余盛杰,葉文華
(廣東珠海金灣發(fā)電有限公司,珠海 519070)
金灣發(fā)電有限公司3、4號機組,是由上海汽輪機有限公司采用美國西屋公司技術(shù),設(shè)計制造的N600-24.2/566/566引進型600 MW超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機。雙背壓凝汽器由汽輪機制造廠家配套提供,單殼體、雙流程、表面式、橫向布置,型號為N-34000。
由于海水先流經(jīng)低壓凝汽器,待一定溫升后再流經(jīng)高壓凝汽器,所以循環(huán)水溫不同,凝汽器壓力也不同。在循環(huán)水入口側(cè)的凝汽器,由于海水溫度較低,冷卻效果好,所以凝汽器的壓力比較低;相反,在循環(huán)水出水側(cè)的凝汽器,由于海水溫度升高,冷卻效果下降,所以凝汽器的壓力較高。
在額定負荷工況時,24℃海水溫度下的高壓凝汽器背壓約為6.575 k Pa;低壓凝汽器背壓約為5.250 k Pa,壓差約為1.325 k Pa(電廠在南方地區(qū))。然而,這兩臺機組投產(chǎn)以來,高低壓側(cè)凝汽器并沒有分開運行,而是將兩側(cè)凝汽器抽空氣聯(lián)絡(luò)閥打開,單臺真空泵維持真空,處于單背壓運行方式。雖然節(jié)省了1臺真空泵所消耗的廠用電,卻破壞了原先設(shè)計的雙背壓運行方式。高、低壓凝汽器之間的壓力為-93 kPa,低壓缸A、B的排汽溫度為42℃。即,兩臺機組的凝汽器偏離了雙背壓設(shè)計功能。低壓凝汽器抽真空存在一定受阻現(xiàn)象,而且有傳熱惡化現(xiàn)象,降低了機組的經(jīng)濟性。
20世紀60年代初,美國開始在大容量發(fā)電機組中采用多壓凝汽器,日本則在60年代中期從美國引進這一技術(shù),并不斷創(chuàng)新。1978年,前蘇聯(lián)在K-800-240-3型機組上采用雙背壓運行方式。截止2002年,國外已有20%~30%的大型機組采用雙背壓凝汽器運行。
我國600 MW機組也采用雙背壓凝汽器運行,給電廠帶來了可觀的經(jīng)濟效益。以600~1 000 MW機組為例,可提高電廠經(jīng)濟性0.2%~0.3%。在相同凝汽器熱負荷、冷卻水溫、冷卻面積和冷卻水流量均不變時,采用雙背壓凝汽器運行的經(jīng)濟性,主要表現(xiàn)在以下兩個方面。
1)單背壓和雙背壓凝汽器平均排汽溫度的差異,引起凝汽器背壓的降低。單壓和雙壓凝汽器的平均排汽溫度之差[1]為:
式中:Δts為單背壓和雙背壓凝汽器平均排汽溫度之差;Δt為單背壓凝汽器的溫升;δt為單背壓凝汽器的端差;δt1為雙背壓凝汽器后低壓凝汽器的端差;δt2為雙背壓凝汽器后高壓凝汽器的端差。
由式(1)可見,當(dāng)Δts大于0時,采用雙背壓凝汽器才經(jīng)濟,而且冷卻水溫越高,獲益越大。
2)低壓側(cè)凝結(jié)水在高壓側(cè)吸收熱量,提高了混合后的凝結(jié)水溫,相應(yīng)使得最后一級加熱器的抽汽量減少,汽輪機排汽增大,做功能力提高。
據(jù)文獻[1]介紹:對單背壓凝汽器和雙背壓凝汽器的傳熱工況進行了研究,認為在循環(huán)冷卻水溫較高的工況下,多壓凝汽器的熱經(jīng)濟性較好;當(dāng)循環(huán)冷卻水溫低于一定程度時,多壓凝汽器的熱經(jīng)濟性比單壓凝汽器還要差。多壓凝汽器對于南方氣溫比較高(特別是夏天)的地區(qū)(冷卻水溫度高)經(jīng)濟效益比較好。其中的推導(dǎo)計算式為:
式中:Δts為雙背壓凝汽器的平均蒸汽凝結(jié)溫度低于單背壓凝汽器蒸汽凝結(jié)溫度的度數(shù);Δt為循環(huán)水的溫升;δt為凝汽器端差;R為自定義的量,它和循環(huán)水溫升、凝汽器端差有關(guān)。
為了進一步簡化式(2),令
由式(2)可以看出,簡化后的自定義量R和循環(huán)水溫升、凝汽器端差兩個量有關(guān)。端差δt變大,R值跟隨變小,Y值增大較快;Δt增大時,R增大,Y值減小較快。在最理想的狀態(tài)下δt=0,此時R=1,所以R值永遠小于1。
由式(3)可以看出,當(dāng)循環(huán)水入口溫度較低時,δt增大,R減小,Y增大,式(3)中的δt和(0.5Δt)Y雖然都增大,但δt-(0.5Δt)Y將減小,使得Δts變小。當(dāng)循環(huán)水溫度下降到一定程度時,Δts為負值,此時雙背壓凝汽器的經(jīng)濟性比單背壓凝汽器的還要差。相反,在南方的電廠,由于循環(huán)水入口溫度較高,雙背壓凝汽器的經(jīng)濟性就能較充分的體現(xiàn)出來。
基于以上分析,在每年的3~12月份,3、4號汽輪機關(guān)閉凝汽器抽空氣聯(lián)絡(luò)閥,凝汽器采用雙背壓運行方式,提高機組的經(jīng)濟性;在1~2月份,由于天氣寒冷,海水溫度較低,則開啟凝汽器抽空氣聯(lián)絡(luò)閥,凝汽采用單背壓運行方式,用以降低低壓缸差脹,同樣提高機組的經(jīng)濟性。
依據(jù)3、4號汽輪機組凝汽器的設(shè)計參數(shù):循環(huán)水溫升Δt=8.7℃、高壓凝汽器端差δt2為5.4℃,低壓凝汽器端差δt1為5.16℃。利用式(1)算得Δts=0.53℃。即,在設(shè)計參數(shù)下,雙背壓運行時的蒸汽冷凝溫度比單背壓運行時低0.53℃。雙背壓的終參數(shù)要比單背壓運行時低。假設(shè)端差δt=5.2℃不變,循環(huán)水溫升Δt變化,計算結(jié)果如表1所示。
表1 循環(huán)水溫升Δt與Δt s的變化關(guān)系 ℃
由表1可見,凝汽器鈦管越臟,循環(huán)水溫升Δt越大,則Δts值越大,雙背壓運行的經(jīng)濟性越好。
將4號機組2011年8月26日10:00的凝汽器運行參數(shù),代入上述公式進行驗證。當(dāng)時,機組負荷為600 MW、循環(huán)水入口水溫為28℃、循環(huán)水出口溫度為37℃、循環(huán)水溫升Δt=9℃、凝汽器端差δt=5.3℃、低壓缸排氣溫度為42℃。依據(jù)式(1)計算,得Δts=0.545℃。就是說,雙背壓運行時會比單背壓運行時蒸汽的平均凝結(jié)溫度低0.545℃,而當(dāng)循環(huán)水入口水溫低于17℃、循環(huán)水出口溫度為26℃、凝汽器端差為5℃時,雙背壓運行的凝汽器經(jīng)濟性比單背壓要低。
基于上述理論計算與分析,在機組帶額定負荷下,通過啟動C真空泵,然后關(guān)閉凝汽器抽空氣聯(lián)絡(luò)閥,對4號機組凝汽器進行雙背壓運行工況試驗。3、4號機組凝汽器抽真空系統(tǒng)管路連接圖,如圖1所示。
圖1 抽真空系統(tǒng)管路連接圖
由圖1可見,只要A、B凝汽器各啟動1臺真空泵,關(guān)閉凝汽器抽空氣聯(lián)絡(luò)閥,即可實現(xiàn)凝汽器雙背壓運行。雙背壓運行數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 雙背壓運行試驗數(shù)據(jù)
由表2可以看出,在機組負荷(612 MW)保持不變的狀況下,凝汽器切至雙背壓運行方式,低壓凝汽器的真空上升了1.35 k Pa;凝汽器真空比單背壓運行時總體提高0.7 kPa,排汽溫度總體下降了1.25℃,表明低壓凝汽器的傳熱狀況得到一定的改善。高壓、低壓凝汽器的壓差約為1.08 k Pa,恢復(fù)了正常的壓差,機組的經(jīng)濟性有了顯著的提高。例如:2012年3月15日09:31:12,機組負荷為604 MW,凝汽器A真空為-96 k Pa,凝汽器B真空為-97 k Pa,單背壓凝汽真空為185 k Pa,雙背壓凝汽真空為158 kPa。由單背壓切至雙背壓凝汽真空變化曲線如圖2所示。
圖2 單背壓切至雙背壓真空變化曲線
1)金灣發(fā)電有限公司3、4號機組,在每年1~2月份海水溫度低于17℃時,執(zhí)行凝汽器單背壓運行方案,避免低壓缸排汽溫度過低,既保證了機組經(jīng)濟性,又有利于降低低壓缸差脹,確保機組安全運行。
2)在每年3~12月份海水溫度較高時,執(zhí)行凝汽器的雙背壓運行方式,機組有顯著的節(jié)能效果。根據(jù)《火力發(fā)電廠節(jié)能和指標(biāo)管理技術(shù)》統(tǒng)計分析,600 MW超臨界機組凝汽器真空每提高1 kPa,汽機熱耗下降1.05%(或排汽溫度變化1℃影響煤耗變化1.1 g/k Wh)。凝汽器轉(zhuǎn)為雙背壓方式運行真空提高0.7 k Pa,可推算出機組供電煤耗降低1.3 g/k Wh。以2臺600 MW超臨界機組年供電量70億k Wh計算,1年可節(jié)省標(biāo)煤9 800 t,按850元/t計算,可節(jié)省成本830萬元(已剔除增加1臺真空泵運行的廠用電成本),經(jīng)濟效益十分可觀,同時還可減少二氧化硫等污染物排放的社會效益。
[1] 胡洪華,居文平,黃廷輝.大型電站雙背壓凝汽器優(yōu)化運行的研究和實踐[J].熱力發(fā)電,2003,(3):8-11.