孟慶龍,韋紅旗,何長征
(1.東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,江蘇南京210096;2.南京博沃科技發(fā)展有限公司,江蘇南京210006)
送風(fēng)機(jī)是電站鍋爐機(jī)組的主要輔機(jī),也是保證機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此,通過對送風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱態(tài)試驗,以了解風(fēng)機(jī)運(yùn)行性能,并根據(jù)實驗數(shù)據(jù)和電廠現(xiàn)場情況,對送風(fēng)機(jī)改造提出不同方案,分析可行性和經(jīng)濟(jì)性,選擇最優(yōu)方案,改造后的風(fēng)機(jī)能高效、安全、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行,以保證鍋爐機(jī)組的長期穩(wěn)定運(yùn)行和較低的廠用電率,同時也起到節(jié)能降耗的作用。
寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱京能寧電)的一期2號機(jī)組為660 MW燃煤汽輪發(fā)電空冷機(jī)組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈加垂直管直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)干式排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐、室內(nèi)布置煤粉鍋爐,鍋爐采用緊身封閉。鍋爐型號:HG-2210/25.4-YM16,4只低NOx墻式直流燃燒器,采用四面墻布置,燃燒器一、二次風(fēng)噴嘴呈間隔排列,頂部設(shè)有SOFA二次風(fēng),底部設(shè)有AA直吹二次風(fēng),6臺ZGM113G-II中速磨煤機(jī)配正壓直吹制粉系統(tǒng)。
寧東電廠送風(fēng)機(jī)選配為沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司2×50%動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),型號為ASN-3040/1600型。其主要參數(shù)見表1。電動機(jī)型號為YKK710-6,其參數(shù)為:額定功率1800 kW;額定電壓6000 V;額定電流206 A;額定轉(zhuǎn)速995 r/min;功率因數(shù)0.879。
送風(fēng)機(jī)試驗和有關(guān)數(shù)據(jù)的計算是依據(jù)DL/T 469—2004[1]和 DL/T 5240—2010[2]進(jìn)行的。送風(fēng)機(jī)試驗分別在機(jī)組負(fù)荷644 MW,560 MW,458 MW下進(jìn)行,結(jié)果見圖1和表2。圖中的最大蒸發(fā)量(推算)工況點是以試驗煤質(zhì)、最大蒸發(fā)量(2210 t/h)為條件,通過相關(guān)理論計算,得出送風(fēng)機(jī)風(fēng)量及風(fēng)機(jī)全壓。
表1 送風(fēng)機(jī)設(shè)備性能參數(shù)表
圖1 2號爐送風(fēng)機(jī)各試驗工況點與最大蒸發(fā)量點
通過計算,將644 MW實測值換算到最大蒸發(fā)量工況點(即試驗BMCR工況),風(fēng)機(jī)流量為249.1 m3/s,風(fēng)機(jī)全壓為2276 Pa;而BMCR工況的送風(fēng)機(jī)設(shè)計流量為283.94 m3/s,設(shè)計壓力為4142 Pa。經(jīng)對比發(fā)現(xiàn),該工況點的流量及壓力均低于BMCR設(shè)計工況點,其中流量略小于設(shè)計值,其原因是由于空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)與一次風(fēng)側(cè)之間的密封裝置在試驗期間為固定間隙,使得一次風(fēng)道部分風(fēng)量串入二次風(fēng)道,導(dǎo)致送風(fēng)機(jī)風(fēng)量有所減小,所以送風(fēng)機(jī)風(fēng)量偏小是正常的。
送風(fēng)機(jī)的實測參數(shù)與TB點比較,風(fēng)量裕量22.95%,風(fēng)壓裕量100.13%。從風(fēng)機(jī)選型的角度出發(fā),則風(fēng)機(jī)的選型較不合理,尤其是風(fēng)機(jī)全壓裕量過于偏大。
表2 送風(fēng)機(jī)性能試驗數(shù)據(jù)
從風(fēng)機(jī)效率來看,該風(fēng)機(jī)在高負(fù)荷 (550 MW以上)運(yùn)行時,風(fēng)機(jī)效率在70%以上,但在低負(fù)荷運(yùn)行(450 MW)時,風(fēng)機(jī)效率(約60%)相比高負(fù)荷工況有明顯下降。同時,試驗工況下,風(fēng)機(jī)效率在58%~80%之間,與性能曲線圖中各運(yùn)行工況點對應(yīng)效率 (約為57%~73%)略有偏差,而且與該型風(fēng)機(jī)最高效率區(qū)的效率(87%)相比,仍有一定節(jié)能空間。
試驗工況下,2號機(jī)組送風(fēng)機(jī)的電動機(jī)功率因數(shù)較低,尤其是在450 MW機(jī)組負(fù)荷時,其數(shù)值只有0.50,分析認(rèn)為主要是電動機(jī)的負(fù)載率過低所致,3個試驗工況的負(fù)載率分別為32%,36%,19%。電動機(jī)的額定功率達(dá)到1800 kW,由此可知電動機(jī)的額定功率選型值偏大,致使實際運(yùn)行中電動機(jī)負(fù)載率和功率因數(shù)偏低,電動機(jī)效率低下。
送風(fēng)機(jī)一般有葉輪本體改造、降速改造以及變頻調(diào)速改造3種主要改造思路[3-6]。根據(jù)上述試驗結(jié)果分析,結(jié)合電廠的實際情況和要求,在盡量減少現(xiàn)場改動量的前提下,選擇了風(fēng)機(jī)降速和變頻調(diào)速2種節(jié)能改造方案進(jìn)行研究。
3.1.1 電機(jī)降速改造方案
送風(fēng)機(jī)的降速改造方案主要是對其電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,送風(fēng)機(jī)電機(jī)原設(shè)計為6極電機(jī),同步轉(zhuǎn)速為1000 r/min,工作轉(zhuǎn)速為990 r/min,轉(zhuǎn)差率為1%,由于電機(jī)變極降速要求,改后送風(fēng)機(jī)電機(jī)極數(shù)只能為8極,對應(yīng)同步轉(zhuǎn)速為750 r/min。取1%~5%的轉(zhuǎn)差率范圍,所以風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為710~740 r/min。同時通過計算得知轉(zhuǎn)速從996 r/min降到740r/min后能滿足鍋爐各種運(yùn)行工況的需要,而且降速后各個運(yùn)行工況點都位于高效區(qū),各運(yùn)行工況點也都遠(yuǎn)離失速區(qū)。圖2給出了降速改造后的性能曲線和各運(yùn)行工況點的的位置(因2號機(jī)組A側(cè)與B側(cè)情況大致相同,故以后分析皆以B側(cè)為例)。表3給出了改造后節(jié)能量的估算。改造后2臺風(fēng)機(jī)年節(jié)電量為1 235 000 kW·h。
圖2 送風(fēng)機(jī)各試驗工況點與最大工作點在740 r/min轉(zhuǎn)速下性能曲線中的位置
表3 送風(fēng)機(jī)降速改造后的節(jié)能量分析
3.1.2 送風(fēng)機(jī)電機(jī)功率的確定
與寧東公司的技術(shù)人員交流及試驗得知,其空預(yù)器一、二次風(fēng)間漏風(fēng)量較大,而且也準(zhǔn)備進(jìn)行改造。進(jìn)行電機(jī)功率確定時考慮到此問題,假設(shè)其改造后的空預(yù)器性能達(dá)到設(shè)計值,屆時在維持最大入爐二次風(fēng)量的情況下,送風(fēng)機(jī)流量將要增加。為確定送風(fēng)機(jī)改造后的最大工作點,從寧東公司收集并統(tǒng)計了2號機(jī)組在冬季、夏季不同典型負(fù)荷下的送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),在660 MW工況下,2臺送風(fēng)機(jī)最大合計流量為1890 t/h;同時,由試驗、計算可大致算得空預(yù)器一次風(fēng)側(cè)至二次風(fēng)側(cè)的漏風(fēng)量比其設(shè)計值大160 t/h左右,建議最大工作點流量取1025 t/h(1890/2+160/2),送風(fēng)機(jī)進(jìn)口空氣密度為1.0 kg/m3,則送風(fēng)機(jī)進(jìn)口體積流量284.7 m3/s,由表2試驗數(shù)據(jù)推算,最大工作點的比功為2643 J/kg(即送風(fēng)機(jī)的全壓約為2643 Pa)。取改造后送風(fēng)機(jī)的最大工作點流量為284.7 m3/s,全壓為2643 Pa,此工況點風(fēng)機(jī)運(yùn)行的效率為80%。則單臺送風(fēng)機(jī)運(yùn)行時的軸功率為931 kW,此時電機(jī)的負(fù)載率為51.7%,同時考慮機(jī)械傳動效率為98%、電機(jī)效率為94%,電機(jī)輸入功率為1011 kW,電機(jī)裕量取為5%,電機(jī)功率則為1062 kW。考慮到TB點的工況,電機(jī)功率的選取應(yīng)在1062 kW以上。
3.2.1 變頻改造的基本原理
變頻調(diào)速的改造也是對電機(jī)方面的改造,是通過增加變頻器,使風(fēng)機(jī)實現(xiàn)變速運(yùn)行。變頻效果主要依據(jù)風(fēng)機(jī)相似定律,由相似定律可得到同一工況點在不同轉(zhuǎn)速下的風(fēng)機(jī)效率及各轉(zhuǎn)速的下的風(fēng)機(jī)性能曲線。在相似工況下運(yùn)行的風(fēng)機(jī)其流量、壓力、功率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,可由如下簡化公式表示:
式中:q 為風(fēng)機(jī)流量,m3/s;p 為風(fēng)機(jī)壓力,Pa;P 為風(fēng)機(jī)功率,W;n風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,r/min。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化使送風(fēng)量減小時,揚(yáng)程隨著轉(zhuǎn)速下降而降低,可以大幅度減少節(jié)流損失;采用變頻調(diào)速時風(fēng)機(jī)的工作效率η總是處于高效區(qū);而且變頻改造后,變頻器具有根據(jù)負(fù)載輕重情況調(diào)節(jié)輸入電壓的功能,提高了電動機(jī)的工作效率和功率因數(shù)。
3.2.2 變頻改造效果分析
通過計算分析可知,現(xiàn)有風(fēng)機(jī)動葉在45°開度時,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率最高。風(fēng)機(jī)的出力也能滿足其最大蒸發(fā)量工況點的運(yùn)行需求。圖3給出了動葉固定在45°時的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)性能曲線和各運(yùn)行工況點的位置。表4給出了風(fēng)機(jī)變頻改造前后節(jié)能量的估算。改造后2臺風(fēng)機(jī)年節(jié)電量為1 280 000 kW·h。
圖3 送風(fēng)機(jī)動葉角度45°變頻后的性能曲線及設(shè)計參數(shù)的位置
表4 送風(fēng)機(jī)變頻改造后的節(jié)能分析
由上述分析可知,在高中負(fù)荷時,2種方案的風(fēng)機(jī)效率提高差不多;而在低負(fù)荷時,變頻改造方案的節(jié)能效果稍微明顯一些。從節(jié)電量上來看,送風(fēng)機(jī)的變頻改造比降速改造每年多節(jié)約45 000 kW·h。2種方案的投資回收比較分析見表5。
表5 2種改造方案投資、回收的對比
由表5可以看出,2種方案的年節(jié)省費用基本相同,但變頻改造前期投資大,回收期達(dá)4年多,而降速改造僅不到2年就可以收回投資,由于變頻改造的控制系統(tǒng)相對復(fù)雜,可能需要更多的投入,而降速改造則簡單很多,幾乎和改造前一樣,而且如果再算上維護(hù)、檢修費用,兩者的投資費用差距更為明顯。由此考慮,送風(fēng)機(jī)降速改造的經(jīng)濟(jì)性更為理想。
送風(fēng)機(jī)的降速改造,本體以及其他設(shè)備不需進(jìn)行改動,只要對電機(jī)改動即可,改動量極少,安全性較高。
送風(fēng)機(jī)的變頻改造,也不用對風(fēng)機(jī)本體改造,但送風(fēng)機(jī)的熱工控制系統(tǒng)、電氣保護(hù)系統(tǒng)等需要進(jìn)行改造,還要加裝變頻設(shè)備柜。同時,為了防止送風(fēng)機(jī)在較低轉(zhuǎn)速時風(fēng)機(jī)本體與其構(gòu)件、風(fēng)道導(dǎo)流葉片等發(fā)生共振(比如葉片共振和軸系扭振,可能會造成葉片疲勞折斷和主軸斷裂等)或是相鄰風(fēng)機(jī)機(jī)組產(chǎn)生的拍振危險,所以電廠還需對變頻后可能的共振或拍振頻率進(jìn)行測量,以避開危險運(yùn)行頻率,確保風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。同時,在控制系統(tǒng)方面,變頻器的控制系統(tǒng)比較復(fù)雜,可靠性沒有原來的系統(tǒng)高。
綜上分析,從經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)行維護(hù)及產(chǎn)出比與安全性等方面的對比可知,將現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速由995 r/min降到740 r/min的降速方案更優(yōu)。
寧東電廠2號機(jī)組在大修間實施了送風(fēng)機(jī)電機(jī)降速節(jié)能改造,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速從995 r/min降至747 r/min(電動機(jī)從6級改為8級),能夠滿足各個工況的運(yùn)行要求,機(jī)組運(yùn)行中送風(fēng)機(jī)效率在各個工況點都有不同程度的提高。表6給出了改造前后電機(jī)參數(shù)對比。
表6 電機(jī)改造前后參數(shù)對比
送風(fēng)機(jī)改后試驗結(jié)果表明,風(fēng)機(jī)降速改造后,其運(yùn)行開度明顯增大(增大約40%~80%),運(yùn)行效率明顯提高(提高約4%~15%),如果按年運(yùn)行7500 h,年平均三個工況點各運(yùn)行2500 h算,每臺機(jī)組 (2臺送風(fēng)機(jī))可以節(jié)約耗電量1 534 000 kW·h,上網(wǎng)電價每千瓦時按0.4元計算[7],每年可節(jié)約61.36萬元。表7給出了改造前后送風(fēng)機(jī)性能對比及節(jié)電量分析。
表7 送風(fēng)機(jī)改造前后性能參數(shù)對比及節(jié)電量分析
通過試驗可知,送風(fēng)機(jī)出力較大,選型不合理且電動機(jī)的額定功率選擇也過大,有很大的節(jié)能空間。確定降速改造方案時,最大蒸發(fā)量工況點的確定十分重要,需根據(jù)電廠實際情況及試驗數(shù)據(jù)來計算。試驗工況下送風(fēng)機(jī)的效率與性能曲線中各運(yùn)行工況點對應(yīng)效率,由圖可知略有偏差,這與制造、安裝、測量誤差都有一定關(guān)系。通過對2種改造方案的對比分析可知,對于寧東電廠的送風(fēng)機(jī)而言,送風(fēng)機(jī)降速改造的經(jīng)濟(jì)性以及安全性等更為理想。改造后,2臺風(fēng)機(jī)在高負(fù)荷運(yùn)行時,風(fēng)機(jī)效率在86%以上,高于設(shè)計值(≥85%),兩側(cè)阻力平衡,2臺風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,可靠。綜合考慮,對送風(fēng)機(jī)而言,降速改造方案改動少,投資小,且改造的經(jīng)濟(jì)性十分理想,值得推廣。
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