機(jī)就屬上述第三種情況,導(dǎo)葉在小開度情況下按一段快速關(guān)閉。由于燈泡貫流式機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)成錐形布置,導(dǎo)葉傳動(dòng)機(jī)構(gòu)作空間運(yùn)動(dòng),受力情況比較復(fù)雜,如關(guān)閉速度過快將導(dǎo)致傳動(dòng)機(jī)構(gòu)動(dòng)作不平穩(wěn)、受沖擊力較大、各部件動(dòng)作不能保證完全同步,迫使彈簧連桿發(fā)生折曲。

        4 處理過程及效果

        根據(jù)上述原因分析,此次停機(jī)發(fā)出“彈簧連桿動(dòng)作”信號(hào),系接力器壓緊行程偏大和(或)導(dǎo)葉關(guān)閉速度過快導(dǎo)致彈簧連桿發(fā)生折曲,因此重點(diǎn)針對(duì)該兩方面進(jìn)行調(diào)整處理。

        4.1 減小接力器壓緊行程

        4.1.1 壓緊行程調(diào)整方案

        由于此時(shí)接力器的基礎(chǔ)板和地腳螺栓已埋入混凝土,因此無法通過調(diào)整基礎(chǔ)板的安裝高程來調(diào)整接力器的壓緊行程;峽江東電接力器和峽江阿爾斯通接力器不同,在接力器底座和基礎(chǔ)板之間沒有設(shè)計(jì)調(diào)整板,因此也不能通過改變調(diào)整板的厚度來調(diào)整接力器的壓緊行程。在現(xiàn)有條件下,只能通過改變桿頭旋入活塞桿的程度來調(diào)整7#機(jī)組導(dǎo)葉接力器的壓緊行程,接力器結(jié)構(gòu)示意圖如圖4。

        由于桿頭螺紋為M150×6,只能通過旋轉(zhuǎn)桿頭一圈或二圈來減小壓緊行程6 mm或12 mm,考慮到旋轉(zhuǎn)桿頭二圈減小12 mm后壓緊行程僅有3 mm,因此采用旋轉(zhuǎn)桿頭一圈減小6 mm的方案。即左接力器(面向上游側(cè))需增長(zhǎng)、桿頭上旋一圈360°,右接力器需縮短、桿頭下旋一圈360°。

        圖4 接力器結(jié)構(gòu)示意圖

        4.1.2 壓緊行程調(diào)整步驟

        (1)落下尾水事故檢修閘門,投入風(fēng)閘,投入轉(zhuǎn)子鎖定裝置,做好防止機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)的措施。

        (2)關(guān)閉調(diào)速器主供油閥。

        (3)先打開接力器開腔排油管小閥門,對(duì)接力器開腔進(jìn)行泄壓排油;再打開接力器關(guān)腔排油管小閥門,對(duì)接力器關(guān)腔進(jìn)行泄壓排油。

        (4)利用廠內(nèi)橋機(jī)在重錘側(cè)將控制環(huán)掛好,并稍稍受力。

        (5)確定接力器開關(guān)腔均無壓后,橋機(jī)緩慢起鉤打開控制環(huán),此時(shí)密切監(jiān)視機(jī)組是否會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),如有轉(zhuǎn)動(dòng)橋機(jī)要馬上松鉤,通過落進(jìn)水檢修閘門、排干流道再進(jìn)行處理。由于尾水事故檢修閘門的止水效果良好,此次沒有監(jiān)視到機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)情況,故橋機(jī)繼續(xù)起鉤緩慢將導(dǎo)葉打開50%開度左右。

        (6)利用手拉葫蘆將接力器缸吊住,防止拆卸銷軸時(shí)接力器傾倒。

        (7)拆除接力器與控制環(huán)連接銷軸的蓋板,并退出銷軸。

        (8)銷軸退出后向下松動(dòng)手拉葫蘆,直至接力器桿頭完全脫離控制環(huán)并可以自由旋轉(zhuǎn)。

        (9)松開桿頭鎖緊螺母,將左接力器桿頭上旋一圈360°,右接力器桿頭下旋一圈360°。

        (10)向上拉緊手拉葫蘆,調(diào)整接力器桿頭對(duì)準(zhǔn)控制環(huán)耳孔,回裝連接銷軸以及銷軸蓋板,然后將鎖緊螺母背緊。

        (11)撤除手拉葫蘆,橋機(jī)緩慢松鉤,將接力器恢復(fù)至全關(guān)狀態(tài)。

        (12)關(guān)閉接力器開關(guān)腔排油管小閥門,打開調(diào)速器主供油閥。

        (13)拆除轉(zhuǎn)子鎖定裝置。

        (14)提起尾水閘門。

        (15)恢復(fù)其它所有措施。

        4.2 增加分段閥投入條件

        為避免機(jī)組在空載狀態(tài)下運(yùn)行(此時(shí)導(dǎo)葉開度往往小于拐點(diǎn)開度),機(jī)組自動(dòng)停機(jī)或事故停機(jī)時(shí),導(dǎo)葉按一段快速關(guān)閉引發(fā)彈簧連桿動(dòng)作等事件,7#機(jī)組增加了〉1%導(dǎo)葉開度投入分段閥的條件。即分段閥投入條件改為:〈20%導(dǎo)葉開度或〉1%導(dǎo)葉開度;復(fù)歸條件仍為:〈1%導(dǎo)葉開度或〉20%導(dǎo)葉開度。由此一來,不管機(jī)組在什么狀態(tài)下運(yùn)行、導(dǎo)葉開度多大,只要在拐點(diǎn)以上,導(dǎo)葉即按一段規(guī)律關(guān)閉;只要在拐點(diǎn)以下,導(dǎo)葉即按二段規(guī)律關(guān)閉。

        4.3 處理效果

        處理完成后,在靜水狀態(tài)和動(dòng)水狀態(tài)均作了導(dǎo)葉關(guān)閉試驗(yàn);機(jī)組投產(chǎn)后開停機(jī)操作較頻繁,也經(jīng)歷了多次因自動(dòng)化元件工作不可靠引起的事故停機(jī),彈簧連桿均未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。由此說明,此次處理達(dá)到了預(yù)期的效果。

        (1)2014年4月5日尾水閘門提起前,將導(dǎo)葉打開至100%開度,靜水狀態(tài)下關(guān)閉導(dǎo)葉至全關(guān),彈簧連桿未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。

        (2)2014年4月5日尾水閘門提起前,將導(dǎo)葉打開至18%開度,靜水狀態(tài)下關(guān)閉導(dǎo)葉至全關(guān),彈簧連桿未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。

        (3)2014年4月5日尾水閘門提起后,手動(dòng)開機(jī)至機(jī)組空載狀態(tài)運(yùn)行,導(dǎo)葉開度17.5%,發(fā)停機(jī)令至機(jī)組停機(jī),彈簧連桿未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。

        (4)2014年4月6日機(jī)組并網(wǎng)后帶負(fù)荷運(yùn)行,模擬事故停機(jī),彈簧連桿未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。

        (5)2014年 4月 6日 7#機(jī)組進(jìn)入 72 h試運(yùn)行至今,已發(fā)生過多起因風(fēng)機(jī)全停、水導(dǎo)軸承潤(rùn)滑油中斷等原因引起的事故停機(jī),彈簧連桿均未發(fā)出動(dòng)作信號(hào)。

        5 經(jīng)驗(yàn)或建議

        (1)大型貫流式機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)加工尺寸大,且各個(gè)零部件呈空間連接狀態(tài),為確?,F(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量和進(jìn)度,須進(jìn)行廠內(nèi)預(yù)裝;廠內(nèi)預(yù)裝完成后應(yīng)盡可能多地打上定位標(biāo)識(shí)線,如內(nèi)外環(huán)法蘭面±X線、±Y線,控制環(huán)與外環(huán)法蘭上和拐臂與套筒上的全關(guān)、全開、50%開度以及其它特征開度線。

        (2)接力器基礎(chǔ)板和地腳螺栓最好不要進(jìn)行一期預(yù)埋,而是在導(dǎo)水機(jī)構(gòu)安裝調(diào)整完畢將導(dǎo)葉調(diào)到全關(guān)位置時(shí),連同接力器一起配裝。壓緊行程調(diào)整好后須將活塞桿固定住,確?;钊麠U與接力器缸之間無相對(duì)滑動(dòng)。這種安裝方式既不需調(diào)整基礎(chǔ)板的安裝高程,又可確保壓緊行程直接反映在導(dǎo)葉全關(guān)位置上而不會(huì)產(chǎn)生安裝誤差。

        (3)“彈簧連桿動(dòng)作”一般發(fā)生在機(jī)組停機(jī)過程中,動(dòng)作信號(hào)一旦發(fā)出,一定要對(duì)彈簧連桿逐個(gè)進(jìn)行檢查,以判斷彈簧連桿是否動(dòng)作,動(dòng)作后折曲程度有多大,同時(shí)檢查導(dǎo)葉是否關(guān)閉,機(jī)組是否停止轉(zhuǎn)動(dòng);如果導(dǎo)葉沒有全關(guān)、機(jī)組仍在轉(zhuǎn)動(dòng),必須檢查機(jī)組軸承潤(rùn)滑油系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、主軸密封供水系統(tǒng)以及高壓油頂起系統(tǒng),確保其在投入狀態(tài),并立即組織落尾水閘門。

        [1]GB8568-2003水輪發(fā)電機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范[S].

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